張星芳
摘 要:我公司煤制油項目以原煤為主要原料,年用煤量約為510萬噸/年,生產(chǎn)初期原煤全部來自于汽車卸煤,對卸煤系統(tǒng)要求極高,只有確保卸煤系統(tǒng)的長周期穩(wěn)定運行才能滿足整個項目的正常生產(chǎn)。汽車卸煤系統(tǒng)共安裝振動給煤機12臺,單臺處理能力為1000T/h,卸煤系統(tǒng)輸送能力3000T/h。
關鍵詞:煤化工;卸煤系統(tǒng);振動給煤機;運行優(yōu)化
DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2017.17.057
1 工藝流程簡介
汽車來煤按不同煤種進行接收,按要求卸入汽車受煤坑,內(nèi)設12個卸煤煤倉,每個煤倉下部對應一臺振動給煤機(布置圖如圖1所示),原煤經(jīng)振動給煤機給入帶式輸送機,經(jīng)多條皮帶轉運后通過堆取料機卸至兩個臨時儲煤場地(每個料場額定儲煤量為12萬噸),按煤種分類存放,根據(jù)后系統(tǒng)用煤需求進行上煤。
流程:131~142振動給煤機→155帶式輸送機→153/154帶式輸送機→201/202帶式輸送機→203/204堆取料機→料場,流程聯(lián)鎖啟停堅持順停逆啟的原則。
2 運行現(xiàn)狀
振動給煤機運行分兩種控制方法:就地控制和PLC遠程控制,一般情況下采用第二種控制方式。
在卸煤系統(tǒng)需要啟動時,控制室操作人員確定流程并通知現(xiàn)場操作人員;現(xiàn)場各操作人員檢查設備安全,具備運行條件后,將流程內(nèi)設備控制開關打到“集控”位置;控制室操作人員收到所有啟動準備檢查正常后PLC程控啟動流程:203/204堆取料機→201/202皮帶→153/154皮帶→155皮帶;所有皮帶、設備運行正常后,啟動振動給煤機開始給煤;通過調(diào)整堆取料機堆料皮帶運行,從而將煤卸至料場指定位置。
系統(tǒng)運行后,需將振動給煤機加入流程聯(lián)鎖,振動給煤機啟動步驟:選中→確定→自動→確定→啟動→確定;當該煤倉煤卸完后需將該煤倉對應振動給煤機關閉,步驟:停止→確定→手動→確定→撤選→確定,然后開啟下一臺振動給煤機,周而復始。
因振動給料機為單臺人為控制,每次卸煤可滿足三臺振動給煤機同時運行,大約每8分鐘切換一次,為及時卸煤和避免給煤機空載運行,控制室操作人員需不斷與現(xiàn)場崗位人員聯(lián)系,確認各煤倉內(nèi)存煤情況,從而對各給煤機進行開停,工作任務量極大,很有可能顧此失彼,不能及時發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)運行中出現(xiàn)的其他問題,存在安全隱患。
3 優(yōu)化改進
為減少人員操作頻次和失誤率,根據(jù)現(xiàn)場運行情況增加多臺振動給煤機聯(lián)鎖、并聯(lián)啟動及制動切換程序,每三臺振動給煤機為1組,每組運行時間為8分鐘,每組間隔時間為10秒鐘。
3.1 振動給煤機循環(huán)操作方法
給煤機循環(huán)啟動過程為:組選中(12臺全選中)→組自動→組啟動。
給煤機循環(huán)停止過程為:組停止→組手動→組撤選。
131-142共12臺給煤機的循環(huán)步驟為:
131.132.133→134.135.136→137.138.139→140.141.142
第一組:131.132.133
第二組:134.135.136
第三組:137.138.139
第四組:140.141.142
從第一組到第四組之后又循環(huán)至第一組。
3.2 特殊情況下的操作
(1)如果某臺給煤機出現(xiàn)故障或者供煤量過大,可以在該設備處于停止狀態(tài)后將其在單臺設備操作面板上切換至手動、撤選,并不影響該組其它選中設備的循環(huán)運行。
(2)如果一組設備都不選擇,則程序可以略過該組所有設備,直接跳到下一組,例如134.135.136在不運行的狀況下撤選后,則循環(huán)完第一組后直接跳到第三組循環(huán)。
(3)如果某臺設備在循環(huán)過程中開始未選中后又想讓其參與循環(huán),則當該設備所在組不執(zhí)行的時候將其在單臺設備操作面板中自動、選中,則當循環(huán)程序執(zhí)行到該組時,這臺設備會自動參與循環(huán)給煤。
(4)在啟動的時候如果不想從第一組開始啟動,則組自動后將第一組設備切換至手動、撤選,則啟動按鈕按下后,循環(huán)動作會直接啟動第二組為起始組。
4 效果驗證
改造完成后對效果進行驗證,發(fā)現(xiàn)組啟動方向為從左往右時,因與皮帶運行方向相同,會造成下一組給煤機啟動時,與上一組的煤進行疊加,使卸煤過程中出現(xiàn)間隔性的煤量突然加大。因此,將組啟動順序變?yōu)?40.141.142→137.138.139→134.135.136→131.132.133,并根據(jù)現(xiàn)場實際運行情況,將第四組和第一組的間隔時間改為30秒鐘,有效避免了煤的疊加。
通過改造,有效減少了人工操作頻次,降低了操作失誤率,確保了系統(tǒng)的正常運行,且能滿足某臺給煤機檢修狀態(tài)下剩余給煤機的聯(lián)鎖運行要求,為整個卸煤系統(tǒng)的運行提供了極大的方便。endprint