趙巖+李君
摘 要:利用電機(jī)變頻技術(shù)調(diào)節(jié)液體中破碎氯磺化膠粒的粉碎速度,使得氯磺化擠出機(jī)在氯磺化膠擠壓脫揮生產(chǎn)過(guò)程中,可以實(shí)現(xiàn)機(jī)械輸送夾帶的氯磺化殘?jiān)臍堃?,避免產(chǎn)生工業(yè)廢水和排放。
關(guān)鍵詞:變頻電機(jī);氯磺化;控制;回收
DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2017.18.133
1 前言
氯磺化車(chē)間擠壓系統(tǒng),雙螺桿擠壓新工藝改造以來(lái),已基本滿(mǎn)足當(dāng)前生產(chǎn)能力要求,但由于雙螺桿擠壓新工藝中仍存在部分設(shè)計(jì)缺陷,導(dǎo)致出現(xiàn)以下問(wèn)題,一是生產(chǎn)波動(dòng)多、漏膠率高,生產(chǎn)極不平穩(wěn),就因大量漏出濕膠堵塞擠壓熱水罐,造成擠壓系統(tǒng)非計(jì)劃停車(chē),公用工程消耗與廢膠率直線上升,嚴(yán)重影響產(chǎn)量與生產(chǎn)成本。氯磺化擠出機(jī)在氯磺化膠擠壓脫揮生產(chǎn)過(guò)程中,每噸干基氯磺化產(chǎn)品產(chǎn)生約1噸溫度為90℃為左右的殘液,正常生產(chǎn)時(shí)每噸殘液中夾帶10%(重量比)的氯磺化殘?jiān)ㄗ畲髸r(shí)可達(dá)15%)。其余90%左右的熱水殘液由水、鹽酸、四氯化碳、消泡劑和三氯乙烯等成分組成。這部分?jǐn)D出機(jī)殘液產(chǎn)生后排入下水中,造成每噸產(chǎn)品成本增加10%和能源浪費(fèi)。同時(shí)殘液中的鹽酸、四氯化碳、消泡劑和三氯乙烯等成分排入下水中,使污水中的COD升高,污染環(huán)境。
研發(fā)本系統(tǒng)是一種氯磺化行業(yè)氯磺化擠出機(jī)脫揮生產(chǎn)過(guò)程中殘液回收裝置,首次提出并解決了氯磺化擠出機(jī)脫揮過(guò)程產(chǎn)生的殘液中夾帶的氯磺化成品膠的全部回收問(wèn)題,使原來(lái)的開(kāi)放式生產(chǎn)轉(zhuǎn)變?yōu)槊荛]式生產(chǎn),避免了氯磺化擠出機(jī)生產(chǎn)時(shí)產(chǎn)生的殘液排放對(duì)環(huán)境造成的污染,減少了操作人員處理殘液的操作環(huán)節(jié),大大降低了擠出崗位操作人員的勞動(dòng)強(qiáng)度和安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn),實(shí)現(xiàn)殘液零排放,從而達(dá)到節(jié)能減排的目的,達(dá)到綠色生產(chǎn)。
2 殘液難回收的原因
氯磺化生產(chǎn)采用的穩(wěn)定劑為硬質(zhì)酸鈣,每噸氯磺化產(chǎn)品消耗硬質(zhì)本鈣15KG,每噸硬質(zhì)酸鈣價(jià)值為1.7萬(wàn)元。因硬質(zhì)酸鈣是一種較輕的物質(zhì),比重僅為1.08,靜電較強(qiáng),在添加穩(wěn)定劑過(guò)程中添加量不易控制,造成穩(wěn)定劑添加不均勻,便模頭切下的氯磺化膠片產(chǎn)生粘連現(xiàn)象,不能在流化床中進(jìn)行徹底流化,影響產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)量。同時(shí)在添加穩(wěn)定劑過(guò)程中,因靜電原因大量的硬質(zhì)酸鈣穩(wěn)定劑漂浮在空氣中,造成硬質(zhì)酸鈣粉塵積聚和超標(biāo),銹發(fā)操作人員發(fā)生塵肺等職業(yè)病,并存在因粉塵積聚形成粉塵爆炸的重大安全隱患。
氯磺化擠出機(jī)在脫除揮發(fā)份過(guò)程中產(chǎn)生的殘液因含有0.1mm~20mm直徑不等的氯磺化膠塊,這部分殘膠在穩(wěn)態(tài)液體中仍有嚴(yán)重的凝聚傾向,結(jié)成更大的塊狀聚合體,在常規(guī)狀態(tài)下無(wú)法回收和輸送,本項(xiàng)目提出了一種新技術(shù),解決氯磺化生產(chǎn)脫除揮發(fā)份生產(chǎn)過(guò)程中,殘液夾帶的氯磺化膠的凝聚問(wèn)題,進(jìn)而破解了因殘液中夾帶凝聚后產(chǎn)生的大小不一的氯磺化膠塊而無(wú)法輸送的技術(shù)難題。
3 裝置改進(jìn)技術(shù)措施
原有擠壓機(jī)排水段采用的是直排,直排漏膠量大,無(wú)法控制,為解決當(dāng)時(shí)情況,在篩板下增加一層篩網(wǎng),但增加篩網(wǎng)效果并不明顯,一是篩網(wǎng)需要經(jīng)常進(jìn)行更換,增加工人勞動(dòng)強(qiáng)度,二是增加篩網(wǎng)后篩板易堵塞,堵塞后由于機(jī)筒內(nèi)水無(wú)法及時(shí)排出,產(chǎn)品膠揮發(fā)份無(wú)法滿(mǎn)足生產(chǎn)要求,需要停車(chē)清理,嚴(yán)重制約長(zhǎng)時(shí)間連續(xù)生產(chǎn),消耗升高,為解決這一情況,先后與擠壓機(jī)廠家進(jìn)行多次溝通,多次進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考察后,擠壓機(jī)廠家最終提出了一種側(cè)排水方案,利用螺桿旋轉(zhuǎn)將機(jī)筒內(nèi)存有的水從側(cè)面引出,為驗(yàn)證該方案是否適用車(chē)間生產(chǎn)條件,先后進(jìn)行了多次工業(yè)化試驗(yàn),發(fā)現(xiàn)該方案雖可以排水和降低漏膠率,但并不穩(wěn)定,且排水口易堵塞,在車(chē)間技術(shù)人員和擠壓機(jī)廠家共同努力下,對(duì)側(cè)排水機(jī)的螺桿結(jié)構(gòu)和排水結(jié)構(gòu)進(jìn)行了多次優(yōu)化改造,經(jīng)多次反復(fù)驗(yàn)證后,證明經(jīng)優(yōu)化后的側(cè)排水機(jī)可以滿(mǎn)足工業(yè)化生產(chǎn)要求,安裝側(cè)排水機(jī)后,在保證擠壓機(jī)正常脫水效果的同時(shí)極大的降低了漏膠率,漏膠率由原來(lái)的1.5%降低到0.27%,降低了生產(chǎn)成本,并從根本上避免了排水段堵塞的問(wèn)題,提高了擠壓系統(tǒng)連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)周期。
氯磺化擠出機(jī)在脫除揮發(fā)份過(guò)程中產(chǎn)生的殘液收集至一加裝攪拌系統(tǒng)的容器中,由顆粒的密度選擇變頻電機(jī)不同頻率,將殘液中的氯磺化膠塊在殘液中進(jìn)行液體粉碎,并攪拌均勻,不再凝聚,使氯磺化膠粒在殘液中呈懸浮狀態(tài)。用無(wú)阻塞泵從殘液攪拌罐底部將含有氯磺化膠粒的殘液通過(guò)管線輸送至洗膠槽中,進(jìn)行洗膠、篩分、重新送至氯磺化擠出機(jī)中進(jìn)行脫揮,制成產(chǎn)品,提高產(chǎn)品收率,降低物料、水及蒸汽消耗,減少了殘液對(duì)環(huán)境造成的污染。
每小時(shí)處理能力可達(dá)到:回收1.5噸殘液,其中可回收氯磺化膠0.1噸,節(jié)約熱水1噸,減少排發(fā)1.5噸,每小時(shí)耗電3.3千瓦。
4 改造后經(jīng)濟(jì)效益
氯磺化擠出機(jī)在氯磺化膠擠壓脫除揮發(fā)份生產(chǎn)過(guò)程,每噸干基氯磺化產(chǎn)品在氯磺化擠壓機(jī)側(cè)排水口產(chǎn)生1噸的殘液,1噸殘液中夾帶10% (重量比)即100KG的氯磺化膠粒,氯磺化裝置每天生產(chǎn)氯磺化產(chǎn)品6000KG,損失的氯磺化產(chǎn)品為6000KG×10%=600KG,一年按300天生產(chǎn)時(shí)間計(jì)算,一年回收成品氯磺化成品膠為:600KG×300 =180000KG=270噸,每噸氯磺化產(chǎn)品當(dāng)前價(jià)格為2.6萬(wàn)元,每年節(jié)約總計(jì)為:2.6萬(wàn)元/噸×180噸=468萬(wàn)元,每天節(jié)約90℃熱水6噸,每噸熱水150元,同時(shí)減少?gòu)U水排放6噸,每噸廢水處理費(fèi)25元,二項(xiàng)水合計(jì)每年節(jié)約費(fèi)用為:(150元/噸+25元/噸)×6 ×300 =31.5萬(wàn)元,每年節(jié)約總計(jì)為:468萬(wàn)元+31.5萬(wàn)元=499.5萬(wàn)元,平均每月創(chuàng)效為:499.5萬(wàn)元÷12個(gè)月=41.6萬(wàn)元。本研發(fā)使生產(chǎn)更安全、環(huán)保,突顯出其社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、環(huán)保效益。
5 結(jié)束語(yǔ)
本項(xiàng)目是氯磺化生產(chǎn)行業(yè)首次采用的一種氯磺化擠出機(jī)脫揮生產(chǎn)過(guò)程中殘液回收裝置,解決了氯磺化擠出機(jī)脫揮過(guò)程產(chǎn)生的殘液中夾帶的氯磺化成品膠的全部回收問(wèn)題,避免了擠出機(jī)殘液排放對(duì)環(huán)境產(chǎn)生的污染,減少了操作人員處理殘液的操作環(huán)節(jié),大大降低了擠出崗位操作人員的勞動(dòng)強(qiáng)度和安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。
作者簡(jiǎn)介:趙巖(1964-),女,吉林四平人,本科,副教授,研究方向:電工電子方面的教學(xué)與研究。endprint