康雪旋
(陽(yáng)泉煤業(yè)(集團(tuán))股份有限公司發(fā)供電分公司,山西陽(yáng)泉045000)
由于夏季溫度高,發(fā)供電分公司第三熱電廠2#機(jī)組長(zhǎng)期以來(lái)在5月—8月由于真空過(guò)低只能帶負(fù)荷30 MW以下運(yùn)行,嚴(yán)重時(shí)機(jī)組真空甚至?xí)抵?.076 MPa,最低降至0.073 MPa,負(fù)荷到28 MW。機(jī)組真空偏低這個(gè)問(wèn)題嚴(yán)重制約了機(jī)組的負(fù)荷,甚至降低了機(jī)組運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)性。
3月份對(duì)2#機(jī)真空及機(jī)組相應(yīng)的負(fù)荷進(jìn)行了調(diào)查,第三熱電廠2#機(jī)組在投運(yùn)一段時(shí)間后,排汽溫度明顯升高,真空依舊較低。在對(duì)冷凝器進(jìn)行清洗后,其真空值仍達(dá)不到設(shè)計(jì)指標(biāo)。由于背壓上升,機(jī)組出力明顯下降,嚴(yán)重時(shí)影響了機(jī)組出力,對(duì)運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性產(chǎn)生很大影響。經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試和檢查,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題有:(1)凝汽器循環(huán)水側(cè)結(jié)垢嚴(yán)重,換熱效果不好;(2)射水泵射水抽氣器效率低,1#、2#射水泵和電機(jī)振動(dòng)大,2#射水泵電流高,入口門不能全開;(3)負(fù)壓管道、真空系統(tǒng)有泄漏點(diǎn)。
經(jīng)研究分析,導(dǎo)致以上問(wèn)題的原因有:
(1)射水泵射水抽氣器效率低:1)射水泵運(yùn)行不正常;2)射水抽氣器異常,導(dǎo)致落水管落水封不住真空。
(2)軸封供汽不足:軸封供汽壓力不夠,廠用汽、汽平衡目管壓力不足。
(3)真空泄漏:凝汽器抽空氣系統(tǒng)管道泄漏,后汽封泄漏。
(4)凝汽器換熱效果差:銅管堵塞,銅管破損泄漏。
圍繞導(dǎo)致真空低的第二個(gè)原因做以下工作:由于造成第二個(gè)原因的根本原因是射水泵振動(dòng)大,電流大超限,就地檢查射水泵運(yùn)行振動(dòng)、溫度,核對(duì)運(yùn)行電流、出口壓力。運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)電流160 A,壓力0.03 MPa以上,振動(dòng)不超過(guò)0.07 mm,溫度不超過(guò)65℃;實(shí)際運(yùn)行電流151.4 A,壓力0.033 MPa,振動(dòng)0.045 mm,溫度45℃,不是主要原因。
懷疑落水管落水封不住真空,現(xiàn)場(chǎng)松開連接落水管連接法蘭螺栓后發(fā)現(xiàn)溢水,確認(rèn)水位能抽至相應(yīng)高度并能封住空氣,不是主要原因。
軸封供汽壓力標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)為0.08~0.103 MPa,經(jīng)過(guò)三個(gè)月的報(bào)表核對(duì),現(xiàn)場(chǎng)母管壓力表為0.45 MPa,經(jīng)過(guò)管道擴(kuò)容傳送供汽,調(diào)整壓力為0.10 MPa,機(jī)組DCS界面遠(yuǎn)傳測(cè)點(diǎn)為0.095 MPa。確定軸封供汽壓力達(dá)標(biāo),運(yùn)行供汽穩(wěn)定,不是主要原因。
圍繞影響真空低的原因,進(jìn)行真空負(fù)壓系統(tǒng)灌水查漏,使用以下灌水查漏方案:
(1)灌水條件:
1)高壓上缸金屬溫度低于65℃。
2)排汽缸溫度低于40℃,方可停止凝汽器水側(cè)運(yùn)行。
(2)灌水前需做的工作:
1)凝汽器彈簧應(yīng)加裝臨時(shí)支撐。
2)打開凝汽器汽側(cè)人孔門(安全防爆門)。
3)關(guān)閉凝汽器底部放水門。
4)打開4#、5#、6#抽汽電動(dòng)門,關(guān)嚴(yán)1#、2#、3#段抽汽電動(dòng)門,關(guān)閉1#、2#、3#段抽汽管道疏水至擴(kuò)容器疏水門。
5)關(guān)閉1#、2#、3#低加排地溝門,開啟1#、2#、3#低加疏水直通門。
6)打開本體所有疏水至疏水?dāng)U容器的疏水門。
7)關(guān)閉射水抽氣器軸加的抽空氣門。
8)開啟凝汽器抽汽管道底部疏放水門。
9)聯(lián)系化水準(zhǔn)備好充足的除鹽水。
10)注水前凝結(jié)水系統(tǒng)、真空系統(tǒng)檢修完畢,本體疏水檢修完畢。
11)放盡1#機(jī)凝汽器循環(huán)水存水,打開凝汽器水側(cè)人孔門。
12)負(fù)壓區(qū)管道要搭架。
(3)灌水步驟:
1)開啟除鹽水至凝汽器的補(bǔ)水手動(dòng)門。
2)啟動(dòng)除鹽泵,通過(guò)除鹽水至凝汽器的補(bǔ)水調(diào)門控制給凝汽器補(bǔ)水量。
3)派專人在就地觀察汽側(cè)人孔門,灌水到轉(zhuǎn)子下隔板高50 mm處。
4)灌水后派專人及檢修人員共同檢查處于真空狀態(tài)下的管道、閥門、法蘭結(jié)合面、焊縫、堵頭、凝汽器冷卻水管的脹口等處是否有泄漏,凡是有漏點(diǎn)的地方應(yīng)記錄好,并維持水位低于漏點(diǎn)處進(jìn)行焊接處理,處理后繼續(xù)灌水進(jìn)行查漏,包括:凝汽器底部放水門,多級(jí)水封回水管,給水泵的密封水回水總門,凝結(jié)泵入口管及法蘭、入口門、反沖洗門、排污門,凝結(jié)泵的機(jī)械密封,除鹽水補(bǔ)水調(diào)門、手動(dòng)門及其法蘭,1#、2#、3#低加大法蘭、水位計(jì)連接管道法蘭、排污門,1、2、3段抽汽逆止門前后疏水門盤根法蘭,4、5、6段抽汽抽汽管、抽汽逆止門、逆止門前后疏水門、盤根、法蘭,各段抽汽逆止門保護(hù)水管道、閥門,凝汽器抽汽管道及疏水門盤根、法蘭,軸加抽汽管道及疏水門盤根、法蘭,凝汽器銅管。
5)灌水完畢后應(yīng)將凝汽器汽側(cè)和處于負(fù)壓區(qū)的各段抽汽管道的存水放干,恢復(fù)凝汽器汽側(cè)人孔門和水側(cè)人孔門,拆除臨時(shí)安裝支撐。
現(xiàn)場(chǎng)觀察、看濕度表:(1)使用紙張和用手檢查后軸封供汽確定未發(fā)現(xiàn)有向內(nèi)吸氣現(xiàn)象;(2)檢查發(fā)現(xiàn)未損壞。
抽樣檢查檢測(cè)銅管壁厚、外形觀察,銅管初始壁厚為1 mm,抽樣8根測(cè)壁厚為:2.4 mm、2.2 mm、2.3 mm、2.2 mm、2.5 mm、2.4 mm、2.2 mm、2.1 mm。針對(duì)2#機(jī)組真空低的問(wèn)題,首先要對(duì)其凝汽器進(jìn)行沖洗,經(jīng)過(guò)對(duì)其整個(gè)循環(huán)水系統(tǒng)的沖洗、處理,最后復(fù)查合格。東西兩側(cè)循環(huán)水進(jìn)行沖洗,48 h后沖洗出大量泥沙,說(shuō)明循環(huán)水側(cè)結(jié)垢、堵塞現(xiàn)象較為嚴(yán)重。
故堵塞嚴(yán)重是造成真空低的主要原因也是直接原因,系統(tǒng)管道破損泄漏也進(jìn)一步加劇了真空低現(xiàn)象。
針對(duì)銅管內(nèi)壁雜物、泥沙堵塞,管壁厚度增加的問(wèn)題采取的措施:分別對(duì)2#機(jī)凝汽器東西兩側(cè)進(jìn)行酸洗,并在酸洗后清水清洗同時(shí)清理泥沙,抽出所有銅管,更換為TP304不銹鋼管。針對(duì)銅管破損問(wèn)題采取的措施:封堵46根破損銅管。
2#汽輪機(jī)使用N-2000型凝汽器,設(shè)計(jì)冷卻面積為2 000 m2,由φ25 mm×1 mm×7 200 mm×3 008根HSn70-1和φ25 mm×1 mm×7 200 mm×642根BFe30-1-1銅管組成。2017年4月1日開始,真空降低大,同時(shí)凝結(jié)水頻繁出現(xiàn)5~10 μmol/L硬度,經(jīng)分析,原因?yàn)槟縻~管結(jié)垢、滲漏。4月15日汽機(jī)專業(yè)采取緊急措施處理2#凝汽器滲漏,4月16日—24日凝結(jié)水無(wú)硬度,但4月25日開始又不同程度出現(xiàn)硬度。
2017年5月13日開始2#機(jī)C級(jí)檢修,將凝汽器銅管更換為TP304不銹鋼管,規(guī)格為φ25 mm×0.5 mm×7 200 mm×3 008根和φ25 mm×0.7 mm×7 200 mm×642根。
(1)上述方案經(jīng)實(shí)施,2017年5月22日啟機(jī)后,實(shí)際可以抽真空到0.082 MPa。凝汽器銅管更換為不銹鋼管后,機(jī)組接帶負(fù)荷能力明顯提升,平均可維持在32 MW,在運(yùn)行工況及其他條件基本相近的情況下,機(jī)組真空由-0.075 MPa提高到-0.082 MPa,提升了6%。凝汽器銅管更換后,凝結(jié)水硬度為0 μmol/L,水質(zhì)有了大幅提升,端差下降12℃以上,換熱效果明顯提高。
(2)經(jīng)濟(jì)效益:真空每提高1%,熱耗則減少約1%。背壓降低了5~7 kPa,則保守估算熱耗減少3.7%左右。2#機(jī)每月燒煤1.2萬(wàn)t左右,則熱耗3.7%便是947.5 t;1 t煤保守估算300元,則每月節(jié)約資金在28.425萬(wàn)元。真空由-0.075 MPa提高至-0.082 MPa,負(fù)荷由28 MW提高至32 MW,保證了供電,降低了外購(gòu)電量。
(3)社會(huì)效益:本次QC著重解決了2#機(jī)真空低的問(wèn)題,同時(shí)處理了階段性的水質(zhì)問(wèn)題,有效提高了凝汽器的工作能力,保證了機(jī)組的發(fā)電量。