徐潤(rùn)益
(河鋼宣鋼煉鐵廠(chǎng),河北張家口 075100)
宣鋼煉鐵廠(chǎng)高爐水渣處理方式,除3#高爐采用底濾法外,1#、2#、4#高爐均采用嘉恒法,即熱熔渣經(jīng)渣溝流入?;?nèi),在流經(jīng)由沖制箱噴出水流后,經(jīng)水流沖刷和水淬將熱熔渣急速冷卻為粒徑較小的水渣可樂(lè),并被水流帶入脫水器內(nèi)經(jīng)轉(zhuǎn)鼓渣水分離后,用皮帶將水渣運(yùn)至渣場(chǎng)。經(jīng)過(guò)多年實(shí)踐生產(chǎn)運(yùn)行,逐漸發(fā)現(xiàn)公司的這四座高爐渣處理系統(tǒng),除3#爐渣處理系統(tǒng)相對(duì)穩(wěn)定外,1#、2#、4#高爐渣處理系統(tǒng)存在諸多問(wèn)題,系統(tǒng)故障率較高,備品備件更換頻繁,檢修工作量大,運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用高。特別是水耗嚴(yán)重。必須進(jìn)行改造。
1.1 1#爐沖渣返渣系統(tǒng)改造中,新增了汽提機(jī)、螺旋機(jī)和小皮帶機(jī),主要對(duì)回水含渣在沉淀池內(nèi)積聚產(chǎn)生的板結(jié)渣進(jìn)行提取、分離、輸送,汽提機(jī)提出的渣子在螺旋機(jī)內(nèi)旋轉(zhuǎn)分離,渣子落入小皮帶轉(zhuǎn)運(yùn)至其他皮帶系統(tǒng),螺旋機(jī)內(nèi)回水通過(guò)回水管回流至循環(huán)池內(nèi),螺旋機(jī)呈傾斜狀,由于螺旋機(jī)尾部置于的回水管與螺旋機(jī)頂部位置差較小,分離出的渣子仍含有少量的水,導(dǎo)致整個(gè)皮帶系統(tǒng)帶水、漏水,渣場(chǎng)污水產(chǎn)生多,給冬季皮帶生產(chǎn)帶來(lái)較大隱患,也給渣場(chǎng)污水消耗增加難度。
1.2 2#爐沖渣生產(chǎn)系統(tǒng)在在線(xiàn)生產(chǎn)3座高爐渣處理系統(tǒng)中,水資源消耗量最大,特別在1#爐沖渣生產(chǎn)使用渣場(chǎng)污水、3#爐沖渣生產(chǎn)采用焦化廢水,工業(yè)清水消耗量大幅降低的情況下,2#爐沖渣清水消耗量成為廠(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn),也成為作業(yè)區(qū)節(jié)水的主要目標(biāo)。
1.3 2016年焦化廢水引入沖渣生產(chǎn),由于焦化廢水粘度高,加劇了過(guò)濾池內(nèi)渣子間的粘性,導(dǎo)致過(guò)濾池過(guò)濾性能變差,依靠過(guò)濾池底部鋪設(shè)的石子進(jìn)行過(guò)濾回水的能力變差,致使渣處理適應(yīng)焦化廢水的能力變差,導(dǎo)致系統(tǒng)設(shè)備設(shè)施在正常生產(chǎn)中的能力變差,導(dǎo)致渣溝、過(guò)濾池邊跑冒滴漏現(xiàn)象嚴(yán)重,現(xiàn)場(chǎng)綜合治理難以推進(jìn)。
1.4 3#爐沖渣過(guò)濾池底部鋪設(shè)的石子,自2016年設(shè)備能源部循環(huán)泵站溢流水及焦化廢水引入應(yīng)用以來(lái),受此兩股廢水粘性的影響,石子粘連、透水性變差,過(guò)濾池設(shè)計(jì)使用壽命超標(biāo),使用廢水生產(chǎn)以來(lái),過(guò)濾池在超壽命使用三個(gè)月的情況下,過(guò)濾板結(jié)、不下水日益突出,已經(jīng)影響到正常沖渣生產(chǎn)。
1.5 1#、2#爐渣處理系統(tǒng)生產(chǎn)中,渣水分離不能做到徹底,經(jīng)皮帶轉(zhuǎn)運(yùn)至渣場(chǎng)的成品渣含水量依舊很大,為了減少污水外排造成水資源浪費(fèi),對(duì)渣場(chǎng)污水進(jìn)行回收至距離較近的1#爐北場(chǎng)沖渣循環(huán)池,用于沖渣生產(chǎn)。但沖渣隨高爐倒場(chǎng),當(dāng)北場(chǎng)停場(chǎng)檢修時(shí),渣場(chǎng)污水不能達(dá)到定時(shí)定量的消化,導(dǎo)致污水積聚,拉渣車(chē)輛出入渣場(chǎng)通行受阻,需要外排,既給現(xiàn)場(chǎng)綜合治理帶來(lái)一定困難,又加劇了水資源的極大浪費(fèi)。
1.6 3#高爐渣處理系統(tǒng)采用底濾法,系統(tǒng)回水在冬季還將作為廠(chǎng)區(qū)附近居民樓的取暖,主要依靠熱水泵房?jī)?nèi)3臺(tái)采暖泵的作用,將回水供給居民樓采暖;夏季,在熱水泵房3臺(tái)冷卻泵的作用下將回水供給涼水塔進(jìn)行二次冷卻降溫后用于沖渣生產(chǎn)。3臺(tái)采暖泵和3臺(tái)冷卻泵的出口管道自成一體,除了冬季采暖季五個(gè)月,采暖泵運(yùn)行外,其他時(shí)間,均是冷卻泵在運(yùn)行。在冷卻泵遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于采暖泵運(yùn)行的實(shí)際情況下,冷卻泵變頻器故障頻次增加,給正常生產(chǎn)帶來(lái)困難,存在生產(chǎn)隱患,采暖泵夏季停用,造成設(shè)備長(zhǎng)期閑置,降低了其利用率,有改進(jìn)的必要。
2.1 1#爐沖渣螺旋機(jī)回水管改造
為了保證正常生產(chǎn),減少皮帶含水量,2017年5月,利用高爐休風(fēng)時(shí)機(jī),對(duì)螺旋機(jī)回水管進(jìn)行了改造,將原回水管封堵,在此基礎(chǔ)上,下降300 mm,重新設(shè)置回水管,開(kāi)挖、焊接,將整個(gè)回水管在原有基礎(chǔ)上降低300 mm,回水管降低,回水降低,同時(shí)降低了螺旋機(jī)頂部分離出渣子的含水量。螺旋機(jī)回水管整體下降后,螺旋機(jī)內(nèi)水位降低,螺旋機(jī)頂部分離的渣子含水減少,輸送至皮帶系統(tǒng)的渣子含水量減少,皮帶帶水跑水冬季結(jié)冰減少,渣場(chǎng)污水產(chǎn)生減少,污水回收工作及現(xiàn)場(chǎng)管理工作取得進(jìn)步。
2.2 2#爐沖渣系統(tǒng)節(jié)水改造
為了降低工業(yè)清水消耗,2017年5月份,對(duì)2#爐沖渣生產(chǎn)用水進(jìn)行節(jié)水改造,改造分別根據(jù)現(xiàn)有設(shè)備設(shè)施對(duì)南北場(chǎng)污水利用進(jìn)行回收。根據(jù)設(shè)備能源部循環(huán)泵站距離2#爐沖渣北場(chǎng)較近,將泵站溢流水在加裝閥門(mén)、管路后,回抽到北場(chǎng)循環(huán)池內(nèi),引用到北場(chǎng)沖渣生產(chǎn)中,代替工業(yè)清水的補(bǔ)充;在南場(chǎng),對(duì)原建焦化廢水泵房設(shè)備設(shè)施進(jìn)行排查,修補(bǔ)破損部位后,打開(kāi)閥門(mén),引入焦化廢水,在回水池內(nèi)設(shè)置潛水泵,根據(jù)回水池內(nèi)水位線(xiàn),即水量情況,開(kāi)啟潛水泵將廢水回抽至南場(chǎng)循環(huán)池內(nèi),用于補(bǔ)充南場(chǎng)生產(chǎn)用水,減少工業(yè)清水在南場(chǎng)沖渣生產(chǎn)中的使用。
2.3 3#高爐實(shí)現(xiàn)全廢水沖渣生產(chǎn)改造
為了更好地服務(wù)生產(chǎn),提高焦化廢水在沖渣生產(chǎn)中的使用量,提高沖渣設(shè)備設(shè)施適應(yīng)焦化廢水的能力,提高過(guò)濾池正常保產(chǎn)能力,在泵的使用上由過(guò)去的3臺(tái)沖渣泵改為4臺(tái)沖渣泵沖渣生產(chǎn),在過(guò)濾池操作方面,創(chuàng)新天車(chē)抓渣操作方法,在過(guò)濾池石子上面保留1 m厚的渣子作為過(guò)濾池保護(hù)石子,以此促進(jìn)過(guò)濾池回水順暢,渣溝兩邊分別加高100 mm,幾項(xiàng)舉措的實(shí)施,既保證了過(guò)濾池回水正常、沉淀池凈化正常的作用,又避免了渣溝兩邊的跑水、溢水發(fā)生,從而保證了焦化廢水在沖渣生產(chǎn)中的很好使用。
2.4 渣場(chǎng)污水在1#爐沖渣南北場(chǎng)的共同使用改造
2017年6月,對(duì)1#高爐渣場(chǎng)回水管路進(jìn)行改造,在北場(chǎng)與南場(chǎng)間加裝管路,使該管路和渣場(chǎng)與北場(chǎng)間管路接通,在渣場(chǎng)與北場(chǎng)間管路出口端加裝一個(gè)閥門(mén)。當(dāng)北場(chǎng)停場(chǎng)檢修,關(guān)閉出口端閥門(mén),渣場(chǎng)污水改變出口方向,經(jīng)北場(chǎng)與南場(chǎng)間新增管路,流入南場(chǎng)循環(huán)池。閥門(mén)加裝位置遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于北場(chǎng)與南場(chǎng)間新增的管路,只要打開(kāi)閥門(mén),渣場(chǎng)污水將全部回流至北場(chǎng),即使南場(chǎng)停機(jī)檢修,不用擔(dān)心渣場(chǎng)污水進(jìn)入南場(chǎng)影響檢修工作。
2.5 3#爐沖渣過(guò)濾池性能提升改造
2017年5月至6月,組織對(duì)3#爐沖渣過(guò)濾池石子進(jìn)行集中更換。由于4個(gè)過(guò)濾池均不下水,逐步更換石子,進(jìn)度慢,生產(chǎn)難以保持,所以在更換石子前,提前對(duì)在用的2個(gè)過(guò)濾池的板結(jié)進(jìn)行疏松,滿(mǎn)足過(guò)濾池更換石子中的生產(chǎn)需要,為其他2個(gè)過(guò)濾池更換石子做保障,同時(shí)在操作上,降低蓄水池水位,使蓄水池水位低于過(guò)濾池底部,保證了另外2個(gè)過(guò)濾池石子更換工作安全穩(wěn)定有序進(jìn)行,在不影響生產(chǎn)的前提下,45天時(shí)間內(nèi)圓滿(mǎn)完成了4個(gè)168 m2過(guò)濾池石子更換工作。
2.6 提高3#爐沖渣設(shè)備性能改造
為了提高6臺(tái)泵的綜合使用性能,在采暖泵和冷卻泵出水管道用2根DN300管道連通,兩頭各安裝2個(gè)閥門(mén),共4個(gè)閥門(mén)。這樣即使在夏季,關(guān)閉采暖泵供居民采暖管路出口閥門(mén),依然可以用采暖泵代替冷卻泵對(duì)回水供給涼水塔的冷卻工作,給冷卻泵及其電氣設(shè)備、變頻器充足的檢修時(shí)間,以保證冷卻泵的正常使用,避免了冷卻泵變頻器老化故障多的生產(chǎn)實(shí)際問(wèn)題,極大地提高保產(chǎn)能力。將夏季閑置設(shè)備充分利用,發(fā)揮作用,充分提高設(shè)備利用率,而且極大地提高了設(shè)備保產(chǎn)能力。
3.1 1#爐沖渣螺旋機(jī)回水管改造,改造中未投入任何費(fèi)用,只對(duì)回水管位置進(jìn)行了下移。改造前因渣子含水量大,導(dǎo)致工業(yè)清水補(bǔ)水量增加,年約產(chǎn)生工業(yè)清水171000 t,改造后,含水量降低,工業(yè)清水消耗量年降低至48600 t,直接節(jié)約工業(yè)清水122400 t,改造后,轉(zhuǎn)運(yùn)至皮帶輸送機(jī)上渣子含水量降低,皮帶帶水漏水冬季結(jié)冰得到極大緩減,渣場(chǎng)污水量產(chǎn)生得到緩減,促進(jìn)環(huán)保工作。
3.2 2#爐沖渣系統(tǒng)節(jié)水改造,通過(guò)南北場(chǎng)泵站溢流水和焦化廢水兩股污水的加入使用,既達(dá)到環(huán)保中廢水的高效回收利用,又極大地節(jié)約工業(yè)清水消耗,促進(jìn)了環(huán)保、能源工作的高效化、合理化。
3.3 3#高爐沖渣全用焦化廢水,加大沖渣水量,加高渣溝,保護(hù)過(guò)濾池過(guò)濾層,既可以維護(hù)過(guò)濾池正常過(guò)濾性能,延長(zhǎng)過(guò)濾池使用壽面,又可以提升焦化廢水在沖渣生產(chǎn)的適應(yīng),使3#高爐沖渣生產(chǎn)做到了在干渣生產(chǎn)外的全廢水生產(chǎn),大大節(jié)約了工業(yè)清水的消耗,環(huán)保效果更加突出,更為企業(yè)生存提供了強(qiáng)大保障。
3.4 改造后,實(shí)現(xiàn)了渣場(chǎng)污水在1#爐沖渣南北場(chǎng)的共同使用,提高污水利用率,減少污水外排對(duì)能源浪費(fèi)及現(xiàn)場(chǎng)的污染,促進(jìn)了環(huán)保,同時(shí)也極大地減少了工業(yè)清水在1#爐南場(chǎng)的消耗。通過(guò)改造,解決了渣場(chǎng)污水不因停場(chǎng)而停用的一系列問(wèn)題,保證了渣場(chǎng)污水的正?;爻槭褂?,避免了渣場(chǎng)因污水積聚導(dǎo)致的車(chē)輛出入帶渣帶水影響現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境情況的發(fā)生,環(huán)保工作效果明顯。
3.5 石子更換后,過(guò)濾池使用性能明顯增強(qiáng),下水順暢,過(guò)濾池使用壽命延長(zhǎng),跑水溢水等能源損耗得到遏制,回水順暢,補(bǔ)水量降低;在保產(chǎn)方面提前疏松了在線(xiàn)用的兩個(gè)過(guò)濾池,保證了石子更換中的生產(chǎn)之需;在施工中,降低蓄水池水位保證了過(guò)濾池底部無(wú)水,保證了施工人員的防燙傷工作,為施工、生產(chǎn)雙安全推進(jìn)奠定扎實(shí)基礎(chǔ)。
3.6 此項(xiàng)改造改變了過(guò)去20年來(lái)冷卻、采暖自成一體的工作模式,提高了采暖泵、冷卻泵在實(shí)際生產(chǎn)中綜合使用性能,更為冷卻泵正常檢修提供了充足時(shí)間保證,同時(shí)在服務(wù)高爐生產(chǎn)方面奠定良好設(shè)備穩(wěn)定運(yùn)行的基礎(chǔ)。提高了采暖泵運(yùn)行率,即使不在冬季也可以用采暖泵代替冷卻泵進(jìn)行生產(chǎn),冷卻泵恢復(fù)正常檢修,這樣冷卻泵及變頻器故障導(dǎo)致的干渣生產(chǎn)不再發(fā)生。
項(xiàng)目實(shí)施前,各高爐沖渣生產(chǎn)用工業(yè)清水:1#爐沖渣南場(chǎng)生產(chǎn)全部使用工業(yè)清水,年均耗171000 t,2#高爐年均耗750000 t,3#高爐稀釋焦化污水工業(yè)清水年產(chǎn)生510000 t。
項(xiàng)目實(shí)施后兩股污水引入后,年均耗水量明顯降低,約424900 t,年僅2#爐沖渣直接節(jié)約工業(yè)清水750000-424900=325100 t。
提高了廢水利用率,降低了工業(yè)清水消耗,促進(jìn)了環(huán)保、能源的高效運(yùn)作,社會(huì)效益明顯。加裝閥門(mén),回收渣場(chǎng)污水生產(chǎn)以來(lái),年均耗水下降到48600 t,直接減少工業(yè)清水171000-48600=122400 t。
創(chuàng)新抓渣方式上不需要任何投入,改造后,除需補(bǔ)充生產(chǎn)蒸發(fā)消耗量產(chǎn)生工業(yè)清水187500 t。
焦化廢水在3#爐沖渣得到了合理使用,既節(jié)約了清水消耗,更促進(jìn)了廢水在環(huán)保中的合理消化,環(huán)保效益明顯。