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      靜止自并勵(lì)式發(fā)電機(jī)碳刷易損壞故障分析與處理

      2018-01-15 03:16:24
      裝備制造技術(shù) 2017年11期
      關(guān)鍵詞:壓簧雙錐燕尾

      陳 何

      0 引言

      我公司#2發(fā)電機(jī)組由哈爾濱電機(jī)股份有限責(zé)任公司生產(chǎn)制造,原刷握4×(25×32)所安裝的碳刷使用更換頻率過(guò)高,碳刷使用量大,平均每年消耗碳刷350個(gè)左右,維護(hù)及更換碳刷工作頻繁。除浪費(fèi)大量人力物力之外,還嚴(yán)重影響發(fā)電機(jī)組的正常運(yùn)行,有必要認(rèn)真考察分析故障部位的具體運(yùn)行情況,最后提出切合實(shí)際的解決方案。

      1 設(shè)備現(xiàn)狀

      我公司一期火電機(jī)組2×300 MW,QFSN-300-2型汽輪發(fā)電機(jī)是哈爾濱電機(jī)有限責(zé)任公司早期生產(chǎn)的300 MW水氫氫冷汽輪機(jī)發(fā)電機(jī),采用靜止自并勵(lì)勵(lì)磁方式。每個(gè)集電環(huán)圓周分布10套刷握,1臺(tái)機(jī)組共有20套刷握,每套刷握內(nèi)有4個(gè)規(guī)格為25 mm×32 mm×100 mm的碳刷,也就共有80個(gè)碳刷。由于碳刷損壞使機(jī)組運(yùn)行中經(jīng)常需要更換碳刷,浪費(fèi)了大量的人力物力,嚴(yán)重時(shí)還影響發(fā)電機(jī)組的正常生產(chǎn)。

      2 故障原因分析

      考察滑環(huán)運(yùn)行情況,發(fā)現(xiàn)打火現(xiàn)象比較嚴(yán)重,溫度偏高,達(dá)120℃以上。

      我廠#1、#2發(fā)電機(jī)刷握為哈爾濱電機(jī)早期產(chǎn)品,經(jīng)檢查分析發(fā)現(xiàn)該發(fā)電機(jī)刷握有如下問(wèn)題:

      (1)碳刷在刷握內(nèi)的有效行程小,恒壓簧、螺絲及刷握固定支架容易松動(dòng),刷握與刷架裝配間隙大,刷握固定不牢靠,運(yùn)行中容易發(fā)生震動(dòng),甚至磨損集電環(huán);另外,刷握恒壓簧為鉚接安裝形式,造成更換碳刷困難。

      (2)刷握上固定碳刷的耙子設(shè)計(jì)不合理,更換碳刷時(shí)十分不便。刷握從刷架上拔出后,碳刷在刷握上不能可靠固定,碳刷散落出來(lái),安裝時(shí)需用手提住四個(gè)碳刷的刷辮回裝,由于回裝時(shí)刷辮帶電,如不注意易出現(xiàn)人身觸電及勵(lì)磁回路接地等問(wèn)題。

      (3)刷握配套的勾板及壓板厚度較薄,更換碳刷過(guò)程中容易出現(xiàn)勾板壓板變形問(wèn)題。勾板變形后會(huì)導(dǎo)致刷握無(wú)法安裝到刷架上,機(jī)組運(yùn)行時(shí)由于勾板距離滑環(huán)較近無(wú)法處理,需停機(jī)后才能處理,如出現(xiàn)多個(gè)勾板變形將影響機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行。

      3 故障處理方案

      3.1 改用新型的組合式刷握

      根據(jù)上述分析結(jié)果,計(jì)劃改用阜新北方刷握制造廠生產(chǎn)的雙錐角鎖緊式組合刷握,該刷握采用6 mm厚的均勻鍍銀銅底板和勾板,銅材質(zhì)M8×25的固定螺栓,恒壓簧的安裝形式為可拆式安裝[1]。

      3.2 刷握具體更換工藝路線

      (1)拆卸#2發(fā)電機(jī)勵(lì)磁小室、原刷握、原刷握支架,拆卸下來(lái)的零部件歸類放置好;

      (2)拆除原刷握底板、勾板,整體刷握支架打磨清灰;

      (3)換上6 mm厚的均勻鍍銀銅底板、勾板,銅材質(zhì)M8×25的固定螺栓,恒壓簧的安裝形式改為可拆式安裝,便于更換彈簧,刷握恒壓簧壓力調(diào)整為1.25 kg/cm2;

      (4)按照拆卸相反的順序重新裝配:1)安裝4×(25.4 mm×38.1 mm)整體式刷握,校正刷握方向,使各刷握方向與滑環(huán)表面垂直,刷盒底平面與滑環(huán)表面的距離在3 mm~5 mm之間;2)啟動(dòng)發(fā)電機(jī)盤車電機(jī),檢測(cè)并調(diào)整新更換刷握與滑環(huán)表面間隙;

      (5)新刷握安裝更換完成,可以投入正常運(yùn)行:新刷握投入使用后10天,每天至少2次檢查碳刷與滑環(huán)接觸面是否存在打火現(xiàn)象,測(cè)量碳刷電流,發(fā)現(xiàn)電流異常的應(yīng)及時(shí)處理,測(cè)量碳刷、碳刷與滑環(huán)接觸面溫度并作記錄。

      3.3 新刷握的技術(shù)特點(diǎn)

      (1)該刷握采用插拔式刷盒:規(guī)格為4 mm×25.4 mm×38.1 mm雙錐角鎖緊式組合刷握。其包括刷盒、手柄、刷握安裝護(hù)板,其特點(diǎn)是刷握底座上設(shè)有一個(gè)水平錐度燕尾槽,雙錐角插頭上設(shè)有一個(gè)水平錐度燕尾凸臺(tái),水平錐度燕尾槽的水平錐度和燕尾與水平錐度燕尾凸臺(tái)的水平錐度和燕尾相吻合,雙錐角插頭的水平錐度燕尾凸臺(tái)插裝刷握底座的水平錐度燕尾槽中。

      (2)該刷握的新型技術(shù)提供了一種結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,能夠增大導(dǎo)電接觸面,提高安全和穩(wěn)定性的雙錐角鎖緊式組合刷握。

      (3)雙錐角鎖緊式組合刷握改變了老式刷握的不足,增大了導(dǎo)電接觸面,提高了刷握工作的穩(wěn)定性,減少了底座的輔助配件,提高了刷握工作的安全性,刷盒同刷握底座機(jī)械配合穩(wěn)定,使刷握在機(jī)組上運(yùn)行起來(lái)更平穩(wěn),勵(lì)磁系統(tǒng)電流輸出更加穩(wěn)定均衡,同時(shí)也提高了刷握的使用壽命。

      (4)刷握內(nèi)外金屬表面光滑均勻鍍銀;刷盒內(nèi)粗糙度不低于Ra3.2,刷盒壁厚均勻且≥4 mm;

      (5)彈簧在140℃溫度下正常工作;彈簧在恒力區(qū)內(nèi),彈力衰減不得超過(guò)2%.

      (6)恒壓彈簧使碳刷始終保持壓力在1.4~1.5 kg范圍內(nèi),恒壓簧壓力為1.25 kg/cm2.

      (7)改造后的碳刷引線在碳刷的中間,使得碳刷在刷盒內(nèi)運(yùn)動(dòng)過(guò)程中不受阻、卡澀,且碳刷能夠達(dá)到最理想的使用長(zhǎng)度。

      3.4 改造效果

      查閱ERP物質(zhì)領(lǐng)料記錄#2機(jī)組自2012年5月至2013年5月,一年內(nèi)碳刷NCC634 25 mm×32 mm×100 mm領(lǐng)用數(shù)量為200個(gè),每年比改造前350個(gè)節(jié)省碳刷數(shù)量150個(gè),節(jié)省率約為43%.NCC634 25 mm×32 mm×100 mm的價(jià)格為每個(gè)230元,NCC634 25.4 mm×38.1 mm×100 mm的價(jià)格為每個(gè)247元,每年節(jié)省碳刷費(fèi)用約37 050元,一臺(tái)機(jī)刷握改造費(fèi)用為120 000元,4年左右可回收改造成本。如果把節(jié)省的人工計(jì)算在內(nèi),則節(jié)省的量還要大。

      4 改造前后技術(shù)參數(shù)比較

      反映發(fā)電機(jī)碳刷改造后的效果主要從發(fā)電機(jī)在相同條件下滑環(huán)溫度、碳刷溫度、碳刷電流來(lái)進(jìn)行比較。

      4.1 #2發(fā)電機(jī)滑環(huán)、碳刷溫度比較

      #2發(fā)電機(jī)改造前后滑環(huán)、碳刷溫度的比較詳見表1.

      表1 改造前后滑環(huán)、碳刷溫度的比較

      4.2 #2發(fā)電機(jī)碳刷電流比較

      #2發(fā)電機(jī)改造前后滑環(huán)、碳刷電流的比較詳見表2.

      表2 #2發(fā)電機(jī)改造前后滑環(huán)、碳刷電流的比較

      5 結(jié)束語(yǔ)

      #2機(jī)組改造基本達(dá)到預(yù)期效果,有如下具體優(yōu)點(diǎn):

      (1)操作安全性和便利性提高,避免了原刷握操作時(shí)容易出現(xiàn)的碳刷撞擊滑環(huán)現(xiàn)象,進(jìn)而防止發(fā)生人身觸電和轉(zhuǎn)子接地故障。

      (2)改造后的刷握由于增大了接觸面積,使均壓彈簧更加均勻的施壓在滑環(huán)表面,因此滑環(huán)溫度比原刷握下降15℃左右,有效防止了滑環(huán)過(guò)熱。

      (3)改造后滑環(huán)與碳刷間未出現(xiàn)過(guò)火花現(xiàn)象。

      (4)節(jié)能降耗增效,改造后碳刷消耗量降低70%以上,有效節(jié)約了材料成本。

      [1]楊俊鋒.600MW發(fā)電機(jī)碳刷振損問(wèn)題分析及處理[J].上海大中型電機(jī),2009(3):43-45.

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