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      600MW汽輪機大修停機的運行優(yōu)化

      2016-02-22 13:39:51于行
      科技視界 2016年5期
      關鍵詞:運行優(yōu)化大修

      于行

      【摘 要】本文針對600MW汽輪機未安裝汽輪機快冷裝置的情況,結合本廠的機組大修停機的實際操作和運行優(yōu)化實踐經(jīng)驗,提出了大修前的深度滑參數(shù)停機和運行優(yōu)化實踐等方面的建議,從運行優(yōu)化和節(jié)能實踐方面提供借鑒意義。

      【關鍵詞】大修;深度滑參數(shù)停機;運行優(yōu)化

      0 引言

      隨著汽輪機向高參數(shù)大容量方向發(fā)展,機體的熱容大而且保溫良好,停機后機體自然冷卻很慢,而汽輪機停機檢修時汽缸最高金屬溫度降到150℃下方可開工。若檢修工作不能及時開工,勢必增加了停機時間,降低了設備利用率。由于600MW機組容量大,縮短機組的檢修對于提高發(fā)電量、增加經(jīng)濟效益有重要意義。因此就需要在機組大修停機時選擇合理、經(jīng)濟的停機方式,降低機組整體溫度水平,縮短機組的檢修的時間,提高經(jīng)濟效益。尤其是在沒有安裝汽輪機快速冷卻裝置的機組,汽輪機停機方法的運行優(yōu)化尤為重要。

      寧夏大唐國際大壩發(fā)電有限責任公司的2x600MW的亞臨界空冷燃煤機組,為東方汽輪機廠引進日立技術生產(chǎn)的亞臨界、一次中間再熱、單軸、兩缸兩排汽、直接空冷凝汽式汽輪機,型號為NZK600-16.7-538/538,汽輪機出廠時未安裝快速冷卻裝置。兩臺機組在2013年、2014年分別進行了A級檢修工作,6號機組于2013年8月3日18:00打閘停機,8月10日停運盤車。5號機于2014年5月10日17:48打閘停機,5月16日停運盤車。通過對停機方式和停機過程的運行優(yōu)化,機組均實現(xiàn)了停機后一周內(nèi)停運盤車、油系統(tǒng)的目標,保證了機組大修中汽輪機揭缸、通流部分改造等工作的如期開工。同時結合歷次的啟停機經(jīng)驗,對停機過程中的公用的水汽、廠用電系統(tǒng)等進行優(yōu)化實踐,產(chǎn)生了顯著的經(jīng)濟效益。

      1 停機過程中的運行優(yōu)化

      1.1 深度滑參數(shù)停機,降低機組停運時的整體溫度水平

      汽輪機廠商給出的滑參數(shù)停機曲線規(guī)定打閘時的主再熱蒸汽參數(shù)為:主蒸汽8.62MPa/400℃、再熱蒸汽0.5MPa/325℃,如果按照正?;瑓?shù)停機方法,汽缸金屬溫度下降速度以不超過1℃/h的規(guī)定,則在汽輪機打閘后需要經(jīng)過240小時方可停運停運盤車和油系統(tǒng)等,嚴重制約了汽輪機本體檢修工作的展開。有鑒于此,在此基礎上將原滑參數(shù)停機曲線的打閘停機時的主再熱蒸汽參數(shù)進行深度優(yōu)化,在保證汽輪機缸體冷卻、收縮變形、熱應力變化穩(wěn)定的同時,通過降低主、再汽參數(shù)控制汽輪機膨脹系統(tǒng)各參數(shù)在合理的范圍內(nèi)將汽輪機金屬溫度降到目標值水平,保證汽輪機本體檢修盡早開工,縮短機組停運檢修的時間,實現(xiàn)經(jīng)濟效益最大化。

      表1 滑停過程中不同負荷下對應參數(shù)

      機組停機前,制定了深度滑參數(shù)停機的技術措施和合理的停機計劃,明確停機過程中主再熱蒸汽參數(shù)變化率的控制標準: 主再熱汽溫降溫速度<1℃/min、主再熱汽壓降壓速度:<0.1MPa/分鐘、負荷下降速度:<9MW/min、汽缸金屬溫降率≤1℃/分鐘、汽溫每下降≤30℃左右時,應穩(wěn)定30分鐘后再降溫、過熱、再熱蒸汽過熱度至少>56℃,高壓缸排汽過熱度大于20℃、上、下缸溫差小于35℃等一些要求,在機組打閘前要求將主再熱蒸汽降至2.0MPa、汽溫降至300℃,使汽輪機打閘前缸溫能下降至290℃。通過采取以上措施,并指導運行人員結合仿真機開展實際操作演練,熟悉深度滑參數(shù)停機的各項操作要點和注意事項,保證深度滑參數(shù)停機過程中汽輪機缸溫差、脹差、汽包壁溫差等重要參數(shù)均控制在安全范圍之內(nèi),達到了有效縮短大修停機后至缸溫下降到150℃具備停運盤車所用時間的目的,在2013年6號機大修停機和2014年5號機大修停機后到盤車具備停運所用的時間分別為160小時和153小時。

      1.2 充分利用鍋爐等離子助燃,鍋爐低負荷少油或無油助燃,停機不停爐

      鍋爐A層制粉系統(tǒng)的等離子點火裝置自機組調試起開始使用,多次驗證機組啟停過程可以做到完全不需要投油,故在每次機組停機前對A層等離子裝置運行情況認真檢查,保證可靠備用,同時機組停運前調整鍋爐配煤方式,保證下層A、B、C制粉系統(tǒng)相應的煤倉配上高熱值、高揮發(fā)份煤,結合等離子點火助燃燃燒穩(wěn)定的特點,隨著鍋爐降負荷時投入等離子拉弧助燃,可實現(xiàn)鍋爐的無油啟停機,節(jié)約了停機過程使用的燃油成本。同時結合等離子點火助燃燃燒穩(wěn)定的特點,在汽輪機打閘后鍋爐不滅火,投入高低壓旁路,鍋爐采用A磨煤機等離子運行方式不熄火,汽輪機不破壞真空,通過高、低壓旁路系統(tǒng)進行降溫降壓,以進一步穩(wěn)定、均勻地降低鍋爐受熱面金屬溫度,有效提前鍋爐受熱面檢修開工的工作時間。

      1.3 合理利用汽動給水泵,無電泵停機

      停機過程中合理使用汽動給水泵,電動給水泵在停機過程中全程備用,節(jié)約廠用電。機組設計為30%的電泵容量,常規(guī)停機時考慮到低負荷時汽動給水泵的工作汽源四段抽汽參數(shù)較低,不能保證機組停機過程的正常使用,故在負荷降至150MW 時就啟動電泵與汽泵并列運行。經(jīng)過歷次的啟停機的實際操作經(jīng)驗,規(guī)定在深度滑參數(shù)停機時當機組減負荷至300MW,投入一臺汽泵的輔助調試汽源(來自鄰機供汽),停運另一臺汽泵,再繼續(xù)減負荷直至機組打閘,停機的全過程中保持電動給水泵全廠備用。通過采用此項措施,在深度滑參數(shù)停機過程中可減少電泵運行時間約2小時,節(jié)約廠用電6400千瓦時。

      1.4 大膽停運開式水泵,節(jié)約廠用電

      結合本廠開式水系統(tǒng)的實際運行情況,仔細研究、大膽嘗試,在機組運行時開啟開式水泵的旁路門,停運兩臺開式水泵,并將其出口開啟,利用輔機循環(huán)水的壓頭直接冷卻開式水系統(tǒng)的各用戶,實踐開式水系統(tǒng)的各用戶溫升均滿足要求,此項措施在停機檢修過程中實施,停機過程可節(jié)約廠用電2520千瓦時,節(jié)能效果顯著。

      2 停機后的運行優(yōu)化

      2.1 合理倒換公用負荷,節(jié)約外購電

      合理倒換公用系統(tǒng)負荷,減少檢修期間的外購電量。當單臺機組需要停機檢修時,全廠的公用系統(tǒng)如檢修、照明、綜合水、輸煤、化水、除灰、廠前區(qū)等仍然需要保持連續(xù)運行,由于停機后廠用電源需要切換至啟備變,因此需要在機組停運后,根據(jù)各公用段的負荷情況進行系統(tǒng)倒換,將停運機組的檢修、照明、綜合水、輸煤、化水、除灰、廠前區(qū)等母線上所帶的負荷倒空,通過公用段母線的母線聯(lián)絡開關將兩臺機組的兩段母線倒換至并列運行方式,利用運行機組的廠用電提供全廠的公用系統(tǒng)負荷,以節(jié)約單臺機組停機檢修期間的外購電量。采取此項措施后,可有效減少單臺機組停機檢修期間的外購電量約18000千瓦時。

      2.2 廠用母線互為聯(lián)絡,節(jié)約大修停機的外購電

      當單臺機組停機A級檢修期間,停運機組的汽機、鍋爐、脫硫等重要系統(tǒng)的保安電源需保持連續(xù)運行,由于機組大修歷時時間比較長,可以考慮將此類負荷通過廠用母線的聯(lián)絡方式倒換至運行機組提供。經(jīng)過歷年的運行數(shù)據(jù)積累和經(jīng)驗總結,在兩臺機組的6KV A段母線間設置聯(lián)絡開關,正常運行時兩臺機組的6KV A段母線聯(lián)絡開關及母線均保持冷備用,當單臺停運機組的6kV A段母線負荷倒空后,可通過相鄰機組的6kV母線聯(lián)絡方式維持停運機組的單段6kV母線運行,可節(jié)約單臺機組停運期間的外購電量。

      2.3 優(yōu)化閉式水系統(tǒng),提前停運

      優(yōu)化閉水系統(tǒng)的結構,使單臺機組停運后全廠閉式水系統(tǒng)實現(xiàn)環(huán)網(wǎng)運行。機組停運后及時安排進行系統(tǒng)倒運,盡早停運閉式水系統(tǒng),節(jié)約啟備變外購電量,保證檢修工作提前開工。由于機組停運后廠用電取自啟備變外購電源,廠用電的大量使用勢必增加外購電量,因此在機組停運后及時將公用系統(tǒng)尤其是空壓機的冷卻水倒至相鄰機組帶,在凝泵、給水泵、爐側風機等重要的輔機停運后可立即停運閉式水系統(tǒng)。

      2.4 汽機冷油器加裝臨時冷卻水源,系統(tǒng)靈活倒換

      我公司的輔機循環(huán)冷卻水系統(tǒng)設計為3臺輔機循環(huán)水泵,正常情況下為兩運一備,輔機循環(huán)冷卻水為機組的開式循環(huán)水和小機循環(huán)水等提供冷卻水源。在機組停運后,機爐側重要輔機停運后,由于汽輪機潤滑油系統(tǒng)保持需保持連續(xù)運行,為保持潤滑油溫正常,開式水及輔機循環(huán)水均不能停運。

      所以在單臺機組停運時,可將鄰機的輔機循環(huán)水聯(lián)絡門節(jié)流,提供停運機組的輔機冷卻水。但是當兩臺機組全停時,就需要長時間的維持輔機循環(huán)水泵運行,直至汽輪機潤滑油系統(tǒng)停運,大大增加了停機后所需的外購電量。有鑒于此,考慮在汽輪機潤滑油冷卻器加裝臨時冷卻水源,機組停運后投入潤滑油冷卻器的臨時冷卻水,維持停機后的潤滑油溫度不超過45℃,為開式水、輔機循環(huán)水系統(tǒng)的提前停運提供了條件,有效節(jié)約外購電量。在對潤滑油冷卻器的運行數(shù)據(jù)進行分析和實踐經(jīng)驗總結的基礎上,決定在汽輪機潤滑油冷卻器的冷卻水管上加裝服務水源,臨時冷卻水升溫后排入附近的精處理廢水池。由于全廠服務水系統(tǒng)整體系統(tǒng)龐大,且為良好的高壓、低溫水源,在實際投入的檢驗時停機后潤滑油冷卻器冷卻所需的冷卻水量不大,對服務水系統(tǒng)的整體壓力穩(wěn)定基本沒有影響,不影響服務水系統(tǒng)的穩(wěn)定運行,符合使用條件。當機組停運后,提前停運輔機循環(huán)水泵,可減少循環(huán)水泵運行時間約150小時,節(jié)約外購電量135000千瓦時。

      3 結論

      通過機組停運時的運行優(yōu)化與檢修相結合,不僅縮短了機組檢修工作的工期,而且在節(jié)能方面也做了貢獻,經(jīng)過實踐,我公司的兩臺機組的A級檢修在進行了汽輪機汽封改造、汽輪機通流部分清洗、鍋爐受熱面改造、空預器更換等工作后,高效地完成了機組的A級檢修工作。

      [責任編輯:楊玉潔]

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