莫瑞強(qiáng)
(山信軟件股份有限公司,山東萊蕪271104)
根據(jù)中小型車(chē)間對(duì)碼垛工藝、設(shè)備改造的思路,初步制定碼垛控制系統(tǒng)西門(mén)子改造方案。
(1)控制系統(tǒng)采用CPU加遠(yuǎn)程I/O的系統(tǒng)結(jié)構(gòu):采用一套西門(mén)子CPU S7-316,安裝在碼垛操作臺(tái)底部PLC室;遠(yuǎn)程I/O分三部分,傳統(tǒng)設(shè)備同各大硬件的信息交互由傳統(tǒng)變頻器、P網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)。
(2)操作站2臺(tái),采用WinCC監(jiān)控軟件替代4#臺(tái)操作終端:1臺(tái)用于碼垛平臺(tái)設(shè)備監(jiān)控、參數(shù)設(shè)定;1臺(tái)用于收集、輸出輥道等設(shè)備的監(jiān)控和參數(shù)設(shè)定。
(3)控制程序和監(jiān)控畫(huà)面優(yōu)化:操作站上可實(shí)時(shí)監(jiān)控碼垛系統(tǒng)的各種狀態(tài),如CMD、SG、BG等檢測(cè)元件和變頻器等狀態(tài);對(duì)重要數(shù)據(jù)進(jìn)行查看、修改;對(duì)實(shí)時(shí)故障進(jìn)行即時(shí)報(bào)警;同時(shí)可隨時(shí)查看重要數(shù)據(jù)的歷史趨勢(shì)等,方便各方人員操作和維護(hù)。
監(jiān)控系統(tǒng)由原有的ABB MV320系統(tǒng)升級(jí)為西門(mén)子監(jiān)控系統(tǒng),操作系統(tǒng)為Windows 7,編程軟件為STEP7 5.5;一級(jí)監(jiān)控軟件采用WinCC 7.0軟件;工作站采用DELL OPTIPLEX9010系列工作站。
我們根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際和控制工藝,對(duì)整個(gè)碼垛區(qū)域進(jìn)行了重新劃分和簡(jiǎn)化,在不影響碼垛功能的前提下,將原有的分離指、單磁頭和雙磁頭等設(shè)備拆除,原有的固定筐不再進(jìn)行升降運(yùn)動(dòng),固定在中位,減少故障的同時(shí)提升了碼垛效率。
整個(gè)碼垛區(qū)域現(xiàn)在分為制動(dòng)區(qū)、短尺收集區(qū)、碼垛區(qū)、成層區(qū)和筐區(qū)等五個(gè)控制區(qū)域,每個(gè)區(qū)域都有手自動(dòng)選擇控制;同時(shí),整個(gè)碼垛區(qū)域可分為A、B兩個(gè)大區(qū),我們主要以碼垛區(qū)域A區(qū)自動(dòng)控制為例進(jìn)行敘述。
制動(dòng)區(qū)的控制設(shè)備包括剪后制動(dòng)輥道、A1/A2/B1/B2雙輥道小車(chē)(即“輥道夾”)、1~4段對(duì)齊輥道等,冷剪剪切后的成品材經(jīng)剪后制動(dòng)輥道傳送至制動(dòng)區(qū),制動(dòng)區(qū)域自動(dòng)情況下,制動(dòng)區(qū)域的三個(gè)光電管CMD1、CMD2、CMD3,三選二,即兩用一備,檢測(cè)到成品材后觸發(fā)雙輥道小車(chē)動(dòng)作。
制動(dòng)區(qū)域選自動(dòng),雙輥道小車(chē)則自動(dòng);制動(dòng)區(qū)域不選自動(dòng),雙輥道小車(chē)則手動(dòng)。在4#臺(tái)操作面板上可對(duì)雙輥道小車(chē)A1、A2、B1、B2分別進(jìn)行選擇,在制動(dòng)區(qū)域選擇自動(dòng)的條件下,光電管可觸發(fā)雙輥道小車(chē)動(dòng)作,按照先B區(qū)后A區(qū)的BABA觸發(fā)順序依次循環(huán)啟動(dòng),每個(gè)區(qū)域按上升、前進(jìn)、下降、后退的順序依次動(dòng)作一個(gè)周期;也可選擇只用一個(gè)區(qū)進(jìn)行自動(dòng)控制。
對(duì)齊輥道共四段,1、2段對(duì)齊輥道對(duì)應(yīng)輥道夾A區(qū),3、4段對(duì)齊輥道對(duì)應(yīng)輥道夾B區(qū);對(duì)齊輥道分為自動(dòng)控制和手動(dòng)控制,對(duì)齊輥道手動(dòng)控制可在制動(dòng)區(qū)手動(dòng)情況下,操作4#臺(tái)對(duì)應(yīng)按鈕進(jìn)行前進(jìn)和后退動(dòng)作。對(duì)齊輥道自動(dòng)控制分為以下兩種情況:
(1)挑短尺輥道不動(dòng)作,1、2段對(duì)齊輥道在A區(qū)輥道夾的前位和下位接近開(kāi)關(guān)都有信號(hào)時(shí),1、2段對(duì)齊輥道自動(dòng)向前旋轉(zhuǎn)6 s后停止;3、4段對(duì)齊輥道在B區(qū)輥道夾的前位和下位接近開(kāi)關(guān)都有信號(hào)時(shí),3、4段對(duì)齊輥道自動(dòng)向前旋轉(zhuǎn)6 s。
(2)在挑短尺輥道動(dòng)作時(shí),1、2段對(duì)齊輥道依舊跟隨A區(qū)輥道夾動(dòng)作;而3、4段對(duì)齊輥道則跟隨挑短尺輥道動(dòng)作,不再受輥道夾控制:挑短尺輥道前進(jìn)時(shí)3、4段對(duì)齊輥道后退,挑短尺輥道后退時(shí)3、4段對(duì)齊輥道則前進(jìn)。
短尺收集區(qū)域除短尺收集輥道外其他設(shè)備只有手動(dòng)控制,短尺收集輥道和挑短尺輥道由變頻器控制運(yùn)行,速度可在監(jiān)控畫(huà)面上進(jìn)行設(shè)定。
短尺收集輥道分為自動(dòng)控制和手動(dòng)控制,當(dāng)短尺收集輥道選自動(dòng)并且A區(qū)輥道夾和B區(qū)輥道夾都選擇鎖定時(shí),短尺收集輥道自動(dòng)旋轉(zhuǎn)50 s后自動(dòng)停止,同時(shí)短尺提升鏈不能動(dòng)作;短尺收集輥道自動(dòng)控制專為定尺短尺所設(shè)計(jì):正常生產(chǎn)時(shí)短尺收集輥道需選自動(dòng),當(dāng)冷剪處出現(xiàn)短尺時(shí),需要鎖住A區(qū)和B區(qū)的輥道夾,這時(shí)自動(dòng)觸發(fā)短尺收集輥道前轉(zhuǎn),讓短尺可以傳至短尺收集區(qū)對(duì)齊、移走。
碼垛區(qū)的控制設(shè)備包括A1A2B1B2碼垛傳送鏈1、A1A2B1B2碼垛傳送鏈2。碼垛區(qū)域設(shè)備均由變頻器控制運(yùn)行,速度可在監(jiān)控畫(huà)面上進(jìn)行設(shè)定;若碼垛區(qū)域選擇自動(dòng)控制,則以上設(shè)備都自動(dòng)運(yùn)行。
成層區(qū)的設(shè)備包括A區(qū)傳送鏈3和B區(qū)傳送鏈3。此區(qū)域包括A、B兩區(qū)的計(jì)數(shù),由各自區(qū)域的接近開(kāi)關(guān)完成,計(jì)數(shù)支數(shù)在畫(huà)面進(jìn)行設(shè)定,計(jì)數(shù)數(shù)值在畫(huà)面上實(shí)時(shí)顯示,并可在畫(huà)面上通過(guò)按鈕加一或減一手動(dòng)修改,在筐區(qū)滿足自動(dòng)條件下(筐區(qū)自動(dòng)條件:無(wú)急停+筐區(qū)選擇自動(dòng)+活動(dòng)筐變頻器送電無(wú)跳閘+筐區(qū)無(wú)鎖定按鈕+筐區(qū)安全按鈕在正常位),當(dāng)計(jì)數(shù)數(shù)值到達(dá)畫(huà)面設(shè)定的“計(jì)數(shù)支數(shù)”時(shí),可觸發(fā)活動(dòng)筐自動(dòng)動(dòng)作。
筐區(qū)的設(shè)備包括A區(qū)活動(dòng)筐、B區(qū)活動(dòng)筐。各區(qū)活動(dòng)筐的升降和平移都分別由變頻器控制,同時(shí)由各自的增量型編碼器反饋實(shí)時(shí)位置??饏^(qū)設(shè)為自動(dòng)控制時(shí),活動(dòng)筐在等待位(升降等待位+平移后位)進(jìn)行等待,當(dāng)成層區(qū)的計(jì)數(shù)到達(dá)設(shè)定的“計(jì)數(shù)支數(shù)”時(shí),可觸發(fā)活動(dòng)筐動(dòng)作。活動(dòng)筐按照上升、前進(jìn)、下降、后退、上升等順序依次完成動(dòng)作,并且結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際還實(shí)現(xiàn)了活動(dòng)筐自動(dòng)返回等待位、活動(dòng)筐編碼器清零等功能。
2.6.1 西門(mén)子碼垛PLC與ABB RMC6 PLC通信
碼垛PLC可以控制冷剪的啟停,碼垛PLC在“無(wú)急停+制動(dòng)區(qū)選自動(dòng)+剪后輥道變頻運(yùn)行”的條件下,可以啟動(dòng)冷剪剪切;若以上條件不滿足,冷剪不能自動(dòng)啟動(dòng)。
2.6.2 西門(mén)子碼垛PLC與西門(mén)子收集PLC通信
(1)西門(mén)子碼垛PLC:在筐區(qū)自動(dòng)情況下,若打捆輸出輥道1、打捆輸出輥道2處的光電管(來(lái)自西門(mén)子收集PLC)有信號(hào),此時(shí)若活動(dòng)筐在“有鋼等待位”東側(cè),則活動(dòng)筐自動(dòng)前進(jìn)至“有鋼等待位”停止并等待;光電管信號(hào)消失,活動(dòng)筐繼續(xù)前進(jìn)。
(2)西門(mén)子收集PLC:打捆輸出輥道1、打捆輸出輥道2在自動(dòng)條件下,若“A筐OK”“B筐OK”(來(lái)自碼垛PLC)信號(hào)返回,同時(shí)在輥道光電管有信號(hào)時(shí),打捆輸出輥道自動(dòng)前進(jìn)。打捆輸出輥道在手動(dòng)情況下無(wú)聯(lián)鎖。
在4#臺(tái)操作面板上有一個(gè)急停按鈕,可控制整個(gè)碼垛區(qū)域的急停;而在現(xiàn)場(chǎng)共有四個(gè)安全檢修鎖定開(kāi)關(guān),分別為A區(qū)雙輥道鎖定開(kāi)關(guān)、B區(qū)雙輥道鎖定開(kāi)關(guān)、A區(qū)傳送鏈3鎖定開(kāi)關(guān)、B區(qū)傳送鏈3鎖定開(kāi)關(guān)。各安全聯(lián)鎖開(kāi)關(guān)狀態(tài)在操作畫(huà)面上實(shí)時(shí)顯示。
檢修時(shí)將對(duì)應(yīng)區(qū)域開(kāi)關(guān)打到鎖定狀態(tài),對(duì)應(yīng)設(shè)備將無(wú)法動(dòng)作,從而保證設(shè)備和檢修人員的安全。
棒材廠中小型碼垛自控系統(tǒng)開(kāi)發(fā)與應(yīng)用勘察設(shè)計(jì)項(xiàng)目實(shí)施后,整個(gè)碼垛區(qū)域的制動(dòng)區(qū)、短尺收集區(qū)、碼垛區(qū)、成層區(qū)和筐區(qū)等五個(gè)控制區(qū)域?qū)崿F(xiàn)了全自動(dòng)控制,提升了控制功能;采用遠(yuǎn)程站的方式連接現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備,節(jié)省了大量電纜;改造后碼垛效率提升,應(yīng)用效果良好;同時(shí),各操作臺(tái)畫(huà)面大幅簡(jiǎn)化,操作簡(jiǎn)單方便,界面友好,便于操作人員監(jiān)控。