施曉煒,蔣敏杰
(江蘇華電戚墅堰發(fā)電有限公司,江蘇 常州 213000)
某機組燃氣控制閥指令偏差原因分析與處理
施曉煒,蔣敏杰
(江蘇華電戚墅堰發(fā)電有限公司,江蘇 常州 213000)
109FA燃氣-蒸汽聯(lián)合循環(huán)發(fā)電機組在運行中出現(xiàn)燃氣控制閥PM4閥位的指令與反饋存在偏差,威脅機組安全運行。針對該故障進行原因查找并最終解決了問題。
液壓油系統(tǒng);PM4;閥位偏差;指令與反饋
某公司#1機組是由GE公司生產(chǎn)的燃氣-蒸汽聯(lián)合循環(huán)發(fā)電機組,型號為S109FA。該機組為單軸聯(lián)合循環(huán)發(fā)電機組,于2005年6月正式投入運行,整體運行狀況良好。機組的燃燒室中含有18個低NOx燃燒器,由燃氣控制閥D5,PM1,PM4聯(lián)合控制,其中燃氣控制閥PM4直接控制燃燒器中4個燃氣預混噴氣口的燃氣流量,當其閥位指令與反饋發(fā)生偏差過大時,可造成進入燃燒室的燃氣流量與機組負荷不匹配,從而引起燃燒不穩(wěn)定。
2016年7月18日,#1機在270 MW負荷下運行時出現(xiàn)VGC-3閥位指令(即PM4)與反饋偏差報警。通過查詢機組控制系統(tǒng),得到閥位指令為73.0%,閥位反饋為74.6%,偏差為-1.6%,而指令與閥位偏差允許范圍為-0.30%~0.30%。停機后,對燃氣控制模塊的PM4進行試驗檢查,發(fā)現(xiàn)燃氣控制閥PM4的閥位指令與反饋偏差較大。
依據(jù)上述可知,當時的機組負荷為滿負荷的70%,此時運行狀態(tài)處于871.0 ℃基準燃燒溫度(TTF1)至1 248.9 ℃之間[1]。依據(jù)運行規(guī)程以及圖1所示,應使燃氣與空氣的燃燒比例增大,故燃氣控制閥PM4的閥位指令應不斷增大。此時伺服閥電信號迅速轉(zhuǎn)化為液壓信號,不斷有液壓油經(jīng)過濾網(wǎng)、伺服閥、卸荷閥進入燃氣控制閥PM4的油腔,燃氣控制閥PM4油腔內(nèi)的油壓不斷增大,不斷平衡燃氣控制閥PM4的彈簧的彈力,使燃氣控制閥的閥位開度逐漸增大以達到運行要求。
圖1 PM4燃氣控制系統(tǒng)
根據(jù)圖1可知,燃氣控制閥PM4的控制方式主要采用液壓油控制。PM4燃氣控制系統(tǒng)主要包含濾網(wǎng)、伺服閥、卸荷閥,線性位移傳感器(LVDT)以及燃氣控制閥,這些部件均是控制油閥位產(chǎn)生偏差的影響因素,需逐個進行分析。
圖1中方框為發(fā)生燃氣控制閥PM4閥位指令與反饋偏差的直接設備,燃氣控制閥通過平衡彈簧壓力控制閥門的閥位,同時LVDT直接將燃氣控制閥的當前閥位進行反饋[2]。
假設燃氣控制閥PM4的指令為α( % ) ,LVDT的反饋為β(%) ,燃氣控制閥的最大變化量為ΔΧ(mm),燃氣控制閥的彈簧剛度為K(N/mm) ,進入燃氣控制閥液壓油的壓力值為F(N),指令與反饋偏差為γ(%)。公式分析如下
β=F/(KΔX),
(1)
γ=α-β。
(2)
由以上公式可知,當γ居于-0.30%~0.30%之外,可判定發(fā)生閥位指令與反饋偏差的故障。
根據(jù)圖 1,可推斷可能引起燃氣控制閥PM4的指令與閥位反饋偏差過大的故障的原因主要有以下幾種:濾網(wǎng)堵塞、伺服閥故障、卸荷閥故障。
濾網(wǎng)處于壓力油進入PM4的入口處,其作用能對即將進入PM4的壓力油進行過濾,保護PM4設備管道上的配件免受磨損,防止堵塞。
如果濾網(wǎng)發(fā)生堵塞,產(chǎn)生壓降,造成壓力油的壓力低于運行要求,直接引起LVDT的反饋偏小,進而造成指令與反饋偏差增大。濾網(wǎng)前后壓力分析見表1 。
表 表1 濾網(wǎng)前后壓力分析表 MPa
分析表1可知,3次測量,濾網(wǎng)前后壓降控制在0.1 MPa左右,均滿足運行要求,可排除其對PM4的影響。
從濾網(wǎng)出來的壓力油隨后進入伺服閥,PM4中的伺服閥為典型的電液伺服閥,工作方式主要通過將小功率的電信號轉(zhuǎn)換為大功率的液壓能輸出,實現(xiàn)對PM4燃氣控制閥的指令控制[3]。
針對此伺服閥,主要采取以下措施:更換新的伺服閥;將此伺服閥與#2同位置的伺服閥更換。更換結束后,應調(diào)整對應伺服閥零偏使其能自關,并對其重新標定,保證均能處于零位無誤狀態(tài),接著對PM4再次進行試驗,試驗結果變化不大,可排除伺服閥的影響。
進入PM4燃氣控制閥的最后的設備為卸荷閥,卸荷閥出故障后,卸荷閥中通道不利于經(jīng)過伺服閥的壓力油進入,造成PM4燃氣控制閥無法及時對來自伺服閥的指令信號作出反饋。
為排除是否為卸荷閥原因造成的反饋偏差,更換卸荷閥后調(diào)取運行曲線如圖2所示,發(fā)現(xiàn)PM4指令與反饋的偏差為-0.25%,同時PM1指令與反饋的偏差為+0.21%,問題由此確認。
經(jīng)過解體,發(fā)現(xiàn)卸荷閥的外環(huán)第1級與第2級的O型圈有明顯的破損,造成安全油可通過破損處滲透。卸荷閥中的O型圈屬于軸用YX型O形圈,主要用于往復運動液壓油缸中活塞桿的密封,基本制作材料為橡膠。
造成O型圈破損主要原因為摩擦和磨損[4],磨損程度主要取決于摩擦力,而摩擦力的大小直接與工作液體承受壓力的大小相關。卸荷閥安全油的壓力一般為11.0 MPa,故產(chǎn)生的摩擦力比較大。由于橡膠本身導熱性能較差,當摩擦力增大時摩擦熱隨之增大,引起橡膠老化,引起O型圈失效乃至破損。
圖2 更換卸荷閥后的試驗結果
當卸荷閥處于工作狀態(tài),安全油注入,平衡卸荷閥設定的壓力,卸荷閥內(nèi)部通道右移,卸荷閥由閉路狀態(tài)切換為通路狀態(tài)。如果伺服閥處于打開狀態(tài),經(jīng)過濾網(wǎng)的壓力油可快速穿過伺服閥及卸荷閥,作用于燃氣控制閥。因此,針對伺服閥的指令能很快在燃氣控制閥的位置處得到反饋。
但是,由于卸荷閥的O型圈(圖中用黑色橢圓標注)損壞,使安全油可滲透進入通道內(nèi)部,造成卸荷閥通道內(nèi)部的壓力油與安全油匯集在一起。進入燃氣控制閥的油的流量發(fā)生偏差,從而來自燃氣控制閥的反饋與指令產(chǎn)生偏差。
當#1機燃氣控制模塊的PM4發(fā)生指令與燃氣控制閥閥位反饋偏差較大的故障時,經(jīng)過分析,可得到以下幾點結論。
(1)當PM4中的濾網(wǎng)壓降過大時,易造成壓力油的壓力低于運行要求,直接引起LVDT的反饋偏小,建議定期安排檢修人員檢查濾網(wǎng)的前后壓差,一旦發(fā)現(xiàn)壓差過大,應及時更換濾網(wǎng)。
(2)當PM4輸入伺服閥的電信號與液壓信號不匹配,可造成指令偏差,建議定期安排對伺服閥進行現(xiàn)場校驗,使其電信號與液壓信號一致,保證指令偏差在安全范圍以內(nèi)。
(3)當卸荷閥的O型圈存在破損或者卸荷閥內(nèi)漏時,造成掛閘狀態(tài)安全油滲透,同樣可造成伺服閥的動作指令信號與燃氣控制閥PM4的反饋信號偏差。為避免卸荷閥出現(xiàn)破損及內(nèi)漏影響機組運行,建議定期安排檢修人員檢查更換O型圈。
[1]焦樹建,孫守林,張艷春,等.燃氣輪機與燃氣-蒸汽聯(lián)合循環(huán)裝置[M].北京:中國電力出版社,2007.
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TF 557
B
1674-1951(2017)12-0035-02
2017-08-01;
2017-10-20
(本文責編:齊琳)
施曉煒(1993—),男,江蘇南通人,助理工程師,從事燃氣-蒸汽聯(lián)合循環(huán)機組調(diào)速系統(tǒng)及燃氣進氣系統(tǒng)方面的工作(E-mail:1433002984@qq.com )。蔣敏杰(1985—),男,江蘇武進人,助理工程師,從事燃氣-蒸汽聯(lián)合循環(huán)機組燃機汽機本體及調(diào)速系統(tǒng)方面的工作(E-mail:flpjmj@163.com)。