尚子文
(華電新鄉(xiāng)發(fā)電有限公司,河南 新鄉(xiāng) 453635)
凝結(jié)水溶氧是設(shè)備健康的重要化學(xué)指標(biāo)。在凝汽式機(jī)組的日常運(yùn)行中,凝汽器均保持在真空狀態(tài)。在與其連接的凝結(jié)水系統(tǒng)出現(xiàn)漏點(diǎn)或密封不嚴(yán)時(shí),壓力會(huì)導(dǎo)致空氣的進(jìn)入,造成凝結(jié)水中溶氧量增加。停/備用凝結(jié)水泵、閥門等密封處都是比較常見的漏點(diǎn)。凝結(jié)水溶氧量超標(biāo),會(huì)對(duì)凝結(jié)水管道、低壓加熱器銅管造成腐蝕,減少設(shè)備壽命,降低低壓加熱器的投入率,影響機(jī)組經(jīng)濟(jì)性。嚴(yán)重時(shí),給水即使經(jīng)過除氧器的熱力除氧,溶氧仍會(huì)超標(biāo),給水系統(tǒng)、鍋爐汽水系統(tǒng)乃至汽機(jī)本體造成腐蝕,直接危及機(jī)組運(yùn)行穩(wěn)定。因此,凝結(jié)水的溶解氧指標(biāo)必須得到重視。
某電廠2×660 MW機(jī)組凝汽器型號(hào)為N-40000-1,凝汽器為雙背壓、雙殼體、單流程、表面式、橫向布置,由低壓側(cè)的凝汽器A與高壓側(cè)凝汽器B組成,主要結(jié)構(gòu)由接頸、殼體、水室、排汽接管以及汽輪機(jī)旁路的第三級(jí)減溫減壓裝置等組成,每個(gè)凝汽器殼體底部有5個(gè)大支墩。汽輪機(jī)及給水泵汽輪機(jī)排汽進(jìn)入凝汽器,循環(huán)水冷卻水分兩路由低壓側(cè)進(jìn)出口水室進(jìn)入凝汽器,再由返回水室至高壓側(cè)殼體內(nèi),在兩個(gè)殼體內(nèi)和蒸汽進(jìn)行熱交換后,從高壓側(cè)進(jìn)出口水室流出。
2014年9月2日,#2機(jī)組的凝結(jié)水溶氧由30 μg/L上漲至60 μg/L,9月14日上漲至120 μg/L,在此期間運(yùn)行人員無操作。本文以此次問題的排查處理經(jīng)過為例,對(duì)凝結(jié)水溶氧高問題進(jìn)行探討。
凝結(jié)水溶氧偏高的根本原因是空氣的進(jìn)入。外界空氣漏入汽水系統(tǒng)后,空氣在凝結(jié)水中的溶解度和空氣在汽水界面的分壓力成正比(道爾頓定律),即漏入空氣越多,凝結(jié)水溶解氧量越大。
凝結(jié)水溶氧變化涉及因素較多,故一般采用排除法對(duì)下列可能存在的原因進(jìn)行分析。
機(jī)組在正常運(yùn)行時(shí),除鹽水是通過凝結(jié)器喉部噴淋管補(bǔ)至熱水井。凝結(jié)器本身相當(dāng)于真空除氧器,除鹽水中的溶氧基本被其去除,對(duì)凝結(jié)水溶氧影響不大。該電廠對(duì)除鹽水至凝汽器補(bǔ)水系統(tǒng)進(jìn)行檢查,未發(fā)現(xiàn)異常情況。故此原因可以排除。
真空嚴(yán)密性差導(dǎo)致漏入系統(tǒng)的空氣較多,水環(huán)真空泵不能將漏入的空氣及時(shí)抽走。該電廠于9月8日進(jìn)行#2機(jī)真空嚴(yán)密性試驗(yàn),機(jī)組負(fù)荷330 MW,低壓側(cè)凝汽器真空下降速度為0.070 kPa/min,高壓側(cè)凝汽器真空下降速度為0.128 kPa/min,真空嚴(yán)密性良好(真空嚴(yán)密性標(biāo)準(zhǔn)為:機(jī)組負(fù)荷大于80%進(jìn)行真空嚴(yán)密性試驗(yàn),真空下降速度≤0.133 kPa/min為優(yōu)秀,≤0.27 kPa/min為合格)。故此原因可以排除。
過冷度是影響溶氧的一個(gè)重要因素,與負(fù)荷存在密切關(guān)系。根據(jù)研究資料顯示,1℃的過冷度對(duì)凝結(jié)水溶氧量提升大約為100 μg/L。該電廠查看凝汽器溫度及循環(huán)水溫度與流量,基本未發(fā)生變化,故凝結(jié)水過冷引起#2機(jī)組溶氧高的原因可以排除。
2014年8月28日,暖風(fēng)器疏水投入運(yùn)行,9月2日#2機(jī)組溶氧升高。對(duì)B凝結(jié)水泵機(jī)械密封處、水泵入口電動(dòng)門、放空氣門及濾網(wǎng)等涂抹黃油處理,未見效果,初步判斷分析引起#2機(jī)組溶氧高的原因是暖風(fēng)器疏水投入。9月6日,停運(yùn)暖風(fēng)器并跟蹤#2機(jī)組溶氧情況,9月8日#2機(jī)組溶氧依然偏高,故此原因可以排除。
對(duì)與凝汽器直接相連的表計(jì)、#7/#8低加疏水管道、凝汽器熱井、軸加風(fēng)機(jī)疏水管道等焊縫、閥門內(nèi)蓋結(jié)合面、法蘭結(jié)合面、門桿進(jìn)行涂抹黃油處理,同時(shí)提高軸加疏水水位,凝結(jié)水溶氧無變化。此原因可以排除。
閉式水至凝結(jié)水密封水供水閥門輕微內(nèi)漏時(shí),會(huì)導(dǎo)致閉式水進(jìn)入到凝結(jié)水中,從而引發(fā)凝結(jié)水溶氧偏高。9月18日,對(duì)閉式水系統(tǒng)加聯(lián)氨處理,凝結(jié)水溶氧情況無太大變化,同時(shí)對(duì)A、B凝結(jié)水泵閉式水至凝結(jié)水密封水供水閥門進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)閥門無內(nèi)漏,故由于閉式水至凝結(jié)水密封水供水閥門內(nèi)漏引起#2機(jī)組凝結(jié)水溶氧高的原因可以排除。
通過真空查漏檢測(cè),發(fā)現(xiàn)#2機(jī)組B凝結(jié)水泵機(jī)械密封處漏空氣。對(duì)B凝結(jié)水泵進(jìn)行隔離后,#2機(jī)組凝結(jié)水溶氧由99.80 μg/L降至73.14 μg/L。將A凝結(jié)水泵運(yùn)行切換至B凝結(jié)水泵運(yùn)行,發(fā)現(xiàn)凝結(jié)水溶氧為99.78 μg/L。將凝結(jié)水壓力從1.7 MPa提至2.7 MPa,凝結(jié)水溶氧由99.78 μg/L降至42.31 μg/L。因此判定,引起#2機(jī)組凝結(jié)水溶氧高的原因?yàn)锽凝結(jié)水泵機(jī)械密封密封不嚴(yán)。對(duì)B凝結(jié)水泵解體檢查,發(fā)現(xiàn)機(jī)械密封上部密封的動(dòng)環(huán)碳硅合金面損壞。更換完后溶氧指標(biāo)恢復(fù)正常。
根據(jù)本次故障處理,總結(jié)出一些針對(duì)性處理措施,具體如下。
(1)出現(xiàn)凝氣其溶氧高問題時(shí),首先加強(qiáng)凝汽器真空的監(jiān)視,機(jī)組負(fù)荷符合要求時(shí),進(jìn)行機(jī)組真空嚴(yán)密性試驗(yàn),檢查真空下降速度,確保真空嚴(yán)密性指標(biāo)合格。
(2)加強(qiáng)對(duì)凝汽器溫度、循環(huán)水溫度、流量的監(jiān)視,確保凝結(jié)水不發(fā)生過冷現(xiàn)象。
(3)針對(duì)除鹽水至凝汽器補(bǔ)水管路進(jìn)行排查,對(duì)各閥門法蘭進(jìn)行緊固,對(duì)凝結(jié)水泵機(jī)械密封及入口濾網(wǎng)等進(jìn)行檢查、緊固,對(duì)管道各焊口進(jìn)行涂抹黃油處理。
(4)對(duì)高、低加疏水至疏水?dāng)U容器所有管道、閥門等進(jìn)行檢查,對(duì)閥門門蓋、法蘭進(jìn)行緊固檢查,對(duì)管道對(duì)接焊口位置涂抹黃油處理,尤其是針對(duì)凝汽器水位以下的疏水管道進(jìn)行重點(diǎn)檢查。
凝汽器是凝汽式汽輪機(jī)的重要輔助設(shè)備。在機(jī)組運(yùn)行過程中出現(xiàn)凝結(jié)水溶氧高這一問題時(shí),圍繞凝汽器這一中心區(qū)域,通過有條理的排查方案盡快梳理出漏點(diǎn)所在,是解決該問題的有效途徑。