路肖娟+趙海立
摘 要:邯寶煉鐵廠對1#,2#燒結(jié)機進行了擴容改造,燒結(jié)機產(chǎn)能擴大以后,出現(xiàn)了混合機總加水量相應(yīng)提高,生產(chǎn)水的水質(zhì)不好,雜質(zhì)太多,到檢修后期出現(xiàn)霧化噴嘴堵塞現(xiàn)象,加水霧化噴嘴分布的不合理主要上下排部分噴嘴上下重合,造成了混合機筒體大量粘料,混合機充填率低混合機的造球粒度變差,進而影響燒結(jié)料層透氣性、燒結(jié)礦量。
關(guān)鍵詞:混合機;噴嘴;粒度;加水量
中圖分類號:TF046.4 文獻標(biāo)識碼:A 文章編號:1671-2064(2017)21-0062-01
隨著全球鋼鐵經(jīng)濟形勢的逐步下行,各鋼廠都在進一步降低鐵水成本。邯寶煉鐵廠首先停配成本較高的球團礦將燒結(jié)礦入爐比例提高到80%;其次,燒結(jié)混勻料中大量配入低價原料,使得燒結(jié)礦的產(chǎn)能不能滿足高爐的生產(chǎn)需求。再次,國家環(huán)保要求日趨嚴(yán)格,脫硫系統(tǒng)在封堵旁路以后和燒結(jié)系統(tǒng)串聯(lián)運行,由于脫硫系統(tǒng)影響燒結(jié)檢修周期變短,檢修時間較長,降低了燒結(jié)機的作業(yè)率,燒結(jié)礦產(chǎn)量缺口很大。為了提高燒結(jié)礦產(chǎn)量,西區(qū)煉鐵廠分別對1#,2#燒結(jié)機進行了擴容改造。燒結(jié)機產(chǎn)能擴大以后,出現(xiàn)了以下幾個問題。(1)混合機總加水量相應(yīng)提高。(2)因生產(chǎn)水的水質(zhì)不好,雜質(zhì)太多,到檢修后期出現(xiàn)霧化噴嘴堵塞現(xiàn)象。(3)由于加水霧化噴嘴分布的不合理主要上下排部分噴嘴上下重合,造成了混合機筒體大量粘料,不僅每次檢修要投入大量的人力清理混合機很不安全,而且混合機筒體粘料,造成混合機充填率低混合機的造球粒度變差,進而影響燒結(jié)料層透氣性、燒結(jié)礦量。(4)由于混合機粘料造成混合機負(fù)荷加大,對設(shè)備有一定損壞,電耗也有所增加。因此對混合機加水系統(tǒng)進行了攻關(guān)改造。
1 改進前的狀況
混合機加水由一次混合機和二次混合機分別加水,每臺混合機筒體有上下兩排加水管,每排加水管以2米長為一組加水,上排加水管每組平均分布了3個霧化噴嘴,下排加水管每組平均分布4個霧化噴嘴,每個霧化噴嘴口徑都是8mm。當(dāng)初設(shè)計時,一次混合機的最大加水量35噸,二次混合機最大加水量10噸。燒結(jié)機產(chǎn)能擴大以后,混合機總加水量相應(yīng)提高,一次混合機加水量不能滿足一混加水比例80~90%的生產(chǎn)要求,尤其到檢修后期由于噴頭堵塞總加水量常常不能滿足燒結(jié)生產(chǎn)的需要,成為制約提高產(chǎn)量、延長設(shè)備檢修周期的重要因素。因上排相鄰兩個噴嘴的間隔是667mm,下排相鄰兩個噴嘴的間隔是500毫米,就會造成上下兩排加水管有的霧化噴嘴出在垂直方向上發(fā)生重合或間距太小,造成了混合機局部加水量過大筒體大量粘料。
2 造球機理
混合料造球分為三個階段:形成母球,母球長大,長大的母球密實,這三個階段都是在水分的作用下完成的。
(1)形成母球:物料加水潤濕到最大分子結(jié)合水后,以返礦顆粒為核心開始形成母球,當(dāng)物料繼續(xù)加水潤濕到毛細(xì)水階段時,潤濕的物料受到滾動和搓動的作用,借助毛細(xì)力作用,顆粒被拉向毛細(xì)水的中心形成母球。(2)母球長大:當(dāng)加水適量時,母球表面水分含量接近適宜的毛細(xì)水含量,在其他礦粉中水分含量較低,接近最大分子結(jié)合水量,母球在混合機內(nèi)滾動,進一步壓緊,物料之間毛細(xì)管形狀和尺寸發(fā)生改變,過剩的毛細(xì)水?dāng)D壓到母球表面,在運動中粘上潤濕程度相對較低的顆粒,多次重復(fù)之后,母球進一步長大。(3)長大母球密實:長大到符合標(biāo)準(zhǔn)要求尺寸的生球在滾動和搓動機械作用下,使生球內(nèi)顆粒按接觸面積最大進行排列,使生球內(nèi)顆粒進一步壓緊,若干顆粒共有一個薄膜層,形成生球,其中各顆粒靠分子粘結(jié)力,毛細(xì)力和內(nèi)摩擦力作用相互結(jié)合,機械強度增大,若全部毛細(xì)水由生球中排出,則得到機械強度最大的生球。
根據(jù)混勻料造球機理,一次混合機主要目的是加水潤濕、混勻,而二次混合機除繼續(xù)混勻外,還要進行補充潤濕,其主要目的是制粒。所以一次混合機要加總加水量的80%-90%,且在一次混合機的進料端加水量多于出料端加水,混合料在混合機轉(zhuǎn)動時的狀態(tài),下排加水量要大于上排的加水量,才避免水噴到筒壁上,造成筒壁粘料。
3 改進措施
(1)增加了霧化噴嘴數(shù)量,上下排統(tǒng)一考慮均勻分布噴嘴,二混分段加水增加一次混合機上排霧化噴嘴的數(shù)量,上下兩排水管在每2米一組里面各平均分布4個霧化噴嘴。每排霧化噴嘴間距為500毫米,上下兩排相鄰霧化噴嘴的間距為250毫米。上排霧化噴嘴的安裝角度和加水管垂直面成30℃角,下排霧化噴嘴的安裝角度和加水管的垂直面成60℃角,這樣既能保證再出現(xiàn)霧化噴嘴堵塞的情況下依然能夠把水加足,不會出現(xiàn)加水的不足現(xiàn)象。也能使每段加水平均分布。在二次混合機霧化噴嘴沿長度方向(2米為一組)分為數(shù)段:準(zhǔn)備段(2米)為受料不加水;主潤濕段(4米)加水,以形成造球核心;造球段(4米)不加水,使小球成型硬固;補充加水段(2米)對尚未成球部分進行潤濕;小球硬化段(6米),總長18米。
(2)擴大加水管霧化噴嘴的口徑。根據(jù)下排水管對應(yīng)物料多,混合機進料端物料水分更低的情況,確定下排多加水上排少加水,進料端多加水出料端少加水的原則。具體是在一次混合機入口的前2組加水管道上排霧化噴嘴的口徑由原來的8mm擴大到10mm,下排霧化噴嘴的口徑也擴大到10mm,中間2組霧化噴嘴上排還是保持8mm,下排霧化噴嘴口徑擴大到10mm,出口幾組的霧化噴嘴口徑還保持8毫米。這樣就會保證混合機前段加水量明顯大于混合機后段的加水量,下排加水量大于上排的加水量。
4 改進后效果
改造后僅一次混合機加水量能達到50噸,滿足了擴容后正常加水需求,混合機的造球率明顯大于改造之前,混合料的透氣性有所改善,為燒結(jié)機提高產(chǎn)質(zhì)量創(chuàng)造了必要條件。也為進一步混勻料配料時增加廉價原料的配入,降低原料的成本提供了可能。混合機的筒體粘料情況大為改觀,每次檢修時減少了大量的勞動力。
在降低混勻料價格的同時,燒結(jié)礦產(chǎn)量也穩(wěn)定在日產(chǎn)23200噸,滿足了高爐燒結(jié)礦入爐比例80%以上的要求,停配了價格高于燒結(jié)礦的酸性球團礦,這樣也降低鐵水成本。其次因混合機的造球效果得到改善,為配加污泥等冶金廢料創(chuàng)造了有利條件。再次,筒體粘料少且均勻,檢修時不再用派大量的人力清理混合機,大大降低了工人的勞動強度,降低了大塊積料清理過程中墜落造成人員傷害的幾率。另外,減少混合機筒體粘料,降低了混合機負(fù)荷,提高設(shè)備使用壽命。endprint