楊惠玲
DOI:10.16660/j.cnki.1674-098X.2017.25.019
摘 要:隨著電力行業(yè)的不斷發(fā)展,火電機(jī)組的參數(shù)不斷提高,對(duì)水汽品質(zhì)的要求越來越高,作為水汽品質(zhì)質(zhì)量監(jiān)控的重要設(shè)備水汽采樣架的冷卻效果,是影響監(jiān)控及水質(zhì)調(diào)整的重要因素,如水樣溫度過高,不僅測(cè)定數(shù)據(jù)誤差較大,還會(huì)造成水汽在線儀表的高溫?fù)p壞,且因高溫高壓蒸汽的沖蝕,會(huì)造成高壓閥門頻繁內(nèi)漏,更換頻次較高,侯馬熱電水汽采閥門均為進(jìn)口不銹鋼閥,價(jià)位較高,維護(hù)量及費(fèi)用都較高。本論文提出通過增加一級(jí)預(yù)冷卻裝置,定期清理板式冷卻器來提高冷卻效果,以達(dá)到節(jié)省維護(hù)量及生產(chǎn)費(fèi)用的目的,同時(shí)保證在線儀表的正常運(yùn)行及指示準(zhǔn)確,保證水汽品質(zhì)持續(xù)穩(wěn)定。
關(guān)鍵詞:提高 采樣架 冷卻 效果 探索
中圖分類號(hào):TM621.8 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1674-098X(2017)09(a)-0019-003
侯馬熱電機(jī)組投產(chǎn)兩年多來,在投運(yùn)的一年之內(nèi),化學(xué)水汽采樣架冷卻效果能夠滿足運(yùn)行需要,一年之后,特別是夏季,冷卻效果有所降低,水汽在線儀表運(yùn)行條件較為惡劣,嚴(yán)重時(shí)影響到指示的準(zhǔn)確性和表計(jì)的安全性;且水汽一次高壓閥因高溫高壓蒸汽沖蝕,多次內(nèi)漏更換,每年平均更換8個(gè)高壓閥門,且必須在機(jī)組停運(yùn)期間處理。機(jī)組運(yùn)行時(shí)不處理還在較大的安全隱患,損壞儀表,運(yùn)行人員的安全性受到威脅,為了解決上述問題,在進(jìn)行了多方調(diào)研后,并對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行了認(rèn)真的分析,決定進(jìn)行技術(shù)改進(jìn)。
1 原水汽采樣系統(tǒng)情況說明
侯馬熱電化學(xué)水汽采樣系統(tǒng)為連續(xù)取樣,具備在線儀表分析和人工取樣分析的條及。分析相關(guān)水汽品質(zhì),顯示、記錄相關(guān)參數(shù)和曲線,并對(duì)檢測(cè)對(duì)象的異常工況進(jìn)行報(bào)警。裝置應(yīng)具有樣水超溫、樣水?dāng)嗔?、冷卻水?dāng)嗔鞯淖詣?dòng)隔離保護(hù)措施,并聲光報(bào)警,信號(hào)送到汽水取樣及加藥PLC控制系統(tǒng),高溫高壓架與儀表屏分開布置,布置在不同的房間。儀表屏下設(shè)人工取樣槽。
減壓器出口樣品水額定流量:1500~2000mL/min。
減壓器出口樣品水壓力:0.5~0.8MPa。
冷卻器出口樣品水溫度:≤25℃~36℃。
恒溫裝置出口樣品水溫度:(25±1)℃。
低壓樣品管路系統(tǒng)選用不銹鋼管。
冷卻器采用浸液型不銹鋼冷卻器。
減壓閥采用進(jìn)口不銹鋼減壓閥。
高溫高壓閥門的閥口和閥尖應(yīng)選用耐高溫高壓的合金鋼。高壓閥采用進(jìn)口閥。
高溫架排放水母管應(yīng)設(shè)冷卻器,其冷卻后水溫應(yīng)達(dá)到排放要求。
高溫架冷卻水進(jìn)水母管上設(shè)置靶式流量控制器,當(dāng)冷卻水?dāng)嗔鲿r(shí)能將信號(hào)送至精處理PLC及儀表屏光子盤并進(jìn)行聲光報(bào)警。
裝置應(yīng)設(shè)有供電用的配電箱或配電柜,并有自動(dòng)空氣開關(guān)。每一儀表應(yīng)裝設(shè)分路開關(guān)并應(yīng)設(shè)有自動(dòng)保護(hù)裝置。
高溫高壓樣水管應(yīng)設(shè)置安全閥。
恒溫裝置采用機(jī)械式全系統(tǒng)恒溫裝置,恒溫裝置的壓縮機(jī)采用進(jìn)口設(shè)備。全系統(tǒng)恒溫裝置應(yīng)能保證pH測(cè)量?jī)x表的精確度。
2 改進(jìn)方案
根據(jù)以上設(shè)備情況,我們計(jì)劃采用以下方法給予改進(jìn),以解決高壓閥門沖蝕內(nèi)漏的問題、冷卻效果保持時(shí)間較短問題,清洗工作量較大及安全運(yùn)行等問題。
2.1 對(duì)水汽板式換熱器進(jìn)行定期清洗
侯馬熱電機(jī)組投運(yùn)已兩年多,循環(huán)水質(zhì)為侯馬市城市污水經(jīng)生物、石灰深度處理后水質(zhì),水質(zhì)較差,懸浮物較多,水汽采樣板式換熱器的循環(huán)水側(cè)易有泥渣沉積。經(jīng)2017年機(jī)組停運(yùn)期間進(jìn)行換熱器解體檢查,情況和分析的相符,板面上的瘀泥厚度平均1.5mm厚,循環(huán)水流通量受到很大的減少,今年春季時(shí)也現(xiàn)有采樣架溫度達(dá)35℃以上,析換熱器表面發(fā)燙,根本原因就在于此。經(jīng)過高壓水的沖洗清理后回裝,投運(yùn)后運(yùn)行恢復(fù)正常,水樣冷卻效果達(dá)剛投產(chǎn)時(shí)水平。根據(jù)機(jī)組運(yùn)行情況,我們將把換熱的定期清洗列為每次大、中、小修的必修項(xiàng)目,每年安排一次清洗工作,做到提前控制,確保水汽采樣架冷卻效果正常。
2.2 在采樣架高壓閥前增加預(yù)冷卻裝置
為了進(jìn)一步提高冷卻效果,減少一次高壓閥門的沖蝕,計(jì)劃在采樣架高壓閥前增加預(yù)冷卻裝置。理論上,高溫高壓蒸汽經(jīng)一次預(yù)冷卻后,溫度及壓力都有大幅降低,能有效降低高壓閥門的沖蝕。具體改造方案如下。
2.2.1 目的
由于高溫高壓閥門材料均采用不銹鋼材料制作,不銹鋼材料在350℃以上時(shí)均會(huì)出現(xiàn)強(qiáng)度下降,如果高溫高壓樣水直接進(jìn)入高壓閥,取樣裝置上進(jìn)口高壓閥或國(guó)產(chǎn)高壓閥均會(huì)出現(xiàn)閥門損壞或泄漏現(xiàn)象,造成維護(hù)工作量大和維護(hù)費(fèi)用高。
在水汽取樣裝置前設(shè)置預(yù)冷裝置,將高溫高壓樣品先引入預(yù)冷裝置,預(yù)冷卻后再進(jìn)入水汽取樣裝置一次門、二次門。可使高溫高壓樣樣品溫度降至100℃左右,能減輕對(duì)高壓閥的沖蝕,延長(zhǎng)高壓閥的使用壽命。維護(hù)率可降低至原來的20%~30%。
預(yù)冷裝置采用GN01A型冷卻器對(duì)樣品單獨(dú)冷卻,不采用大水箱式預(yù)冷方式(將冷卻盤管浸入大水箱內(nèi)),GN01A冷卻器盤管采用φ12×3不銹鋼管,總長(zhǎng)9.5m,熱交換面積達(dá)到0.32m2,可將650℃的蒸汽冷卻到100℃左右的水,由于樣水管壁厚3mm,所以它能承受樣水與冷卻水之間很高的溫差,使用壽命長(zhǎng)。預(yù)冷裝置冷卻利用原降溫架冷卻水回水,不需再增加冷卻水。
同時(shí),經(jīng)過預(yù)冷后,樣水溫度可降到100℃左右,再經(jīng)過降溫架的兩級(jí)冷卻以及恒溫,樣水溫度可冷卻到25±1℃,完全能滿足儀表測(cè)量的要求。
2.2.2 技術(shù)參數(shù)
(1)預(yù)冷架。外形尺寸:1650×600×1600mm;運(yùn)行荷重:800kg;冷卻水:利用水汽取樣裝置降溫架冷卻水出口水;樣水進(jìn)口管:Ф12×3,1Cr18Ni9Ti;樣水出口管:Ф12×2,1Cr18Ni9T;冷卻水管:Ф89×4,1Cr18Ni9T。
(2)預(yù)冷卻器(見表1)。
2.2.3 設(shè)備清單
設(shè)備清單見表2。
2.2.4 實(shí)踐情況
該方案經(jīng)在多個(gè)電廠實(shí)施達(dá)到了預(yù)期的效果,每年可節(jié)省檢修費(fèi)用12萬元,其潛在的安全效益更大,我們將在本廠予以實(shí)施。
為了延長(zhǎng)水汽采樣架的換熱周期,減少對(duì)機(jī)組運(yùn)行的影響,減輕維護(hù)人員的工作量,建議每臺(tái)機(jī)組增加一套板式換熱器,采用兩用一備方式運(yùn)行,冷卻面積擴(kuò)大了一倍,可以在運(yùn)行狀態(tài)下清洗備用設(shè)備,可解決必須機(jī)組停運(yùn)才能清洗的問題。
對(duì)循環(huán)水進(jìn)行物理凈化處理。因循環(huán)水懸浮物多且沒有排污口,如果能對(duì)循環(huán)水增加旁路過濾裝置,經(jīng)過機(jī)械式過濾器可逐漸減少循環(huán)水對(duì)換熱器的污堵,延長(zhǎng)清洗周期。
上述4點(diǎn)技術(shù)改進(jìn)方案在該廠已得到實(shí)施的為一項(xiàng),其余三項(xiàng)在其他電廠均有不同程度的應(yīng)用,均達(dá)到了預(yù)期的效果。我們將在本廠積極推動(dòng)盡快予以實(shí)施,力促上述技改的早日得以應(yīng)用,以確保機(jī)組水汽品質(zhì)的高標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)控,降低人員勞動(dòng)強(qiáng)度減少維護(hù)量,同時(shí)節(jié)約生產(chǎn)費(fèi)用,提高水汽采樣系統(tǒng)的運(yùn)行安全。
3 經(jīng)濟(jì)效益情況
經(jīng)上述改造后,可節(jié)約設(shè)備檢修及維護(hù)費(fèi)用約20萬元。具體核算見表3。
4 推廣情況
上述水汽采樣架的相關(guān)改造方案在各兄弟電廠已相繼得以不同程度的實(shí)施,均取得了良好的效果,對(duì)化學(xué)監(jiān)督工作起到了較好的促進(jìn)和保證作用,可以進(jìn)行推廣使用,且年數(shù)越多,其經(jīng)濟(jì)效益越顯著,減省了維護(hù)檢修費(fèi)用,減了檢修人員的維護(hù)及檢修工作量,提高了水汽采樣架的運(yùn)行安全性、可靠性。
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