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      新鋼10號(hào)高爐應(yīng)對(duì)燒結(jié)礦堿度變化的處理實(shí)踐

      2017-11-20 19:45:25胡小剛
      山東工業(yè)技術(shù) 2017年22期
      關(guān)鍵詞:堿度爐渣高爐

      胡小剛

      摘 要:本文介紹了燒結(jié)礦堿度變化引起新鋼10號(hào)高爐造渣制度失常及失常后的爐況波動(dòng)過(guò)程,總結(jié)了新鋼10號(hào)高爐應(yīng)對(duì)燒結(jié)礦堿度變化處理經(jīng)驗(yàn)。

      關(guān)鍵詞:高爐;燒結(jié)礦;爐渣;堿度

      DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2017.22.027

      0 前言

      新鋼公司受到鋼鐵市場(chǎng)的影響,原燃料質(zhì)量波動(dòng)較大,近兩年以來(lái),特別是礦石的品位、成分波動(dòng)較大,燒結(jié)礦堿度不穩(wěn)定,以至于高爐冶煉過(guò)程中造渣制度變化大,軟熔帶位置劇烈波動(dòng),必然導(dǎo)致高爐爐內(nèi)爐況不順,高爐經(jīng)常性的爐況難行,嚴(yán)重時(shí)將出現(xiàn)懸料等現(xiàn)象。故高爐操作中必須控制合理的造渣制度,才能確保高爐爐況的穩(wěn)定順行。2017年1月,新鋼10號(hào)高爐受燒結(jié)礦堿度變化,導(dǎo)致造渣制度失控,爐內(nèi)透氣性變差,壓差上升,爐況出現(xiàn)波動(dòng),高爐被迫減輕焦炭負(fù)荷,對(duì)高爐順行造成了較大威脅。

      1 爐況波動(dòng)過(guò)程

      2017年1月2日,10號(hào)高爐爐溫[Si]%=0.30%、物理熱1506℃,[S]

      %=0.045%,透氣性變差,壓差由123kpa上升到130kpa,鐵口出鐵爐溫下行,渣量排不出、出渣時(shí)間長(zhǎng),堿度偏低R2為1.16,物理熱低爐渣流動(dòng)性差,每次出鐵過(guò)程均存在鐵口卡焦炭現(xiàn)象,渣鐵出不盡。由于虧渣虧鐵,爐內(nèi)透氣性明顯降低,爐內(nèi)采取控氧措施,爐外積極組織出鐵,但透氣性改善不明顯。高爐采取退焦炭負(fù)荷措施后,爐內(nèi)塌料,致使?fàn)t料在爐內(nèi)的預(yù)熱和還原變差,造成煤氣初始?xì)饬靼l(fā)生紊亂,大大影響了高爐正常的順行,同時(shí)長(zhǎng)時(shí)間的低料線容易引起高爐爐涼和爐缸凍結(jié)等失常事故,故操作上各附加一批焦炭。爐內(nèi)輕負(fù)荷料下達(dá)至軟熔帶后,透氣性明顯好轉(zhuǎn),同時(shí)爐外出鐵好轉(zhuǎn),爐內(nèi)氣流穩(wěn)定。

      2 爐況波動(dòng)原因

      2.1 燒結(jié)礦堿度嚴(yán)重波動(dòng)

      新鋼10號(hào)高爐所在區(qū)域受資源條件、經(jīng)濟(jì)環(huán)境和設(shè)備技術(shù)等情況限制,形成了80%左右燒結(jié)礦+3~5%塊礦+15~20%球團(tuán)礦爐料結(jié)構(gòu)模式,燒結(jié)礦品位下降、化學(xué)成分波動(dòng)大,高爐渣比升高30kg/t、爐渣堿度波動(dòng)較大,2017年1月2日爐渣堿度突然變化,導(dǎo)致?tīng)t內(nèi)低堿度,透氣性急劇變差、壓差上升,10高爐爐況順行變差。因原燃料條件變差,造成高爐爐內(nèi)氣流不穩(wěn)定時(shí),高爐操作中既要通過(guò)上部裝料制度來(lái)保證高爐順行,同時(shí)也要通過(guò)退負(fù)荷等來(lái)穩(wěn)定爐溫。

      由于新鋼10號(hào)高爐在熟料結(jié)構(gòu)中燒結(jié)礦占80%以上,比例很大,因此燒結(jié)礦成分及堿度的波動(dòng),直接影響爐內(nèi)造渣制度波動(dòng)及軟熔帶位置,煤氣分布失常,導(dǎo)致下部透氣性變差,甚至惡化。若是由于燒結(jié)礦堿度波動(dòng)造成高爐透氣性惡化,高爐操作中下部依舊可以保持合適的風(fēng)量,但是改善高爐透氣性變化的操作方法此時(shí)不宜采用。對(duì)于燒結(jié)礦堿度變化,導(dǎo)致高爐壓差上升,甚至惡化的爐況情況,不宜調(diào)整風(fēng)量等方法來(lái)引導(dǎo)高爐下部煤氣分布,而要準(zhǔn)確分析,調(diào)節(jié)爐渣堿度。

      2.2 造渣制度控制欠缺

      高爐操作中對(duì)堿度判斷不足,爐渣真實(shí)堿度和理論堿度偏差較大,與同內(nèi)型高爐相比,10號(hào)高爐燒結(jié)礦比例偏高,爐況恢復(fù)期間,103批燒結(jié)礦比例上調(diào)至89%,調(diào)整的爐料下達(dá)至軟熔帶位置后,爐內(nèi)透氣性開(kāi)始好轉(zhuǎn)。

      3 造渣制度調(diào)劑措施

      3.1 熱制度的調(diào)整

      高爐平常操作中以"低化學(xué)熱、高物理熱"為主,在保證高爐鐵水物理熱的情況下,適當(dāng)采取低硅冶煉措施,在原燃料變差的情況下杜絕盲目推進(jìn)。此時(shí)要求保證鐵水物理熱在1500-1520?C,[Si]在0.40-0.50%之間,鐵水中[s]≤0.035%。當(dāng)爐體邊緣溫度第八段TR81上升時(shí),根據(jù)邊緣溫度上升幅度及上升強(qiáng)度,參考當(dāng)時(shí)高爐爐溫的基礎(chǔ),及時(shí)增加噴煤量和調(diào)整焦炭負(fù)荷,嚴(yán)重時(shí)補(bǔ)加適量?jī)艚?,防止?fàn)t涼事故發(fā)生。

      3.2 造渣制度合適指標(biāo)范圍

      爐渣中(Al2O3)13-14%,渣中MgO含量在7.5-9.0%,爐渣堿度1.18-1.23倍,有利于保證渣鐵熱焓和良好爐渣流動(dòng)性。熱制度、造渣制度相鋪相成合理調(diào)劑,才能使鐵水中[Si]、[s]匹配,才可以冶煉優(yōu)質(zhì)合格生鐵。日常工作中要嚴(yán)禁高爐溫高堿度,一是利于高爐排堿,二是有利于爐況順行。

      4 造渣制度失控的爐況處理

      4.1 及時(shí)調(diào)整爐渣堿度

      高爐爐內(nèi)透氣性異常變化,必然有其對(duì)應(yīng)的原因,爐況處理必須抓住爐況波動(dòng)的原因,針對(duì)性的采取治理措施。高爐發(fā)現(xiàn)爐渣堿度偏高,尤其是在低硅高堿度的情況下,伴隨出現(xiàn)爐內(nèi)透氣性指數(shù)低于正常水平、爐渣流動(dòng)能力變差、鐵口卡焦炭等現(xiàn)象,必須及時(shí)調(diào)整造渣制度,使調(diào)整后的爐料及時(shí)下達(dá)至軟熔帶,改善爐內(nèi)下部的渣鐵流動(dòng)能力,改善爐內(nèi)透氣性,爐渣堿度調(diào)整原則應(yīng)是一步到位,爐況恢復(fù)正常后繼續(xù)逐步微調(diào)造渣制度。

      4.2 爐內(nèi)、爐外的調(diào)節(jié)操作

      為應(yīng)對(duì)燒結(jié)礦品位下降,堿度波動(dòng)帶來(lái)的影響。我們做了以下措施:槽下加強(qiáng)清篩工作,減少粉末入爐。在保證正常生產(chǎn)的情況下,合理控制料速度,穩(wěn)定燃料比,穩(wěn)定爐溫。

      爐內(nèi)依舊采取活躍爐缸操作措施 ,降低煤比,控制煤比在145-150kg/t,減輕焦炭負(fù)荷。把爐溫控制在合適范圍內(nèi),同時(shí)保證爐缸的物理熱,有利于爐內(nèi)渣鐵流動(dòng),下部調(diào)劑中應(yīng)加長(zhǎng)風(fēng)口,風(fēng)口直徑由120mm改為110mm,使實(shí)際風(fēng)速提高,有利于增加鼓風(fēng)動(dòng)能,活化高爐爐缸。上部調(diào)劑隨風(fēng)量變化把平臺(tái)往中心收攏,清理中心死料柱。

      爐外加強(qiáng)設(shè)備巡檢,統(tǒng)一四班開(kāi)口、堵口及打泥量操作,保證鐵口深度合適,并根據(jù)爐溫及堿度高低情況,改用合適的鉆頭,保證出鐵速度合理≥4.5t/min,出鐵時(shí)間控制在100-120分為宜,保持高爐爐內(nèi)渣鐵液面穩(wěn)定性,使?fàn)t內(nèi)壓差平穩(wěn)。

      5 結(jié)語(yǔ)

      本文介紹了新鋼10號(hào)高爐因燒結(jié)堿度波動(dòng)引起造渣制度失常,分析了爐況波動(dòng)的過(guò)程及原因,總結(jié)了因燒結(jié)堿度波動(dòng)引起造渣制度失常的爐況處理經(jīng)驗(yàn),日常生產(chǎn)中我們應(yīng)該高度重視造渣制度對(duì)高爐爐況的影響,同時(shí)應(yīng)加深對(duì)高爐造渣制度合理性的研究,避免造渣制度的失常造成爐況波動(dòng)。endprint

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