胡閬
摘要:東坪水電廠從投產(chǎn)至今已運行十余年,機組技術(shù)供水系統(tǒng)取水管為預(yù)埋件,管道內(nèi)堵塞嚴(yán)重,水量、水壓在汛期內(nèi)不能完全滿足技術(shù)供水要求。對此,電廠通過增加一臺技術(shù)供水泵以滿足技術(shù)供水冗余需求,并對原有技術(shù)供水系統(tǒng)PLC程序邏輯進(jìn)行修改,滿足新泵遠(yuǎn)程自動控制啟停功能。實踐證明,此次改造提高了電廠的技術(shù)供水可靠性,保障了機組安全運行水平,為其他電廠技術(shù)供水在線改造提供了參考經(jīng)驗。
關(guān)鍵詞:技術(shù)供水系統(tǒng);PLC程序;遠(yuǎn)程自動控制
東坪水電廠裝有4臺燈泡貫流式機組,單機容量18MW。機組技術(shù)供水設(shè)計采用上游壩前取水、水泵增壓方式供水。技術(shù)供水系統(tǒng)配置有4臺單級單吸離心管道泵,每臺水泵設(shè)取水口、設(shè)備、管道及控制系統(tǒng),獨立運行。技術(shù)供水系統(tǒng)供給機組軸承油冷卻系統(tǒng)用水、發(fā)電機空冷器冷卻用水、主廠房通風(fēng)機冷卻用水以及其他用水。技術(shù)供水系統(tǒng)經(jīng)過多年的運行使用,存在管道銹蝕嚴(yán)重、異物堵塞現(xiàn)象,利用水下疏通取水口、反沖洗等方式,效果不佳,造成水泵供水效率下降,系統(tǒng)母管供水流量、壓力等不能滿足機組安全運行的需要,系統(tǒng)母管壓力頻繁低報警,因此新增一臺技術(shù)供水泵,技術(shù)供水母管壓力低時,自動投入運行以滿足生產(chǎn)運行需要。
原技術(shù)供水泵采用DFG65-160CDA/2型單級離心泵,流量45 m3/h,揚程28 m,DN100。技術(shù)供水控制系統(tǒng)PLC采用施耐德Twido系列產(chǎn)品,CPU型號為TWDLMAD40DTK,PLC程序為Twidosoft軟件編寫。
1 技術(shù)供水改造必要性和可行性
技術(shù)供水系統(tǒng)供給機組軸承油冷卻系統(tǒng)等設(shè)備用水,若技術(shù)供水水量及水壓不足將會導(dǎo)致機組軸承油溫上升,發(fā)電機風(fēng)洞內(nèi)溫度上升,嚴(yán)重威脅機組安全運行。根據(jù)相關(guān)資料研究表明從燈泡頭抗壓蓋板下取水是可行的,從機組抗壓蓋板下取水,取水系統(tǒng)是相對獨立,不改變原有取水系統(tǒng),在技術(shù)供水系統(tǒng)母管增加進(jìn)水來源,更好滿足技術(shù)供水系統(tǒng)的需要。
2 技術(shù)供水改造機械部分實施
2.1 取水口位置的確定
在4號機組燈泡頭機組抗壓蓋板上選取位置,為了避免圖中1和2位置空腔導(dǎo)流板位置對開孔及管路布置造成影響,選取圖中3位置作為取水口位置,圖3所示位置以進(jìn)人孔位置為基點面向下游向左側(cè)平移一個單元格,向下游側(cè)平移一個單元格定位。
對取水口位置所在單元格上方的蓋板進(jìn)行加工,根據(jù)現(xiàn)場管道布置的位置畫出直徑160mm圓孔并做好標(biāo)記,通過氣割工具制作上述孔徑大小圓孔,圓孔打磨圓滑不得有毛刺、卡管等現(xiàn)象,以便于管道通過蓋板。
2.2 取水設(shè)備的制作
水下取水采用DN150不銹鋼管(外徑159mm),考慮管道過長一方面影響過水流態(tài),另一方面管道加長,受力面積加大,管道本身受力將較為明顯,為防止管道與法蘭焊縫及本體長時間受力產(chǎn)生破壞,同時避開水流上層浮渣,采用長度1.4m。取水濾網(wǎng)采用底部以上400mm高度區(qū)域做進(jìn)水濾網(wǎng),孔徑15-20mm,底部采用弧形網(wǎng)形式。上層法蘭部分購置特種法蘭,法蘭厚度70mm,在法蘭上按照DN150標(biāo)準(zhǔn)法蘭尺寸進(jìn)行鉆孔攻絲,鉆孔深度50mm,鉆孔數(shù)量一般為8個。為便于管路進(jìn)入導(dǎo)流板空腔區(qū)域濾網(wǎng)與管道封焊在空腔區(qū)域內(nèi),采取現(xiàn)場驗收,確保焊縫工藝及質(zhì)量優(yōu)良。同時為加固水下取水管和取水濾網(wǎng)結(jié)合強度,設(shè)置4條縱向支撐。
上半部分檢修前加工制作成型,檢修時進(jìn)行安裝,DN150閥門采用304不銹鋼球閥。燈泡頭抗壓上層蓋板上選取合適位置安裝管卡,對管路進(jìn)行支撐與固定。下半部分安裝完畢,將加工制作好的上半部分按照圖示對接。
2.3 管路及相關(guān)設(shè)備布局
水泵層走架空管路,轉(zhuǎn)接入水泵層下游側(cè)墻壁布置取水母管,連接現(xiàn)有1號機處取水母管,抗壓蓋板上來的管路與現(xiàn)有4號機右側(cè)取水母管相連,長度90m。濾水器排污管采用DN80不銹鋼管30m。在原技術(shù)供水系統(tǒng)位置新增一套技術(shù)供水系統(tǒng),包含水泵、電機、濾水器等,接至新安裝的技術(shù)供水系統(tǒng),出水管路走地面沿墻布置接至4號機側(cè)技術(shù)供水母管。
3 技術(shù)供水改造項目電氣部分實施
3.1 電氣元器件的選擇
控制部分電氣元器件選型依據(jù)水泵相關(guān)額定參數(shù)選型,如表1所示。
3.2 裝置配線
新安裝技術(shù)供水泵控制屏柜內(nèi)部配線按照圖4進(jìn)行。其中,交流電源取自廠用400V室抽屜開關(guān)LS05-07;從技術(shù)供水泵新屏至舊屏敷設(shè)長度為20m KVVP-2×1.5 mm2電纜,用于原技術(shù)供水泵PLC遠(yuǎn)程控制新增技術(shù)供水泵啟、停;敷設(shè)長度為100m VV22-8×1.5 mm2電纜從技術(shù)供水泵新屏至中控室公用LCU屏柜,用于將新增技術(shù)供水泵啟、停狀態(tài)信號、電源監(jiān)控、電機故障等信號上送至監(jiān)控系統(tǒng),便于值班人員監(jiān)視新增技術(shù)供水泵運行情況。
4 新增技術(shù)供水泵遠(yuǎn)程啟停功能的實現(xiàn)
4.1 PLC程序設(shè)計思路
考慮到機組技術(shù)供水依然主要采用原技術(shù)供水系統(tǒng),新增技術(shù)供水泵只做為原技術(shù)供水泵備用或者緊急情況下投入運行。在進(jìn)行PLC程序邏輯修編時,新增技術(shù)供水泵只作為原技術(shù)供水系統(tǒng)的備用而設(shè)計。
遠(yuǎn)程啟泵:1、2號技術(shù)供水泵同時啟動,技術(shù)供水母管壓力低動作一定時限時,原PLC開出指令,新增技術(shù)供水泵啟動;3、4號技術(shù)供水泵同時啟動狀態(tài)下,技術(shù)供水母管壓力低動作一定時限時,原PLC開出指令,新增技術(shù)供水泵啟動。
遠(yuǎn)程停泵:1、2、3、4號機全部停機時泵在停止?fàn)顟B(tài);技術(shù)供水母管壓力高時自動停泵。
4.2 PLC程序設(shè)計修改(如圖4)
%Q0.0+%Q0.1+%M170+10S 1、2號技術(shù)供水泵運行狀態(tài),母管壓力低持續(xù)10S起泵;%Q0.2+%Q0.3+%M171+10S 3、4號技術(shù)供水泵運行狀態(tài),母管壓力低持續(xù)10S起泵;%M202、 %M203、%M192均為停泵條件,其中%M202、%M203分別為技術(shù)供水母管Ⅰ、Ⅱ段壓力高,%M192為4臺機同時在停機態(tài)。
4.3 調(diào)試
對接線進(jìn)行全面檢查,接線正確,端子緊固、無松動,電壓回路對地絕緣搖測正常。對新屏柜裝置上電檢查無異常。調(diào)試過程如下:
(1)模擬正常開機。機組全停狀態(tài)下,手動加1號機開機令,1號技術(shù)供水泵啟動,手動開啟1號機軸承油冷卻水旁通閥,此時技術(shù)供水母管壓力顯示0.26MPa,運行正常。
(2)模擬技術(shù)供水母管壓力低起備泵。手動開啟2號機軸承油冷卻水旁通閥,此時技術(shù)供水母管壓力顯示0.14MPa,壓力低開關(guān)動作(動作值0.17MPa),10S后2號技術(shù)供水泵啟動,技術(shù)供水母管壓力顯示0.26MPa,運行正常。
(3)模擬1、2號泵同時啟動后壓力低起新增技術(shù)供水泵。手動開啟3、4號機軸承油冷卻水旁通閥,此時技術(shù)供水母管壓力顯示0.15MPa,壓力低開關(guān)動作(動作值0.17MPa),10S后新增技術(shù)供水泵啟動,技術(shù)供水母管壓力顯示0.32MPa,運行正常。
(4)模擬壓力高停泵。手動關(guān)閉3、4號機軸承油冷卻水旁通閥,此時技術(shù)供水母管壓力顯示0.39MPa, 壓力高開關(guān)動作(動作值0.38MPa),5秒后新增技術(shù)供水泵停止,壓力值為0.26MPa,運行正常。
(5)模擬停機令停泵。1、2、新增技術(shù)供水泵同時運行狀態(tài)下,同時手動給4臺機停機令,1、2、新增技術(shù)供水泵均停止。
(6)同理模擬3、4號開、停機狀態(tài)下的新增技術(shù)供水泵啟、停情況正常。
5結(jié)束語
技術(shù)供水系統(tǒng)是供給機組軸承油冷卻水的重要輔助設(shè)備,若技術(shù)供水不足將會導(dǎo)致機組油溫上升,嚴(yán)重時威脅機組安全運行。通過增加一臺技術(shù)供水泵作為原技術(shù)供水系統(tǒng)的冗余,極大提高了技術(shù)供水的可靠性。技術(shù)供水作為發(fā)電機組的重要輔助設(shè)備,在我國水電廠廣泛應(yīng)用,本文就技術(shù)供水改造機械安裝、電氣元器件選型、電氣布線、PLC程序修改、調(diào)試等作了詳細(xì)介紹,解決了技術(shù)供水水量、水壓不能滿足運行要求的難題,為出現(xiàn)類似問題的電廠提供一定參考。
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(作者單位:湖南省東坪水電廠)
作者簡介:胡 閬(1982-),男,湖南益陽人,工程師,主要從事水電廠發(fā)電運行及生產(chǎn)管理工作。