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      裂解爐一次注汽管線焊縫裂紋原因分析及改造

      2018-01-29 06:29:23,,,·,
      石油化工設(shè)備 2018年1期
      關(guān)鍵詞:裂解爐爐管吊架

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      (中國石油 獨山子石化分公司 乙烯廠, 新疆 獨山子 833699)

      獨山子石化分公司百萬噸乙烯裝置8臺裂解爐(10-F-0101~0801)采用德國LINDE技術(shù),爐型為PyroCrack1-1,加工原料為石腦油、輕烴及加氫尾油,裂解工藝為爐管注入稀釋蒸汽(DS),單臺爐加工能力15萬t/a。正常情況下,7臺裂解爐進料運行,1臺裂解爐燒焦后備用(根據(jù)裂解爐結(jié)焦情況,8臺裂解爐輪流切出燒焦)。輻射段設(shè)計為雙輻射室,輻射爐管垂直布置,入口爐管和出口爐管與長U形管連接,通過增加機械靈活性消除運行中產(chǎn)生的應力。爐管對流段采用模塊分層布置,有效回收裂解煙氣熱量,提高熱效率。裂解爐屬于高溫設(shè)備(最高溫度1 100 ℃),不同部位溫度不同,呈梯度遞增,故選擇了不同等級高溫鋼材質(zhì),如SA312 TP321H、 SA335 P91、SA335 P11、G-X10NiCrNb32-20、G-X40NiCrSiNb35-25、G-X45NiCrSiNb45-35等。

      1 6#~8#裂解爐裂紋情況

      6#~8#裂解爐為加氫尾油爐,設(shè)計進料加工量59 t/h,采用一次、二次冷熱注汽工藝來保證預熱原料在對流段內(nèi)流型(環(huán)形)和預熱原料在對流段完全汽化。2009-09-17,百萬噸乙烯裝置開工,6#~8#裂解爐投料運行穩(wěn)定。2011-03-01,在8#裂解爐正常運行期間,對流段一次注汽管線焊縫處發(fā)現(xiàn)裂紋,蒸汽泄漏,裂解爐按正常程序燒焦停爐。停爐降溫后,發(fā)現(xiàn)冷、熱注汽管線匯合處76.2 mm(3″)冷注汽管線與管臺焊縫處存在環(huán)形貫穿性裂紋,見圖1。

      圖1 8#裂解爐一次注汽管線裂紋圖片

      據(jù)車間記錄顯示,2011年~2014年,6#~8#裂解爐一次注汽管線焊縫共出現(xiàn)21次裂紋,均為貫穿性裂紋。其中,13次裂紋發(fā)生在76.2 mm(3″)管線與152.4 mm×76.2 mm(6″×3″)管臺相接處,長度20~130 mm;另外8次出現(xiàn)的裂紋部位為152.4 mm(6″)管線與152.4 mm×76.2 mm(6″×3″)管臺相接處,長度150~220 mm,見圖2~圖5。

      圖2 現(xiàn)場一次注汽管線布置示圖

      圖3 一次注汽管線152.4 mm×76.2 mm(6″×3″)管臺腐蝕情況

      圖4 一次注汽76.2 mm(3″)管線焊縫裂紋

      圖5 一次注汽152.4 mm(6″)管線焊縫裂紋

      2 裂紋產(chǎn)生原因分析[1-6]

      2.1 管線溫變幅度大

      加氫尾油6#~8#裂解爐一次注汽混合器(10-M-0X05A-H~0X05A-H,X=6、7、8)的冷、熱稀釋蒸汽匯合點管線、管件所采用的材料均為高溫鋼A335 P11。

      原冷稀釋蒸汽側(cè)管線設(shè)計溫度330 ℃,熱稀釋蒸汽側(cè)管線設(shè)計溫度450 ℃,稀釋蒸汽混合后管線設(shè)計溫度470 ℃。在實際運行過程中,熱稀釋蒸汽會出現(xiàn)操作溫度在500~526 ℃,極限溫度達到過530 ℃的情況,導致一次注汽管線短時超溫,焊縫處應力集中。

      現(xiàn)場根據(jù)裂解爐設(shè)計數(shù)據(jù)進行了模擬核算,結(jié)果表明當裂解原料為加氫尾油時,一次注汽管線應力在允許范圍內(nèi)。

      當原料為石腦油時,一次注汽為熱注汽,此時冷注汽管線停蒸汽,冷、熱注汽混合點(焊縫裂紋處)溫度梯度由480 ℃變化至150 ℃,溫差變化較大,注入點溫差變化更大,易產(chǎn)生熱疲勞裂紋。同時,當裂解原料發(fā)生變化時,一次注汽管線冷、熱注汽需要切換,切換時間短,溫變范圍大,產(chǎn)生較大應力。在相對苛刻條件下通過SELAS模擬得到的應力計算結(jié)果見表1。

      表1 裂解原料為石腦油時一次注汽管線裂紋點應力計算值 MPa

      從表1可以看出,一次注汽管線焊縫處一次應力約為管道許用應力的7.66倍,一次注汽管線焊縫處二次應力接近管道許用應力。

      2.2 管線高溫位移

      現(xiàn)場一次注汽管線運行時溫度高,管線發(fā)生橫向移位。76.2 mm(3″)冷注汽管線中的水平管線距離注汽混合點位置較近,長度為500 mm,管線柔性差,一次注汽管線中冷、熱注汽切換時管線發(fā)生移位,應力得不到有效釋放,在管臺焊縫處集中導致裂紋產(chǎn)生。

      2.3 管線彈簧支吊架失效

      裂解爐運行期間,在裂解原料為石腦油和冷、熱注汽切換的情況下,一次應力和二次應力明顯超標,導致部分彈簧吊架偏移或失效。通過計算確認現(xiàn)場一次注汽管線部分彈簧支吊架選型不當,導致管系多處一次應力超標,彈簧支吊架被壓死或脫空。一次注汽的冷、熱注汽管線彈簧支吊架失效見圖6~圖8。

      圖6 一次注汽管線熱注汽彈簧支架失效

      圖7 一次注汽管線冷注汽彈簧支架失效

      圖8 一次注汽管線熱注汽彈簧吊架失效

      3 解決措施[7-15]

      3.1 優(yōu)化工藝操作并延長冷熱注汽切換時間

      裂解爐一次注汽管線切料時,冷、熱注汽切換時間短(15~20 min)、溫差變化大(最大溫變350 ℃),導致匯合處管線應力瞬時集中,嚴重超標,管線焊縫處硬度大、柔性差產(chǎn)生裂紋。通過優(yōu)化工藝操作方案,采取延長冷、熱注汽切換時間大于1 h,切換過程中緩慢增減冷、熱注汽用量,調(diào)整燒嘴燃料氣用量等措施,解決了管線應力瞬時超標問題。

      3.2 改變注汽管線走向和注汽匯合點連接形式

      現(xiàn)場裂解爐一次注汽管線布置和溫差變化易導致應力在152.4 mm×76.2 mm(6″×3″)管臺焊縫處集中,管線及管臺長度過短導致應力無法得到有效釋放,需通過更改管線走向增加低溫稀釋蒸汽管與主管接點的柔性。將管臺變更為長250 mm的過渡性短管件來分散應力,降低局部應力集中造成的損壞。

      6#裂解爐對流段一次注汽管線走向改造效果見圖9、圖10,過渡性短管管件見圖11。

      圖9 6#裂解爐對流段一次注汽管線(北側(cè)0605E-H管線)走向改造效果

      3.3 更換失效彈簧并增加彈簧支吊架

      現(xiàn)場一次注汽管線彈簧支吊架載荷分布不均勻,部分彈簧過載失效,部分彈簧脫空,經(jīng)設(shè)計院計

      圖10 6#裂解爐對流段一次注汽管線(南側(cè)0605A-D管線)走向改造效果

      圖11 過渡性短管管件

      算確認后需要將圖12中的6個彈簧支吊架A1、A3、A5、A6、B1、B2更換成新彈簧,同時需要新增3個彈簧支吊架A2、A4、B3,保證現(xiàn)場管線載荷合理分配。新設(shè)計的一次注汽管線彈簧支吊架情況見圖12。

      3.4 優(yōu)化焊接方案并增加熱處理工序

      裂解爐一次注汽管線原來的焊接工藝為,76.2 mm(3″)、152.4 mm(6″)A335 P11管子與152.4 mm×76.2 mm(6″×3″)管臺處焊縫均采用?2.4 mm焊絲CHG-55B2氬弧焊打底,然后?3.2 mm 的R307填充、蓋面,預熱溫度為150~200 ℃,控制層間溫度小于350 ℃。

      圖12 新設(shè)計6#~8#裂解爐彈簧支吊架示圖

      由于一次注汽管線的壁厚小于13 mm,根據(jù)SH 3501-2011《石油化工有毒、可燃介質(zhì)鋼制管道工程施工及驗收規(guī)范》[16]的要求,可以不做熱處理。

      本次改造對A335 P11材質(zhì), 不論是76.2 mm(3″)管、156.4 mm(6″)管還是過渡管件處的焊縫,在原焊接工藝的基礎(chǔ)上,增加熱處理內(nèi)容:①所有管線焊接完成后立即進行250~300 ℃后期熱處理,保溫1 h。②所有管線焊縫均做700~750 ℃熱處理、恒溫2 h,熱處理后焊縫硬度應大于225HB[17]。

      4 結(jié)語

      2015-04-23,對6#~8#裂解爐對流段一次注汽管線依據(jù)優(yōu)化方案進行施工改造,2015-05-25完成改造,改造完成后延長冷、熱注汽切換時間。2015年、2016年、2017年委托設(shè)備檢驗所分別對6#~8#裂解爐對流段一次注汽管線焊縫進行檢測,檢測結(jié)果均合格,未發(fā)現(xiàn)裂紋,由此驗證了此次改造方案的正確性及可實施性。

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