王成文 秦繼偉(中冶焦耐工程技術(shù)有限公司,遼寧 大連 116085)
焦?fàn)t煤氣最終冷卻工藝的選擇
王成文 秦繼偉(中冶焦耐工程技術(shù)有限公司,遼寧 大連 116085)
對兩種焦?fàn)t煤氣終冷工藝進(jìn)行比較,介紹了各自的優(yōu)缺點。企業(yè)應(yīng)結(jié)合自身情況選擇適合的終冷工藝。
焦?fàn)t煤氣;終冷工藝;選擇
煉焦煤在焦?fàn)t干餾過程中所產(chǎn)生的苯族烴(粗苯)隨荒煤氣移出,粗苯是有機(jī)化學(xué)工業(yè)的重要原料,回收粗苯具有較高的經(jīng)濟(jì)效益。從焦?fàn)t煤氣中回收粗苯時,一般采用焦油洗油作為吸收劑,其工藝包括煤氣脫苯和粗苯蒸餾兩部分。其中,煤氣脫苯單元通常包括煤氣終冷和煤氣脫苯兩道工序。為了保證粗苯的收率,脫苯操作一般應(yīng)在不高于30℃的溫度下進(jìn)行。因此,焦?fàn)t煤氣最終冷卻在煤氣凈化回收中是十分重要的環(huán)節(jié)。
目前,焦化行業(yè)中的煤氣終冷工藝有間接式終冷和直接式終冷兩種方式。
間接式煤氣終冷工藝采用橫管式間冷器,對煤氣進(jìn)行間接冷卻。終冷器采用兩段冷卻:上段使用循環(huán)水將煤氣冷卻到約39℃,下段使用低溫水將煤氣冷卻到25~27℃。為了防止終冷器的堵塞,采用循環(huán)噴灑冷凝液的方法,對終冷器的管壁進(jìn)行清洗。
直接式煤氣終冷工藝采用循環(huán)噴灑的終冷水在直冷塔內(nèi)直接冷卻煤氣,再用塔外換熱器將終冷水中的熱量移出系統(tǒng)。終冷塔采用兩段對煤氣冷卻:下段使用約37℃的循環(huán)噴灑液,與煤氣逆向接觸,將煤氣冷卻到約39℃后進(jìn)去終冷塔上段;上段使用約23℃的循環(huán)噴灑液,與煤氣逆向接觸,最終將煤氣冷卻到25~27℃。終冷塔上、下段循環(huán)噴灑液分別用泵抽出,經(jīng)外冷卻器分別用循環(huán)水和低溫水冷卻后,再送至終冷塔內(nèi)循環(huán)噴灑冷卻煤氣。
間接式終冷工藝,采用橫管式間冷器,循環(huán)水、低溫水與煤氣間接換熱,無需額外增加換熱器與噴灑泵。因此,泵的電耗低,占地面積小。但采用間接換熱,冷卻效率偏低;管間易堵塞,需采用循環(huán)冷凝液噴灑;來自脫氨單元煤氣中夾帶的酸霧易被帶入后續(xù)單元,造成后續(xù)設(shè)備及管道的腐蝕。
直接式終冷工藝,煤氣與循環(huán)噴灑液直接接觸,冷卻效率高,煤氣凈化效果好,可有效脫除來自脫氨單元煤氣中夾帶的酸霧,防止后續(xù)洗苯及脫苯單元設(shè)備及管道的腐蝕;煤氣終冷采用閉路循環(huán)連續(xù)排污工藝,終冷排污水送至焦油氨水分離單元處理。但由于終冷塔上、下段循環(huán)噴灑液需用泵加壓,通過換熱器冷卻后,再送至終冷塔內(nèi)噴灑。因此,電耗量偏高,換熱器的占地面積大。
兩種工藝的比較基準(zhǔn):處理煤氣量84000m3/h,煤氣入口溫度50℃,煤氣出口溫度25℃;水溫制度:循環(huán)水32℃→45℃,低溫水16℃→23℃。
3.1 間接式和直接式終冷工藝設(shè)備比較(見表1)
3.2 間接式和直接式終冷工藝介質(zhì)耗量與操作費用比較
表1
直接式終冷工藝項目單位間接式終冷工藝單價用量用量序號 1 101.62 290 m3/ h 0.4元/ 1.1 1.1.1 1.1.2 1.2 1.2.1 250 m3費用(萬元/年)動力消耗水循環(huán)水(32°C→45°C)低溫水(16°C→23°C)電低壓操作容量設(shè)備折舊費和維修費終冷單元生產(chǎn)費用 =動力消耗+設(shè)備折舊費和維修費315.36 300 m3/ h k W 1.2元/ m3 7.88 0.6元/ kW 15 300費用(萬元/年)87.60 315.36 150 78.84 2 3按10%計55.56按10%計20.89
99.73 63.44 =生產(chǎn)費用 /年煤氣處理量 (未計工人工資項) 4 運行成本元/處理1000m3煤氣0.862 1.355
綜上所述,間接式終冷工藝操作費用較低,但對煤氣的凈化效果較差,容易造成后續(xù)系統(tǒng)的腐蝕。因終冷器需設(shè)置備品,導(dǎo)致設(shè)備投資偏高。間接式終冷工藝,雖然采用循環(huán)冷凝液噴灑,但在運行一段時間后,仍會有部分萘及焦油類物質(zhì)附著在終冷器的冷卻水管壁上,導(dǎo)致煤氣阻力增大,同時終冷器的換熱效率降低。直接式終冷工藝對煤氣的凈化效果較好,可避免上述間接式終冷工藝操作中的缺陷,但其電耗較高,操作費用偏高。
兩種終冷工藝各有特點,請業(yè)主結(jié)合自身企業(yè)情況,選擇最適合的終冷工藝。