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      關(guān)于電池滲酸問題的探討

      2018-03-05 01:59:21于麗華牛冀輝劉明朱紅英袁曉桐閆娜霍玉龍
      蓄電池 2018年1期
      關(guān)鍵詞:過盈酸液公差

      于麗華,牛冀輝,劉明,朱紅英,袁曉桐,閆娜,霍玉龍

      (風(fēng)帆有限責(zé)任公司,河北 保定 071057)

      0 引言

      近年來,隨著工業(yè)的不斷發(fā)展,對(duì)鉛酸蓄電池的需求越來越大,對(duì)質(zhì)量要求越來越高。為了滿足市場需求,降低產(chǎn)品使用安全隱患,提高產(chǎn)品可靠性,我們針對(duì)某款電池在使用過程中存在的滲酸現(xiàn)象進(jìn)行原因分析,研究發(fā)現(xiàn)存在此現(xiàn)象的主要原因?yàn)榕艢馑ㄗ冃?,和零部件配合不緊密。

      1 原因分析

      1.1 配合問題

      圖1 和圖 2 所示分別為電池蓋和排氣栓。這種電池有 4 個(gè)排氣栓分別扣在電池蓋上 A、B、C、D 4 個(gè)凹陷部位。酸液就是通過電池蓋與排氣栓接觸的縫隙向外滲。雖然排氣栓上的凸柱和蓄電池孔的尺寸都在公差范圍內(nèi),但在同一接觸部位存在軸小孔大現(xiàn)象,屬于間隙配合而非過盈配合。軸主要指圓柱形的外表面;孔主要指圓柱形的內(nèi)表面。從裝配關(guān)系講,孔是包容面,軸是被包容面,軸與孔的配合方式分為間隙配合、過盈配合和過渡配合[1]。在間隙配合中,孔的公差帶在軸的公差帶之上;在過盈配合中,孔的公差帶在軸的公差帶之下;在過渡配合中,孔的公差帶與軸的公差帶相互交疊。

      1.2 排氣栓變形

      將塑料小顆粒加熱成熔融狀,通過壓力注入模具中,制成栓體(圖 3)和栓蓋(圖 4),然后栓體和栓蓋冷卻成型后,再經(jīng)熱封就成為排氣栓。將栓體總長(尺寸 1)和栓體兩凸起間距(尺寸 2)加以測量,結(jié)果如表 1 所示。熱封后,栓體總長和兩凸起的間距都有所減小。

      圖1 電池蓋上部

      圖2 排氣栓

      圖3 栓體

      圖4 栓蓋

      表1 排氣栓尺寸 mm

      熱封后栓體總長發(fā)生變化,說明中心線發(fā)生了位移,排氣栓整體呈現(xiàn)“凹”形,如圖 5 測量栓蓋底面變形值為(2.6±0.1)mm。在成型后的冷卻過程中,由于熱脹冷縮,栓蓋兩邊冷卻得快,中間冷卻得慢,造成栓蓋底面不平。栓體和栓蓋熱封過程又進(jìn)一步加大了變形量。排氣栓變形導(dǎo)致電池密封性差,酸液從縫隙處滲出。

      圖5 排氣栓實(shí)物簡圖

      2 解決方案及結(jié)果驗(yàn)證

      2.1 解決方案

      將排氣拴體的 3 個(gè)柱的直徑加大到 15.08~15.14 mm,繼續(xù)沿用形位公差,使排氣栓和蓄電池蓋滿足過盈配合。通過修改模具和工藝條件使熱封后的排氣栓平整。將排氣栓放在玻璃板上時(shí),如圖5 所示的底面變形值應(yīng)小于 0.6 mm。蓄電池大蓋孔的毛刺需要被修掉,不得存在。

      2.2 結(jié)果驗(yàn)證

      2.2.1 零部件驗(yàn)證

      試驗(yàn)前測量兩個(gè)調(diào)整后的排氣栓的底面變形值分別為 0.50 mm、0.57 mm,凸起圓柱相對(duì)于孔的過盈量為 0.24 mm,圓柱度[2]為 0.02 mm。試驗(yàn)過程中將調(diào)整前后的排氣栓同時(shí)進(jìn)行操作,將蓄電池蓋和排氣栓安裝在一起,用透明膠帶將蓄電池蓋上面的圓柱纏好,防止液體從開口處流出,往蓄電池蓋內(nèi)部的圓柱上加入 2 mm 高的藍(lán)墨水,靜置觀察(見圖 6)。6 h 后對(duì)比發(fā)現(xiàn),調(diào)整后的產(chǎn)品未出現(xiàn)滲液現(xiàn)象(見圖 7)。

      2.2.2 成品電池驗(yàn)證

      將蓄電池大蓋孔毛刺修剪掉后,裝成成品電池。對(duì)電池分別進(jìn)行過充電、振動(dòng)、低溫和高溫試驗(yàn),試驗(yàn)變量設(shè)置如表 2 所示。

      圖6 靜置試驗(yàn)

      圖7 排氣栓調(diào)整前后滲液試驗(yàn)對(duì)比圖(右邊為調(diào)整前排氣栓,左邊為調(diào)整后排氣栓)

      表2 試驗(yàn)變量

      圖8 過充電滲酸圖

      在過充電試驗(yàn)中,充電方式為 7.5 A 恒流充電。充電 4 h 后,C 開始往外噴酸。這時(shí)把排氣閥撬開看到,D 內(nèi)有酸,A 內(nèi)有少量酸,B 內(nèi)有微量酸。在電池充電過程中,由于化學(xué)反應(yīng)會(huì)放出熱量,因此電池內(nèi)電解液溫度一直保持在 60~65 ℃(見圖 8)。隨后觀察,C一直大量向外噴酸,撬開栓發(fā)現(xiàn) A、B、C 內(nèi)的酸量也一直增多,但酸量大小排序一直是 C>D>A>B。

      按 GJB 1724A—2009[3]常溫振動(dòng) 2 h 后,A、B、C、D 均有滲酸,滲酸量大小為 C>A>D>B。

      在低溫試驗(yàn)中,首先對(duì) 25 ℃ 下和 -40 ℃ 下放置 5 h 的排氣栓圓柱外徑和蓄電池蓋注液孔內(nèi)徑進(jìn)行測量。由表 3 和表 4 可以看出,低溫冷藏后排氣栓圓柱外徑減小了,蓄電池蓋注液孔內(nèi)徑大部分也減小了。接著,將電池倒置放進(jìn) -40 ℃ 的低溫箱里。3.5 h 后取出電池,撬開排氣栓觀察,A、B、C、D 均有酸液流出,但是酸量大小排序?yàn)?C>A>D>B。

      然后,將酸液擦干凈,又放進(jìn) -40 ℃ 的低溫箱里倒置。經(jīng)過 17 h 后拿出撬開排氣栓觀察,A、B、C、D 均有酸液流出,但是 A、C 比 B、D 溢出的酸液要多,B、D 里幾乎沒有溢出酸液,且此次取出后 A、B、C、D 溢出的酸液相比于放置 3.5 h后取出時(shí)溢出的酸液量少。

      在高溫試驗(yàn)中,將電池倒置放進(jìn) 55 ℃ 的高溫箱中。3 h 后取出電池撬開排氣栓觀察,A、B、C、D 均有酸液滲出,酸量大小排序?yàn)?C>A>D>B。

      表3 排氣栓凸起圓外徑尺寸

      表4 蓄電池蓋注液孔內(nèi)徑尺寸

      3 結(jié)論

      我們本著不改變電池結(jié)構(gòu)和不增加零部件的原則,對(duì)排氣栓進(jìn)行改進(jìn)。改進(jìn)后的排氣栓滿足過盈配合,且盡量降低變形量。使用新排氣栓的電池在靜止倒置狀態(tài)下不會(huì)滲液。經(jīng)過試驗(yàn)驗(yàn)證,電池在過充電、振動(dòng)和高低溫倒置過程中新排氣栓比舊排氣栓對(duì)滲液有明顯改善。

      [1]成大先. 機(jī)械設(shè)計(jì)手冊[M]. 北京: 化學(xué)工業(yè)出版社, 2016.

      [2]商學(xué)來. 公差配合與測量技術(shù)[M]. 北京: 電子工業(yè)出版社, 2012.

      [3]中國人民解放軍總裝配部. 裝甲車輛用鉛酸蓄電池規(guī)范: GJB 1724A—2009[S].

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