曹宣松++譚孝飛++李楊
摘 要:針對白鎢試選廠加溫精選系統(tǒng)中存在的問題,通過考察和研究分析,對其進行了優(yōu)化改造。改造之后加溫精選流程穩(wěn)定性大幅提高,生產(chǎn)指標得到明顯改善,也達到了節(jié)能降耗的效果。
關鍵詞:加溫精選;優(yōu)化改造;穩(wěn)定性提高;指標改善
中圖分類號:TD954 文獻標識碼:A 文章編號:1671-2064(2017)18-0171-01
湖南瑤崗仙礦業(yè)有限公司多金屬回收廠白鎢試選廠于2013年3月底開始進行試產(chǎn)。原礦通過兩段一閉路破碎、兩段兩閉路球磨分級、一粗兩精兩掃脫硫浮選、一粗三精四掃白鎢常溫粗浮浮選流程后得到品位3~5%的白鎢粗精礦。白鎢粗精礦經(jīng)加溫精浮浮選之后得到品位40~50%的白鎢精礦。受設備、中間轉運環(huán)節(jié)等影響,加溫精浮系統(tǒng)出現(xiàn)礦漿流通過程不順暢、操作繁雜難控制等問題,白鎢精礦品位也未達到預期的≥65%的目的。為了改善生產(chǎn)指標,優(yōu)化過程控制和工藝流程,進行了設備、過程及流程改造。
1 改造前加溫精選系統(tǒng)及存在的問題
1.1 改造前系統(tǒng)概況
改造前,經(jīng)濃縮的粗精礦通過臥式砂泵運輸?shù)杰囬g中的2米加溫攪拌桶,在加溫攪拌桶內(nèi)加溫加藥之后從底部側面放礦至緩沖箱內(nèi)加水調漿,調漿之后再經(jīng)砂泵運輸至緩沖攪拌桶,再由緩沖攪拌桶給礦至SF-0.35浮選機進行選別,浮選流程采用一粗三精三掃。選別之后,得到的白鎢精礦自流至干燥箱內(nèi)干燥,浮選尾礦則由砂泵運輸?shù)骄彌_池后進入搖床進行分選。如圖1所示。
1.2 改造前加溫精選系統(tǒng)存在的主要問題
通過一段時間的生產(chǎn)運行,加溫精浮系統(tǒng)凸顯出以下問題:(1)濃縮機已淘汰,濃縮效果不理想,揚礦用的臥式砂泵輸送不了高濃度礦漿,加溫攪拌桶中的粗精礦濃度沒保證;(2)礦漿從臥式砂泵運輸?shù)郊訙財嚢柰暗倪^程中采用了多開關多管路分流,造成礦漿運輸中操作比較繁瑣;(3)加溫攪拌桶的攪拌速度比較快,加溫過程中容易出現(xiàn)溢礦的現(xiàn)象;(4)加溫過程完成后的礦漿側面給礦時礦漿易堵塞,而且給礦至緩沖箱時產(chǎn)生大量泡沫,需要進行大量加水消泡,影響緩沖箱及浮選的礦漿濃度;(5)一粗三精三掃的工藝流程較短,生產(chǎn)指標達不到要求;(6)SF-0.35浮選機的處理能力有限,一桶粗精礦需要3~4小時方能處理完。
2 加溫精選系統(tǒng)改造方案
2.1 改造內(nèi)容
經(jīng)過考察其他礦山,吸取專家意見,結合自身實際情況,確定了以下改造方案:更換已淘汰的濃縮機;用一種流量大、運輸穩(wěn)定的短軸高濃度立式砂泵取代臥式砂泵;在加溫攪拌桶頂端架構一加溫平臺,方便給藥等操作;粗精礦揚礦管路采用前端焊管+尾端軟管連接,全程一根管路;降低加溫攪拌桶的攪拌速度至210r/min;加溫攪拌桶撤除側面給礦,采用底端給礦至溜槽;沿加溫攪拌桶底座往下2米重新放置緩沖攪拌桶,在緩沖攪拌桶下端再放置浮選機,撤除了緩沖箱中加水調漿的中間環(huán)節(jié),并通過位置調整凸顯出高度差;采用SF-0.7浮選機進行浮選,提高了一半的生產(chǎn)效率,擴大工藝流程至一粗五精五掃。粗精礦經(jīng)立式砂泵運輸?shù)郊訙財嚢柰?,控制礦漿濃度在65%左右,加溫加藥保溫過程完成之后經(jīng)底端給礦至溜槽之后自流進入緩沖攪拌桶,再自流進入浮選機進行選別,調漿過程則在溜槽進入緩沖攪拌桶中加水完成。礦漿經(jīng)一粗五精五掃的浮選工藝流程之后得到了品位60%以上的白鎢精礦、品位0.2%左右的尾礦,生產(chǎn)指標達標。浮選尾礦通過自流進入搖床分選后再排到精選尾礦儲存池,精礦則采用砂泵運輸?shù)礁稍锵涓稍?。如圖2所示。
2.2 改造特點
改造后方案的特點有:(1)礦漿的揚礦過程采用一根管路全控制,方便操作工進行過程控制;(2)利用加溫平臺與浮選機平面的高差,礦漿從加溫攪拌桶中給礦至浮選機的過程全部實現(xiàn)了自流,保證了給礦過程的暢通;(3)通過在溜槽中固定加水,調整給礦,有效的控制了入浮濃度;(4)撤除了緩沖箱調漿再砂泵運輸這一中間過程、浮選尾礦量多就利用自流排廢、精礦量少則采用砂泵運輸,做到了能耗的優(yōu)化配置;(5)增大浮選機處理量,擴大浮選工藝流程,提高了生產(chǎn)效率,生產(chǎn)指標也得到了改善。
3 改造前后的對比與分析
改造之前,粗精礦進入加溫攪拌桶再到浮選機、浮選后的尾礦到搖床的這些過程全部采用砂泵運輸,運輸過程受設備的影響比較大,經(jīng)常出現(xiàn)運輸不順暢的情況,整個過程控制比較繁瑣。運輸過程不順暢使得加溫礦漿濃度達不到要求,經(jīng)常出現(xiàn)攪拌桶中礦漿溢出。同時,用大量水消除緩沖箱中產(chǎn)生的泡沫會導致浮選濃度偏低,而本身浮選工藝流程偏短,導致浮選生產(chǎn)指標不合格。經(jīng)過各個過程的精細操作,改造前加溫精浮系統(tǒng)可得到品位40~50%的白鎢精礦,回收率僅為80%左右,金屬流失嚴重,資源得不到有效回收。改造之后,采用高濃度砂泵運輸?shù)V漿,控制加溫攪拌桶中礦漿濃度在65%左右,粗精礦運輸至加溫攪拌桶之后,其余過程完全實現(xiàn)了礦漿自流,減少了礦漿運輸過程中的設備,提高了生產(chǎn)流程運行暢通的穩(wěn)定性,節(jié)約了成本,操作方便,為操作工減輕了工作強度。尾礦自流至搖床回收后再排到精浮尾礦儲存池,精礦利用砂泵輸送,優(yōu)化了設備的能耗配置。通過擴大生產(chǎn)工藝流程、增大浮選機處理能力,大大節(jié)省了生產(chǎn)時間,得到了品位60%以上的白鎢精礦、品位0.2%左右的尾礦,回收率達92%以上,達到了生產(chǎn)指標的要求。
4 結語
(1)加溫精浮系統(tǒng)改造之后,礦漿運輸順暢。利用高差實現(xiàn)礦漿自流,提高了運輸過程控制的穩(wěn)定性。(2)改造之后,工藝流程結構合理,操作方便,便于管理。加溫加藥在加溫平臺進行,方便快捷;生產(chǎn)時根據(jù)礦漿性質調整給礦量,操作簡便靈活。(3)改造之后,省去了礦漿轉換的中間環(huán)節(jié),減少了設備的運轉,降低了成本消耗,實現(xiàn)了精礦、尾礦運輸?shù)脑O備能耗配置,起到了節(jié)能降耗的作用。(4)改造之后,生產(chǎn)指標得到明顯提高,達到生產(chǎn)的要求。通過工藝流程改造,得到品位60%以上的合格白鎢精礦,回收率達92%以上。endprint