曹 曄,柏曉東,張世金,張 勇
(新疆油田公司石西油田作業(yè)區(qū),新疆克拉瑪依 834000)
計量站加裝常壓水浴爐加熱裝置
曹 曄,柏曉東,張世金,張 勇
(新疆油田公司石西油田作業(yè)區(qū),新疆克拉瑪依 834000)
石南31井區(qū)是作業(yè)區(qū)產能貢獻主力區(qū)塊,隨著近些年來油田的開發(fā),含水量逐年上升,油田開發(fā)成本增加。為了做到科學管理和“節(jié)約挖潛、降本增效”活動的要求,對一些高含水的端點計量站進行關閉,結果造成冬季集油線輸油溫度低,給聯(lián)合站原油脫水處理帶來困難,同時計量站系統(tǒng)壓力高,影響了冬季的安全生產。針對石南31井區(qū)三大集油線中B線進行加裝常壓水浴爐改造后,使B線輸油溫度提高,滿足聯(lián)合站要求,起到了降本增效,安全生產的雙贏效果。
常壓水浴爐;輸油溫度;降本增效;安全生產
石南31井區(qū)在開發(fā)初期,原油集中加熱采用的是遠端站點安裝水浴爐加熱方式,目前共有13座撬裝計量站,其中8個站有水浴爐提溫設施。在冬季時,由遠端站點加熱后的油氣液在輸送的過程中與未加熱站點的輸送油氣液進行混合提溫,降低輸送液體的黏度,從而保證原油在集油線內的正常輸送。因遠端站點都處于開發(fā)油層的邊緣區(qū),經過多年的開發(fā),個別遠端站點采出氣量減少,已無能力保證水浴爐加熱裝置的正常運轉,為了保證冬季原油的正常輸送,將閑置的水浴爐拆裝至有需求的計量站就搬上了工作日程。
石南31井區(qū)B總集油線承載著6#、9#、12#、14# 四個計量站的油氣液輸送,6#、9#未安裝水浴爐加熱裝置,12#、14#安裝了水浴爐加熱裝置,由于兩站的產出氣量不足以保證水浴爐的正常運轉,都已停爐。
2015—2016年,冬石南31轉油站告急,由于B線來油溫度低至8℃,比正常輸送要求的18℃低了10℃,輸送原油黏度增大,導致機組負荷加大,輸油系統(tǒng)壓力上升。為了保證原油的正常輸送,從B線四個計量站中篩選了部分氣量大、供液足的井,進行了單井點爐,來提高B線的原油輸送溫度,確保了轉油站來油溫度的需求。冬季單井點爐既增加了巡井工的工作量,又對員工自身安全產生相當大的風險。
站領導、技術干部經過商討,制定了將12#水浴爐拆遷至6#的方案。將由單井點爐的散點式供熱變成計量站的匯總式供熱,既可以保證原油輸送溫度的需求,也減少了危險點的數(shù)量。
對12#計量站的流程確定,決定了用集油閥池直通閥門輸油,關閉集油閥池進水浴爐旁通進出口閥門,拆卸水浴爐地面進出口管線法蘭連接處,將遺留在地面的進出口管線法蘭連接處用盲板封堵,吊裝水浴爐至6#計量站。
在既不影響生產,又要確保安全動火施工,針對6#計量站工藝流程進行了局部改動。選擇在旁通進口管線上進行改動連接有以下三點原因:
(1)可以在不影響正常生產情況下施工。避免了在站區(qū)集油直線上施工必須全站關井的情況,也避免了集油線過長放壓時間長的情況。
(2)沿著閥池邊緣進行改動可以保證在動土時遭遇其他地埋管線情況最小化。同時采用的是垂直搭接,避免了水浴爐到旁通進口這段距離動土,減少施工量。
(3)加熱后的原油經過混液罐時溫度可以通過罐體散熱,可以提供計量撬間溫度需求,同時減少計量井在計量后,因計量液黏度大造成的壓油困難次數(shù),提高計量正常率。
(4)應用情況:2015年11月初6#水浴爐點火運行至2016年3月底,5個月里運行正常。在運行期間,根據(jù)氣溫的變化水浴爐水溫保持在50~70℃,水浴爐出口所測集油線溫度30~45℃(見表1),在輸送中于9#、12#、14#來油通過B油線混合輸往轉油站,從轉油站監(jiān)控屏上收集的溫度數(shù)據(jù)顯示整個冬天B油線來油溫度保持在16~22℃(見表2)。符合轉油站來油溫度的要求。
表1 6#站改造前后冬季運行系統(tǒng)溫度、壓力變化情況
表2 B線冬季進轉油站溫度、壓力變化情況
通過工藝改造實施后的效果分析來看,6#計量站加裝水浴爐裝置是一個成功的方案。由單井加熱的散點式供熱變成計量站的匯總式供熱,有以下好處:一是可以保證原油輸送溫度的需求;二是減少了危險點的數(shù)量,便于管理,減輕了巡檢人員的工作量;三是從“節(jié)約挖潛、降本增效”上考慮,采用這種方式,節(jié)約了氣量,提高了熱效率;綜上所述,真正實現(xiàn)了“保溫、降本、減負、除患”這一目標。
Metering Station Installed Atmospheric Pressure Water Bath Heating Device
Cao Ye,Bai Xiao-dong,Zhang Shi-jin,Zhang Yong
The Shannan 31 well area is the main component of the production area.With the development of the oil field in recent years,the water content has increased year by year,and the oilfield development cost has been increased.In order to achieve scientific management and “save and tap the potential,The closure of some high-water-resistant end-metering stations resulted in a low oiling temperature in the winter jets,which brought difficulties to the crude oil dewatering treatment of the joint station and the high pressure of the metering station system,which affected the safe production in winter.In this paper,the three lines of Shannan 31 well area in the B line to install the atmospheric water bath after the transformation,so that B line oil temperature increased to meet the requirements of the joint station,played a cost-effective,safe production win-win effect The.
atmospheric water bath;oil temperature;cost reduction;safe production
TE863.1
B
1003–6490(2017)11–0045–01
2017–09–08
曹曄(1971—),男,四川成都人,高級技師,主要從事油田采油現(xiàn)場工作。