摘 要:文章分析了某電廠因汽輪機(jī)高中壓缸軸封漏汽量大,潤(rùn)滑油中水分超標(biāo),而多次造成高精濾油機(jī)跳機(jī)事故,并根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況,提出管路改造方案,降低了潤(rùn)滑油中的水分,同時(shí)避免了高精濾油機(jī)跳機(jī)事故再次發(fā)生。
關(guān)鍵詞:汽輪機(jī);潤(rùn)滑油;濾油機(jī);跳機(jī)
DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2017.22.016
1 潤(rùn)滑油凈化系統(tǒng)及故障簡(jiǎn)介
為了保證主機(jī)潤(rùn)滑油油質(zhì)合格,在主油箱下方設(shè)置離心力濾油機(jī)和高精濾油機(jī),如圖1所示。圖2為高精濾油機(jī)結(jié)構(gòu)圖。離心濾油機(jī)利用兩種不相容液體的比重差,將兩種液體分離,同時(shí)也除去液相中的固體粒子。利用濾芯的毛細(xì)作用吸附潤(rùn)滑油中的顆粒和雜質(zhì),以保證潤(rùn)滑油脂的潔凈度。在離心力濾油機(jī)和高精濾油機(jī)相互配合的作用下,除去了潤(rùn)滑油中的水分和其他雜質(zhì),使得潤(rùn)滑油油質(zhì)合格,保障汽輪機(jī)安全穩(wěn)定運(yùn)行。
某電廠因汽輪機(jī)高中壓缸軸封漏汽量大,使主機(jī)潤(rùn)滑油中水分超標(biāo),主機(jī)潤(rùn)滑油離心濾油機(jī)已不能完全使油中的水分脫出,同時(shí)采用外置真空濾油機(jī)進(jìn)行脫水。同時(shí)發(fā)現(xiàn),每半月能從高精濾油機(jī)濾芯底部放油口放出少量的水。
2016年1月至8月期間,高精濾油機(jī)發(fā)生6次跳機(jī)事故,每次檢修人員檢查發(fā)現(xiàn)泵體溫度較平時(shí)稍高,濾芯前后差壓高,進(jìn)而對(duì)泵體和電機(jī)進(jìn)行檢查,未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,更換濾油機(jī)濾芯后重新啟動(dòng),高精濾油機(jī)工作正常。
2016年09月07日,高精濾油機(jī)再一次發(fā)生跳機(jī)事故,檢修人員檢查中發(fā)現(xiàn)高精濾油機(jī)噪聲增加,泵體和溢流閥溫度升高,高精濾油機(jī)管路出、入口溫度及濾芯溫度接近于室溫,相比于正常運(yùn)行期間溫度變化顯著,其溫度變化如表1所示。
2 原因分析及處理
2.1 原因分析
處于事故狀態(tài)的高精濾油機(jī)泵體和溢流閥溫度分別為58.2℃,65.2℃,其余主要溫度測(cè)試點(diǎn)均為室溫,分析造成高精濾油機(jī)跳機(jī)的原因可能為高精濾油機(jī)濾芯堵塞或者溢流閥損壞,致使?jié)櫥蜑V油循環(huán)中斷,只在泵與溢流閥的回路內(nèi)進(jìn)行循環(huán),導(dǎo)致泵體和溢流閥溫度升高。
為確定高精濾油機(jī)跳機(jī)的主要原因,首先解體檢查溢流閥,發(fā)現(xiàn)溢流閥并無(wú)損壞;其次解體檢查濾芯,濾芯亦無(wú)破損現(xiàn)象,但在檢修過(guò)程中從濾芯中排出水量約為30dm3。由此斷定,造成高精濾油機(jī)跳機(jī)的原因?yàn)闉V芯內(nèi)水分含量大,進(jìn)而引起濾芯差壓高,溢流閥動(dòng)作,當(dāng)濾芯差壓達(dá)到規(guī)定值時(shí),高精濾油機(jī)跳機(jī)。
繼續(xù)分析濾芯中水分含量大的原因,在基建期離心濾油機(jī)入口管路安裝高于高精濾油機(jī)管路入口,因潤(rùn)滑油中水分高于比重高于潤(rùn)滑油,在重力作用下沉積在油管底部,進(jìn)而進(jìn)入高精濾油機(jī),而高精濾油機(jī)沒(méi)有脫水功能,水分的積聚只能積存在高精濾油機(jī)濾芯內(nèi),經(jīng)長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行,濾芯內(nèi)的水分過(guò)多,造成高精濾油機(jī)濾芯差壓高,導(dǎo)致跳機(jī)的發(fā)生。
此次檢修還發(fā)現(xiàn),在高精濾油機(jī)與主油箱連接處的豎直油管底部存在循環(huán)死區(qū),豎直油管下方銹蝕嚴(yán)重,說(shuō)明在管路底部存在大量的水分,如圖3所示,說(shuō)明該處的潤(rùn)滑油未參與循環(huán)。并且,油管底部放出的水量約10dm3,進(jìn)一步說(shuō)明管路該位置,存在循環(huán)死區(qū)。
2.2 處理方法
針對(duì)上述分析,在機(jī)組檢修期間,將離心濾油機(jī)入口改在高精濾油機(jī)入口下方,減少潤(rùn)滑油中水分在高精濾油機(jī)中的無(wú)效循環(huán),管路改造前后效果如圖4所示。改造后,高精濾油機(jī)運(yùn)行平穩(wěn),潤(rùn)滑油油質(zhì)合格。
另外,對(duì)主機(jī)油箱取樣管路檢查發(fā)現(xiàn)取樣口在油箱底部有積油,取樣口在死區(qū)內(nèi),潤(rùn)滑油不能正常循環(huán)。針對(duì)此問(wèn)題,將取樣管路移至豎直油管處。此處潤(rùn)滑油能循環(huán)流動(dòng)且比原來(lái)位置更低,取樣結(jié)果更為準(zhǔn)確。
3 結(jié)論
因汽輪機(jī)軸封漏汽等因素導(dǎo)致主機(jī)潤(rùn)滑油中含水,在潤(rùn)滑油系統(tǒng)中設(shè)置離心力濾油機(jī)和高精濾油機(jī)的目的為保證潤(rùn)滑油質(zhì)合格,其管路布置合理與否,決定著離心力濾油機(jī)的脫水效果與高精濾油機(jī)濾芯差壓。因此,需要設(shè)計(jì)及施工人員在安裝初期對(duì)管路進(jìn)行合理布置,防止高精濾油機(jī)入口管路低于離心濾油機(jī)入口管路,造成油管底部存在死滯區(qū),進(jìn)而發(fā)生高精濾油機(jī)頻繁跳機(jī)事故。
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作者簡(jiǎn)介:楊雪峰(1990-),男,蒙古族,本科。endprint