申亞東
【摘 要】鐵基非晶合金帶材代替?zhèn)鲃庸桎撈雠潆娮儔浩麒F芯,可降低能耗60-70%。該技術(shù)早在日本日立公司推廣應用,早前非晶市場一直被國外企業(yè)壟斷。我國最早掌握“非晶”核心技術(shù)的公司是“安泰科技”。鐵基非晶合金的帶材厚度為0.02~0.03mm左右,寬度國內(nèi)目前能生產(chǎn)到213mm。鐵基非晶合金帶材作為一種新型節(jié)能材料,廣泛應用于配電變壓器、大功率開關(guān)電源、脈沖變壓器、磁放大器、中頻變壓器及逆變器鐵芯, 適合于10kHz 以下頻率使用,用途非常很廣。目前國內(nèi)大小有幾十家企業(yè)在生產(chǎn)非晶合金帶材。有名幾家公司是:安泰科技,青島云路,中置信,兆晶等。
【關(guān)鍵詞】噴嘴;氮化硼;數(shù)控機床;加工中心;改進
1 非晶帶材的生產(chǎn)工藝過程
生產(chǎn)非晶合金帶材采用的是“液態(tài)”放熱變“固態(tài)”的物理現(xiàn)象原理。現(xiàn)將鋼鐵和合金元素在中頻電爐中熔化,經(jīng)過爐底部吹氬氣去渣除沫等工藝手段,得到純凈的鋼水再把液態(tài)鋼倒進中間包里,中間包有加熱恒溫功能。高溫鋼水在中間包通過塞桿機構(gòu)把鋼水放進噴嘴包,噴嘴包里有自動液位漂浮機構(gòu),漂浮的升降傳遞給塞桿機構(gòu)控制系統(tǒng),從而控制噴嘴包鋼水的容量。鋼水經(jīng)過噴嘴包的噴嘴流槽,噴射到高速旋轉(zhuǎn)的冷卻銅輥上。鋼水以每秒百萬度的速度迅速冷卻,即用千分之一秒的時間將1350℃的鋼水降到200℃以下,形成非晶無序結(jié)構(gòu)的帶材。因此噴嘴在噴帶過程中起到特別關(guān)鍵的作用,噴嘴質(zhì)量的好壞對帶材的質(zhì)量影響很大。噴嘴流槽寬側(cè)噴出的帶材厚,噴嘴流槽不平直側(cè)噴出的帶材厚薄不一,采容易斷帶、不易卷帶。所以我下面著重闡述噴嘴的加工
2 噴嘴示意圖
圖1
3 噴嘴加工工藝及流程分析
3.1 噴嘴主要尺寸描述
如圖所示:(1)外形尺寸 長184mm×寬35mm×高31.25mm
(2)鋼水流槽口 長142mm×寬0.03mm×高4mm (142mm平直度0.01,0.03mm尺寸精度≤0.005mm, 光潔度Ra0.8 ,測量儀器:光學檢測儀)
(3)兩道保溫噴火口 長148mm×寬0.05mm×高4.62mm(傾斜30°)
(4)鋼水熔池 長160mm×寬16mm×高10mm
(5)3只開槽通孔φ6mm×176mm,兩端沉孔φ8mm×10mm
(6)鋼水熔池與鋼水噴口的貫通是通過鉆13-φ8mm的通孔
3.2 坯料描述
方坯:厚35mm×長184mm×寬184mm(可加工5件成品)
3.3 材質(zhì)
氮化硼(BN)。物理特性:熔點3000℃,密度為2.25,壓縮強度為170MPa。質(zhì)地非常堅硬、硬度僅次金剛石,超硬材料。工業(yè)上常用于制作切削刀具、刀片、鉆頭、磨具和切割工具等,冶金上常用于連續(xù)鑄鋼的分離環(huán),非晶態(tài)鐵的流槽口。
3.4 噴嘴加工工序流程:
毛坯→銑上平面及外形(立銑)→切割分塊(臥銑)→翻身銑底平面及外形(立銑)→鉆孔(鉆床)→銑鋼水容池(立銑)→切0.3mm*142mm的噴帶槽口(臥銑) 精銑上平面及外形(臥銑)→切0.4mm*148mm的火帶槽口(臥銑)→修噴口(人工)→檢驗(合格)→入庫
3.5 現(xiàn)有機床加工設備的分析:
XK6132數(shù)控萬能升降臺銑床壹臺,Z525立式鉆床壹臺。
從目前的加工設備能力、綜合以上各加工工序流程來看、得出以下結(jié)論:
(1)從工序來講充分利用了XK6132數(shù)控機床(立臥銑不停的在輪流工作),適合單件生產(chǎn)。
(2)大批量生產(chǎn)不能用統(tǒng)籌的方法:不能在同工序生產(chǎn)周期之內(nèi)跨步生產(chǎn)、即不能在相同的加工時間內(nèi)或稍長點時間、能同時加工出幾件成品出來(產(chǎn)品加工的時間周期可以按上面幾道工序中最長的工序時間來計算。批量投產(chǎn),按流水線用統(tǒng)籌的穿插方法來組織生產(chǎn),加工一道工序的時間可以同時加工幾道工序的工作量,從而節(jié)省大量的加工時間、提高操作工的勞動強度和加工效率)。
(3)從產(chǎn)品加工的精度來講:
a.XK6132數(shù)控萬能升降臺銑床是在原X6132系列萬能升降臺銑床的基礎(chǔ)上跟換滾珠絲桿、改裝伺服電機驅(qū)動系統(tǒng)而升級設計的數(shù)控機床,采(下轉(zhuǎn)第136頁)(上接第129頁)用原有的床身,導軌,工作臺面。變速機構(gòu)仍然是原機床的18級齒輪變速。從而可知是開環(huán)系統(tǒng)而不是閉環(huán)系統(tǒng)、也不是無級變速,相對來講沒有自動清零系統(tǒng)尺寸精度不是很高,傳動不是很平穩(wěn)。
b.主軸轉(zhuǎn)速各廠家不一,我公司采購的是沈陽機床廠生產(chǎn)的XK6132型機床。主軸轉(zhuǎn)速為30~1500r/min,進給速度5~1000mm/min。
c.工作臺行走定位精度0.035mm。
d.工作臺往返重復定位精度0.02mm。
因此得出XK6132數(shù)控萬能升降臺銑床,加工噴嘴外形不成問題,但加工出的“噴嘴流槽口”達不到在142mm長,寬0.3mm的誤差≤0.005mm的高精度、高標準要求;XK6132數(shù)控萬能升降臺銑床的定位精度0.035mm/300mm、重復定位精度為0.02mm;從產(chǎn)業(yè)的長期發(fā)展來看該機床不適合加工高精度的噴嘴流槽口,應改為臥式加工中心加工TC430L或TC550L(國產(chǎn)臥加定位精度0.01 mm、重復定位精度為0.006mm)。
(4)TC550L臥式加工中心,加工的系統(tǒng)性能:
a.加工精度高:位置閉環(huán)控制芯片以高性能及高精度的位置檢測光柵或磁柵,實現(xiàn)高精度、高速度的閉環(huán)位置控制。誤差可通過閉環(huán)記意系統(tǒng)進行誤差補償,加工轉(zhuǎn)彎面時能自動調(diào)節(jié)進給速度倍率。從而使過渡面圓滑過渡,光潔平整。
b.加工轉(zhuǎn)速高:主軸轉(zhuǎn)速可達8000r/min、線速度60m/min,進給速度可達5500r/min、線速度40m/min。高速的切削運動、加工出高效的產(chǎn)品,高超的光潔度。從而節(jié)能增效!
3.6 改進的方案措施:
(1) 根據(jù)目前公司的生產(chǎn)節(jié)奏(一條噴帶生產(chǎn)線、三班制,每班按消耗2件噴嘴計算,三班共需6件噴嘴)。
(2)機床合理配置:原有的一臺數(shù)控XK6132數(shù)控萬能升降臺銑床用立銑頭(銑噴嘴的外形尺寸)→一臺臥式銑床(切料)→一臺立式鉆床(鉆孔)→一臺臥式加工中心(切縫)??梢园戳魉€來組織生產(chǎn)。
(3)機床操作工配置:2名操作工互配操作(從機加工車間安全的角度來考慮:每車間、每班至少安排2人上班,否則不安全文明生產(chǎn)、不能處理特發(fā)應急事情)。
(4)產(chǎn)出數(shù)量:初步估計一班(8小時)可以平均生產(chǎn)8到9件合格產(chǎn)品出來。
(5)改進的方案措施:再采購一臺數(shù)控立式銑床和一臺臥式加工中心。
以上分析報告及改進的方案措施、是本人在《騰元軟磁有限公司》生產(chǎn)一線近期的研究報告。由于本人知識面的深廣度,有不道之處懇請公司各位領(lǐng)導、專家指點,通過大家的指點和幫助使公司生產(chǎn)出“高效、高精度”的優(yōu)質(zhì)噴嘴出來!使公司帶材有質(zhì)的飛躍!endprint