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      PDH 裝置反應(yīng)單元水冷器內(nèi)漏的影響及對(duì)策

      2018-02-03 03:22:17毛克有錢曉健冀紅飛魏轉(zhuǎn)運(yùn)陶治霖
      浙江化工 2018年1期
      關(guān)鍵詞:干燥器床層露點(diǎn)

      毛克有,錢曉健,冀紅飛,魏轉(zhuǎn)運(yùn),陶治霖

      (東華能源 (寧波)新材料有限公司,浙江 寧波 315812)

      0 引言

      我公司丙烷脫氫制丙烯(PDH)工藝采用美國(guó)UOP公司的OleflexTM工藝,主要由原料預(yù)處理單元、反應(yīng)單元、催化劑再生單元、冷箱分離單元、SHP單元、精餾單元、PSA單元組成。此次水冷器泄漏發(fā)生在反應(yīng)單元,也是裝置的核心部分。反應(yīng)單元由反應(yīng)器和加熱爐部分、反應(yīng)流出物壓縮(REC)部分、反應(yīng)流出物干燥及再生(RED)部分構(gòu)成。REC部分包含兩臺(tái)離心式壓縮機(jī),采用3級(jí)壓縮工藝,每一級(jí)出口采用水冷器冷卻,其他還包括壓縮機(jī)入口罐、級(jí)間罐、出口罐等設(shè)備;RED單元主要包括一個(gè)脫氯罐和兩個(gè)干燥器,還有干燥器再生加熱器、再生冷卻器、再生氣液分離罐、再生氣洗滌塔等設(shè)備,相關(guān)流程見圖1。

      圖1 REC和RED主要流程示意圖

      1 現(xiàn)象及影響

      1.1 反應(yīng)流出物干燥器再生時(shí)的液體 (油和水)含量越來(lái)越多

      干燥器的作用為吸收反應(yīng)流出物所攜帶硫化氫和水,實(shí)際生產(chǎn)中還有部分反應(yīng)過(guò)程中形成的油。干燥器采用兩臺(tái)干燥器輪流在線,即一臺(tái)在線時(shí)另外一臺(tái)再生,再生時(shí)通過(guò)加熱的干氣通過(guò)床層將吸附物解析后帶出,經(jīng)過(guò)空冷冷卻后到氣液分離罐分離,氣相進(jìn)入堿洗塔去除硫化氫,液相用往復(fù)泵送到燃料油收集罐。PDH裝置于2016年11月開車成功并產(chǎn)出合格產(chǎn)品,至2017年2月5日以來(lái)發(fā)現(xiàn)反應(yīng)流出物干燥器再生時(shí)水量比以前增幅較多。主要體現(xiàn)在再生分液罐液位上漲快,排液泵(往復(fù)泵)行程開到最大都無(wú)法及時(shí)排出,之前行程50%左右的行程即可滿足需要;開工初期當(dāng)干燥器再生一次燃料油收集罐液位漲幅在1%左右,2月和3月兩個(gè)月的時(shí)間里燃料油收集罐液位隨著干燥器再生液位上漲明顯,發(fā)現(xiàn)初期每次上漲3%,到后來(lái)的每次上漲8%,液位上漲幅度逐漸加大,并且罐底排出的水越來(lái)越多。以上兩點(diǎn)說(shuō)明上游設(shè)備泄漏而且漏點(diǎn)越來(lái)越大。

      1.2 干燥器出口露點(diǎn)分析儀顯示床層水份穿透時(shí)間越來(lái)越短

      反應(yīng)流出物再生后的備用時(shí)間為2 h,實(shí)際運(yùn)行可以備用6 h,在干燥器的出口有一臺(tái)在線露點(diǎn)分析儀和硫化氫含量分析儀,用來(lái)檢測(cè)水和硫化氫是否穿透,要求露點(diǎn)分析儀顯示水含量大于1 ppm即表示干燥器水穿透,需要切換進(jìn)行再生,當(dāng)在線的干燥器發(fā)生穿透而另一臺(tái)還沒(méi)完成再生時(shí)會(huì)導(dǎo)致水進(jìn)入下游冷箱,并且在冷箱的低溫部位結(jié)冰并導(dǎo)致冷箱板式換熱器壓降增加,嚴(yán)重時(shí)甚至導(dǎo)致冷箱的換熱器損壞并泄漏。在REC水冷器泄漏期間露點(diǎn)分析儀顯示有穿透的跡象越來(lái)越快,即在線時(shí)間越來(lái)越短,另一臺(tái)再生完的備用時(shí)間越來(lái)越短。最終在3月25日顯示干燥器床層穿透而另外一臺(tái)還未再生完成,不得不按應(yīng)急方案停工處理。

      1.3 脫氯罐床層壓降升高

      脫氯罐的作用為脫除反應(yīng)流出物中的氯離子,脫氯劑由活性三氧化二鋁載體和堿金屬氧化物兩部分構(gòu)成。在干燥器穿透后進(jìn)行了停車處理,在水冷器泄漏時(shí)未發(fā)現(xiàn)該罐壓降有升高現(xiàn)象,然而重新開車后發(fā)現(xiàn)脫氯罐床層壓降逐漸升高,由原來(lái)的30 KPa逐漸升高到60 KPa,達(dá)到滿量程,壓降的升高直接導(dǎo)致上游壓縮機(jī)K202功率增加了500 kW。

      2 漏點(diǎn)查找及原因分析

      2.1 水冷器泄漏的判斷查找

      在發(fā)現(xiàn)再生過(guò)程水含量增多時(shí),初步判斷為上游水冷器管束發(fā)生泄漏,制定相應(yīng)排查方案,由于E205處壓力為1.3 MP,循環(huán)水壓力0.55 MPa,工藝側(cè)壓力大于循環(huán)水側(cè)壓力,測(cè)E205循環(huán)水回水COD和可燃?xì)夂课窗l(fā)現(xiàn)有泄漏跡象,故排除。對(duì)REC其余水冷器前后露點(diǎn)多頻次統(tǒng)計(jì)分析(部分?jǐn)?shù)據(jù)見表1),為保護(hù)分析儀器,在發(fā)現(xiàn)水含量大于200 ppm后停止繼續(xù)測(cè)量,該點(diǎn)全計(jì)為大于200 ppm。由露點(diǎn)檢測(cè)結(jié)果可以看出在E203前和E203后水含量差別較大,可以判斷E203管束內(nèi)漏。

      表1 REC水冷器前后水含量檢測(cè)表

      2.2 泄漏原因分析

      (1)在開工初期工藝檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)D202底部有少量明水,懷疑E203內(nèi)漏,按照設(shè)計(jì)圖紙中要求應(yīng)“按照 HG/T 20584附錄B《壓力容器氦氣泄漏試驗(yàn)方法》的要求,殼程通入氦氣進(jìn)行檢漏試驗(yàn),檢驗(yàn)換熱管焊接接頭的泄漏,檢驗(yàn)壓力為為0.103 MPa,氦氣體積濃度為10%,保壓≥30 min,泄漏率不得超過(guò) 1×10-4cm3/s”,現(xiàn)場(chǎng)再次檢測(cè)時(shí)進(jìn)行水壓試驗(yàn),觀察壓降情況,未見明顯變化,說(shuō)明該設(shè)備可能存在泄漏點(diǎn)但該漏洞很小。

      (2)根據(jù)UOP工藝要求,在正常生產(chǎn)時(shí),為鈍化管線和設(shè)備并減少無(wú)催化劑區(qū)的積碳反應(yīng),需要在反應(yīng)器前加注二甲基二硫,該物質(zhì)在高溫環(huán)境下會(huì)與氫氣反應(yīng)生成硫化氫,適量的硫化氫與鉻(Cr)反應(yīng)生成穩(wěn)定的CrS保護(hù)層,為保證硫化效果需連續(xù)注硫,并保持反應(yīng)流出物中有50~60 ppm的硫化氫。水冷器E203為固定管板式換熱器,管束為鎮(zhèn)靜碳鋼材質(zhì),管程為反應(yīng)流出物,主要成分為丙烷、丙烯和氫氣。硫化氫在有水的情況下發(fā)生電離:H2S=H++HS-;HS-=H++S2-。根據(jù)電化學(xué)腐蝕機(jī)理,在陰陽(yáng)極分別發(fā)生如下反應(yīng):陽(yáng)極: Fe-2e→Fe2+;陰極:2H++2e→H2。 鋼材受到硫化氫腐蝕以后陽(yáng)極的最終產(chǎn)物就是硫化亞鐵,該產(chǎn)物通常是一種有缺陷的結(jié)構(gòu),它與鋼鐵表面的粘結(jié)力差,易脫落,易氧化,且電位較正,因而作為陰極與鋼鐵基體構(gòu)成一個(gè)活性的微電池,對(duì)鋼基體繼續(xù)進(jìn)行腐蝕[1],所以發(fā)生泄漏的部位會(huì)因?yàn)楦g越漏越大。

      (3)在濕硫化氫環(huán)境中焊口發(fā)生硫化物應(yīng)力腐蝕開裂(SSCC),即在濕硫化氫環(huán)境中腐蝕產(chǎn)生的氫原子滲入鋼的內(nèi)部固溶于晶格中,使鋼的脆性增加,在外加拉應(yīng)力或殘余應(yīng)力作用下形成的開裂;陰極反應(yīng)所析出的氫原子在硫化氫的作用下進(jìn)入鋼中后,在拉伸應(yīng)力作用下,通過(guò)擴(kuò)散,在焊口缺陷處提供的拉伸應(yīng)力區(qū)富集而導(dǎo)致開裂[2]。在焊口處發(fā)生的泄漏在濕硫化氫環(huán)境下還會(huì)導(dǎo)致腐蝕開裂,使泄漏量加大。

      隨著泄漏點(diǎn)擴(kuò)大,系統(tǒng)水含量增多,進(jìn)一步為腐蝕提供濕環(huán)境,導(dǎo)致其他管束進(jìn)一步發(fā)生腐蝕,這就是再生時(shí)發(fā)現(xiàn)水越來(lái)越多的原因。

      2.3 泄漏處理

      停車后拆除E203浮頭,隔離相關(guān)管路,采用氨實(shí)驗(yàn)法,即在殼程通入含氨氣體,在管束處濕紙覆蓋并噴涂試劑,濕紙顯紅色處即為泄漏管束泄漏處,多次檢查確認(rèn)后發(fā)現(xiàn)有4跟管子泄漏,采用堵頭塞堵并焊接的方法堵住泄漏管。堵漏后恢復(fù)生產(chǎn),每天檢測(cè)REC各水冷器后露點(diǎn),均小于10 ppm。

      3 脫氯罐D(zhuǎn)205壓降高的原因分析與處理

      脫氯罐壓降過(guò)高造成壓縮機(jī)功率增加,生產(chǎn)成本增加,不得不更換脫氯劑。反應(yīng)流出物走脫氯罐旁路,不停車更換脫氯劑,打開脫氯罐封頭,扒出頂部瓷球,進(jìn)行檢查發(fā)現(xiàn)內(nèi)部脫氯劑發(fā)生大面積板結(jié)和結(jié)塊,不得不人工鑿碎再?gòu)捻敳啃冻?。該脫氯劑為UOP公司CLR-204型,載體為活性氧化鋁,氧化鋁系載體用于含水或有水生成的催化過(guò)程時(shí),均會(huì)發(fā)生再水合現(xiàn)象,從而造成催化劑強(qiáng)度的下降[3]。在水冷器堵漏前脫氯劑吸附大量水份,使脫氯劑載體強(qiáng)度下降,在水冷器堵漏后反應(yīng)流出物含水量大幅降低,脫氯劑所吸附水份被帶至干燥器脫除,干燥后的脫氯劑表面相互粘連成塊,有的直接破碎成粉末狀,使床層堆積密度變大,造成床層壓降升高。

      脫氯劑床層卸到2 m處發(fā)現(xiàn)下部脫氯劑完好,未發(fā)現(xiàn)明顯的板結(jié),有少量破碎。由于該脫氯劑設(shè)計(jì)使用時(shí)限為12個(gè)月,截止到事故更換才使用5個(gè)月,下部脫氯劑未受嚴(yán)重影響,并且受檢修時(shí)間限制,將更換脫氯劑改為撇頭處理,即將總計(jì)7 m的脫氯劑床層上部結(jié)塊部分卸除,加入新鮮脫氯劑,保持總高度不變。

      更換完后,床層壓降從原來(lái)的滿量程恢復(fù)到正常時(shí)的30 KPa,見圖2,經(jīng)過(guò)半年運(yùn)行壓降沒(méi)有變化。

      圖2 脫氯罐床層壓降變化圖

      壓縮機(jī)功率從29500 kW下降到29000 kW,每月避免消耗電量約360000 kWh(見圖3),按照每千瓦時(shí)5.8元計(jì)算,每月節(jié)省電費(fèi)約21萬(wàn)元,節(jié)能效果明顯。

      圖3 脫氯劑更換前后壓縮機(jī)K202功率變化情況

      4 建議

      鑒于REC單元水冷器泄漏引起的后果嚴(yán)重,國(guó)內(nèi)同類型的裝置也多次發(fā)生同類事故,必須引起足夠的重視,防止此類事故再次發(fā)生,建議做好以下幾點(diǎn)。

      (1)加強(qiáng)水冷器前后露點(diǎn)檢測(cè)對(duì)比,發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)處理,防止事故擴(kuò)大。

      (2)嚴(yán)格控制注硫量,平穩(wěn)操作,防止反應(yīng)流出物中硫化氫含量過(guò)高。

      (3)嚴(yán)格把關(guān)。設(shè)備在設(shè)計(jì)、制造、安裝和驗(yàn)收過(guò)程中要嚴(yán)格把關(guān),嚴(yán)格按照有關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)計(jì)、制造、安裝和驗(yàn)收。

      (4)及時(shí)采購(gòu)脫氯劑并備用,加強(qiáng)脫氯罐前后氯含量檢測(cè)對(duì)比,發(fā)現(xiàn)氯離子穿透及時(shí)更換。

      [1] 尤克勤.濕硫化氫環(huán)境中硫化物應(yīng)力開裂腐蝕分析[J].磷硫設(shè)計(jì)與粉體工程,2014, (2):2-24.

      [2] 姚艾.石油化工設(shè)備在濕硫化氫環(huán)境中的腐蝕與防護(hù)[J].石油化工設(shè)備,2008,37(5):96-97.

      [3] 李軍,張秀成,姚鐵軍,等.抗水合氧化鋁載體研究進(jìn)展[J].工業(yè)催化, 2003,11(8):48-51.

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