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      基于復(fù)合脫氮劑—吹脫法處理高濃度氨氮廢水裝置與應(yīng)用

      2018-01-12 11:51董向陽趙遠(yuǎn)雷春生冀云郭雅婷
      智富時代 2018年12期

      董向陽 趙遠(yuǎn) 雷春生 冀云 郭雅婷

      【摘 要】本文以傳統(tǒng)的吹脫法處理高濃度氨氮廢水技術(shù)為基礎(chǔ),復(fù)配了一種以乳酸乙酯為主、乙酸為輔的有機(jī)復(fù)合脫氮劑,探討了不同溫度、PH值等條件對廢水中氨氮去除率的影響,并對不同高濃度氨氮廢水中的氨氮去除率進(jìn)行分析。研究結(jié)果發(fā)現(xiàn),在脫氮劑投加量為30mg/L、pH值為9~11、吹脫水位深度400mm、吹脫時間大于2.5h、常溫(25℃)的條件下,廢水中氨氮濃度可以從21000.0mg/L降低到12.6mg/L,氨氮去除率高達(dá)99.94%;溫度到達(dá)45℃時,可將廢水中氨氮濃度從21000.0mg/L降低至0.21mg/L,氨氮去除率高達(dá)99.999%;對于氨氮濃度在800~30000mg/L的廢水,在常溫下以相應(yīng)條件吹脫后,廢水中剩余氨氮濃度都在l5mg/L以下,吹脫出來的氨氣經(jīng)吸收裝置吸收無二次污染。

      【關(guān)鍵詞】高濃度氨氮;有機(jī)復(fù)合脫氮劑;氨氮去除率;吹脫法

      目前我國氨氮排放量已遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出受納水體的環(huán)境容量,氨氮已成為影響地表水水環(huán)境質(zhì)量的首要指標(biāo),減排指標(biāo)除了“十一五規(guī)劃”指定控制COD、SO2的排放總量,還將氨氮和氮氧化物納入總量控制指標(biāo)體系,明確提出氨氮減排10%的目標(biāo)。常見的氨氮廢水處理技術(shù)主要有物化法、傳統(tǒng)生物脫氮技術(shù)和新型生物脫氮技術(shù)等。物化法包括吹脫法、化學(xué)吸附法、折點氯化法、離子交換法等;新型生物脫氮技術(shù)包括短程硝化反硝化、好氧反硝化、厭氧氨氧化等[1]。上述氨氮廢水處理方法各有優(yōu)缺點,在高濃度氨氮廢水的去除方面均受到一定程度的限制,無法達(dá)到經(jīng)濟(jì)、低耗、高效去除氨氮的要求。本文主要是在傳統(tǒng)吹脫法處理高濃度氨氮廢水基礎(chǔ)上,加入一種有機(jī)復(fù)合脫氮劑,對影響高濃度氨氮廢水脫氮效率的不同條件進(jìn)行了探討,并分別以不同的高氨氮廢水為進(jìn)水時,通過試驗?zāi)M實現(xiàn)了氨氮的去除[2],證明有機(jī)復(fù)合脫氮劑-吹脫法去除高濃度氨氮廢水是切實可行的。

      一、材料與方法

      1.試驗裝置與工藝流程

      試驗裝置與工藝流程圖1所示,其中加藥罐與氨氣吸收裝置由PPR材料做成,調(diào)節(jié)池和脫氮塔由鋼鐵做成;調(diào)節(jié)池的體積能夠容納1.0m3廢水,脫氮塔采用五級分層結(jié)構(gòu),每層層高為1.0m,可以調(diào)控液位水面,氣體從中間空心通道通過,穿孔曝氣管均勻分布在每層塔板上,整個塔直徑為1.2m,高5.0m;氨氣吸收裝置采用雙級逆流吸收。采用羅茲鼓風(fēng)機(jī)進(jìn)行曝氣,氣體從每層塔板底部通過穿孔管往上流動,曝氣量通過帶閥門的轉(zhuǎn)子流量計進(jìn)行控制。廢水由管道流進(jìn)調(diào)節(jié)池,用堿調(diào)節(jié)pH值并加入脫氮劑,加熱時采用蒸汽加熱。充分?jǐn)嚢韬笥商嵘锰嵘矫摰敳?,由射流器噴出并均勻分布到塔板的整個表面,曝氣后通過塔板往下流與氣體逆向流動,使水中的游離氨穿過氣液界面向氣相轉(zhuǎn)移,從而去除水中的氨氮。吹脫出來的氣體由管道進(jìn)入氨氣吸收裝置,過量空氣排放。

      2.試驗用水與試劑

      試驗過程中,采用兩種廢水作為試驗廢水。試驗用水1是常州市某生化制藥廠廢水,其pH值在8.0~8.5之間,濁度為2NTU,氨氮質(zhì)量濃度約20000mg/L,COD濃度約為6000mg/L;試驗用水2為自配水。采用固體工業(yè)堿加水溶解調(diào)節(jié)pH值,復(fù)合脫氮劑由乳酸乙酯、乙酸、丙三醇、聚乙烯多胺和過氧化鈣按不同比例復(fù)配而成,脫氮劑加入的量按與水體積比為1:500的比例稀釋加入。

      3.分析項目與方法

      氨氮:納氏試劑分光光度比色法(GB7479-87);溫度;pH;濁度:SS19-WGZ-200型光電濁度儀;COD:LH 75B-3C COD快速測定儀。

      二、結(jié)果

      1.脫氮劑投加量對氨氮去除率的影響

      脫氮劑投加量對氨氮去除率的影響,取原水500L,氨氮濃度為21000.0mg/L。加堿調(diào)節(jié)pH值為11.0,再分別稱取5,10,l5,20,25,30g有機(jī)復(fù)合脫氮劑,與水按體積比為1:500稀釋后加入廢水中,脫氮塔內(nèi)每層水面液位高度控制在100mm,氣液比為600:1,在45℃下曝氣3h,出水經(jīng)測得氨氮濃度分別為0.61,0.81,0.29,0.5,0.2,0.3mg/L,氨氮去除率均在99.99%以上,可見有機(jī)復(fù)合脫氮劑與吹脫法相結(jié)合,能夠有效去除廢水中的高濃度氨氮。

      2.pH值對氨氮去除率的影響

      表2為在45℃,脫氮劑投加量為30mg/L,氣液比為600:1,液面水位深度為100mm條件下,曝氣3h后廢水中pH值對氨氮去除效果的影響。從表中看出當(dāng)pH值為6.5和7.5時,氨氮去除率為91.17%和98.87%;隨pH值繼續(xù)上升到8.5,氨氮的去除率升到99.98%。在研究發(fā)現(xiàn)在任一pH值條件下進(jìn)行試驗,廢水在脫氮處理前后pH值總保持不變。

      3.時間對氨氮去除率的影響

      在脫氮劑投加量為30mg/L,pH值為11.0,溫度在45℃,氣液比為600:l,液面水位深度為100mm條件下改變曝氣時間,研究在不同的處理時間下對氨氮去除率的影響。結(jié)果如表3所示,從表中可以看出當(dāng)曝氣時間超過1.0和1.5h,氨氮去除率分別達(dá)到96%和99%;在曝氣時間超過2.5h后,氨氮去除率達(dá)到99.999%以上??紤]到能耗問題確定最佳吹脫時間為2.5h。

      4.水位深度對氨氮去除率的影響

      表4為在脫氮劑投加量為30mg/L,pH值為l1.0,氣液比為600:1,溫度為45℃和吹脫時間2.5h條件下,從表中可以看出,隨著吹脫水位深度增加,氨氮去除率逐漸減小,在水位深度400mm內(nèi),氨氮去除率降低平穩(wěn),廢水中剩余氨氮濃度保持在8.0mg/L以下,氨氮去除率為99.9%以上。因此確定吹脫水位深度為400mm。

      5.溫度對氨氮去除率的影響

      在溫度分別為5,l5,25,35,45和55℃的條件下,脫氮劑投加量為30 mg/L,pH值為11.0,氣液比為600:1,液面水位深度為400mm,吹脫時間為2.5h的條件下結(jié)果如表6所示。在5℃和l5℃時,氨氮的去除率分別為99.45%和99.59%,廢水中剩余氨氮濃度為112.2和86mg/L,當(dāng)溫度在常溫(25℃)條件下,氨氮的去除率達(dá)到99.97%,剩余氨氮濃度10mg/L,低于《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》二級標(biāo)準(zhǔn),繼續(xù)升高溫度到45℃以上時,廢水中剩余氨氮濃度僅為0.21mg/L,氨氮去除率達(dá)到99.999%。

      6.不同進(jìn)水氨氮濃度廢水對氨氮去除率的影響

      在pH值為11.0,脫氮劑投加量為30mg/L,氣液比為600:1,液面水位深度為400mm,25℃下,經(jīng)試驗裝置吹脫2.5h后,得到的廢水中剩余氨氮濃度和氨氮去除率如表6所示,自配高濃度氨氮廢水經(jīng)試驗裝置吹脫后,廢水中剩余氨氮濃度均低于11mg/L,氨氮去除率都在99.0%以上。通過試驗證明,在傳統(tǒng)吹脫法的基礎(chǔ)上加入有機(jī)復(fù)合脫氮劑,對于處理高濃度氨氮廢水是切實可行的。

      三、討論

      通過試驗可得,加入有機(jī)復(fù)合脫氮劑對于氨氮的去除效果很明顯與脫氮劑加入量關(guān)系不大。pH是影響氨氮去除效果的一個重要因素。當(dāng)廢水中的pH為7.0左右時,氨氮多以氨離子(NH4+)存在,隨著堿的加入pH值升高,游離氨(NH3)所占比例越來越大。當(dāng)pH值升至11.0以上時,游離氨(NH3)可達(dá)90%以上。因而一般的吹脫法必須要把廢水pH值調(diào)節(jié)到11.0以上,氨氮的去除率才能達(dá)到90%以上。在廢水中加入有機(jī)復(fù)合脫氮劑時,廢水中pH值在酸性或中性條件下,氨氮的去除率也能夠達(dá)到90%以上。當(dāng)脫氮劑對氨氮的去除率達(dá)到峰值后,氨氮的去除率隨著脫氮劑的加入反而減小,當(dāng)溶液達(dá)到臨界膠束濃度時,隨著脫氮劑的加入,溶液的表面張力不在降低而形成大量基團(tuán)[3]。而且傳統(tǒng)吹脫法在脫氮完之后廢水中的pH值有所下降,而復(fù)合脫氮劑強(qiáng)化吹脫法在整個脫氮過程中以及脫氮完后,廢水pH一直沒有變化,這進(jìn)一步說明氨氣從水中吹脫出來,不是由于OH-與NH4+反應(yīng)的結(jié)果。

      溫度對氨氮的去除效果比較明顯。溫度越高越能滿足氨氣揮發(fā)吸熱量的條件。傳統(tǒng)的吹脫法有蒸汽吹脫法和空氣吹脫法兩種,在冬季氣溫比較低,吹脫效果不佳,需要加入有機(jī)復(fù)合脫氮劑再進(jìn)行吹脫。吹脫塔排放的尾氣中含有大量氨氣,直接排放對環(huán)境造成很大影響,因此吹脫出的NH3進(jìn)入氨氣吸收塔,吸收裝置采用雙級逆流吸收無二次污染。

      四、結(jié)論

      (1)經(jīng)試驗研究證明,將有機(jī)復(fù)合脫氮劑與傳統(tǒng)吹脫法相結(jié)合處理高濃度氨氮廢水是切實可行的,具有氨氮去除率高,操作簡便等特點。

      (2)脫氮劑發(fā)揮作用后,其投加量的變化對氨氮去除率的影響不大,實際應(yīng)用中應(yīng)確定脫氮劑的最小投加量以減少運行成本。

      (3)PH值對氨氮去除率影響較大,在酸性條件下去除效果不佳,所以工藝運行過程中一定要控制好PH,使其達(dá)到堿性條件。

      (4)試驗結(jié)果表明,有機(jī)復(fù)合脫氮劑與傳統(tǒng)吹脫法相結(jié)合處理高濃度氨氮廢水工藝運行的最佳條件是:脫氮劑投加量為30mg/L,pH值為9.0,溫度為常溫(25℃),吹脫水位深度為400mm,吹脫時間為2.5h。在此工藝條件下,氨氮去除率可達(dá)到99.95%。

      【參考文獻(xiàn)】

      [1]蘇麗娜.物化法在治理環(huán)境中高氨氮廢水的應(yīng)用探討.山西化工,2016,164:16—37

      [2]孫連鵬,陳莉莉,羅家和,等.復(fù)合脫氮劑處理高濃度氨氮廢水的小試研究.環(huán)境科學(xué)與技術(shù).2014,6N:148-149

      [3]李秀婷,柳麗芬,楊風(fēng)林,等.Pt/TiO 2光催化氧化還原耦合反應(yīng)脫除水中無機(jī)氮.無機(jī)化學(xué)學(xué)報,2006,22:1180—1186

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