劉貴安
1.上海市基礎工程集團有限公司 上海 200002;2.上海城市非開挖建造工程技術研究中心 上海 200002
上海軌交15號線上海西站站為地下3層島式車站。車站主體結構已于前期11號線施工時完成。15號線工程上海西站站—銅川路站區(qū)間盾構機由上海西站站的南端頭井始發(fā),由于鐵路上海西站的開通及周邊居民出行、生活需要,南端頭井已不具備盾構下井條件,盾構機需從新建北端頭井下井過站至南端頭井始發(fā)。但由于上海早期地鐵盾構直徑為6 340 mm,而目前采用盾構機直徑為6 760 mm,已建車站內(nèi)部結構最小凈距為5.45 m,最小凈高為6.09 m。而盾構機直徑為6.76 m,長度為9.07 m,臺車寬度為4.85 m,無法滿足盾構整體過站要求。
鑒于以上情況,為確保盾構機順利通過車站,規(guī)避施工中的安全風險,施工前經(jīng)過仔細分析比較,盾構機采用解體過站的方法較為合理可靠[1-4]。
結合上海西站站現(xiàn)場實際情況與盾構機各部件的規(guī)格尺寸情況,制訂總體施工流程(圖1)。
圖1 過站施工流程
盾體前盾、中盾、尾盾由中部分割為上下2部分較為經(jīng)濟合理,為確保刀盤的整體性,避免盾構推進中發(fā)生風險,盾構刀盤、鉸接環(huán)不分割,采用傾斜過站的方式。
由于井下空間狹小,盾構機分解后部件較多、質(zhì)量較大,組裝盾構機施工難度較大。結合現(xiàn)場實際情況,在車站結構中二板上架設1臺70 t橋吊(圖2)以配合盾構機井下組裝,并將結構中二板部分破除(圖3),保證吊鉤從刀盤至盾尾行走區(qū)域無障礙。
圖2 已架設橋吊
圖3 中二板吊裝區(qū)域
由于刀盤及鉸接環(huán)未分割,需整體傾斜過站。根據(jù)實際情況,研制一款運輸小車(圖4),將刀盤以45°角固定在小車上,并采用BIM模擬計算運輸過程中小車重心的變化,結合計算結果與車站實際情況鋪設過站軌道。運輸時采用45 t蓄電池電機車推進。
圖4 過站小車設計
3.4.1 施工流程
施工準備→刀盤過站定位→前盾下部過站組裝→驅(qū)動部過站組裝→前盾上部過站組裝→中盾下部過站組裝→中盾上部過站組裝→鉸接環(huán)過站組裝→尾盾下部過站組裝→尾盾上部吊至中盾上→推進油缸組裝→拼裝機組裝→螺旋機組裝→尾盾上部組裝
3.4.2 過站前準備
鋪設重型軌道作為過站線路,由于盾體機部件自重較大,為防止盾體壓斷鋼軌造成事故,所以對運輸線路的平整度要求極為苛刻。應在過站施工前對車站底板進行清理,并用砂漿、鋼板等進行找平。在找平后的底板上鋪設過站軌道。
由于運輸盾構部件平板車尾無法到達橋吊吊鉤范圍內(nèi),在平板車軌道靠近始發(fā)端頭處,需要搭設作業(yè)平臺(平臺采用φ529 mm鋼管及H400型鋼搭設),鋪設延長軌道,方便橋吊吊取平板車上的盾構部件。
在南端頭井中二板采用工字鋼制作梁鋼架,在橋吊外側梁板開設4個φ100 mm的吊裝孔,結合鋼架下方用2個20 t重型手拉葫蘆懸掛,為螺旋機安裝時使用(圖5)。
圖5 始發(fā)架就位示意
3.4.3 刀盤下井、過站、定位
在地面上利用260 t履帶吊將刀盤吊裝下井,在將到達小車上方2 m時,利用電動葫蘆將刀盤翻轉成45°角,并用葫蘆鋼絲繩等加強固定,平穩(wěn)移動至南端頭井就位(圖6、圖7)。鉸接環(huán)同此方法。
圖6 刀盤過站
3.4.4 盾體部件過站、安裝
利用45 t蓄電池電機車作動力,依次將盾構部件吊裝下井過站至南端頭井,采用70 t橋吊輔助組裝。在尾盾下部組裝完成后,先將尾盾上部吊放至中盾上,待推進油缸、拼裝機、螺旋機組裝完成后再進行尾盾上部組裝。充分利用橋吊進行組裝(圖8)。
圖7 刀盤過站現(xiàn)場
圖8 盾體過站組裝
3.4.5 螺旋機過站組裝
將螺旋機運輸至始發(fā)井,因螺旋機長達10 746 mm,采用中二板上預設的工字鋼架上的重型環(huán)鏈葫蘆和橋吊同時吊裝螺旋機,先將螺旋機緩慢平移進盾體后,利用橋吊及葫蘆調(diào)節(jié)螺旋機角度進行組裝(圖9)。
3.4.6 后配套系統(tǒng)過站
后配套系統(tǒng)因結構尺寸大于車站寬度,過站較為簡單順利。在盾體組裝完成后,利用電機車依次推進至始發(fā)井并完成管路連接,驗收后交付使用。
圖9 組裝螺旋機
此臺盾構機于2017年11月26日進行組裝,2018年1月12日盾構始發(fā),1月19日推進拼裝完成25環(huán)。
由于是新制設備,故在使用過程中存在些許問題、故障,但未發(fā)現(xiàn)由現(xiàn)場組裝而產(chǎn)生的問題。土壓測定、油缸行程、鉸接密封均正常,盾構機整體施工效果較為理想。
本文以上海軌交15號線19標上海西站站盾構解體過站實際案例,分析研究有限空間中盾構過站及組裝施工工藝。實際使用效果證明,盾構解體過站、組裝是在有限空間中進行過站施工的一種切實可行的方法。
但在施工過程中還存在許多待改進的地方,比如刀盤組裝吊點位置設置、刀盤定位垂直度控制、橋吊吊鉤與盾體距離控制、為保護鉸接環(huán)密封中盾縱縫焊接控制。相信在今后的盾構施工中可能還會遇到類似問題,希望此項技術能繼續(xù)使用并改進完善。