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      提高高純正丁烷產(chǎn)品質量穩(wěn)定性的研究與實踐

      2017-12-25 03:33:52李春秀
      石油工業(yè)技術監(jiān)督 2017年11期
      關鍵詞:異丁烷丁烷模擬計算

      李春秀

      中國石化中原油田分公司天然氣處理廠 (河南 濮陽 457162)

      提高高純正丁烷產(chǎn)品質量穩(wěn)定性的研究與實踐

      李春秀

      中國石化中原油田分公司天然氣處理廠 (河南 濮陽 457162)

      基于中原油田天然氣處理廠生產(chǎn)純度為99.93%異丁烷產(chǎn)品和99.00%的正丁烷產(chǎn)品的生產(chǎn)裝置的實際操作情況,建立工藝模型。模擬計算出生產(chǎn)純度為99.70%以上正丁烷產(chǎn)品,并保證異丁烷的產(chǎn)品為99.93%的工藝參數(shù)。根據(jù)模擬結果,進行了現(xiàn)場調試,最終確定了工藝參數(shù)。正丁烷塔底操作溫度由原來的75.70℃提高到75.83℃以上,關鍵點11層溫度提高到75.41℃以上,塔頂溫度控制在61.77℃以下,控制異丁烷塔進料中不含n-C4H10,丁烷塔回流量增大到21m3/h以上,溫度控制在很小的波動范圍內,最終生產(chǎn)出純度大于99.70%的高純正丁烷產(chǎn)品,并保證了異丁烷的產(chǎn)品質量要求。

      高純正丁烷;模擬計算;現(xiàn)場調試

      中國石化中原油田分公司天然氣處理廠丁烷廠屬于輕烴深加工連續(xù)性生產(chǎn)單位。該廠的丁烷分離裝置生產(chǎn)的產(chǎn)品有商品丁烷液化石油氣、工業(yè)用異丁烷[1]。2012年12月丁烷分離裝置增加了一座填料塔(T1S),增加了丁烷分離塔的精餾段,T2塔仍然用于提純異丁烷。工藝改進提高了商品丁烷液化石油氣和工業(yè)用異丁烷的分離精度和產(chǎn)品純度。目前,工業(yè)用高純異丁烷的產(chǎn)品純度能夠保證在99.93%以上,商品正丁烷產(chǎn)品純度基本維持在99.00%左右,當作液化氣銷售。2017年5月,油氣經(jīng)銷部通知,有客戶對高純正丁烷產(chǎn)品有所需求,并且有望長期合作。為了打開正丁烷產(chǎn)品市場,并且不能降低異丁烷產(chǎn)品質量,因此,開展了純度99.70%以上正丁烷產(chǎn)品的研究開發(fā)工作。

      隨著計算機技術的發(fā)展,計算機模擬技術得到了提高,化工模擬軟件在石油化工企業(yè)中得到廣泛應用[2-5]。將模擬計算與實際生產(chǎn)相結合,在已有的研究成果基礎上[6],保證高純異丁烷產(chǎn)品質量,優(yōu)化精餾分離過程,生產(chǎn)高純正丁烷產(chǎn)品,確定生產(chǎn)方案。

      裝置的混合丁烷原料來自于上游的第三氣體處理廠,原料中的組分為質量分數(shù)不高于1%的丙烷、約為34%異丁烷和65%正丁烷。工藝流程簡圖如圖1所示。T1X塔和T1S塔在原理上相當于一個完整的精餾塔,用于分離正丁烷和異丁烷,進料口以上為精餾段,進料口以下為提餾段。T1S塔頂采出濃度較高的異丁烷原料,含有少量丙烷,不含有正丁烷,塔底出料為99.00%以上的正丁烷產(chǎn)品,進入商品丁烷液化石油氣產(chǎn)品罐。T2塔用于提純異丁烷,原料來自于T1塔頂?shù)某隽希琓2塔塔頂產(chǎn)品為丙烷異丁烷混合物,進入液化氣罐,塔底產(chǎn)品為高純異丁烷,經(jīng)脫水后進入高純異丁烷產(chǎn)品罐。

      圖1 工藝流程簡圖

      生產(chǎn)過程中,為了保證產(chǎn)品進入產(chǎn)品罐后的純度能達到銷售要求,產(chǎn)品出裝置的純度應高于銷售的要求純度。實際生產(chǎn)中,要求異丁烷產(chǎn)品出裝置的純度達到99.99%,因此為了避免正丁烷富集,影響最終異丁烷產(chǎn)品質量,生產(chǎn)過程中要求T2塔的進料不含有n-C4H10。

      此次生產(chǎn)過程優(yōu)化的目的是通過對生產(chǎn)過程控制參數(shù)的調整,既要使正丁烷產(chǎn)品純度達到99.70%以上,又要保證異丁烷產(chǎn)品出裝置時仍然是99.99%。

      根據(jù)現(xiàn)場調查的數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)過程中T1X塔的塔底壓力為923 kPa(絕壓),在此壓力下,正丁烷的泡點為75.83℃,當前的操作溫度只有75.70℃左右,因此操作溫度較低。通過提高塔底溫度[7],控制相應的工藝參數(shù),可以實現(xiàn)目標。

      1 生產(chǎn)過程的優(yōu)化

      T1X塔和T1S塔的塔身分別平均分配有6個(共12個)溫度監(jiān)測點聯(lián)結至中控室DCS系統(tǒng),通過模擬計算確定關鍵溫度監(jiān)測點的溫度,進行現(xiàn)場調試,以此確定生產(chǎn)高純正丁烷的參數(shù)控制方案,模擬的原料組分含量如表1所示。

      表1 原料組分含量

      根據(jù)生產(chǎn)裝置的現(xiàn)有條件,運用工程模擬軟件建立了工藝生產(chǎn)模型,按照產(chǎn)品純度要求,對T1塔進行了模擬計算,模擬計算結果如下。

      1.1 T1塔回流量的確定

      在進料量為2.8 m3/h,操作壓力為911 kPa(絕壓)的條件下,控制塔底溫度為泡點溫度75.83℃,控制塔正丁烷含量為99.70%,以回流量為變量,模擬出正丁烷在塔頂?shù)暮咳绫?所示。

      由表2可以看出,隨著回流量的增加,T1S塔頂正丁烷的含量逐漸降低,當回流量大于21 m3/h時,塔頂正丁烷含量為0,可以滿足生產(chǎn)要求。

      1.2 T1塔操作溫度的確定

      在進料量為2.8 m3/h,操作壓力為911 kPa(絕壓),回流比分別為21、22、23、24、25、26 m3/h的條件下,以第十一個溫度監(jiān)測點的溫度為變量,進行模擬計算,塔頂和塔底正丁烷含量的模擬計算結果如表3所示。

      表2 塔頂正丁烷含量隨回流量的變化

      由表3可以看出,T1塔底溫度基本維持在75.83℃左右,在回流量不變的條件下,隨著11層溫度的增加,正丁烷的含量在塔底和塔頂兩處逐漸增加。當11層溫度控制在75.41℃以上時,塔底正丁烷的純度在99.70%以上;當T1S塔頂溫度高于61.77℃時,塔頂正丁烷的含量高于0.00%。因此,若要保證正丁烷的純度在塔頂和塔底都達到要求,必須控制塔底溫度在75.83℃以上,11層溫度控制在75.41℃以上,同時塔頂溫度不能超過61.77℃。

      1.3 T2塔參數(shù)的確定

      由于在高純異丁烷提純過程中,n-C4H10含量是影響高純異丁烷純度的關鍵因素,控制T2塔進料中不含有正丁烷,則對T2塔塔底產(chǎn)品中i-C4H10純度沒有影響,因此T2塔不用改變操作參數(shù),應用平時生產(chǎn)過程的工藝參數(shù)即可。

      2 現(xiàn)場調試

      綜合上述可行性分析,要生產(chǎn)純度99.70%以上的高純正丁烷,必須精確控制T1塔塔底和塔頂溫度,也就是說只有兩塔的熱量來源導熱油爐燃燒穩(wěn)定,才能保證熱油溫度的穩(wěn)定,從而穩(wěn)定兩塔的操作溫度。因此,如果導熱油爐不能為精餾提供穩(wěn)定熱源,容易導致T1塔塔底溫度產(chǎn)生波動。提高導熱油爐的出口溫度,由原來的115℃提高到118℃,以保證再沸器換熱能夠達到要求。通過優(yōu)化T1塔的運行參數(shù),精確控制T1塔塔底溫度才能保證塔底出料中正丁烷純度達到99.70%以上的目標,同時T1S塔塔頂出料中不含正丁烷,以保證異丁烷產(chǎn)品出料中純度達到99.99%。

      為了便于調整溫度梯度,避免原料處理量的波動引起塔底溫度的波動。首先根據(jù)每天的原料處理量,選擇平均處理量值作為試驗值,固定處理量為2.8 m3/h;然后逐漸提高塔底溫度,以11層溫度為主要溫度參照點,使溫度提高到75.41℃以上,控制塔頂溫度在61.77℃以下,T1塔的回流量設定為22 m3/h,循環(huán)量根據(jù)實際T1S塔底的液位需要,適量調節(jié),以維持精餾塔平穩(wěn)運行。當各項控制參數(shù)達到目標值并穩(wěn)定維持3 h后,化驗分析正丁烷產(chǎn)品純度,得到如表4所示的溫度與正丁烷純度的對應結果。

      從表4中可以看出,當回流量為22 m3/h時,控制塔底溫度在75.83℃以上,隨著11層溫度的升高,正丁烷產(chǎn)品純度是增加的,當11層溫度達到75.41℃時,正丁烷純度達到了99.70%,并且11層的溫度與正丁烷純度的對應關系與模擬計算的理論數(shù)據(jù)基本一致,證明該操作方案是可行的。

      另一方面,從表3中可以看出,隨著回流量的增加,塔底11層溫度可調整的溫度范圍增大,精餾塔的運行較穩(wěn)定。但是會增加精餾塔的能量消耗,生產(chǎn)中應該根據(jù)實際操作要求和能耗要求選擇合理的回流量。

      表3 正丁烷含量隨T1溫度和回流量的變化

      3 結論

      1)在保證99.99%異丁烷質量的前提下,利用軟件模擬計算出生產(chǎn)純度99.70%以上正丁烷工藝參數(shù)。

      表4 正丁烷產(chǎn)品純度對應的關鍵點溫度

      2)依據(jù)模擬計算的結果,通過現(xiàn)場調試,最終確定了在現(xiàn)有裝置下生產(chǎn)純度為99.70%以上正丁烷的一套工藝參數(shù),并保證了異丁烷塔底產(chǎn)品純度依然是99.99%。工藝條件為:高純異丁烷提純塔進料中不含有正丁烷,丁烷分離塔回流量大于21 m3/h,T1X塔底溫度控制在75.83℃以上范圍內,精確控制第11層溫度監(jiān)測點溫度在75.41℃以上,嚴格控制T1S塔頂溫度不超過61.77℃。

      3)為保證生產(chǎn)純度99.99%異丁烷和純度為99.70%以上的正丁烷的工藝條件,需要提高加熱爐的出口溫度至118℃,確保熱源穩(wěn)定。

      [1]張世譽,郭小柱,楊 波.高純異丁烷生產(chǎn)過程優(yōu)化[J].石油煉制與化工,2010,41(6):68-71.

      [2]孫 靜.二元混合物連續(xù)精餾裝置的研究[J].科技資訊,2007(35):218-219.

      [3]廉 磊,高前進,江燕斌.丙酮-水精餾過程模擬和優(yōu)化[J].化學工程,2012,40(8):1-4.

      [4]Muhammad D,Ahmad Z,Aziz N.Modeling and Nonlinearity Studies of Industrial i-Butane/n-Butane Distillation Column[J].Journal of Applied Sciences,2011,11(3):494-502.

      [5]Kimmo T.Klemola,and,Jarno K.Ilme.Distillation Efficiencies of an Industrial-Scale i-Butane/n-Butane Fractionator[J].Ind.eng.chem.res,1996,35(12):4579-4586.

      [6]戴海林,李文濤,徐東梅,等.提高正異丁烷分餾精度研究及工業(yè)應用[J].現(xiàn)代化工,2013,33(6):134-135.

      [7]夏 青,陳常貴.化工原理(下冊)[M].天津:天津大學出版社,2005:1-69.

      Based on the actual operation of the production equipment with which isobutane product of purity 99.93%and n-butane product of purity 99.00%were produced in Zhongyuan Oilfield Natural Gas Processing Factory,the process model was established,and the process parameters for the production of n-butane products of purity over 99.70%and the ensurement of the purity 99.93%of isobutane product were obtained by simulation calculation.According to the simulation result,field debugging was finished and the process parameters were determined finally.The bottom operating temperature of n-butane tower is increased from 75.70℃ to above 75.83℃,the elenventh layer temperature of the tower is over 75.41℃,which is a key point,and the tower top temperature is controlled below 61.77℃.It is ensured that there is no n-C4H10in the feedstock of isobutane tower,and the back flow of the tower is increased to more than 21m3/h.Temperature is controlled in a small fluctuation range.Ultimately high purity butane products whose purity is higher than 99.70%were produced,and the quality of isobutane product is guaranteed.

      high purity n-butane;simulation calculation;field debugging

      李春秀(1987-),女,碩士,現(xiàn)主要從事天然氣處理及輕烴回收的生產(chǎn)及研究工作。

      尉立崗

      2017-09-08

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