伏冠軍
【摘 要】在近幾年內(nèi),由于自控系統(tǒng)設(shè)計缺陷和設(shè)備老化故障原因影響,酒鋼煉鐵廠450高爐發(fā)生多起設(shè)備故障,對生產(chǎn)造成一定影響。為保證系統(tǒng)穩(wěn)定可靠的運行,并保證系統(tǒng)軟、硬件的先進性和備件向后的兼容性,利用3#高爐大修機會,對3#高爐爐頂、礦槽計算機的控制系統(tǒng)進行升級性的改造,確保自控系統(tǒng)穩(wěn)定順行。
【關(guān)鍵詞】Quantum系列PLC;遠程I/O網(wǎng);爐頂?shù)V槽;熱備冗余;升級
0 概述
煉鐵廠3#高爐自2004年3月投產(chǎn)至今,控制系統(tǒng)已連續(xù)運行12年,在近幾年內(nèi),控制系統(tǒng)設(shè)備陸續(xù)發(fā)生多起設(shè)備故障(PLC模塊、UPS電源、24V穩(wěn)壓電源等),造成高爐減風(fēng)事故,部分模塊性能不穩(wěn)定且備件面臨停產(chǎn),例如總線模塊140CRP81100、處理器140CPU53414已下線停產(chǎn),這對后續(xù)高爐的穩(wěn)定和可持續(xù)生產(chǎn)造成極大的隱患。為保證系統(tǒng)穩(wěn)定可靠的運行,并保證系統(tǒng)軟、硬件的先進性和備件向后的兼容性,在3#高爐大修中,對3#高爐爐頂、礦槽計算機的控制系統(tǒng)進行升級性的改造。
1 系統(tǒng)原始設(shè)計介紹
爐頂?shù)V槽控制系統(tǒng)采用的是施耐德公司的Modicon TSX Quantum系列PLC控制系統(tǒng),單處理器模式,處理器采用140CPU53414A;遠程I/O適配器采用單通道的140CRP93100、140CRA93100模板;現(xiàn)場總線模塊采用140CRP81100。I/O模塊主要有:開關(guān)量輸入140DDI35300、開關(guān)量輸出140DDO35300、模擬量輸入140ACI03000、模擬量輸出140ACO02000、模擬量輸出140AVO02000、熱電阻模塊140ARI03010、熱電偶模塊140ATI03000、高速計數(shù)140EHC20200??偩€模塊主要采用圖爾克的BL20系列、PDP系列和FLDP系列產(chǎn)品以及圖爾克老一代和新型電機啟動器模塊。
2 存在的問題
首先,由于設(shè)備故障原因,投產(chǎn)至今,控制系統(tǒng)已連續(xù)工作12年,部分模塊已接近使用年限,在近兩年內(nèi),控制系統(tǒng)設(shè)備陸續(xù)發(fā)生多起設(shè)備故障(PLC模塊、UPS電源、24V穩(wěn)壓電源等),造成高爐減風(fēng)事故,同時部分模塊性能不穩(wěn)定且備件面臨停產(chǎn),例如總線模塊CRP81100已下線停產(chǎn),處理器CPU53414瀕臨下線,以后高爐的穩(wěn)定和可持續(xù)生產(chǎn)造成極大的隱患。
其次,高爐是一個生產(chǎn)連續(xù),無停機間歇的生產(chǎn)現(xiàn)場,按照慣例,對于一些重要的生產(chǎn)工序,如爐頂?shù)V槽控制系統(tǒng)都應(yīng)該是雙機系統(tǒng),滿足熱備冗余功能。但3#高爐系統(tǒng)在當初設(shè)計時,控制系統(tǒng)都設(shè)計為單處理器控制系統(tǒng),沒有熱備冗余功能,所以每當主機架上處理器模塊、通訊模塊、電源模塊等設(shè)備發(fā)生故障時,將導(dǎo)致控制系統(tǒng)無法工作,造成高爐減風(fēng)事故。
以上這些問題,都嚴重影響和制約著高爐的正常生產(chǎn),為保證系統(tǒng)穩(wěn)定可靠的運行,并保證系統(tǒng)軟、硬件的先進性和備件向后的兼容性,利用3#高爐大修機會,對3#高爐爐頂?shù)V槽自動控制系統(tǒng)實施升級改造,實現(xiàn)處理器和總線通訊模塊熱備冗余,以及遠程I/O網(wǎng)的雙纜冗余。
3 項目實施
3.1 實施前準備
首先在原有QUANTUM硬件系統(tǒng)中,確保主機架和熱備機架上處理器模塊固件版本一致;如果硬件版本不一致,利用Unity Pro軟件中插件,上載各硬件版本信息,將兩個模塊硬件版本刷成一致。
硬件版本一致后,配置主機架和熱備機架上模塊,同時配置一個I/O遠程站和一個DP分站。硬件配置完成后,關(guān)閉熱備機架電源,利用以太網(wǎng)向主站處理器中下載配置和程序,程序下載后,觀察各模塊工作狀態(tài),如無異常后,熱備機架電源送電,在熱備機架處理器上將主機架上處理器程序傳輸?shù)綗醾涮幚砥髦?。然后停主機架電源,測試系統(tǒng)自動冗余切換功能。
原總線通訊模塊140CRP81100已停產(chǎn),為了以后維護工作更好開展,總線通訊模塊采用新模塊PTQ-PDPMV1,使用PTQ-PDPMV1通訊模塊后,導(dǎo)致總線配置軟件和總線地址方式都與以往不同,使用新的總線配置軟件ProSoft Configuration Builder進行總線配置。程序中總線地址變更方法:為方便進行地址替換,首先將原程序中總線地址整理打印出來以便查看,然后在地址配置表中,選取一段未用地址,作為總線新地址。
由于PTQ-PDPMV1通訊模塊無法在concept軟件中實現(xiàn)雙機功能,導(dǎo)致使用的下位編程組態(tài)軟件發(fā)生變化,原軟件為concept2.6升級為Unity Pro XL11.0。
3.2 實施過程及步驟
1)由于機架型號變化,導(dǎo)致原PLC內(nèi)位置空間不足,導(dǎo)致需要對柜內(nèi)線槽進行更換,以節(jié)省空間,安裝16槽機架。因為原PLC柜寬度730 mm,兩側(cè)的電纜線槽寬度為50 mm,除去兩側(cè)線槽寬度,中間剩余寬度為630 mm,施耐德16槽機架長度為670 mm,無法安裝16槽機架。須將兩側(cè)電纜線槽改為寬度為25 mm線槽,這樣PLC柜中間剩余寬度為680mm,可以安裝16槽機架。
2)將PLC11柜內(nèi)的兩個10槽機架拆除,在原位置安裝2個6槽機架和1個16槽機架(原10槽主機架的位置安裝2個6槽機架,2#站10槽機架位置安裝1個16槽機架),并安裝所需模塊。將主機架上的5#-10#槽I/O模塊移至16槽機架上,對模塊進行重新配線。
3)敷設(shè)同軸電纜,安裝模塊、同軸電纜分支器、分離器,接線、上電,各模塊狀態(tài)顯示正常。程序下載、打點、調(diào)試,系統(tǒng)功能測試。
3.3 實施過程存在的技術(shù)難點及解決方案
在4#高爐大修時,由于受改造費用和其他一些客觀原因影響,導(dǎo)致對改造的系統(tǒng)和改造程度不明確,導(dǎo)致改造備件計劃清單多次發(fā)生修改,最終意見協(xié)調(diào)統(tǒng)一后,工期已過去大半,加上備件采購時間,所以留給系統(tǒng)升級改造的時間非常緊張,在此情況下,首先在值班室搭建簡易硬件平臺,進行系統(tǒng)的簡單調(diào)試,同時對因下位軟件變更,在下位程序中對組態(tài)重新配置,利用ProSoft Configuration Builder軟件,重新配置總線系統(tǒng)文件,配置后導(dǎo)入到爐頂?shù)V槽下位程序中(離線完成),并對程序中原總線地址進行編程及地址修改(約1000個地址需要提前在程序中進行替代更換)。同時對下位程序修舊版本導(dǎo)入導(dǎo)出時,產(chǎn)生的程序錯誤和報警進行修改(約600處錯誤需手動一一修改)。
備件到貨后,組織人員進行礦槽熱備冗余系統(tǒng)功能調(diào)試,在調(diào)試過程中,由于軟件和硬件都為新產(chǎn)品,第一次使用,與原有軟件和硬件上差別較大,在使用過程出現(xiàn)許多未曾遇到的問題,甚至有些問題連廠家技術(shù)人員也未處理過,自控人員集思廣益,經(jīng)過各種實驗和測試,對出現(xiàn)的問題一一進行解決。通過解決這些問題,積累了大量的經(jīng)驗,同時也對軟件和硬件有了更進一步的了解。為今后維護工作打下堅實的基礎(chǔ)。
4 結(jié)束語
通過自控系統(tǒng)升級后,系統(tǒng)由過去的單機架處理器工作方式,改為雙機架處理器冗余工作方式,系統(tǒng)實現(xiàn)了熱備冗余功能;遠程I/O由單纜通訊改為雙纜冗余通訊;提高了系統(tǒng)的穩(wěn)定性,確保高爐控制系統(tǒng)運行穩(wěn)定。
[責(zé)任編輯:田吉捷]