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      牽引系統(tǒng)輔助工程駁船搖臂復(fù)位研究

      2018-02-26 08:24:05邵亮亮魏佳廣崔廣亮孫文明
      石油工程建設(shè) 2018年1期
      關(guān)鍵詞:恩平滑輪組拖拉

      邵亮亮,魏佳廣,劉 濤,崔廣亮,王 斌,孫文明

      海洋石油工程股份有限公司,天津 300452

      HYSY229是一艘3萬t級(jí)導(dǎo)管架下水駁船,在完成導(dǎo)管架的下水任務(wù)后其下水搖臂通常采用浮吊船輔助扶正的方式復(fù)位[1],此方法需單獨(dú)占用浮吊資源,不但費(fèi)時(shí)而且費(fèi)用較高。

      牽引系統(tǒng)輔助HYSY229下水搖臂復(fù)位是通過利用絞車和滑輪組牽引系統(tǒng)完成HYSY229下水搖臂的扶正復(fù)位,無需投入大型浮吊船資源,此工藝極大地降低了施工成本,而且減小了施工作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。

      1 實(shí)驗(yàn)過程

      本項(xiàng)目以恩平23-1油田群結(jié)構(gòu)項(xiàng)目中HYSY 229運(yùn)輸?shù)膬纱位葡滤畬?dǎo)管架安裝生產(chǎn)為依托。在第一船次作業(yè)中,根據(jù)搖臂翻轉(zhuǎn)力及力矩的數(shù)值計(jì)算,設(shè)計(jì)絞車和滑輪組搖臂復(fù)位系統(tǒng),并進(jìn)行試驗(yàn),采集搖臂復(fù)位所需的拉力數(shù)據(jù),隨后根據(jù)實(shí)施效果持續(xù)優(yōu)化方案,并在第二船次作業(yè)中驗(yàn)證優(yōu)化。

      (1)2016年3月4日,在第一船次導(dǎo)管架(恩平18-1 WHPA導(dǎo)管架)裝船期間,根據(jù)搖臂翻轉(zhuǎn)力及力矩的數(shù)值計(jì)算結(jié)果,完成了四套絞車和滑輪組系統(tǒng)的甲板布置。

      (2) 2016年3月30日,在恩平18-1 WHPA導(dǎo)管架下水后,現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)用該方案順利完成HYSY229搖臂復(fù)位工作,并測(cè)得相應(yīng)拉力數(shù)據(jù)。

      (3)2016年4月15日,在第二船次導(dǎo)管架(恩平23-1 DPP導(dǎo)管架)裝船期間,根據(jù)得到的實(shí)際拉力數(shù)據(jù),并結(jié)合第一次試驗(yàn)的狀況,進(jìn)一步優(yōu)化了絞車及滑輪組系統(tǒng)的布置方案。

      (4)2016年4月21日,在恩平23-1 DPP導(dǎo)管架下水后,現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)用優(yōu)化后的方案成功完成HYSY 229左舷側(cè)搖臂復(fù)位工作(右舷側(cè)因搖臂軸瓦固定焊接質(zhì)量問題未實(shí)施),比較第一船次的復(fù)位試驗(yàn),優(yōu)化后的方案更加便捷高效,驗(yàn)證了牽引系統(tǒng)輔助HYSY229下水搖臂復(fù)位方案的可實(shí)施性,為在后續(xù)項(xiàng)目中的推廣應(yīng)用打下了基礎(chǔ)。

      2 方案設(shè)計(jì)與實(shí)施

      在恩平項(xiàng)目搖臂復(fù)位方案設(shè)計(jì)伊始,為了降低項(xiàng)目施工成本,經(jīng)綜合考慮,并結(jié)合之前的施工經(jīng)驗(yàn),決定放棄利用浮吊船扶正復(fù)位這一費(fèi)時(shí)費(fèi)力的方案,而是采用絞車及滑輪組牽引系統(tǒng)輔助完成HYSY229搖臂的復(fù)位工作。

      根據(jù)HYSY 229的搖臂資料,單個(gè)搖臂質(zhì)量約590 t,經(jīng)理論計(jì)算,單個(gè)搖臂的復(fù)位拉力小于2000 kN,故借鑒海洋結(jié)構(gòu)物拖拉裝船的絞車系統(tǒng)布置方式,項(xiàng)目中初步采用了4臺(tái)45 t絞車、4套800 t滑輪組、4組四滾柱導(dǎo)纜器、4個(gè)400 t拖點(diǎn)和若干索具及卡環(huán)等組成搖臂復(fù)位系統(tǒng),并在恩平18-1 WHPA導(dǎo)管架裝船前完成設(shè)備在船上的布置,詳見圖1。

      圖1 牽引系統(tǒng)設(shè)備布置

      由于該方案是第一次工程應(yīng)用,為了保證完成下水搖臂的復(fù)位工作,設(shè)計(jì)中采用了比較保守的方案,在搖臂兩側(cè)對(duì)稱布置兩套絞車、滑輪組系統(tǒng),以便同步工作,提供足夠的拉力。具體施工過程如下:

      3月30日,在完成恩平18-1 WHPA導(dǎo)管架下水后,HYSY229下水搖臂狀態(tài)如圖2所示。

      圖2 搖臂翻狀態(tài)及牽引纜繩布置

      首先,連接復(fù)位索具:將高強(qiáng)纜穿過四滾柱導(dǎo)纜器與預(yù)布置在搖臂上的鋼絲環(huán)形扣連接,組成完整的絞車滑輪組拖拉系統(tǒng)[2]。

      然后,啟動(dòng)絞車,收緊索具,張緊牽引系統(tǒng),開始拉動(dòng)搖臂復(fù)位至最終位置。

      在施工過程中,當(dāng)搖臂翻轉(zhuǎn)至與甲板約成45°時(shí)(見圖3左圖),理論上其可以靠自重完成后續(xù)的下落復(fù)位[3],但實(shí)際中受轉(zhuǎn)軸摩擦力等因素影響,搖臂并未按設(shè)計(jì)如期下落,現(xiàn)場(chǎng)只得操作絞車?yán)^續(xù)收纜拖拉,才最終成功完成搖臂復(fù)位工作,但因此導(dǎo)致滑輪組拖拉間距基本達(dá)到極限狀態(tài)(見圖3右圖)。

      圖3 滑輪組間距與搖臂復(fù)位狀態(tài)

      總結(jié)第一次施工試驗(yàn)結(jié)果,雖然最終成功完成搖臂的復(fù)位工作,但復(fù)位方案中仍存在不足之處,故在第二船次恩平23-1 DPP導(dǎo)管架裝船前,對(duì)搖臂復(fù)位方案進(jìn)行了進(jìn)一步的優(yōu)化。

      在第一次施工中,測(cè)得搖臂復(fù)位時(shí)單臺(tái)絞車最大拉力約為600 kN,故理論上單臺(tái)150 t絞車即可完成搖臂的復(fù)位工作(其最大拉力1500kN>600kN×2)??紤]到第一次搖臂復(fù)位到45°左右時(shí)未能自動(dòng)下落,而此時(shí)復(fù)位索具角度不理想(垂直向下的拉力分量較小),故在保留滑道外側(cè)絞車系統(tǒng)不變的情況下,對(duì)中間的兩套系統(tǒng)進(jìn)行了改進(jìn),取消了搖臂船中側(cè)的φ96 mm×26 m環(huán)形扣,將高強(qiáng)纜直接與搖臂相連,以增大船中兩套滑輪組的拖拉間距,同時(shí)將其對(duì)應(yīng)的四滾柱導(dǎo)纜器向船尾方向移動(dòng),以便在搖臂復(fù)位時(shí)提供更多的有效拉力,方案對(duì)應(yīng)的船上布置如圖4所示。

      牽引系統(tǒng)輔助搖臂復(fù)位基本步驟如下:

      (1)導(dǎo)管架下水后,連接索具組成完整的搖臂復(fù)位系統(tǒng)。

      圖4 牽引系統(tǒng)在駁船上的布置

      (2)同時(shí)啟動(dòng)四臺(tái)絞車收纜至索具呈張緊狀態(tài)。

      (3)四臺(tái)絞車?yán)^續(xù)收纜,拉動(dòng)搖臂旋轉(zhuǎn)至40°左右,由于非對(duì)稱設(shè)計(jì),搖臂兩側(cè)絞車的速度應(yīng)有所不同,以保證搖臂兩側(cè)繩索同時(shí)受力。

      (4)若在此角度下?lián)u臂仍未自動(dòng)下落復(fù)位,則停止滑道外側(cè)兩臺(tái)絞車的操作(滑輪組間距為13 m左右),改為船中絞車單臺(tái)操作繼續(xù)拉動(dòng)搖臂至最終復(fù)位位置(滑輪組間距為28 m左右)。

      4月21日,在恩平23-1 DPP導(dǎo)管架下水后,現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用上述優(yōu)化后的方案成功地完成了HYSY229左舷側(cè)搖臂的復(fù)位工作(右舷側(cè)因搖臂本身轉(zhuǎn)軸故障未能實(shí)施)。據(jù)現(xiàn)場(chǎng)施工人員反饋,第二次的施工效果較第一次有了很大提升,操作更加便捷高效。

      但與此同時(shí),由于現(xiàn)場(chǎng)纜繩和鋼絲繩長度有限且短時(shí)間內(nèi)未找到替代資源,所以導(dǎo)致船中兩個(gè)動(dòng)滑輪在導(dǎo)管架下水過程中沒入海水中,需要后續(xù)單獨(dú)保養(yǎng)。因此,在后續(xù)的施工應(yīng)用中,需要注意增加動(dòng)滑輪與四滾柱導(dǎo)纜器中間鋼絲繩(φ144 mm)的長度(由33.6 m替換為40 m左右)以避免動(dòng)滑輪進(jìn)入海水,同時(shí)將拖點(diǎn)適當(dāng)?shù)叵虼^方向移動(dòng)以增大動(dòng)滑輪的拖拉行程。另外,跟據(jù)測(cè)量得到的搖臂復(fù)位拉力,后續(xù)可以為HYSY229配備專用的絞車(30 t左右)、滑輪組及索具,從而進(jìn)一步降低設(shè)備方面的成本費(fèi)用。

      通過兩次施工驗(yàn)證,牽引系統(tǒng)輔助HYSY229下水搖臂復(fù)位技術(shù)已基本完善可行。該方案不僅設(shè)備布置簡單,施工便捷高效,而且費(fèi)用成本較之前傳統(tǒng)的浮吊船輔助復(fù)位方案能節(jié)省50%以上。

      3 推廣應(yīng)用及優(yōu)化

      通過恩平項(xiàng)目兩船次作業(yè)的實(shí)踐,該方案的可行性已經(jīng)得到驗(yàn)證,而且較傳統(tǒng)方法優(yōu)勢(shì)明顯。隨著海洋石油開發(fā)不斷向深水邁進(jìn),類似需要HYSY 229下水駁船完成運(yùn)輸下水的導(dǎo)管架勢(shì)必增多,因此,在降本增效的大環(huán)境下,該方案的推廣應(yīng)用顯得非常有必要。

      文昌9-2/9-3CEP導(dǎo)管架下水駁船HYSY229搖臂復(fù)位方案設(shè)計(jì)是根據(jù)恩平23-1項(xiàng)目的實(shí)驗(yàn)所得的數(shù)據(jù)進(jìn)行了優(yōu)化,主要對(duì)設(shè)備及連接索具進(jìn)行了系統(tǒng)優(yōu)化,既增加了施工的便利性,又減小了設(shè)備投入,主要優(yōu)化措施如下:

      (1) 25 t絞車替代45 t絞車。

      (2)200 t+400 t滑輪組替代800 t滑輪組。

      (3)φ120 mm高強(qiáng)纜替代φ96 mm環(huán)形索具。

      (4)φ120 mm高強(qiáng)纜替代φ96 mm高強(qiáng)纜。

      (5)四滾柱倒纜器的位置進(jìn)行優(yōu)化,保證搖臂復(fù)位過程受力均勻。

      牽引系統(tǒng)輔助搖臂復(fù)位方案經(jīng)過文昌項(xiàng)目的成功推廣應(yīng)用,不僅為項(xiàng)目節(jié)省了大量的成本,創(chuàng)造了可觀的經(jīng)濟(jì)效益,也再次為后續(xù)項(xiàng)目在復(fù)位方案設(shè)計(jì)及實(shí)施方面積累了大量經(jīng)驗(yàn),主要經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)總結(jié)如下:

      (1)搖臂復(fù)位系統(tǒng)預(yù)布過程中,動(dòng)滑輪與四滾柱倒纜器間距約2~3 m,與設(shè)計(jì)不符,使得人工連接高強(qiáng)纜時(shí)較困難。建議后續(xù)項(xiàng)目在設(shè)計(jì)階段高強(qiáng)纜長度增加2 m,同時(shí)嚴(yán)格按照?qǐng)D紙施工。

      (2)切除全部搖臂固定筋板,防止筋板探出與搖臂復(fù)位高強(qiáng)纜存在干涉。

      (3)高強(qiáng)纜在搖臂拖點(diǎn)處建議雙用,并且用尼龍繩固定。本項(xiàng)目采用麻繩固定,導(dǎo)管架下水調(diào)載過程中,固定麻繩在海浪的拍擊過程中磨斷,導(dǎo)致高強(qiáng)纜脫落。

      (4)動(dòng)滑輪在整個(gè)系統(tǒng)受力之前發(fā)生側(cè)偏,建議后續(xù)設(shè)計(jì)過程中,改變滑輪組的穿繩方式,從滑輪組中間開始穿繩,防止動(dòng)滑輪側(cè)偏。

      (5)每個(gè)搖臂復(fù)位需設(shè)計(jì)兩套牽引系統(tǒng),起到一用一備作用,這就要求每一套絞車牽引系統(tǒng)都應(yīng)該有足夠的設(shè)計(jì)能力保證單獨(dú)完成單個(gè)搖臂的復(fù)位工作。

      4 結(jié)論

      (1)牽引拖拉系統(tǒng)輔助搖臂復(fù)位技術(shù)比傳統(tǒng)浮吊輔助復(fù)位技術(shù)更節(jié)省成本且效率高,值得工程項(xiàng)目推廣應(yīng)用。

      (2)單側(cè)搖臂復(fù)位所需拖拉力約1 200 kN,總共設(shè)置4套拖拉系統(tǒng),要求單個(gè)拖拉系統(tǒng)具備足夠的拖拉能力保證單個(gè)搖臂翻轉(zhuǎn)復(fù)位。

      (3)復(fù)位方案需要足夠的拖拉行程,絞車、拖點(diǎn)、滾柱導(dǎo)向固定在船體強(qiáng)結(jié)構(gòu)上,25 t絞車、200 t滑輪組、200 t拖點(diǎn)、φ120 mm高強(qiáng)纜配置的牽引系統(tǒng)為最優(yōu)方案,可作為HYSY229專用配置資源使用,解決搖臂非自復(fù)位問題。

      [1]樊之夏.深水導(dǎo)管架安裝研究[J].中國海洋平臺(tái),2003,18(2):27-29.

      [2]閻廷松.惠州21-1導(dǎo)管架的海上安裝[J].海上工程,2010,(3):38-42.

      [3]韓士強(qiáng),魏佳廣,劉吉林,等.文昌19-1N油田導(dǎo)管架安裝技術(shù)[J].海洋工程,2014,32(5):85-92.

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