摘 要:重介質(zhì)選煤廠的介質(zhì)消耗水平是衡量全廠生產(chǎn)工藝和管理水平的重要技術(shù)經(jīng)濟指標,它不僅關(guān)系到生產(chǎn)系統(tǒng)的穩(wěn)定,而且影響全廠的成本及效益。本文分析了白莊選煤廠介耗偏高的原因,通過采取增加脫介篩擋煤堰、調(diào)整脫介篩噴水、增大弧形篩篩縫、合理調(diào)整原煤入洗量等多項措施,有效降低了介耗,取得了較大的經(jīng)濟效益。
關(guān)鍵詞:重介選煤;介耗;產(chǎn)品帶介;脫介篩
DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2017.18.093
肥城礦業(yè)集團白莊煤礦選煤廠是一座原設(shè)計能力90萬t/年的礦井型選煤廠,選煤工藝采用傳統(tǒng)的跳汰分選。2010年后,根據(jù)實際采場接續(xù)條件,原煤可選性變差,跳汰工藝已不能滿足分選精度的需要。因此,白莊煤礦2012年對選煤廠主選系統(tǒng)進行技術(shù)改造,新增一套重介質(zhì)分選系統(tǒng),并將處理能力提高到1.40Mt/a。
1 重介質(zhì)系統(tǒng)工藝流程及存在的問題
白莊選煤廠工藝流程為:原煤經(jīng)準備篩分后+50mm塊原煤經(jīng)手選之后破碎至50mm以下與50-0mm原煤采用不脫泥無壓三產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器一次分選出精煤、中煤、矸石。精煤、中煤經(jīng)弧形篩、脫介篩、離心機脫介、脫水后,成為最終產(chǎn)品,矸石經(jīng)弧形篩、脫介篩脫介、脫水后,作為最終產(chǎn)物;篩下的合格介質(zhì)進入合格介質(zhì)桶循環(huán)使用,精煤脫介篩下稀介與合介分流匯集到精煤稀介桶,用水泵輸送到精煤磁選機磁選,磁選機精礦返回合格介質(zhì)桶,尾礦自流到原有跳汰系統(tǒng)的煤泥桶,利用TBS系統(tǒng)分選。中矸脫介篩下稀介匯集到中矸稀介桶,用水泵輸送到中矸磁選機磁選,磁選機精礦返回合格介質(zhì)桶,尾礦自流到振動弧形篩脫水,篩下水自流到濃縮機,篩上物經(jīng)中煤離心機二次脫水作為中煤產(chǎn)品,煤泥直接壓濾作為產(chǎn)品銷售。
白莊礦選煤廠自2013年重介系統(tǒng)投入生產(chǎn)以來,重介系統(tǒng)選煤生產(chǎn)秩序比較正常,但是介質(zhì)消耗量一直居高不下,2015年1-5月份平均介耗為3.40kg/噸,最高可達4.0kg/噸,因此介耗高的問題急需解決。
2 介質(zhì)消耗偏高原因分析
重介選煤系統(tǒng)的介質(zhì)損失包括介質(zhì)的管理損失和技術(shù)損失。管理損失主要是指使用過程中跑、冒、滴、漏等原因造成的損失;技術(shù)損失是指產(chǎn)品精煤、中煤、矸石、煤泥和磁選尾礦等帶走的損失。白莊煤礦選煤廠工程技術(shù)人員經(jīng)過現(xiàn)場考察和研究確定了介質(zhì)損耗的主要原因有以下幾點:
2.1 儲存、使用方面存在的問題
(1)白莊選煤廠的介質(zhì)粉購買后存放在未進行封閉的配煤棚下,遇到風(fēng)雨天氣,介質(zhì)流失嚴重,尤其是冬季氣溫較低時,介質(zhì)粉凍成塊狀,非常不利于合格介質(zhì)的配制和介質(zhì)回收。
(2)白莊選煤廠原有介質(zhì)添加池距離重介車間較遠,系統(tǒng)需要加介時,介質(zhì)在鏟車轉(zhuǎn)運過程中流失較多。
2.2 設(shè)備、工藝方面存在的問題
(1)重介系統(tǒng)改造之初,由于受廠房面積限制,脫介設(shè)備選型與入洗能力不匹配,脫介篩長度不夠。
(2)脫介弧形篩脫介效果不明顯,存在弧形篩躥介。正常情況下,弧形篩應(yīng)脫去產(chǎn)品70%左右的介質(zhì),而生產(chǎn)現(xiàn)場,由于弧形篩設(shè)計安裝角度偏大,弧形篩脫介不充分,直線脫介篩負荷增加。
(3)白莊選煤廠入洗原煤中原生煤泥含量高達20%左右,致使磁選機入料濃度和煤泥含量偏高,遠大于固液比25% 的上限。筒體與槽體相交處積料嚴重,形成部分死區(qū),使磁選機有效磁選面積大大減少,磁性物回收率降低,精煤磁選機時常超負荷運行。3臺磁選機磁性物回收率低于99.5%,磁選尾礦中磁性物含量超過1%;其中1#精煤磁選機尾礦平均帶介1.22g/l,2#磁選機尾礦平均帶介1.17g/l,中矸磁選機尾礦平均帶介1.39g/l,都超過磁選尾礦帶介0.26g/l、磁選尾礦中磁性物含量小于0.8%的技術(shù)規(guī)范要求。由此說明白莊選煤廠磁選機的磁選效率低,是造成介耗偏高的一個重要原因。
3 降低介耗的改進措施
3.1 增建封閉式介質(zhì)庫
將配煤棚進行密封,減少管理上的損失,也避免了介質(zhì)粉質(zhì)量因氣候變化而受影響。同時在介質(zhì)放置處設(shè)置介質(zhì)添加池,介質(zhì)由抓斗抓帶入介質(zhì)池,通過介質(zhì)添加泵隨時打入合格介質(zhì)桶。
3.2 脫介篩增設(shè)擋煤堰
由于脫介篩長度不夠,物料在篩子上停留時間較短,造成脫介不徹底。為延長物料在篩面上的停留時間,在脫介篩每道噴水前及篩子出料端增加擋煤堰,減緩物料流速,同時也加大了物料在篩子上的翻滾程度,延長了物料的淋水時間,增加了介質(zhì)回收效果。
3.3 對脫介篩噴水工藝進行改造
為了保證脫介篩有充足的噴水量和噴水壓力,將噴水嘴的高度固定在距離篩面200~250 mm處,噴水角度由90°改為120°,給水壓力由0.1~0.2MPa提高到0.3~0.4MPa,這樣既可保證水簾幕寬度,又保證了水壓,降低了產(chǎn)品帶介量。
3.4 更換弧形篩篩縫,強化脫介效果
為解決弧形篩脫介能力不足的問題,經(jīng)過反復(fù)實踐,現(xiàn)選用0.75mm篩縫的弧型篩代替過去的0.5mm,并做到定期翻轉(zhuǎn)和更換篩板。精煤弧型篩100h翻轉(zhuǎn)一次,中矸弧型篩150h翻轉(zhuǎn)一次。改造后,弧形篩篩縫增大,弧型篩的脫介效果增強,減小了直線脫介篩的負擔,產(chǎn)品帶介明顯降低。
3.5 對磁選系統(tǒng)進行技術(shù)改造
(1)提高精煤磁選機筒體兩側(cè)的墊片,增加筒體與槽體的間距,加快稀介質(zhì)流通過磁選機的速度,以帶動稀介中粗顆粒的流動,防止筒體與槽體間積料,避免形成磁選死區(qū)。此外,在磁選機尾礦出口管上加裝一個調(diào)節(jié)插板,保證磁選機溢流量是尾礦量的30%左右且溢流面平穩(wěn)無翻花現(xiàn)象。
(2)增加精煤磁選機處理能力,該廠原用兩臺HMDS-914×2972型精煤磁選機,一臺HMDS-1219×2972型中矸磁選機,處理能力不能滿足生產(chǎn)需求,現(xiàn)增加兩臺HMDS-914×2972型號的磁選機與原有磁選機串聯(lián)使用,增加磁選機的處理能力,提高介質(zhì)回收率。endprint
3.6 生產(chǎn)管理方面的改進
(1)進一步嚴格規(guī)范外購介質(zhì)質(zhì)量的工藝要求,磁性物含量≥98%; 0.045mm以下含量≥85%;真密度≥4.5 kg/m?;介質(zhì)水分≤8%,從源頭上把好介耗關(guān)。
(2)加強設(shè)備的維護管理。對磁選機的精礦槽及入料管, 定期進行清理,防止出現(xiàn)堵塞現(xiàn)象, 磁選機的槽體不能有沉積物,保證磁選機有足夠的過流量及滾筒和物料有充足的接觸時間。
(3)合理調(diào)整給煤量。生產(chǎn)過程統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),原煤處理量的大小與介耗有一定關(guān)系,處理量過大,介質(zhì)消耗也相應(yīng)增大,實際生產(chǎn)中可根據(jù)煤質(zhì)的波動進行調(diào)整,煤質(zhì)差時,適當減量,煤質(zhì)好時,適當加量。
4 改造后效果
通過技術(shù)改造和加強管理等一系列的措施,白莊選煤廠介質(zhì)消耗明顯降低,平均介耗由2015年7月份的3.3kg/t原煤降至2016年3月份的1.60kg/t,重介質(zhì)系統(tǒng)年處理原煤量120萬t,介質(zhì)價格1000元/t,則每年可節(jié)約介質(zhì)采購資金:(3.3-1.6)×120×1000=204萬元,經(jīng)濟效益非??捎^。
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作者簡介:韓銀成(1984-),男,山東肥城人,碩士,助理工程師,技術(shù)員,主要從事選煤工藝研究。endprint