李國(guó)驍,曾永壽,段成義
(重慶市映天輝氯堿化工有限公司,重慶 長(zhǎng)壽 401221)
重慶市映天輝氯堿化工有限公司主要從事氯堿生產(chǎn),是重慶天原實(shí)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司、重慶江北化肥有限公司、重慶昊然控股集團(tuán)有限公司共同持股的混合所有制企業(yè),主要裝置為18萬t/a燒堿、3萬t/a三氯乙烯裝置。
近年來,映天輝公司引進(jìn)、消化以及自主研發(fā)的多項(xiàng)新工藝、新技術(shù)都得到了成功應(yīng)用,特別是在2014年與園區(qū)MDI項(xiàng)目成功合作,為MDI項(xiàng)目長(zhǎng)期、穩(wěn)定地提供精制氯氣、32%及50%液堿,并回收處理MDI裝置返回的廢鹽水,為公司發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
2015年MDI項(xiàng)目建成投產(chǎn),該項(xiàng)目產(chǎn)生廢鹽水88 t/h全部返回公司進(jìn)行處理。處置后用工業(yè)鹽進(jìn)行重飽和作為氯堿生產(chǎn)原料使用。結(jié)合之前全鹵制堿工藝對(duì)比每使用1 t工業(yè)鹽與1 t鹵鹽對(duì)比投入成本約增加120元。結(jié)合2017年MDI配套電解鹽酸裝置建成后返回廢鹽水濃度由當(dāng)前的19%~20%降低至15%,處置量由原來的88 t/h降低至66 t/h,化鹽量將由當(dāng)前8.3 t/h上升至9.7 t/h,使得該公司處置成本進(jìn)一步加大,為此有必要盡快對(duì)當(dāng)前的MVR裝置進(jìn)行擴(kuò)建改造。建成后(1)氯堿裝置將再次實(shí)現(xiàn)全鹵制堿。按年生產(chǎn)8 000 h計(jì),在MDI釋放產(chǎn)能后,將減少工業(yè)鹽采購(gòu)7.76萬t,節(jié)約化鹽成本九百余萬元;(2)能夠提升對(duì)MDI廢鹽水的處置能力,提升當(dāng)前運(yùn)行裝置的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。
(1)擴(kuò)建后實(shí)現(xiàn)全鹵制堿,并能在當(dāng)前做到鹽水處理系統(tǒng)運(yùn)行成本最優(yōu)。
(2)實(shí)現(xiàn)全鹵制堿同時(shí)能夠解決系統(tǒng)硫酸根富集問題,不在二次投資擴(kuò)建膜法脫硝。
(3)解決鹽水系統(tǒng)TOC、氯酸鈉、碘離子等富集問題。
(4)同時(shí)利用原MDI配套項(xiàng)目剩余的一套蒸發(fā)水量80 t/hMVR裝置。
(5)能夠?yàn)楹罄m(xù)的晶須硫酸鈣項(xiàng)目提供合格的硫酸鈉。
(1)2017年4月Basf提升產(chǎn)能后,返回廢鹽水量由 88 t/h(76.5 m3/h)降至 66 t/h(60 m3/h);濃度由200~220 g/L降至165 g/L。
(2)期間電解返回淡鹽水量160~175 m3/h;濃度200~220 g/L。
(3)待建項(xiàng)目晶須硫酸鈣返回鹽水流量5~7 m3/h,濃度150~165 g/L。
(4)螯合樹脂塔再生回收水量平均約5 m3/h,濃度150~165 g/L。
(5)其他投資項(xiàng)目后續(xù)4萬~5萬t/a副產(chǎn)鹽需要洗鹽和蒸發(fā)處置。
當(dāng)前MVR裝置的處理能力:設(shè)計(jì)蒸發(fā)水量60t/h,實(shí)際運(yùn)行只有55 t/h。
2017年4月MDI裝置產(chǎn)能釋放后,返回廢鹽水濃度只有約13%~15%,帶有的水含量更高,平衡系統(tǒng)水量需求更大,至少需要蒸發(fā)水量為80 t/h。
(1)淡鹽水全部濃縮后約為153 m3/h濃度≥310 g/L的濃鹽水,需要增加鹵水量60~100 m3/h。若無返回廢鹽水出現(xiàn)停車,氯堿滿負(fù)荷運(yùn)行需要使用鹵水90~130 m3/h。
(2)系統(tǒng)新增硫酸鈉量:鹵水帶入系統(tǒng)硫酸根離子總量為533~888 kg/h,亞硫酸鈉帶入系統(tǒng)硫酸鈉約為77 kg/h,合計(jì)610~965 kg/h。若無廢鹽水返回后,系統(tǒng)增加用鹵90~130 m3/h,帶入硫酸鈉最大約1 154 kg/h,總量將達(dá)到1 230 kg/h。
(1)當(dāng)前膜法脫硝設(shè)計(jì)能力660 kg/h,裝機(jī)容量539.5 kW,實(shí)際運(yùn)行300~350 kg/h。系統(tǒng)總在線負(fù)荷680 kW·h,設(shè)計(jì)脫硝消耗0.65 kW·h/kg硫酸鈉,實(shí)際運(yùn)行約2 kW·h/kg硫酸鈉。
(2)受TOC的影響當(dāng)前每年更換1次納濾膜,費(fèi)用約100萬元/套。
(3)若提升系統(tǒng)用鹵量,需要在此投資擴(kuò)建1套脫銷能力至少為660 kg/h的脫硝裝置,預(yù)期投入費(fèi)用約七百萬元,并持續(xù)增加脫硫酸鈉的運(yùn)行費(fèi)用。
為實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo),該公司提出了5個(gè)待選方案進(jìn)行比選,見表1。
表1 待選方案
(1)方案1參照當(dāng)前工藝,投資最小;方案2擬考慮濃縮排TOC;方案3參照MDI原配套MVR項(xiàng)目工藝,擬考慮濃縮排TOC,并為新項(xiàng)目提供元明粉。該公司氯堿系統(tǒng)蒸發(fā)總水量88~95 t/h,選擇方案1、方案2或方案3,蒸發(fā)能力均為60 t/h,均會(huì)導(dǎo)致單套系統(tǒng)不滿足生產(chǎn)需要,2套系統(tǒng)長(zhǎng)期處于低負(fù)荷運(yùn)行,同時(shí)會(huì)新增脫硝費(fèi)用,總體經(jīng)濟(jì)效果不佳,建議不選用。
(2)方案4采用MDI原配套MVR項(xiàng)目工藝,擬考慮濃縮排TOC,并為新項(xiàng)目提供元明粉。該方案基本滿足當(dāng)前裝置需求能力,在操作彈性范圍50%~110%,基本滿足1套(80 t/h)MVR裝置生產(chǎn),且可以停運(yùn)當(dāng)前MVR裝置,且滿足后期項(xiàng)目需要較高純度芒硝的需求。但方案4與之前的其他方案類似需要同步新建脫硝裝置,產(chǎn)生較高的脫硝運(yùn)行費(fèi)用,且納濾膜運(yùn)行能力不穩(wěn)定,建議不選用。
(3)方案5參照某類似MVR項(xiàng)目成功工藝,擬考慮濃縮排TOC,并淘汰當(dāng)前膜法脫硝裝置,改用熱法脫硝工藝。該方案運(yùn)行至滿負(fù)荷基本滿足1套(80 t/h)MVR裝置生產(chǎn),可以停運(yùn)當(dāng)前MVR裝置,且滿足后期項(xiàng)目需要較高純度芒硝的需求。通過1套(80 t/h)MVR裝置鹽硝聯(lián)產(chǎn),同時(shí)停運(yùn)現(xiàn)有MVR裝置(60 t/h)和膜法脫硝裝置,可使建設(shè)費(fèi)用及運(yùn)行成本降至最低。
綜上,重點(diǎn)考慮選用方案5。
(1)利用天原剩余1套MVR的閑置資產(chǎn),整合現(xiàn)有MVR裝置,避免了2套裝置低負(fù)荷運(yùn)行成本。為后續(xù)區(qū)域鹽酸一體化營(yíng)銷戰(zhàn)略作鋪墊。
(2)利用鹽硝聯(lián)產(chǎn)工藝替代了當(dāng)前受TOC影響較大的膜法脫硝裝置,促進(jìn)了脫硝裝置的穩(wěn)定運(yùn)行。
(3)利用鹽硝聯(lián)產(chǎn)工藝,可以利用排濃縮液的方式,及時(shí)將影響離子膜運(yùn)行的碘富集,有利于穩(wěn)定離子膜的運(yùn)行效率。
(4)利用鹽硝聯(lián)產(chǎn)工藝,在排碘過程中,能夠?qū)⑾到y(tǒng)濃縮的氯酸鈉每小時(shí)約200~300 kg排出系統(tǒng)。通過該方式直接消除了當(dāng)前氯酸鹽裝置的運(yùn)行成本(年運(yùn)行費(fèi)用約800萬元左右,酸堿蒸氣消耗費(fèi)用)。
(5)能夠適當(dāng)排出當(dāng)前系統(tǒng)富集的TOC等物質(zhì),降低脫TOC裝置的運(yùn)行成本。
(6)產(chǎn)能擴(kuò)大后,裝置的保險(xiǎn)系數(shù)增加,穩(wěn)定性增強(qiáng)。當(dāng)1套裝置故障時(shí),另外一套裝置還有60 t/h的蒸發(fā)處置能力。
(7)利用鹽硝聯(lián)產(chǎn),能夠?yàn)楫?dāng)前正在建設(shè)中的晶須硫酸鈣提供98%的芒硝。
(8)能夠?qū)崿F(xiàn)裝置富裕蒸汽的利用價(jià)值,利用富裕蒸汽成本沖減了膜法脫硝的運(yùn)行成本和換膜投入成本。
(1)項(xiàng)目建設(shè)符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策
本項(xiàng)目屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2011年版)(2013年修正)》中鼓勵(lì)類第三十八條“環(huán)境保護(hù)與資源節(jié)約綜合利用”第23款規(guī)定的“節(jié)能、節(jié)水、節(jié)材環(huán)保及資源綜合利用等技術(shù)開發(fā)、應(yīng)用及設(shè)備制造”,項(xiàng)目建設(shè)符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策。
(2)適應(yīng)區(qū)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需要
擬建項(xiàng)目所在的重慶長(zhǎng)壽化工園區(qū)由天然氣化工區(qū)、石油化工區(qū)、精細(xì)化工區(qū)及化工材料區(qū)組成;是集天然氣化工、石油化工、生物化工及新材料四大產(chǎn)業(yè)于一體的綜合性化工園區(qū),是國(guó)家循環(huán)經(jīng)濟(jì)試點(diǎn)園區(qū)。本項(xiàng)目的建設(shè)可提高對(duì)于園區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目MDI一體化項(xiàng)目廢鹽水的處置能力,適應(yīng)區(qū)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需要。
(3)提高抗風(fēng)險(xiǎn)能力
新建MVR裝置產(chǎn)能、鹽硝聯(lián)產(chǎn)工藝,有利于提升裝置的整體穩(wěn)定性,有助于保障MVR的穩(wěn)定性和提升對(duì)MDI淡鹽水的處置能力、操作彈性及抗風(fēng)險(xiǎn)能力。
(4)適應(yīng)建設(shè)單位產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的需要
本項(xiàng)目建成投產(chǎn)后,實(shí)現(xiàn)全鹵同時(shí)能夠解決系統(tǒng)硫酸根富集問題,不再二次投資擴(kuò)建膜法脫硝;可解決鹽水系統(tǒng)TOC、氯酸鈉、碘等富集問題。配合公司晶須硫酸鈣項(xiàng)目,能夠提供合格的硫酸鈉,有利于增強(qiáng)建設(shè)單位競(jìng)爭(zhēng)力。
(5)預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益
本項(xiàng)目建成后利用整合現(xiàn)有MVR裝置,避免了2套裝置低負(fù)荷運(yùn)行,能夠?qū)崿F(xiàn)裝置富裕蒸汽的利用價(jià)值,有利于公司降低運(yùn)營(yíng)成本,有利于將其技術(shù)優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì),促進(jìn)公司發(fā)展,提升企業(yè)經(jīng)濟(jì)規(guī)模和經(jīng)濟(jì)效益。
(1)綜合以上各種工藝情況分析,結(jié)合當(dāng)前膜法脫硝的改造、硫酸鈣項(xiàng)目需求,并重點(diǎn)考慮配套項(xiàng)目設(shè)備的有效利用,選擇鹽硝聯(lián)產(chǎn)工藝,并對(duì)MDI配套項(xiàng)目設(shè)備進(jìn)行綜合改造,工藝重新設(shè)計(jì)以適應(yīng)MVR建成后的全鹵制堿需求。該項(xiàng)目建成后將有助于滿足公司當(dāng)前發(fā)展的整體需求,同時(shí)解決TOC對(duì)脫硝系統(tǒng)SRO膜的影響。新建MVR裝置產(chǎn)能、鹽硝聯(lián)產(chǎn)工藝,有利于提升裝置的整體穩(wěn)定性。
(2)鑒于當(dāng)前MVR、膜法脫硝、TOC等的綜合情況,氯堿裝置在此技術(shù)上進(jìn)行新建鹽硝聯(lián)產(chǎn)的MVR工藝已不再是簡(jiǎn)單進(jìn)行全鹵制堿優(yōu)化,此次改造更大的價(jià)值在于解決鹽水系統(tǒng)雜質(zhì)富集(TOC、碘、氯酸鈉)、高消耗、脫硝不穩(wěn)定及MDI項(xiàng)目廢鹽水長(zhǎng)周期穩(wěn)定使用,改善電解槽運(yùn)行環(huán)境,是針對(duì)當(dāng)前鹽水處理工藝的綜合性的技術(shù)升級(jí)和優(yōu)化。該技術(shù)是推動(dòng)MDI廢鹽水綜合高效實(shí)用的重要技術(shù)手段之一。