張維
【摘 要】在汽車正面碰撞過程中,具有良好碰撞性能的轉(zhuǎn)向柱對保護駕駛員的安全極其重要。針對這個問題,以微型轎車轉(zhuǎn)向柱為研究對象,運用有限元分析軟件ANSYS軟件對其進行模態(tài)和剛度分析,了解其動態(tài)性能,對轉(zhuǎn)向柱潰縮結(jié)構(gòu)輸入軸上下部、上下套筒以及定位保險塊三方面進行優(yōu)化改進設(shè)計,再通過試驗分析得出改進后的結(jié)構(gòu)潰縮力平穩(wěn)并達到使用要求。
【關(guān)鍵詞】有限元;轉(zhuǎn)向柱;潰縮;試驗
0 概述
轉(zhuǎn)向柱是汽車EPS的最基本組成部件之一,是汽車上重要配件,決定汽車行駛可靠性和安全性,根據(jù)交通部的統(tǒng)計資料和對汽車碰撞試驗的研究,當汽車發(fā)生正面碰撞時,有46%的駕駛員傷害都是由轉(zhuǎn)向盤、轉(zhuǎn)向管柱和轉(zhuǎn)向器等轉(zhuǎn)向機構(gòu)造成的[1]。隨著汽車行業(yè)的發(fā)展,設(shè)計的性能要求越來越高。轉(zhuǎn)向柱主要用來支撐轉(zhuǎn)向盤及傳動軸等,潰縮吸能性能也越來越重要。其良好的功能能改善車輛舒適度,提高車輛操作穩(wěn)定性。避免轉(zhuǎn)向柱低階模態(tài)頻率過低,與發(fā)動機的頻率重合產(chǎn)生共振,降低噪聲,提高汽車NVH性能。本文利用ANSYS軟件對其進行模態(tài)和剛度分析,了解其動態(tài)性能,從而對轉(zhuǎn)向柱進行優(yōu)化設(shè)計,并通過試驗驗證改進后的結(jié)構(gòu)能達到使用要求。
1 轉(zhuǎn)向柱有限元分析
1.1 有限元模型的建立
由于轉(zhuǎn)向柱為薄壁零件,型較復(fù)雜,網(wǎng)格尺寸設(shè)置為2mm,分析單元均采用殼單元SHELL181.轉(zhuǎn)向柱材料密度為7850kg/m3、彈性模量2.06×1011Pa、泊松比0.3。劃分網(wǎng)格,得到66170個節(jié)點,232770個單元。上下支架限制全部自由度,上下軸承限制轉(zhuǎn)向軸向移動,方向盤等量質(zhì)量塊重約2.8kg,作用于轉(zhuǎn)向軸上端并與軸線平行。
1.2 轉(zhuǎn)向柱模態(tài)分析
為了研究轉(zhuǎn)向柱在支撐架、上下軸承和方向盤集中載荷作用下的固有振動特性,分析前四階模態(tài),得到前四階固有頻率和振型。
轉(zhuǎn)向柱第一至第四階的固有頻率分別為25.787、26.755、37.787、78.769Hz。為了避開怠速時方向盤抖動,可以設(shè)置轉(zhuǎn)向柱的一階模態(tài)值,從而為轉(zhuǎn)向柱結(jié)構(gòu)改進和優(yōu)化提供參考。
1.3 轉(zhuǎn)向柱剛度分析
方向盤轉(zhuǎn)動使EPS轉(zhuǎn)向柱下端則受到來自轉(zhuǎn)向器的阻抗力偶作用,上端受到扭矩作用,因此對轉(zhuǎn)向柱進行剛度分析主要是求其扭轉(zhuǎn)角的大小,以驗證器結(jié)構(gòu)是否達到強度要求,以及為其結(jié)構(gòu)改進提供依據(jù)。在輸入軸施加扭矩400Nm,邊界約束條件與模態(tài)分析一致。轉(zhuǎn)向柱的總變形量最大值為0.716mm,且發(fā)生在輸入軸下部與輸出軸的配合處。
2 汽車EPS潰縮結(jié)構(gòu)改進
在利用ANSYS分析的基礎(chǔ)上,對汽車EPS轉(zhuǎn)向柱中的潰縮結(jié)構(gòu)進行改進。由于新法規(guī)對EPS管柱總成潰縮要求的提高,管柱總成潰縮力大小及穩(wěn)定性,已成為各汽車廠考核的一大重點。而潰縮力的大小及穩(wěn)定性與管柱的整體結(jié)構(gòu)有很大的關(guān)系。針對這一情況,分析現(xiàn)有產(chǎn)品,雖然潰縮部份具體結(jié)構(gòu)有所差異,但總體來說均是由輸入軸上下部、上下套筒以及定位保險塊三部分組成。從這三方面入手,具體對各方面的潰縮結(jié)構(gòu)進行優(yōu)化。
2.1 輸入軸上下部
現(xiàn)輸入軸上下部改進前后的潰縮結(jié)構(gòu),在設(shè)計上都是在輸入軸上下部之間注塑聚甲醛,通過剪切聚甲醛形成的圓柱銷而發(fā)生輸入軸上下部的潰縮。兩種結(jié)構(gòu)的不同點在于:如果輸入軸上下部的花鍵配合精度達不到要求,則改進前的結(jié)構(gòu)潰縮力明顯會大于改進后的潰縮力,而且潰縮力波動非常大。
從試驗結(jié)果看,改進后結(jié)構(gòu)潰縮力很穩(wěn)定,造成這種結(jié)果的原因有兩點:第一是注塑壓力。改進后結(jié)構(gòu)的注塑壓力較小,則潰縮力較小,即使注塑壓力加大,其一致性還是較好;第二是花鍵配合精度。由于花鍵配合存在間隙,注塑的聚甲醛會將間隙填滿,導致潰縮時存在很大的摩擦力,并且這種摩擦力隨花鍵配合間隙的大小而變化,很不穩(wěn)定,從而導致潰縮力的不穩(wěn)定。改進后結(jié)構(gòu)的花鍵由于注塑結(jié)構(gòu)只是沿圓周四點注塑聚甲醛,摩擦力相對來說較小,因而對潰縮力的影響也較小。
2.2 上下套筒
改進前的結(jié)構(gòu)采用下套筒沖四條筋,并對筋補充加工以滿足尺寸要求,然后將上套筒與下套筒通過過盈配合壓裝到位,以達到潰縮的目的。此結(jié)構(gòu)在碰撞時,由于沖擊力會給管柱較大的徑向剪切力,此時下套筒上的筋就會剪切上套筒內(nèi)壁,增大潰縮載荷。
改進后的結(jié)構(gòu)采用八點凹筋結(jié)構(gòu),在上套筒外圓處向內(nèi)沖鉚8處,保證內(nèi)壁形成8個長方形面,通過工裝壓裝,直接與下套筒外圓柱面過盈配合。此結(jié)構(gòu)方式在潰縮時,由于是8點接觸 ,徑向剪切力的作用對潰縮力影響不大,因此潰縮力差異不大。
從試驗結(jié)果看,該結(jié)構(gòu)的一致性很好,最大潰縮載荷基本都在(1.5~1.8)kN的范圍內(nèi),并且潰縮的保持力波動不大,一致性也較好。
2.3 定位保險塊
改進前潰縮方式采用向鑄鋁成型的定位保險塊的8個孔內(nèi)注入聚甲醛而與安裝板連接。由于鑄鋁與鋼板之間的摩擦系數(shù)大,因此,摩擦力也很大,因撞擊時壓力可能不同,所以,摩擦力的大小變化差異也很大。同時,潰縮時需要沖斷8個點,因此潰縮載荷較大且變化范圍大。
改進后結(jié)構(gòu)采用定位保險塊與定位保險塊蓋板組裝在一起與安裝板連接,定位保險塊蓋板與定位保險塊均為塑料件,摩擦系數(shù)很小,故摩擦力就比較小,受側(cè)向壓力大小變化的影響的潰縮力變化就很小,潰縮力主要由剪切塑料柱產(chǎn)生,因此,潰縮力比較容易控制,從試驗結(jié)果來看,潰縮載荷基本保持在(0.5~0.9)kN之間。同時,因不需要在組裝時進行注塑,因而提高了生產(chǎn)效益,降低了生產(chǎn)成本。
管柱總成采用改進后的潰縮結(jié)構(gòu),從試驗結(jié)果看,最大潰縮力保持在(3.0~4.5)kN,潰縮保持力保持在(1.8~2.8)kN,完全符合汽車廠要求潰縮力的要求,因此整體潰縮結(jié)構(gòu)方案可行。按此潰縮結(jié)構(gòu)方案,如潰縮力要求發(fā)生改變,只需調(diào)節(jié)注塑壓力和上下套筒配合的過盈量即可實現(xiàn)潰縮力的調(diào)節(jié),因此該潰縮結(jié)構(gòu)方案具有通用性。
3 結(jié)論
通過運用有限元分析軟件ANSYS軟件對其進行模態(tài)和剛度分析,轉(zhuǎn)向柱第一至第四階的固有頻率分別為25.787、26.755、37.787、78.769Hz。轉(zhuǎn)向柱的總變形量最大值為0.716mm,且發(fā)生在輸入軸下部與輸出軸的配合處。并對轉(zhuǎn)向柱潰縮結(jié)構(gòu)輸入軸上下部、上下套筒以及定位保險塊三方面進行優(yōu)化改進設(shè)計,通過試驗分析得出改進后的結(jié)構(gòu)最大潰縮力保持在(3.0~4.5)kN,潰縮保持力保持在(1.8~2.8)kN,完全符合汽車廠要求潰縮力的要求,整體潰縮結(jié)構(gòu)方案可行。
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