徐瑩輝
【摘要】本文主要介紹木星土水電廠上導(dǎo)冷卻器磨損的原因,并提出解決方案,逐一論述各方案的優(yōu)缺點(diǎn),最終選出適合的方案,解決了電站存在的問題,為類似水電站提供了一條解決此類問題的方法。
【關(guān)鍵詞】冷卻器磨損;泥沙;銅管;方案
1、概況
木星土水電廠位于迪慶州香格里拉縣洛吉鄉(xiāng)境內(nèi),與麗江奉科鄉(xiāng)交界,廠房位于金沙江邊,在虎跳峽下游約 50 公里處。電站安裝二臺60MW立軸混流式水輪發(fā)電機(jī)組,總裝機(jī)容量 120MW,于2012年12月投產(chǎn)發(fā)電。發(fā)電機(jī)型號為:SF-J60-10/4080,水輪機(jī)型號為:HL(E)-LJ-210,額定轉(zhuǎn)速 600 r/min、額定水頭380m。
機(jī)組采用懸吊式結(jié)構(gòu),上導(dǎo)軸承布置在上機(jī)架中心體內(nèi),設(shè)6塊瓦,導(dǎo)軸承瓦支柱與導(dǎo)軸承座之間使用楔子板調(diào)整瓦間隙。上油冷器固定在油槽內(nèi),上導(dǎo)軸承和推力軸承共用一個油盆,機(jī)組運(yùn)行時上導(dǎo)軸承和推力軸承產(chǎn)生的損耗借助于油冷卻器的熱交換,由冷卻水帶走,油冷卻器采用半環(huán)式結(jié)構(gòu),最大外圓半徑為945.8mm,彎頭采用φ28X2 T2銅管,冷卻水管采用銅鋁復(fù)合翅片管,固定管夾采用L3鋁板,進(jìn)出水接頭采用卡箍連接。推力軸承由旋轉(zhuǎn)部分、支撐部分、冷卻部分組成。
下導(dǎo)軸承布置在下機(jī)架中心體內(nèi),設(shè)8塊導(dǎo)軸承瓦,導(dǎo)軸承瓦支柱與導(dǎo)軸承座之間使用楔子板調(diào)整瓦間隙。下油冷器固定在下油槽內(nèi),機(jī)組運(yùn)行時下導(dǎo)軸承產(chǎn)生的損耗借助于油冷卻器的熱交換,由冷卻水帶走,油冷卻器采用半環(huán)式結(jié)構(gòu)。
水導(dǎo)軸承采用外循環(huán)冷卻器,采用地下水單獨(dú)提供冷卻水。
上、下導(dǎo)軸承油槽溫度冷卻方式采用內(nèi)置式冷卻器冷卻,冷卻介質(zhì)為水。冷卻水采用技術(shù)供水水泵從電廠尾水抽取,尾水與金沙江銜接,水質(zhì)較差,且含沙量很高,水壓為0.2MPa至0.6MPa。
2、存在的問題
2014年10月木星土電站1號機(jī)上導(dǎo)冷卻器銅管彎頭處破損造成油盆油進(jìn)水,冷卻器破裂后導(dǎo)致帶有大量沙粒的冷卻水進(jìn)入油槽,雖然及時停機(jī),但堅硬的細(xì)沙還是磨損了上導(dǎo)瓦、推力瓦及鏡板,后續(xù)對鏡板、推力瓦、上導(dǎo)瓦進(jìn)行重新加工,對機(jī)組進(jìn)行解體、盤車、回裝,造成非計劃停役15天,直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)十萬元。
為了杜絕此類問題的再次發(fā)生,提高機(jī)組運(yùn)行可靠性,公司決定對2臺機(jī)組的上機(jī)架油槽冷卻器、下導(dǎo)油槽冷卻器合計4個油槽的冷卻器進(jìn)行改造。
3、事故原因分析:
3.1.由于冷卻水采用技術(shù)供水水泵從電廠尾水抽取,尾水與金沙江銜接,汛期金沙江中含有大量泥沙的江水倒灌至我站尾水,雖然冷卻水抽取后已經(jīng)過濾水器過濾,但泥沙較細(xì),現(xiàn)有濾水器無法進(jìn)行有效過濾,造成冷卻器銅管長期被泥沙沖刷,形成薄弱點(diǎn)。
3.2.當(dāng)初對冷卻器的設(shè)計時未考慮泥沙的問題,采用的銅管材質(zhì)不耐磨,彎管加工采用的是冷彎工藝,造成彎管處的壁厚更是只有1mm左右,由于彎管處阻力較大,泥沙磨損更為嚴(yán)重,最終造成彎管處磨穿。
3.3.加工工藝不精致,部分彎頭部分存在薄弱點(diǎn),內(nèi)部流道設(shè)計不合理,檢修時無法對彎管壁厚進(jìn)行檢測,進(jìn)行打壓試驗無法發(fā)現(xiàn)薄弱點(diǎn)。
4、擬采取方案:
為了避免冷卻器發(fā)生泥沙磨損及其它原因?qū)е碌膿p壞及漏水問題,確保機(jī)組安全運(yùn)行,擬采取以下幾種方案:
方案1:重新選取技術(shù)供水水源或在取水口前建造沉淀池;(花費(fèi)巨大,技術(shù)難度大,水質(zhì)有保證)
方案2:對原冷卻器進(jìn)行結(jié)構(gòu)改進(jìn),主要對兩端彎管段進(jìn)行結(jié)構(gòu)改進(jìn),采用高抗耐磨材料,避免發(fā)生彎管段磨損破裂問題;(成本低,可靠性低)
方案3:根據(jù)實際情況另行制造相同結(jié)構(gòu)的冷卻器,冷卻器各部位均需采用高抗耐磨材料,此方案需提供冷卻器新產(chǎn)品兩套;(成本適中,可靠性適中)
方案4:重新設(shè)計冷卻器結(jié)構(gòu),采用無彎管過水結(jié)構(gòu)。
綜合考慮設(shè)備可靠性、改造周期、價格等三方面因素,放棄方案1,對方案2、3、4進(jìn)行進(jìn)一步的設(shè)計。
5、方案的深度分析:
針對方案2:采用割除原有的漲套彎管,更換為鑄銅彎管,壁厚5mm,接管處采用銀焊條焊接,以確保焊接的可靠性。此方案能夠保證彎管處的耐磨強(qiáng)度,無法保證翅片散熱管的耐磨強(qiáng)度,此方案加工時間較短,并可按原位置進(jìn)行安裝,但運(yùn)行可靠性較低。
針對方案3:根據(jù)原圖紙新制1套冷卻器,散熱管采用JB/2728推薦的符合GB8890 BFe10-1-1(白銅管)φ25X2的銅管,該材質(zhì)銅管大大提高抗磨性,延長散熱管的使用壽命,采用鑄銅彎管,壁厚5mm,接管處采用銀焊條焊接,散熱片使用L1060鋁管軋制。此方案加工時間較長,并需重新定位安裝,但運(yùn)行可靠性較高,并能保證散熱效果。
針對方案4:采用改變冷卻器的結(jié)構(gòu),不再采用彎管的方式,另行設(shè)計冷卻器的進(jìn)水和回流方式,在冷卻器兩端采用漲管密封的方式保證冷卻器不會漏水,另外在兩端各加一個進(jìn)水和出水回流倉室,有效改善冷卻水的過流截面積,消除泥沙對彎管部分的損傷,油冷卻器換熱管采用雙金屬翅片管,換熱管基管采用銅鎳合金管BFe10-1-1壁厚2mm,換熱管的成型采用專用工裝成型,避免冷卻管出現(xiàn)變形、皺折和表面損傷,避免因加工過程損傷冷卻管影響其壽命,原冷卻器采用1路水,由于水路太長,造成水路末端冷卻管管內(nèi)水溫偏高換熱能力下降,同時由于冷卻管沿程長,水側(cè)阻力大,造成冷卻器供水不足,原冷卻器采用“U”形彎頭,由于U形彎頭特殊的結(jié)構(gòu)造成其質(zhì)量控制難,再加上需要進(jìn)行釬焊進(jìn)行焊接,造成該部位為薄弱環(huán)節(jié),將冷卻器管束連接方式采用承管板加水箱的結(jié)構(gòu),換熱管與承管板的連接采用脹接方式密封。
此方案加工時間較長,并需重新定位安裝和配管,但運(yùn)行可靠性較高,并能保證散熱效果,但價格較高,并存在泥沙淤積在進(jìn)出水倉室的風(fēng)險。
6、最終方案:
經(jīng)過綜合的比較和詢價后,選定方案3為最終執(zhí)行方案,此方案在保證可靠性的前提下,成本也較低。經(jīng)商務(wù)采購選擇昆明輔機(jī)廠按要求制作4套冷卻器。
制作要求如下:
1、冷卻器結(jié)構(gòu)具備較高的可靠性,滿足水輪發(fā)電機(jī)組長期安全穩(wěn)定運(yùn)行要求;
2、尺寸符合機(jī)組各油槽使用要求;
3、各部接頭處正常運(yùn)行時不得漏水;
4、內(nèi)部流道應(yīng)盡量減少彎頭部分,增加流通性,減少堵塞情況;
5、熱量交換滿足機(jī)組運(yùn)行溫度要求。
7、結(jié)語:
經(jīng)過此次改造后,機(jī)組運(yùn)行平穩(wěn),瓦溫、油溫正常,運(yùn)行3年未出現(xiàn)任何問題,極大的提高了機(jī)組的可靠性,也為其他水的電站提供了一個解決類似問題的思路。
參考文獻(xiàn):
[1] DB1095 東電企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)電機(jī)用冷卻器通用技術(shù)條件