鄭海松+唐志宏+覃志強+梁曉東
摘 要:從高爐爐況、干法除塵運行工況,分析影響除塵布袋使用壽命的因素,介紹實施的高爐煤氣干法除塵運行預警管理措施。
關鍵詞:高爐;干法除塵;爐況;布袋;運行管理
1 前言
柳鋼高爐煤氣干法除塵于1994-12應用在煉鐵廠老4號高爐(306m3)投產(chǎn),歷經(jīng)了從內(nèi)濾式到外濾式的發(fā)展,設備和技術也取得了長足進步,煤氣含塵量長期穩(wěn)定在10mg/m3以下,布袋壽命周期可達2年左右。 2016年二、三季度,受外圍因素的影響,爐況大面積波動,懸料頂溫超高次數(shù)多,高爐箱體干法布袋損壞較多,頻次也多。于是,高度關注干法除塵系統(tǒng),從荒煤氣流量、溫度、布袋壓差、放灰量、放灰揚塵等運行參數(shù)進行跟蹤,分析影響除塵布袋使用壽命的因素,提出高爐煤氣干法除塵運行監(jiān)控預警管理優(yōu)化措施,本文進行總結。
2 干法除塵運行工況
2.1 高爐爐況
2016年,煉鐵廠各高爐懸料頂溫過高次數(shù)合計232次,尤其是二、三季度,由于外圍條件的變化,高爐應對處理不到位,爐況出現(xiàn)不同程度的波動,懸塌料頻繁,爐頂溫度超高(>500 ℃)頻數(shù)增多,據(jù)不完全統(tǒng)計達208次,尤其是5號高爐爐況波動持續(xù)時間長,次數(shù)最多(達81次),其他高爐也在15次以上。頂溫過高,只有大量打水或者減風才能降低頂溫。
2.2 干法除塵運行情況
高爐爐況不順,懸塌料、頂溫高次多,灰量也多,箱體布袋損壞也多,以1號A、5、6號高爐為例(見表1),同為1500m3高爐,5號高爐除塵灰數(shù)量大,比生產(chǎn)時間相同的1號A高爐多412車,箱體布袋損壞達48個,相當于生產(chǎn)一年時間不到,箱體布袋更換了3遍,不但生產(chǎn)組織困難,同時增加生產(chǎn)維修成本。
2016年1~12月各高爐煤氣除塵大于1.0 mg/m3有14次,全廠均值大于1.0 mg/m3有2次,均在國家要求6.0 mg/m3以內(nèi)。
3 影響布袋壽命的原因分析
3.1 高爐塌料、管道行程
干法除塵運行工況與布袋使用壽命、荒煤氣含塵量有直接的關系。在較大的過濾負荷下,容易加速布袋的損壞,高爐的塌料、管道行程的形成,煤氣流急劇變化,大量小顆粒爐料未經(jīng)燃燒還原進入荒煤氣,增加布袋過濾負荷,直接影響布袋使用壽命。5號高爐爐況波動時間長,除塵灰比其他高爐多,反吹次數(shù)也多,布袋與骨架聯(lián)接處摩擦加劇,大部分布袋在此處損壞。
3.2 煤氣溫度偏高
(1)布袋運行受荒煤氣溫度超高和高爐降頂溫打水等因素影響。干法除塵布袋耐高溫性差,荒煤氣溫度過高(>300 ℃)時,高爐通過打水控制溫度,會使布袋粘結,透氣性變差,增大過濾阻力,布袋易損壞。箱體煤氣溫度過高(>350 ℃),如無法降溫,則直接燒壞布袋。5號、6號高爐長時間爐況波動,懸料頂溫高次數(shù)多,布袋損壞最多。
(2)6號高爐干法除塵系統(tǒng)共有29個箱體布袋損壞,主要是2015年4季度6號高爐荒煤氣溫度超高頻次較多,所以在2016年1~2月就有15個箱體布袋損壞。5號高爐共有48個箱體布袋損壞,主要是6~9月荒煤氣溫度超高情況頻繁,其間就有32個箱體布袋損壞。
3.3 布袋質(zhì)量
(1)除塵布袋訂貨技術參數(shù)要求:耐溫≥300 ℃,短時350 ℃。查閱布袋運行記錄發(fā)現(xiàn),當荒煤氣溫度偏高(230 ℃~250 ℃)時,就會有布袋損壞,說明布袋耐高溫差。
(2)在2008年前,換布袋操作時可直接抽出布袋骨架,再抽起破損布袋進行更換?,F(xiàn)在換布袋操作時,布袋是緊貼著骨架的,無法先抽出骨架,需分段抽起來再用刀割開布袋,將骨架與布袋分離。骨架與布袋無法分離,說明布袋的強度較以前有所降低。
3.4 布袋骨架及安裝質(zhì)量
(1)布袋骨架在整個使用周期可更換3次布袋,每次操作都會造成骨架變形,損壞,進而對布袋的支撐失效。更換布袋時,如不能及時檢查更換受損布袋骨架,在用凈煤氣反吹清灰時,布袋易受煤氣流沖擊而損壞。
(2)班組要安排人員跟蹤布袋更換作業(yè)過程,發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。如:布袋骨架是否聯(lián)接好,有無脫落;布袋卡簧是否裝好等。避免安裝質(zhì)量問題,影響布袋使用壽命。
4 監(jiān)控預警措施
4.1 系統(tǒng)關注
干法除塵運行的最終目的是降低煤氣含塵量,煉鐵的考核指標是煤氣含塵量<3 mg/m3。從實際情況看,煤氣含塵量>1 mg/m3,即有箱體布袋破損漏灰,在煤氣含塵量達到3 mg/m3時,箱體布袋破損情況已是較嚴重,很容易失控。從干法除塵系統(tǒng)運行的荒煤氣溫度、布袋壓差、放灰量、放灰揚塵等參數(shù)的異常變化開始,就要特別注意高爐的生產(chǎn)情況,在與高爐做好溝通聯(lián)系的同時,要做好原始記錄,并按匯報制度及時反饋信息,針對不同的異常工況采取相應的措施進行處理。
4.2 處置原則
首先,異常信息要流轉(zhuǎn)至相關人員能知曉,其次,當值人員在異常沒有得到解決的情況下,負有信息重復發(fā)出及越級發(fā)出的職責。如荒煤氣溫度超高回報程序:干法除塵崗位→高爐值班室→班長→車間值班工長→車間領導→生產(chǎn)調(diào)度→點檢站→機動科。
4.3 高爐荒煤氣溫度監(jiān)控預警制度
(1)煤氣溫度偏低(<80 ℃)使布袋粘結。
(2)溫度過高(>250 ℃)時,此時,高爐會通過打水控制溫度,將造成使布袋粘結,導致布袋透氣性變差,過濾阻力變大,易損壞布袋。
(3)煤氣溫度過高(>280 ℃),如無法降溫,則直接燒壞布袋。
(4)煤氣溫度:① 如荒煤氣溫度>250 ℃,通知高爐打水降溫。 ② 荒煤氣溫度<230 ℃時,聯(lián)系高爐關閉打水閥,防止過量打水致使布袋板結。③根據(jù)干法除塵的實際運行工況,合理選擇投運箱體數(shù)量。④記錄荒煤氣超高的數(shù)據(jù),包括溫度值、持續(xù)時間,班組存檔,作為監(jiān)控布袋使用壽命的原始依據(jù)。(荒煤氣溫度 >230 ℃即要記錄)
4.4 反吹效果監(jiān)控制度
在反吹效果差,反吹壓差降不下或反吹后壓差很快升高時,說明布袋粘結,透氣性變差,壓差高。過濾阻力變大,布袋易損壞。
(1)聯(lián)系高爐,確認高爐是否打水或蒸汽降溫,如荒煤氣溫度沒有超高,通知高爐關閉打水閥或蒸汽閥;通知巡檢人員、班長,檢查高爐爐頂打水閥或蒸汽閥是否關閉。
(2)為保證整個干法系統(tǒng)的每個箱體的過濾負荷均衡,反吹清灰操作時,必須要對1個系統(tǒng)的全部箱體進行反吹。
4.5 煤氣含塵量監(jiān)控制度
煤氣含塵量異常(煤氣含塵量>1mg/m3)發(fā)出預警報告。
(1)定期查漏,及時發(fā)現(xiàn),控制煤氣含塵量<1 mg/m3
(2)周六、周日,每天的中夜班,巡檢人員每班次,在凈煤氣總管取樣處用玻璃管取樣2次(4 h1次),每次取樣時間60 min。
(3)如發(fā)現(xiàn)取樣管棉花變黑或有粉塵,匯報給班長、值班工長,值班工長組織對干法箱體進行檢漏,發(fā)現(xiàn)箱體有漏灰,及時停用箱體。
4.6 重力除塵器監(jiān)控制度
重力除塵器放灰有焦炭,重力除塵器、箱體灰量異常發(fā)出預警報告。
(1)放灰有焦炭或灰量異常增加時,預示高爐爐況異常,會有荒煤氣溫度超高現(xiàn)象。
(2)高爐生產(chǎn)異常,灰量異常增加,放灰時,爐灰不沾水,加濕效果差。
(2)監(jiān)控荒煤氣溫度。
5 結 語
通過跟蹤分析干法除塵的日常運行主要參數(shù),制訂運行監(jiān)控預警管理措施,對異常情況及時干預,采取積極和相應措施處置,可以延長布袋使用壽命,降低煤氣含塵量。