韓彥杰 石曉玲 李志勇
摘 要:在火電機(jī)組的啟動(dòng)過程中,存在許多節(jié)能降耗的地方。通過對(duì)660MW超超臨界火電機(jī)組啟動(dòng)過程中電耗高的現(xiàn)象進(jìn)行分析,采取鍋爐側(cè)單邊風(fēng)機(jī)運(yùn)行,汽機(jī)側(cè)使用鄰機(jī)循環(huán)水和鄰機(jī)加熱改造的措施,有效的降低了機(jī)組啟動(dòng)過程中的電耗,為同類型機(jī)組提供了借鑒。
關(guān)鍵詞:節(jié)能降耗;單邊風(fēng)機(jī);鄰機(jī)循環(huán)水;鄰機(jī)加熱
中圖分類號(hào):TK284.8 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1671-2064(2018)24-0126-02
隨著我國(guó)電力行業(yè)的不斷發(fā)展,大容量、高參數(shù)機(jī)組已成為火力發(fā)電的主力并在逐年增加。同時(shí),隨著電力供需矛盾緩解,火電機(jī)組利用小時(shí)下降,調(diào)峰次數(shù)增多,導(dǎo)致機(jī)組的開、停機(jī)次數(shù)增加的態(tài)勢(shì),大大加劇了發(fā)電成本,面對(duì)這種不利的局面,某660MW超超臨界火機(jī)組的電廠組織各專業(yè)技術(shù)人員積極分析做好內(nèi)部挖潛,不斷降低生產(chǎn)費(fèi)用,其中,特別是針對(duì)2016年#2機(jī)組啟動(dòng)過程所用電耗進(jìn)行了統(tǒng)計(jì),并對(duì)機(jī)組啟動(dòng)過程中對(duì)電耗影響較大的原因進(jìn)行了深入的比較和分析。
1 機(jī)組啟動(dòng)電耗及與同類型機(jī)組比較
2016年該火電廠的#2機(jī)組共啟動(dòng)6次,對(duì)每次啟動(dòng)過程中所消耗的廠用電進(jìn)行了統(tǒng)計(jì),統(tǒng)計(jì)結(jié)果如圖1所示。由圖中的數(shù)據(jù)可以看出#2機(jī)組每次啟動(dòng)過程的耗電量平均在25萬kW·h。同時(shí),對(duì)同一省網(wǎng)內(nèi)的相同類型機(jī)組啟動(dòng)的耗電量進(jìn)行了對(duì)比,發(fā)現(xiàn)該廠比其他5家電廠的耗電量均高出約5萬kW·h,機(jī)組啟動(dòng)耗電量明顯高于同類型機(jī)組。因此,該廠機(jī)組啟動(dòng)耗電量有較大降低的潛力。
2 機(jī)組啟動(dòng)過程耗電量高的原因分析
機(jī)組啟動(dòng)過程有較強(qiáng)的規(guī)律性和階段性,通過對(duì)機(jī)組啟動(dòng)過程輔機(jī)電耗高原因分析,將機(jī)組啟動(dòng)過程,進(jìn)行優(yōu)化分解,著重方式優(yōu)化,抓好節(jié)點(diǎn)控制。在不影響機(jī)組啟動(dòng)進(jìn)程的情況下,盡量推遲相關(guān)輔機(jī)啟動(dòng)時(shí)間,可以達(dá)到減低電耗的目的。
2.1 機(jī)組啟動(dòng)時(shí)采用雙側(cè)風(fēng)機(jī)運(yùn)行
2016年該廠機(jī)組啟動(dòng)時(shí)均采用啟動(dòng)兩臺(tái)引風(fēng)機(jī)、兩臺(tái)送風(fēng)機(jī)和兩臺(tái)一次風(fēng)機(jī)的運(yùn)行方式,但從節(jié)能角度考慮電耗較大,不經(jīng)濟(jì)。通過查閱該廠運(yùn)行規(guī)程和相關(guān)文獻(xiàn)發(fā)現(xiàn),機(jī)組啟動(dòng)初期用風(fēng)量較小,風(fēng)門開度很小,單臺(tái)引、送和一次風(fēng)機(jī)能滿足50-60MW負(fù)荷的風(fēng)量。機(jī)組冷態(tài)啟動(dòng),從點(diǎn)火到機(jī)組帶50MW負(fù)荷需要7h左右,采用單臺(tái)風(fēng)機(jī)啟動(dòng)方式可節(jié)省引風(fēng)機(jī)、送風(fēng)機(jī)和一次風(fēng)機(jī)的電耗[1-2]。機(jī)組啟動(dòng)初期所需風(fēng)量及單側(cè)風(fēng)機(jī)運(yùn)行的風(fēng)量如表1所示。從表中可以看出,機(jī)組啟動(dòng)初期采用單側(cè)風(fēng)機(jī)運(yùn)行的方式可以滿足風(fēng)量的需求。因此,機(jī)組啟動(dòng)時(shí)采用雙側(cè)風(fēng)機(jī)運(yùn)行提高了機(jī)組啟動(dòng)的耗電量。
2.2 循環(huán)水泵啟動(dòng)時(shí)間不合理
在機(jī)組啟動(dòng)初期,排入凝汽器的熱量相對(duì)較少,在能保證凝汽器排汽溫度和維持機(jī)組啟動(dòng)所需真空的前提下,凝汽器所需的循環(huán)水量較小,而啟動(dòng)#2機(jī)組一臺(tái)低速循環(huán)水泵的水量遠(yuǎn)大于機(jī)組啟動(dòng)初期所需循環(huán)水量。機(jī)組啟動(dòng)初期所需循環(huán)水量與低速循環(huán)水泵的流量對(duì)比如圖2所示。因此,過早啟動(dòng)本機(jī)循環(huán)水泵提高了機(jī)組啟動(dòng)過程的電耗。
2.3 鍋爐進(jìn)水溫度較低
機(jī)組在啟動(dòng)初期,鍋爐需要經(jīng)過冷態(tài)沖洗和熱態(tài)沖洗,使得儲(chǔ)水箱出口水質(zhì)達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求,而鍋爐的冷、熱態(tài)沖洗通常是在制粉系統(tǒng)和風(fēng)煙系統(tǒng)運(yùn)行后逐步進(jìn)行的,同時(shí),通過統(tǒng)計(jì)分析發(fā)現(xiàn)進(jìn)入鍋爐的水溫越高,鍋爐沖洗合格所需的時(shí)間就越短,如圖3所示,我們可以發(fā)現(xiàn)進(jìn)水溫度越高,鍋爐清洗時(shí)間越短,常溫下(25℃)清洗時(shí)間為12.5小時(shí),當(dāng)進(jìn)水溫度達(dá)到80℃時(shí),清洗時(shí)間只需要7小時(shí)。因此,進(jìn)入鍋爐的水溫越低,鍋爐沖洗所用時(shí)間越長(zhǎng),進(jìn)而造成制粉系統(tǒng)和風(fēng)煙系統(tǒng)較高的電耗。
3 針對(duì)造成機(jī)組啟動(dòng)電耗高所采取的措施和效果
3.1 采用單邊風(fēng)機(jī)運(yùn)行
將機(jī)組啟動(dòng)過程中的一次風(fēng)機(jī)、送風(fēng)機(jī)和引風(fēng)機(jī)運(yùn)行數(shù)量分別由兩臺(tái)改為一臺(tái),采用單側(cè)風(fēng)機(jī)運(yùn)行的方式。具體操作為:在開機(jī)前確定運(yùn)行側(cè)風(fēng)機(jī)和備用側(cè)風(fēng)機(jī),啟動(dòng)A、B側(cè)空預(yù)器運(yùn)行正常。將備用側(cè)空預(yù)器一次風(fēng)進(jìn)、出口擋板關(guān)閉,打開空預(yù)器煙氣側(cè)進(jìn)出口擋板,打開空預(yù)器送風(fēng)出口門,保證兩側(cè)送風(fēng)聯(lián)通,冷卻備用風(fēng)機(jī)側(cè)空預(yù)器,防止其受熱不均。單側(cè)送風(fēng)機(jī)和一次風(fēng)機(jī)啟動(dòng)后,均維持在手動(dòng)狀態(tài)下運(yùn)行,送風(fēng)機(jī)啟動(dòng)后強(qiáng)制風(fēng)量2測(cè)點(diǎn)為400t/h,備用側(cè)送風(fēng)機(jī)啟動(dòng)后解除強(qiáng)制,保證單側(cè)風(fēng)機(jī)運(yùn)行時(shí)送風(fēng)量穩(wěn)定。單側(cè)風(fēng)機(jī)運(yùn)行時(shí),加強(qiáng)停運(yùn)風(fēng)機(jī)側(cè)煙溫監(jiān)視和空預(yù)器吹灰,保證機(jī)組兩側(cè)煙溫均衡。機(jī)組并網(wǎng)前0.5-1小時(shí),啟動(dòng)備用側(cè)風(fēng)機(jī)并入系統(tǒng)。單邊風(fēng)機(jī)運(yùn)行方式如圖4所示。
機(jī)組啟動(dòng)通過采用單側(cè)風(fēng)機(jī)運(yùn)行,引、送、一次風(fēng)機(jī)電流總和較雙側(cè)風(fēng)機(jī)運(yùn)行電流總和下降約200A,每小時(shí)節(jié)約電量2078kW·h,如表2所示。機(jī)組正常冷態(tài)啟動(dòng)單側(cè)風(fēng)機(jī)運(yùn)行約12小時(shí),機(jī)組開機(jī)一次可節(jié)約廠用電量24936kW·h。
3.2 采用鄰機(jī)循環(huán)水推遲本機(jī)循環(huán)水泵啟動(dòng)
由于該廠#1、2機(jī)組的循環(huán)水泵出口通過聯(lián)通管互聯(lián),因此,根據(jù)機(jī)組啟動(dòng)初期所需的循環(huán)水量較小,在保證鄰機(jī)所需循環(huán)水量的前提下,通過調(diào)節(jié)開啟機(jī)組的凝氣器循環(huán)水進(jìn)出口電動(dòng)門開度來調(diào)節(jié)鄰機(jī)所提供的循環(huán)水量,從而控制凝汽器的排汽溫度在正常范圍內(nèi)。夏季時(shí),機(jī)組并網(wǎng)前1個(gè)小時(shí)啟動(dòng)本機(jī)循環(huán)水泵;冬季時(shí),機(jī)組并網(wǎng)后啟動(dòng)本機(jī)循環(huán)水泵。
機(jī)組啟動(dòng)時(shí)采用鄰機(jī)循環(huán)水所節(jié)省的電耗如表3所示,從表中可以看出采用鄰機(jī)循環(huán)水提供機(jī)組啟動(dòng)所需循環(huán)水后,機(jī)組在并網(wǎng)前可以不啟動(dòng)本機(jī)循環(huán)水泵。
因此,機(jī)組啟動(dòng)時(shí)通過采用鄰機(jī)循環(huán)水向本機(jī)提供循環(huán)冷卻水,每次開機(jī)過程中減少本機(jī)7h循環(huán)水泵運(yùn)行時(shí)間,節(jié)約循環(huán)水泵電量約為20097kW·h。
3.3 進(jìn)行鄰機(jī)加熱改造提高鍋爐進(jìn)水溫度
通過機(jī)組鄰機(jī)加熱系統(tǒng)改造,在鍋爐冷、熱態(tài)清洗時(shí)利用輔助蒸汽,通過鍋爐循環(huán)泵(BCP)和本機(jī)2號(hào)高加來加熱爐水,縮短機(jī)組的冷態(tài)、熱態(tài)沖洗時(shí)間和鍋爐點(diǎn)火升溫升壓時(shí)間,很大程度地減少了制粉系統(tǒng)和風(fēng)煙系統(tǒng)的電耗。鄰機(jī)加熱系統(tǒng)如圖5所示。
通過鄰機(jī)加熱系統(tǒng)的改造和使用可縮短風(fēng)煙系統(tǒng)和制粉系統(tǒng)啟動(dòng)約5h,不但節(jié)約風(fēng)機(jī)、磨煤機(jī)等輔機(jī)耗電量,而且也節(jié)省燃煤的用量,同時(shí)也縮短機(jī)組開機(jī)時(shí)間,有利于機(jī)組提前并網(wǎng)接帶負(fù)荷。如表4所示,每小時(shí)節(jié)約電耗5195kW·h ,機(jī)組啟動(dòng)一次可節(jié)約廠用電耗25975kW·h。
4 結(jié)語
機(jī)組啟動(dòng)過程中通過采用單邊風(fēng)機(jī)運(yùn)行、使用鄰機(jī)循環(huán)水和鄰機(jī)加熱系統(tǒng)改造后的使用共同節(jié)約的電耗,按照該廠兩臺(tái)機(jī)組全年共啟動(dòng)8次,上網(wǎng)電價(jià)為0.4元來折算成經(jīng)濟(jì)效益為:(24936+20097+25975)×8×0.4=22.72萬元。
由此看出,通過采取上述技術(shù)措施,優(yōu)化了機(jī)組啟動(dòng)過程,可以明顯的降低機(jī)組啟動(dòng)廠用電耗并取得了一定的經(jīng)濟(jì)效益,達(dá)到了節(jié)能降耗和降本增效的目的。
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