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      渦軸發(fā)動機控制系統(tǒng)動力渦輪超轉保護功能試驗方案研究

      2017-10-30 08:23:10劉明春岳洋李華喬
      科技創(chuàng)新與應用 2017年31期
      關鍵詞:控制系統(tǒng)

      劉明春+岳洋+李華喬

      摘 要:文章以某渦軸發(fā)動機為研究對象,對其控制系統(tǒng)超轉保護功能試驗方案展開研究。提出一種有別于傳統(tǒng)丟失負載方法,并且使渦軸發(fā)動機動力渦輪發(fā)生真實超轉的方案,即斷開負載桿給電子控制器的負載前饋信號,快速下拉負載桿使得動力渦輪轉速快速上升的方法實現(xiàn)動力渦輪超轉。并且在不同狀態(tài)進行了超轉保護功能試驗驗證,為該發(fā)動機的定型提供了依據(jù)。

      關鍵詞:渦軸發(fā)動機;試驗方案;控制系統(tǒng);超轉保護功能

      中圖分類號:V233 文獻標志碼:A 文章編號:2095-2945(2017)31-0078-02

      渦軸發(fā)動機作為直升機的動力裝置,通過動力渦輪軸、動力傳動軸、主減速器內的離合器、減速齒輪將動力傳給旋翼,傳動軸系復雜,任何一個環(huán)節(jié)出現(xiàn)故障都可能導致發(fā)動機動力渦輪出現(xiàn)異常,導致動力渦輪轉速瞬間急劇上升,此時發(fā)動機控制系統(tǒng)必須及時觸發(fā)動機動力渦輪超轉保護功能以防止動力渦輪超轉破裂,避免發(fā)生飛行安全事故。因此渦軸發(fā)動機需要在動力渦輪發(fā)生真實超轉的情況下驗證其控制系統(tǒng)動力渦輪超轉保護功能是否滿足設計要求[1-3]。

      本文針對某渦軸發(fā)動機開展控制系統(tǒng)動力渦輪超轉保護功能試驗方法研究。提出一種有別于傳統(tǒng)丟失負載方法,并且使渦軸發(fā)動機動力渦輪發(fā)生真實超轉的方案。

      1 問題分析及方案設計

      現(xiàn)在大多數(shù)渦軸發(fā)動機控制系統(tǒng)是數(shù)字電子式,數(shù)字電子式發(fā)動機控制系統(tǒng)一般要求具有獨立的低壓轉子轉速超轉保護裝置。獨立超轉保護裝置一般采用雙通道結構,每個通道具有相同的硬件,輸入輸出信號也一樣。獨立超轉保護裝置主要由CPU系統(tǒng)電路、信號調理電路、輸出控制電路及電源電路組成。

      渦軸發(fā)動機一般采用直接切斷發(fā)動機和功率吸收裝置之間的傳動軸的方式,使發(fā)動機的動力渦輪達到發(fā)生真實超轉的目的,從而考核動力渦輪超轉保護系統(tǒng)的功能。由于切削時傳動軸的轉速很高,切斷后擺動很大,會損壞發(fā)動機輸出軸組件和測功器,并且在斷軸后,動力渦輪失去負載,其轉速無法得到有效控制,試驗風險比較大。

      典型的渦軸發(fā)動機控制規(guī)律為,通過調節(jié)燃油流量,保持動力渦輪轉速np為常數(shù)。在地面臺架試驗時,由控制系統(tǒng)控制發(fā)動機的燃油量以及測功器控制負載兩方面來保持np為常數(shù)。在發(fā)動機進行減速試驗時,負載桿快速下拉,測功器卸載,控制系統(tǒng)控制發(fā)動機減油,但是二者之間的時間差會引起動力渦輪轉速np超調?;谏鲜鲈?,負載桿會給電子控制器負載前饋信號,來減小np超調。如果可以利用np超調,將會得到動力渦輪的真實超轉。綜上,在滿足試驗目的的前提下,結合試驗成本和試驗風險,本文提出另外一種使渦軸發(fā)動機動力渦輪真實超轉方法的探索。

      2 試驗方法

      試驗采用了斷開負載桿給電子控制器的負載前饋信號(即“水門開度信號”/負載桿“CLP信號”),在發(fā)動機Tt45=T1,T2,T3狀態(tài)下(T1

      試驗步驟如下:

      (1)起動發(fā)動機到ng=87%,進行控制系統(tǒng)超轉保護功能檢查試驗。

      (2)上推發(fā)動機狀態(tài)至Tt45為T1,穩(wěn)定運行3min。

      (3)0.5s內下拉負載桿減速到空慢狀態(tài)。

      (4)上推發(fā)動機狀態(tài)至Tt45為T2,穩(wěn)定運行3min。

      (5)0.5s內下拉負載桿減速到空慢狀態(tài)。

      (6)上推發(fā)動機狀態(tài)至Tt45為T3,穩(wěn)定運行3min。

      (7)0.5s內下拉負載桿減速到空慢狀態(tài)。

      3 試驗結果及分析

      上推發(fā)動機狀態(tài)至Tt45=T1,0.5s內下拉負載桿到空慢,數(shù)控系統(tǒng)監(jiān)控數(shù)據(jù)如圖1所示。由圖可見np上升速率逐漸降低,該次減速過程中np最大值為115.175%,靠近但并未達到控制器設置的超轉保護值116%,并未達到超轉保護的閾值,并未發(fā)生真實的超轉保護。

      上推發(fā)動機狀態(tài)至Tt45=T2,下拉負載桿減速到空慢,試驗情況如圖2所示。圖2(a)為車臺動態(tài)數(shù)據(jù)曲線,圖2(b)為放大了超調部分的曲線。數(shù)控測到的np最大超調量115.886%,拉桿后1.2s,np=115.816%時刻超轉放油閥接通0.1s。車臺數(shù)據(jù)可見,np轉速最大值116.35%時刻切斷燃油,持續(xù)0.2s。np=115.1%時(小于超轉保護值116%)恢復供油。且np逐漸穩(wěn)定在基準轉速,np穩(wěn)定時間10.6s。np超轉保護控制精度為116%±1%,控制精度在此范圍內。

      上推發(fā)動機狀態(tài)至Tt45=T3,下拉負載桿減速到空慢,試驗情況如圖3所示。車臺動態(tài)測量的數(shù)據(jù)顯示,np=116.34%峰值時刻,燃油切斷,斷油時間持續(xù)0.17s。np=115.1%時(小于超轉保護值116%)恢復供油。且np逐漸穩(wěn)定在基準轉速110%,np穩(wěn)定時間11.4s。

      由表1可知,發(fā)生超轉時刻np最大值npmax的值,車臺測試數(shù)據(jù)比數(shù)控系統(tǒng)測試數(shù)據(jù)值高約0.46%-0.53%(96-108rpm) ,由于數(shù)控系統(tǒng)的采樣周期為0.1s,低于車臺的采樣周期0.001s,所以車臺測到的峰值時刻值要稍大一些;np的最小值npmin值同理。

      在發(fā)動機狀態(tài)T2減速到空慢時,數(shù)控系統(tǒng)參數(shù)顯示,在np達到最大轉速值前0.1s-0.2s時刻,超轉電磁閥接通。車臺測試的動態(tài)數(shù)據(jù)顯示,在np到達峰值時刻,切斷燃油,切斷時間持續(xù)0.2s。超轉保護功能正常,超轉保護精度滿足超轉保護值116%±1%的要求。

      在發(fā)動機狀態(tài)T3減速到空慢時,數(shù)控系統(tǒng)參數(shù)界面超轉電磁閥接通指示沒有亮,主要是因為電子控制器的采集周期100ms,由于斷油時間太短數(shù)控系統(tǒng)并未顯示出該信號。由動態(tài)測試數(shù)據(jù)可知,實際發(fā)生斷油的時間為170ms,實際上發(fā)生了超轉保護,超轉放油閥的超轉保護功能正常且滿足要求。

      4 結束語

      (1)本文得到的改進方案可使渦軸發(fā)動機動力渦輪真實超轉,并使試驗風險和試驗成本得到了有效的降低。

      (2)使用斷開負載前饋信號,快速下拉負載桿的方法成功的完成了某渦軸發(fā)動機控制系統(tǒng)動力渦輪超轉保護試驗,為該型發(fā)動機的定型提供了依據(jù)。

      (3)負載桿下拉前的燃氣渦輪轉速越高,Tt45越高,負載桿下拉后動力渦輪轉速超調越大,越容易實現(xiàn)超轉,np超調后到恢復平穩(wěn)所需要的時間越長。

      參考文獻:

      [1]廉筱純,吳虎.航空發(fā)動機原理[M].西北工業(yè)大學出版社,2005.

      [2]張寶誠.航空發(fā)動機試驗和測試技術[M].北京航空航天大學出版社,2005.

      [3]陳益林.航空發(fā)動機試車工藝[M].北京航空航天大學出版社,2010.

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