岳永東,宋殿蘭,譚春亮,林廣利
(北京探礦工程研究所,北京 100083)
中國(guó)地震局白家疃地震臺(tái)擬在臺(tái)址內(nèi)安裝一款GTSM三分量鉆孔應(yīng)變儀,安裝應(yīng)變儀的鉆孔由我單位實(shí)施。鉆孔設(shè)計(jì)要求:①終孔直徑150 mm,深度200 m左右,以滿足儀器安放要求為準(zhǔn);②穿過第四系覆蓋層后全孔取心,取心率>90%;③孔底儀器安放裸孔段>10 m,孔壁光滑完整;④套管固井;⑤全孔最大斜度<5°。
由于缺乏可供參考的地質(zhì)資料,結(jié)合鉆孔要求,鉆探工藝設(shè)計(jì)分為兩步:首先是穿過第四系覆蓋層后基巖取心,準(zhǔn)確掌握地層結(jié)構(gòu),確定應(yīng)變儀安放位置;然后是成孔,滿足三分量鉆孔應(yīng)變儀的安放要求。取心工作擬采用?91 mm合金鉆頭+?89 mm套管隔離松散層,再采用NQ系列(?76 mm)繩索取心鉆進(jìn)至終孔孔深;成孔工作擬采用?219 mm跟管鉆進(jìn)(鉆頭?230 mm)穿過覆蓋層→?180 mm普通潛孔錘擴(kuò)孔至裸孔段上端→測(cè)井→下入?168 mm套管→起拔?219 mm套管→固井→?150 mm PDC鉆頭通井至終孔深度(確保裸孔段大于10 m)→洗井→放置儀器。分別采用TGQ-500CZ和JSK300型鉆機(jī)完成取心及成孔施工工作。
第四系覆蓋層厚度52 m,繩索取心施工鉆遇基巖以灰?guī)r為主,巖溶裂隙發(fā)育,其中:82.85~86.40 m段為溶洞夾泥層,鉆柱部分空放,泥漿完全漏失;146.55~165.15 m段為紅泥礫石填充的裂隙、溶洞層,泥漿嚴(yán)重漏失。繩索取心鉆進(jìn)中多次發(fā)生夾卡鉆、斷鉆桿事故,鉆進(jìn)至184.85 m鉆桿再次斷裂,鉆取19.7 m完整巖心段,滿足儀器放置要求,完成取心工作。根據(jù)取心情況,該孔地層結(jié)構(gòu)如圖1所示。
圖1 白家疃地震臺(tái)觀測(cè)井地層結(jié)構(gòu)圖
根據(jù)鉆孔取心情況明確了地層結(jié)構(gòu),該鉆孔施工的主要技術(shù)難點(diǎn)是控制井斜。小徑取心后大徑擴(kuò)孔,極易造成井斜,原孔完成糾斜、擴(kuò)孔工作施工難度大,考慮鉆孔質(zhì)量及施工工期,決定在原孔位西移3 m重開孔完成成孔工作。同心跟管鉆進(jìn)鉆柱穩(wěn)定性好,因此項(xiàng)目組調(diào)整了施工方案,擬采用?219 mm同心跟管鉆進(jìn)跟管至最大深度,穿過覆蓋層及82.85~86.40 m的第一層溶洞,充分利用跟管鉆進(jìn)護(hù)壁堵漏和防斜作用[1]。
施工過程中,?219 mm同心跟管鉆進(jìn)至101 m,管靴打穿,?219 mm套管下至101 m;?180 mm普通潛孔錘鉆入第二層紅泥填充的裂隙、溶洞層,至153 m卡鉆,停止施工,提鉆。鉆進(jìn)過程中回轉(zhuǎn)阻力增大,提鉆后發(fā)現(xiàn)下部鉆桿和鉆頭有偏磨現(xiàn)象,考慮鉆孔已經(jīng)偏斜。測(cè)井結(jié)果表明鉆孔自108 m處開始偏斜,120 m起偏斜嚴(yán)重,偏斜距離2.9 m,鉆孔斜度超過5°,需要糾斜后再繼續(xù)鉆進(jìn)。
該鉆孔地層復(fù)雜,是典型的造斜地層。巖層大小裂隙發(fā)育,其可鉆性各向異性,鉆遇傾角較陡的裂縫時(shí),容易導(dǎo)致“順層溜”;鉆遇兩層紅泥、砂礫石填充的大裂隙、溶洞層,灰?guī)r與泥砂層硬度差別大,破巖不均勻產(chǎn)生鉆速差,同時(shí)充填物不規(guī)則和孔底高低不平也易使鉆頭滑動(dòng)偏離軸線[2]。
2.2.1 鉆進(jìn)參數(shù)選擇不當(dāng)
潛孔錘鉆進(jìn)中鉆壓的主要作用是保證鉆頭齒能與巖石保持接觸,克服沖擊器及鉆具的反彈力,以便有效地傳遞來自沖擊器的沖擊功。鉆壓過小則進(jìn)尺慢、效率低,鉆頭停留在孔底時(shí)間長(zhǎng),擴(kuò)大孔壁間隙,增加孔斜;鉆壓過大則會(huì)造成鉆桿柱彎曲,粗徑鉆具傾斜,也會(huì)導(dǎo)致鉆孔偏斜。
潛孔錘鉆進(jìn)以沖擊作為碎巖的主要方式,無需過快的線速度。轉(zhuǎn)速過快桿柱離心力增大,加劇鉆具的橫向振動(dòng)和傾斜;轉(zhuǎn)速過慢,則將使柱齒沖擊時(shí)與已有沖擊破碎點(diǎn)重復(fù),導(dǎo)致鉆速下降,孔徑變大。因此,潛孔錘鉆進(jìn)過程中鉆壓與轉(zhuǎn)速的選擇都存在一個(gè)合理的范圍,過大或過小都會(huì)引起鉆孔一定程度的偏斜。?180 mm潛孔錘鉆進(jìn)鉆壓7~16 kN、轉(zhuǎn)速20~40 r/min較為合理[3]。
2.2.2 鉆具級(jí)配不合理
潛孔錘鉆進(jìn)鉆具結(jié)構(gòu)為?190 mm鉆頭+?180 mm沖擊器+?76 mm鉆桿,鉆具與鉆桿直徑級(jí)差大,且未使用相應(yīng)的扶正器,環(huán)空間隙較大,鉆桿橫向振動(dòng)強(qiáng)烈;鉆桿直徑小而長(zhǎng)度大,剛度不足,在鉆壓作用下更易產(chǎn)生彎曲變形,引起粗徑鉆具上端靠向孔壁,迫使鉆具軸線偏離原孔軸線;較大的環(huán)空間隙導(dǎo)致氣流速度較小,影響孔底巖屑的排出,不利于防斜[4]。
為解決裂隙溶洞層的漏失問題,同時(shí)改善鉆孔內(nèi)軟硬間層的造斜環(huán)境,在102~153 m采用橋堵材料+水泥漿復(fù)合堵漏的方式,回填堵漏糾斜。先依次投注黏土球、廢麻繩、鋸末等惰性堵漏材料,再用水泵灌注水灰比0.5的水泥漿,注漿完畢后立即替入清水[5]。待水泥漿完全凝固后,仍采用?180 mm潛孔錘工藝通孔糾斜,控制鉆進(jìn)參數(shù)輕壓慢鉆。鉆進(jìn)至120 m停鉆測(cè)斜,發(fā)現(xiàn)斜度仍較大,達(dá)不到設(shè)計(jì)要求,糾斜失敗。
分析認(rèn)為導(dǎo)致糾斜失敗的主要原因有:①灌注水泥漿的強(qiáng)度與巖石的強(qiáng)度不一致,鉆具易向原孔斜段偏移;②鉆具級(jí)配不合理,鉆桿直徑偏小且未使用扶正器,鉆桿彎曲變形大導(dǎo)致鉆具傾斜。
由于現(xiàn)場(chǎng)鉆探機(jī)具配備不夠充分,決定更改糾斜工藝,放棄潛孔錘鉆進(jìn),采用金剛石單管鉆具糾斜。更換為?89 mm鉆桿,并設(shè)計(jì)定制了一種內(nèi)階梯孕鑲金剛石糾斜鉆頭,用于鉆孔糾斜。
4.1.1 鉆頭唇面設(shè)計(jì)
為解決鉆孔偏斜處巖坡的導(dǎo)斜問題,鉆頭唇面形狀設(shè)計(jì)為三級(jí)內(nèi)階梯式,唇面外高內(nèi)低。糾斜鉆進(jìn)時(shí),最外層切削刃率先接觸巖體,單邊垂直切削鉆孔偏斜處形成的巖坡,克服了全面鉆進(jìn)鉆頭及錐形鉆頭的巖坡打滑缺點(diǎn)。初始削坡糾斜時(shí),要嚴(yán)格控制鉆進(jìn)參數(shù),輕壓慢鉆吊著打,待外切削刃切削形成臺(tái)階和巖柱后,巖柱將起到導(dǎo)向保直防偏斜的效果,此時(shí)可以適當(dāng)提高鉆壓和轉(zhuǎn)速。由于糾斜鉆進(jìn)過程中不能施加過大的鉆壓,因此要盡量減小鉆頭的底唇面面積,以獲得較高的單位比壓,提高鉆頭的碎巖能力。
4.1.2 鉆頭胎體設(shè)計(jì)
灰?guī)r地層為中硬中等研磨性,因此選擇胎體硬度HRC30,以確保在軟硬層均能獲得良好的鉆進(jìn)效率。金剛石濃度和粒度的選擇對(duì)于金剛石鉆頭的鉆進(jìn)效率有重要影響。金剛石濃度偏高時(shí),鉆頭胎體端面的金剛石與巖石的接觸面積增大,減小了單粒金剛石上的平均壓力,導(dǎo)致金剛石壓入巖石的深度較小,降低金剛石的碎巖效率。反之,若金剛石濃度偏低,在鉆頭胎體端面出露的金剛石太少,導(dǎo)致單粒金剛石上面的平均壓力過大,出露的金剛石過早的磨損或崩刃、脫粒,嚴(yán)重影響鉆頭壽命。金剛石粒度與巖層性質(zhì)、鉆進(jìn)參數(shù)、金剛石濃度等參數(shù)有關(guān),一般來說巖石越硬,粒度應(yīng)越小。結(jié)合地層情況及鉆進(jìn)參數(shù),胎體選擇采用不同粒度(46~80目)的金剛石混鑲,濃度為60%[6,7]。
鉆頭的結(jié)構(gòu)參數(shù):外徑190 mm,內(nèi)徑150 mm,胎體高度25 mm,水口數(shù)20個(gè),鉆頭如圖2所示。
圖2 內(nèi)階梯金剛石糾斜鉆頭示意圖
為降低鉆桿柱的橫向振動(dòng),提高鉆桿柱的穩(wěn)定性,在桿柱中每間隔10 m安裝一個(gè)扶正器(?89~?190 mm),且保證扶正器位于?219 mm套管中,以便發(fā)生鉆桿斷裂事故時(shí)加快處理速度。鉆具結(jié)構(gòu)為?190 mm金剛石鉆頭+?185 mm單管鉆具+?89 mm鉆桿+扶正器(?89~?190 mm)。
糾斜施工過程中根據(jù)鉆進(jìn)情況及時(shí)調(diào)整鉆進(jìn)參數(shù),在滿足鉆頭破巖能力的情況下要盡量選擇小鉆壓,低轉(zhuǎn)速,以達(dá)到控制井斜的目的。經(jīng)過現(xiàn)場(chǎng)實(shí)踐,選擇的鉆進(jìn)參數(shù)為:鉆壓8~16 kN,轉(zhuǎn)速100~160 r/min,泥漿泵泵量160 L/min。對(duì)于沖洗液的要求主要是提高黏度,保證沖洗液攜帶巖粉的能力,保持孔底清潔。沖洗液配方:5%膨潤(rùn)土+6%純堿+0.2%CMC+0.1%PHP;沖洗液性能參數(shù):黏度26~30 s,密度1.03~1.05 g/cm3,濾失量9~12 mL/30 min,泥餅0.5~1 mm。
自孔深108 m處開始糾斜施工,進(jìn)尺1 m,成功取出月牙形巖心兩段,每段長(zhǎng)約300 mm,如圖3所示,削坡成功,初步判斷糾斜工藝有效。提鉆測(cè)斜,斜度<1°,證明了內(nèi)階梯金剛石鉆頭糾斜工藝的可行性。
圖3 糾斜施工取出的月牙形巖心
繼續(xù)采用該鉆進(jìn)工藝施工,通過控制鉆進(jìn)參數(shù),加強(qiáng)鉆孔質(zhì)量監(jiān)控,勤測(cè)斜,成功鉆進(jìn)至120 m,鉆孔測(cè)斜數(shù)據(jù)見表1,最大偏斜距離1.24 m,孔斜2.5°,孔斜控制較好,滿足鉆孔要求,糾斜成功。
表1 白家疃地震臺(tái)觀測(cè)井測(cè)斜數(shù)據(jù)表
由于鉆探機(jī)具配置的不夠合理,本次施工中存在的最大問題是鉆頭與鉆桿直徑級(jí)差較大,過大的環(huán)空間隙既會(huì)導(dǎo)致鉆孔的偏斜,又降低了沖洗液的上返流速,嚴(yán)重影響鉆進(jìn)效率。金剛石單管鉆具雖然糾斜成功,但鉆進(jìn)效率僅約為3米/班次。對(duì)于大口徑正循環(huán)鉆井來說,沖洗液的上返速度推薦值最小為0.3 m/s,可以根據(jù)下式計(jì)算滿足該流速時(shí)所需的理論泵量:
式中:Q—泥漿泵排量,m3/s;v—上返流速,m/s;D—環(huán)空間隙大徑,m;d—環(huán)空間隙小徑,m;m—上返速度不均勻系數(shù),1.03~1.1。
當(dāng)環(huán)空面積一定時(shí),沖洗液的上返流速與泥漿泵的排量成正比,本次施工各孔段排渣所需的理論最小泵量如表2所示。
表2 鉆進(jìn)中各孔段所需的理論最小泵量
由表2可見,過大的環(huán)空間隙致使盡管使用了BWF160泥漿泵的最大排量,仍不能滿足鉆孔的排渣需求,這導(dǎo)致了以下問題:
(1)沖洗液上返流速不足,造成巖粉在孔底堆積,重復(fù)破碎,影響了鉆進(jìn)的效率,加劇了鉆頭磨損;
(2)巖粉堆積可能會(huì)造成埋鉆事故,此外,為提高較大環(huán)空中鉆桿柱的穩(wěn)定性而安裝了多個(gè)扶正器,又進(jìn)一步導(dǎo)致巖屑易聚集形成“砂橋”卡鉆[8];
(3)巖屑的堆積也會(huì)影響鉆頭在孔底的穩(wěn)定性,導(dǎo)致鉆孔偏斜。
通過該鉆孔的糾斜實(shí)踐,項(xiàng)目組吸取了深刻的教訓(xùn),也學(xué)習(xí)了豐富的經(jīng)驗(yàn),為今后的施工打下了良好的基礎(chǔ)。
(1)在巖溶裂隙發(fā)育的地層鉆進(jìn)施工時(shí)要特別注意孔斜的預(yù)防,需要結(jié)合具體工況,合理地選擇鉆探機(jī)具、鉆具結(jié)構(gòu)、沖洗液及鉆進(jìn)參數(shù)。大口徑鉆探施工中,合理的鉆具級(jí)配是保證鉆探施工效率及質(zhì)量的關(guān)鍵問題,環(huán)空間隙太大既會(huì)影響鉆桿柱的穩(wěn)定性從而造成孔斜,又會(huì)嚴(yán)重影響鉆探施工效率,導(dǎo)致事倍功半。
(2)內(nèi)階梯金剛石鉆頭糾斜效果明顯,解決了鉆孔偏斜處巖坡的導(dǎo)斜難題,具有良好的糾斜導(dǎo)正作用,配合合理的鉆具結(jié)構(gòu)及采用低壓、慢轉(zhuǎn)的鉆進(jìn)參數(shù),可以有效完成孔斜的糾正。
(3)采用潛孔錘同心跟管鉆進(jìn)成功穿過了第一層溶洞,測(cè)井結(jié)果表明鉆孔垂直度良好,證明了該工藝有較好的防斜能力。
(4)水泥漿+惰性材料雖然成功封堵了巖溶裂隙層的漏失,但若要提高糾斜施工的成功率,還需做好巖石的強(qiáng)度檢測(cè),以便配制強(qiáng)度相符的混凝土,消除巖層的軟硬差異。
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