阿爾斯蘭·阿不力米提
摘 要:本文就集輸站庫主體設備在使用過程中發(fā)現(xiàn)的一些問題,對主體設備在原油處理中的適應性進行分析,評價在同種工況條件下不同設備的運行效果,為集輸站庫設備運行效益最大化及設備的更替選型提供依據(jù)。
關鍵詞:設備 適應性 分析評價
中圖分類號:TE863 文獻標識碼:A 文章編號:1003-9082(2017)10-0-01
隨著稠油開采的不斷深入,原油物理性質和化學性質的不斷變化,使得原油處理系統(tǒng)的脫水難度加大,不但增加了生產(chǎn)成本,而且對原油處理設備適應性要求更高,部分主體設備因原油物理和化學性質的不斷變化,出現(xiàn)能耗大、故障率高、維修頻繁、安全性降低等現(xiàn)象。為了保證主體設備的安全、可靠、穩(wěn)定,需要對主體設備進行優(yōu)化研究、分析,從而達到節(jié)約電能、蒸汽量、維修費和材料費,降低原油處理過程中的生產(chǎn)成本的目的。
一、集輸站庫主體設備存在的問題
1.泵存在問題
因稠油開采后期開采量下降,即使稠油泵采用最小頻率進行輸送,也無法連續(xù)運行,冬季易導致管線因長時間不進行循環(huán)而發(fā)生凍凝。一般多采取間歇啟泵和返輸?shù)姆椒ㄟM行處理。
頻繁啟停稠油泵增大了員工的勞動強度,啟泵的瞬時壓力過大,有時甚至會超過外輸管線的最大承受壓力,造成外輸管線的疲勞運行,電流驟增還有可能會造成泵的電機燒毀。因此外輸管線發(fā)生穿孔滲漏事件增多,除與管線腐蝕有關,與外輸管線長期高壓運行外輸管線也有一定關系。
2.插管式摻熱器存在問題
插管式摻熱器是將高壓節(jié)流后的高溫飽和蒸汽通過蒸汽噴頭直接注入原油的加熱裝置,包括油管線、蒸汽管線和彎型噴頭,高溫蒸汽經(jīng)歷由氣態(tài)變?yōu)檩^低溫度下液態(tài)的相變過程,釋放出大量的熱量,對原油進行加熱和摻水以達到升溫和降粘的目的。
因蒸汽壓力調節(jié)不當,蒸汽進入摻熱管線與原油混合液接觸時間較短,高溫蒸汽相變不充分。有部分相變蒸汽隨原油進入儲油罐,導致混合液持續(xù)加溫,液體汽化使儲罐內液體體積膨脹,存在儲罐溢油風險。
3.水泵存在問題
因環(huán)境保護要求,集輸站庫污水含油率應≥600ppm為企業(yè)處理標準,此項為絕對否定項?,F(xiàn)場使用污水泵型年限較久,相關參數(shù)與現(xiàn)場實際不相符,經(jīng)常需要啟雙泵才能滿足外排需求,維修頻繁材料耗損較大,且污水泵電機與變頻器不匹配,使用時故障頻發(fā),存在一定的安全隱患。
二、解決方案及工藝技術先進性
1.稠油泵解決方案
稠油泵優(yōu)化選型,需從管線輸液量、原油粘度變化、使用時間、額定壓力、額定流量、防爆等級、經(jīng)濟效益等方面進行優(yōu)化選型,經(jīng)過現(xiàn)場調查,最終確定從額定流量及經(jīng)濟效益著手選型,將型號為TLB-50/4.0、功率90KW稠油泵更換為型號為TLBAW-20/4.0、功率45KW稠油泵;將型號為TLB-50/2.5、功率75KW稠油泵更換為型號為TLBA-13/1.6、功率11KW稠油泵;將型號為TLB-80/1.0、功率37KW稠油泵更換為型號為TLBA-20/1.6、功率18.5KW稠油泵。
選型后的稠油泵滿足了集輸站庫原油持續(xù)外輸及轉油的需求,因選型后電機功率相下降,減少了集輸站庫耗電量,降低了生產(chǎn)成本。
2.插管式摻熱器解決方案
由于插管式摻熱器設備技術老化,已無法滿足正常生產(chǎn)的工藝要求。因此采用自動相變摻熱器取代原有插管式摻熱器,自動相變摻熱器是一種將高壓節(jié)流后的高溫飽和蒸汽通過蒸汽噴頭直接摻入原油的加熱裝置,包括摻熱套管和摻熱管,摻熱套管裝在摻熱管上,在摻熱管上有原油進口管和原油出口管,在摻熱套管內的摻熱管上有蒸汽噴頭,高溫蒸汽經(jīng)歷由氣態(tài)變?yōu)檩^低溫度下液態(tài)的相變過程,釋放出大量的熱量,對原油進行加熱和摻水以達到升溫和降粘的目的。
選型后的摻熱裝置提高了集輸站庫系統(tǒng)原油加熱過程的安全性,相比原有的插管式摻熱器加熱方式,自動相變式摻熱器有以下優(yōu)點:
該裝置采用蒸汽摻熱、閉環(huán)負反饋、機械防震等成熟的加熱和控制技術,選用電動調節(jié)閥、PID自整定控制儀等產(chǎn)品均為油田實用可靠產(chǎn)品,因此具有安全可靠的特點。與傳統(tǒng)換熱器換熱相比,該裝置具有功率大、傳熱效率高、適應性強,既可以實現(xiàn)自動控制也可在需要的情況進行手動操作,而且工藝流程簡單等特點。由于STU自動相變摻熱器采用整體安裝方式,撬裝供貨的方式,大大減少了現(xiàn)場施工工作量。自動化程度高可以實現(xiàn)無人職守,降低了運行費用。與插管式摻熱器相比,自動相變摻熱器加熱流程簡單方便,管線布置合理,操作方便,切換流程更容易。
3.污水泵解決方案
根據(jù)現(xiàn)場需求,從耐腐蝕、排量、揚程、經(jīng)濟效益方向進行選型幾個方面入手進行優(yōu)化選型,將原有輸油離心泵更換為化工流程泵。
選型后的污水泵滿足了集輸站庫污水外排的需求,污水外排通過變頻調節(jié)單泵運行即可滿足生產(chǎn)需求。污水泵耐腐蝕性的提高,減少泵運行故障,節(jié)約維修費與材料費。
三、效果評價
一是稠油泵選型安裝應用情況:選型后的稠油泵滿足了集輸站庫持續(xù)外輸以及轉油的需求,由于選型后電機功率相較未選型前降低,減少了處理站耗電量。
二是摻熱裝置選型安裝應用情況:自動相變摻熱器選型替代插管式摻熱器安裝后,集輸站庫二段進口溫度控制在90℃,未出現(xiàn)汽液混合不均勻,蒸汽相變不充分,蒸汽進入儲罐的情況。提高了原油加熱過程的安全性,在集輸站庫生產(chǎn)運行中起到了積極的作用。
三是污水泵選型安裝應用情況:污水泵選型安裝使用后,污水泵通過變頻調節(jié)實現(xiàn)了單泵運行時間在23-24小時,使用期間未發(fā)生過故障。
四、經(jīng)濟效益
稠油泵選型應用節(jié)省電量17301度/年,按0.75元/度計算,節(jié)約1.298萬元;摻熱裝置選型應用后節(jié)約蒸汽量1760.31 kg/天 ,按135元/噸計算,年節(jié)約8.674萬元;污水泵選型應用節(jié)省電量895185度/年,按0.75元/度計算,節(jié)約6.714萬元。
五、結論
集輸站庫設備優(yōu)化減輕了員工的勞動強度;滿足了集輸站庫原油轉輸、污水外排、原油升溫、油水混合液回收等對設備的要求;保障了原油處理整個過程的安全性和平穩(wěn)性;達到了節(jié)約電能、蒸汽量、維修費和材料費的目的,降低了原油處理過程中的生產(chǎn)成本,新技術的推廣應用為其它油田生產(chǎn)單位提供寶貴經(jīng)驗。
參考文獻
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