先志強(qiáng)(陜西咸陽化學(xué)工業(yè)有限公司,陜西咸陽712000)
60萬噸/年煤甲醇項(xiàng)目撈渣機(jī)故障分析與處理
先志強(qiáng)(陜西咸陽化學(xué)工業(yè)有限公司,陜西咸陽712000)
撈渣機(jī)作為煤氣化裝置重要設(shè)備之一,其使用工況惡劣,故障率高,易發(fā)生脫鏈,殼體泄漏,刮渣效率低等各種問題,通過分析故障原因,提出解決故障的辦法,優(yōu)化工藝,改進(jìn)設(shè)備為撈渣機(jī)實(shí)現(xiàn)長周期安全運(yùn)行提供經(jīng)驗(yàn)。
煤甲醇;撈渣機(jī)故障;處理方法
陜西咸陽化學(xué)工業(yè)有限公司60萬噸/年煤甲醇項(xiàng)目(以下簡稱:咸陽化工)氣化裝置采用西北化工研究院多元料漿加壓氣化技術(shù),共有3臺氣化爐,正常生產(chǎn)中為兩開一備,每臺氣化爐配備撈渣機(jī)一臺,自開始生產(chǎn)以來,撈渣機(jī)故障頻繁,經(jīng)常發(fā)生脫鏈,殼體沖刷泄漏、刮板脫落、刮渣效率低等問題,成為制約氣化裝置平穩(wěn)運(yùn)行的一大因素。我們通過分析故障原因,優(yōu)化工藝、改造設(shè)備,成功的升高撈渣機(jī)運(yùn)行可靠性,降低了設(shè)備故障率。
咸陽化工氣化裝置3臺撈渣機(jī)由青島四洲生產(chǎn),型號:GBLH型刮板撈渣機(jī),分前后兩個(gè)倉體,氣化裝置產(chǎn)生的渣漿從鎖斗定期排入撈渣機(jī)前倉,排渣結(jié)束后,關(guān)閉排渣鎖斗。渣漿經(jīng)一段時(shí)間的沉淀后,打開前、后倉之間的閥門,前倉上部經(jīng)過沉降的灰水流入后倉,經(jīng)渣池泵排出供循環(huán)利用;啟動(dòng)撈渣機(jī),撈渣機(jī)刮板拖動(dòng)沉降于前倉的灰渣,經(jīng)過傾斜段輸送過程的初步脫水,將灰渣卸至出料渣斗,后外送運(yùn)走。
撈渣機(jī)主要參數(shù):
撈渣機(jī)能力:10--60 t/h鏈速:1--3.6m/min
氣化爐排渣量:正常21.6 t/h最大24.83 t/h(含水率50%)
渣池尺寸:溢流區(qū)3.5×3.6×4.0m;撈渣區(qū)6.0×3.6×4.0m
渣水PH值:堿性7.6~9.4液壓張緊
在原設(shè)計(jì)中單臺氣化爐對應(yīng)單臺撈渣機(jī),撈渣機(jī)無備機(jī)可用,當(dāng)撈渣機(jī)出現(xiàn)故障需要停機(jī)檢修時(shí)只有兩種選擇:a、氣化爐停爐檢修;此方法對于連續(xù)生產(chǎn)型裝置來說,對后系統(tǒng)影響太大,檢修成本高。b、氣化爐產(chǎn)生的灰渣由鎖斗直接排到裝置現(xiàn)場;此方法對現(xiàn)場作業(yè)環(huán)境影響較大,大量的爐渣堆積設(shè)備周邊,造成檢修作業(yè)造成安全隱患,并對現(xiàn)場環(huán)境有較大污染。
為解決此問題,我們給三臺氣化爐的鎖斗排渣管道上安裝聯(lián)通管線,使鎖斗排渣可以互聯(lián)互通。如(圖1)所示,例如此時(shí)1#、2#系統(tǒng)在運(yùn)行,3#系統(tǒng)備用,在正常運(yùn)行過程中,閥門F1、F3、F5均處于打開狀態(tài),盲板狀態(tài)為“通”,其余閥門處于關(guān)閉狀態(tài),氣化爐產(chǎn)生的渣漿經(jīng)鎖斗直接進(jìn)入其對應(yīng)的撈渣機(jī)內(nèi)。若1#撈渣機(jī)故障需要檢修,此時(shí)我們只需要關(guān)閉閥門F1,打開閥門F2、F6,使1#氣化爐產(chǎn)生的渣漿經(jīng)鎖斗通過聯(lián)通管道進(jìn)入3#撈渣機(jī)內(nèi),由3#撈渣機(jī)負(fù)責(zé)1#鎖斗的渣水分離工作,并倒閥門F1下部的盲板為“盲”。此方法既能解決撈渣機(jī)無備機(jī)影響氣化系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行的問題,又為撈渣機(jī)在線檢修提供了可能,通過盲板的倒“盲”,增加了撈渣機(jī)檢修的安全問題。在極端條件下(兩臺撈渣機(jī)同時(shí)故障),可打開閥門F7,使氣化爐渣漿通過聯(lián)通管道進(jìn)入沉淀池,為撈渣機(jī)檢修贏的時(shí)間的同時(shí)避免了現(xiàn)場環(huán)境的污染。
通過長期觀察我們發(fā)現(xiàn),撈渣機(jī)殼體泄漏多是由于鑄石板脫落引起的。在原設(shè)計(jì)中,為防止鎖斗排渣時(shí)對撈渣機(jī)殼體側(cè)壁及底板的沖刷、磨損,在撈渣機(jī)前倉的排渣側(cè)的側(cè)壁和整個(gè)底板鋪設(shè)有規(guī)格為200*200*40mm的鑄石板,由于鎖斗排渣時(shí),大量的渣漿迅速排出,對所鋪設(shè)的鑄石板縫隙產(chǎn)生巨大的沖刷,造成大量的鑄石板脫落,鑄石板脫落后,渣漿直接沖刷殼體,短時(shí)間就會(huì)使殼體局部因磨損減薄產(chǎn)生泄漏。脫落的鑄石板容易隨刮板的輸送進(jìn)入內(nèi)導(dǎo)輪,使得拖動(dòng)鏈條在經(jīng)過內(nèi)導(dǎo)輪時(shí)脫鏈,且鑄石板脫落后修復(fù)起來工藝復(fù)雜、工期較長,極為不便。
經(jīng)研究,我們放棄了原設(shè)備側(cè)壁鋪設(shè)鑄石板的方法。選用1000*2000*20mm材質(zhì)為Q235的鋼板作為防沖襯板焊接在排渣一側(cè)的側(cè)壁上,在排渣管正下方防沖襯板表面用D707焊條堆焊厚度為2mm的碳化物耐磨層,延長防沖襯板的使用時(shí)間。在防沖襯板下端用1000*200*20mm普通碳素鋼板制作折流板,使鎖斗排渣時(shí)渣漿有所折流和緩沖,避免了渣漿沿著側(cè)壁直接沖刷底部鑄石板邊緣,對底部鑄石板起到保護(hù)作用,大大減少了殼體泄漏的發(fā)生概率。日常維護(hù)中只需要檢查防沖襯板和折流板的使用情況,對其磨損部位進(jìn)行局部修復(fù),極大的減少日常檢修工作量。
該撈渣機(jī)刮板采用三角形刮板,在實(shí)際生產(chǎn)中,經(jīng)常由于撈渣機(jī)刮渣效率不足造成撈渣機(jī)前倉內(nèi)大量積渣,積渣通過溢流閥流入后倉,造成撈渣機(jī)“溢渣”,給后倉的攪拌器及渣池泵運(yùn)行帶來影響,積渣嚴(yán)重時(shí)需要?dú)饣癄t被迫減負(fù)荷來減少灰渣的產(chǎn)生量,達(dá)到減少撈渣機(jī)積渣的作用。通過觀察發(fā)現(xiàn),撈渣機(jī)刮渣效率低下主要有以下原因:a、刮板數(shù)量少造成撈渣機(jī)出力不足;b、底部鑄石板鋪設(shè)平整度不夠,且水平鋪設(shè),造成刮板在經(jīng)過鑄石板鋪設(shè)縫隙的時(shí)候產(chǎn)生跳動(dòng),灰渣經(jīng)刮板和鑄石板之間的縫隙流回前倉內(nèi);c、灰渣經(jīng)刮板兩側(cè)流回前倉內(nèi)。d、主電機(jī)、減速機(jī)選擇不當(dāng),拖動(dòng)鏈條移動(dòng)的速度過低。
為解決上述問題,我們在保證撈渣機(jī)電機(jī)不超載的前提下,將原來的刮板數(shù)量由40塊增加到45塊,大幅提升了出渣效率;對斜升段鑄石板進(jìn)改造鋪設(shè)。在保證平整度的同時(shí)將原來水平鋪設(shè)變?yōu)椤叭恕弊中涡变佋O(shè),使刮板在行進(jìn)過程中平穩(wěn)的通過斜升段,同時(shí)此種鋪設(shè)方式具備以下優(yōu)點(diǎn),結(jié)實(shí)耐用,使用壽命長,不易脫落,同時(shí)鑄石板上的凹槽有利于煤渣里的水份析出,有效的減少煤渣的含水量,滿足對煤渣含水量的要求,并且能減輕設(shè)備負(fù)載,減緩刮板、鏈條及鏈輪等零部件的磨損,有利于設(shè)備運(yùn)行。改進(jìn)刮板形式;在原刮板兩端增加高度為50mm的擋板,使刮板在行進(jìn)中灰渣不易從刮板兩側(cè)流出,每塊刮板刮渣效率提升5%左右。最后就是若現(xiàn)場設(shè)備允許,可更換大型號的電機(jī)和減速機(jī),提高鏈條移動(dòng)速度,以匹配鎖斗排渣量。
該撈渣機(jī)采用液壓自動(dòng)張緊,此裝置設(shè)置在撈渣機(jī)拖動(dòng)軸軸承座后方,由蓄能器、液壓油泵、油箱、輔助配套等組成。當(dāng)液壓系統(tǒng)中油壓壓力小、系統(tǒng)故障或載荷過大導(dǎo)致油缸支撐力不夠時(shí),會(huì)使張緊輪軸位置下移,起不到張緊作用,而鏈條松弛后會(huì)出現(xiàn)存鏈等現(xiàn)象,當(dāng)回鏈鏈條在導(dǎo)輪處存積時(shí),刮板鏈條會(huì)在此處卡住,不能正常運(yùn)行,設(shè)備繼續(xù)運(yùn)行時(shí)會(huì)使輪系、鏈條和刮板受損,嚴(yán)重者會(huì)拉斷鏈條、輪系及機(jī)殼變形,導(dǎo)致設(shè)備事故發(fā)生,會(huì)給裝置帶來損失。由于油缸中壓力均衡,當(dāng)兩邊鏈條受力不均或鏈條不等長時(shí),會(huì)導(dǎo)致張緊輪軸傾斜,使刮板傾斜,造成出力不夠、加劇磨損等影響,嚴(yán)重者會(huì)造成脫鏈等事故,影響設(shè)備正常運(yùn)行。
我們在原液壓張緊的基礎(chǔ)上,在液壓提升軸上加裝螺桿及螺母,用于保護(hù)張緊機(jī)構(gòu),當(dāng)液壓系統(tǒng)失效油壓減小時(shí)能防止張緊輪軸突然回落,使張緊依然正常工作,不會(huì)因張緊回落鏈條變松后引發(fā)事故,給張緊支架做加強(qiáng),防止長時(shí)間運(yùn)行后產(chǎn)生變形,增加液壓系統(tǒng)的安全性,防止設(shè)備故障發(fā)生。
該設(shè)備在回鏈水平部位安裝有水平托輪3組,在運(yùn)行一段時(shí)間后,由于氣化渣水的腐蝕、灰渣的積累,使雜質(zhì)進(jìn)入軸承腔,造成潤滑失效、軸承損壞,導(dǎo)致水平托輪卡死,此時(shí)水平托輪與拖動(dòng)鏈條由滾動(dòng)接觸改變?yōu)榛瑒?dòng)接觸,增加了鉸叉及拖動(dòng)鏈條的磨損,降低了刮板鉸叉及拖動(dòng)鏈條的運(yùn)行時(shí)間。
通過分析我們決定把水平托輪取消而改用刮板下襯耐磨鑄石板結(jié)構(gòu),鑄石板托軌“人”字型安裝在回鏈水平面的鋼板上,一方面沒有了氣化爐灰水腐蝕性氣氛環(huán)境對小導(dǎo)輪的腐蝕,另一方面鑄石板具有優(yōu)良的耐腐蝕性而延長了使用壽命,減少了檢修更換水平托輪的工作量和費(fèi)用。
撈渣機(jī)是煤氣化裝置中非常重要的設(shè)備之一,是決定氣化裝置能否安全、穩(wěn)定、優(yōu)質(zhì)運(yùn)行的關(guān)鍵,通過以上方法,解決了撈渣機(jī)在日常生產(chǎn)運(yùn)行中檢修、泄漏、刮渣效率不足等一些問題,為撈渣機(jī)長時(shí)間可靠運(yùn)行打下了好的基礎(chǔ)。
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先志強(qiáng)(1984-),男,甘肅正寧,助理工程師,主要從事煤氣化設(shè)備管理工作。