趙銳
【摘 要】煤礦立井提升尾繩托輥改造前存在以下幾點問題。1.尾繩托輥設(shè)計質(zhì)量過重,運動慣性大,轉(zhuǎn)動不靈活。2.尾繩托輥安裝位置不合理,不能通過視頻監(jiān)控實現(xiàn)無死角監(jiān)控。3.尾繩托輥安裝過于緊湊,尾繩運行時擺動容易刮碰托輥。因此我們設(shè)計對尾繩托輥進(jìn)行改造解決以上問題。確保尾繩運行的安全。
【關(guān)鍵詞】尾繩托輥;托輥架
1 概述
淮南礦業(yè)集團(tuán)顧橋礦是一座年產(chǎn)上千萬噸的現(xiàn)代化大型立井提升礦井,其主副井均采用多繩摩擦式絞車提升。。在多繩提升系統(tǒng)中,平衡尾繩是十分重要的,尾繩減少提升側(cè)與下放側(cè)鋼絲繩的張力差。即都是通過尾繩重量變化,減少提升側(cè)與下放側(cè)鋼絲繩的張力差,以達(dá)到整體提升系統(tǒng)平衡的作用[1]。在提升機(jī)的日常維護(hù)中尾繩是提升機(jī)不可忽略的一項重點維護(hù)項目。
尾繩的使用。立井摩擦輪絞車的尾繩均使用鍍鋅扁尾繩。主要損壞原因是在運行中產(chǎn)生偏擺,使尾繩在防撞梁、尾繩架上磨損產(chǎn)生斷絲,致使整條尾繩提前報廢[1]。為了避免這種磨損,礦井需要在安裝尾繩托輥。但原先安裝的尾繩托輥有不足之處,現(xiàn)在我們對原先的尾繩托輥及尾繩托輥架進(jìn)行改造。
2 改造之前存在的問題
在日常檢修和人們的潛意識里,一般都認(rèn)為尾繩只承受自重,因而也沒有把尾繩和首繩進(jìn)行同等級別的嚴(yán)格管理檢查;同時也由于尾繩所處的地理位置特殊,井下檢查有一定的困難性和危險性,再加上其他日檢項目多,往往在尾繩這方面容易漏檢。
在未改造前尾繩托輥架子只是采用20的槽鋼,槽鋼上面開槽子,尾繩托輥放在兩個槽鋼之間,如圖1所示。
這種托輥架子的劣勢,第一、在于尾繩托輥安裝過于緊湊,尾繩運行時的自由度差,尾繩運行時擺動容易刮碰托輥。尾繩最后不可避免的會形成斷絲。第二、在于需要更換下方的尾繩托輥,必須先拆除上方的尾繩托輥。否則因為尾繩托輥橫豎之間需要有一定的夾角,上方托輥壓住下方尾繩托輥,下方托輥無法順利拿出。在井下尾繩托輥平臺井筒淋水大、潮濕的惡劣環(huán)境下,大大增加了工人的勞動強(qiáng)度,給現(xiàn)場的安全帶來了安全隱患。
未改造前尾繩托輥,托輥的長度760左右重量重,如圖所示。存在的問題是尾繩托輥設(shè)計質(zhì)量過重,運動慣性大,轉(zhuǎn)動不靈活。
此外由于尾繩托輥與托輥架設(shè)計的不合理(尾繩托輥大、尾繩托輥架緊湊),尾繩托輥安裝位置不合理,不能通過視頻監(jiān)控實現(xiàn)無死角監(jiān)控。
尾繩托輥 托輥架子
3 改造思路與方法
針對扁尾繩的優(yōu)缺點以及在日常維護(hù)工作中存在的問題,我隊在尾繩維護(hù)上投入了大量的工作,對尾繩托輥及尾繩托輥架進(jìn)行改造?,F(xiàn)已基本根除了尾繩方面存在的一系列不安全隱患。
尾繩托輥改造,尾繩托輥改造為如圖2所示。改造后的尾繩托輥重量輕,半徑小。根據(jù)轉(zhuǎn)動慣量公式:轉(zhuǎn)動慣量=■MR■[2] 。托輥的質(zhì)量減輕了,半徑變小了,轉(zhuǎn)動慣量更小。這樣托輥的轉(zhuǎn)動更加靈活,更好的保護(hù)好尾繩,減少尾繩的磨損。
此外尾繩托輥的長度增加了,由原來的760mm變?yōu)楝F(xiàn)在的1000mm左右,尾繩的自由度增加了,更好的保護(hù)好尾繩。
尾繩托輥架改造后,使用角鐵制成,托輥架制作安裝示意圖如圖4所示。這種托輥架首先避免了尾繩托輥安裝過于緊湊。保證了尾繩的自由度,使尾繩不容易刮碰托輥。
其次在更換尾繩托輥時,更換下方托輥沒有必要拆下上方的尾繩托輥。下方尾繩托輥可以直接從下方取出。減輕了工人的勞動強(qiáng)度,增強(qiáng)了施工的安全性。
此外,在尾繩托輥處安裝了高清攝像頭的安裝 為了便于觀察尾繩平臺尾繩輪的運行情況,在井底尾繩平臺安裝高清攝像頭,通過攝像頭可以隨時掌握尾繩平臺落煤情況和尾繩輪運行情況,尾繩上是否有拉掛物等異物,依靠攝像頭對該部位進(jìn)行全方位實時監(jiān)控,消除了尾繩平臺及繩輪運行的安全隱患,同時也給檢修工作帶來了不可言喻的方便,也可為其他檢修工作騰出更多的時間和精力。
4 效益分析
大大延長了尾繩的使用壽命,節(jié)省了大量資金和時間,減少了不必要的人員和設(shè)備傷害,規(guī)范細(xì)化了現(xiàn)代化大型立井提升系統(tǒng)的檢修圖表,為礦井安全生產(chǎn)提供了根本性的保障。同時產(chǎn)生了經(jīng)濟(jì)效益,估計每年減少材料費5萬元以上。
隨著大型礦井的不斷崛起,越來越多的礦井采用立井提升設(shè)備,尾繩的投入使用也越來越多,因此對尾繩的維護(hù)保養(yǎng)工作提出了更高的要求。自從完成改造之后,尾繩方面的維護(hù)工作得到了極大的改善。相信這種改造會在今后越來越多的礦井得到廣泛應(yīng)用。
【參考文獻(xiàn)】
[1]戴維.鋼絲繩損壞分析.布萊頓國際公司,2007.
[2]田碩.剛性轉(zhuǎn)動慣量的推導(dǎo).鄭州,鄭州航空管理學(xué)院,2015.endprint