付艷玲(大慶油田有限責(zé)任公司第七采油廠)
污水站沉降罐的收油情況是減輕過(guò)濾段處理負(fù)荷的關(guān)鍵,同時(shí)也是制約著油田采出水處理效果的一個(gè)重要因素,它的處理效果主要是受沉降罐的收油、排泥、加藥等情況影響。第七采油廠目前雖然各站實(shí)施了連續(xù)收油工藝改造,但是由于沉降罐所采用的收油結(jié)構(gòu)為固定式,需要在罐頂用調(diào)節(jié)堰控制液位達(dá)到收油槽高度時(shí),才能收到污油,實(shí)際生產(chǎn)中無(wú)法實(shí)現(xiàn)有效收油,易導(dǎo)致罐上部浮油表面出現(xiàn)嚴(yán)重老化和結(jié)蠟,影響后端電脫水器正常運(yùn)行。而且沉降罐內(nèi)表層的污油會(huì)在冬季氣溫低的情況下形成油蓋,使罐內(nèi)污油老化進(jìn)而形成硬油蓋,使罐內(nèi)的污油無(wú)法回收,油層厚度的不斷增加,罐內(nèi)污水的有效沉降空間不斷減少,從而使污水的有效沉降時(shí)間縮短,對(duì)污水處理效果產(chǎn)生較大影響。
目前,油田沉降罐頂部污油的回收方法有沉降罐收油槽收油工藝、浮油收集器收油工藝和浮動(dòng)連續(xù)收油工藝等(表1),傳統(tǒng)的收油工藝均為間歇式運(yùn)行,冬季罐內(nèi)污油易老化進(jìn)而形成硬油蓋,影響處理水質(zhì)。第七采油廠主要采用的是收油槽收油工藝。為了更好地解決收油槽收油工藝調(diào)節(jié)堰生銹,使用年限短,沉降罐浮油回收問(wèn)題,開展自動(dòng)收油工藝試驗(yàn)。
葡二聯(lián)1#污水處理站目前有500 m3污水沉降罐4座,包括:2座一次沉降罐φ7.6 m×13.4 m;2座二次沉降罐φ8 m×11.4 m,均采用調(diào)節(jié)堰控制液位(常規(guī)固定收油工藝)收油工藝,調(diào)節(jié)堰平均7—8年需維修更換,而且由于容器上部收油進(jìn)入油系統(tǒng)后,受硫化物影響電脫水器頻繁垮電場(chǎng),影響油系統(tǒng)平穩(wěn)運(yùn)行,所以試驗(yàn)前沒(méi)有實(shí)現(xiàn)有效收油。罐內(nèi)污油高度超過(guò)0.7 m,導(dǎo)致出水含油量較高,站內(nèi)出水平穩(wěn)達(dá)標(biāo)難度較大,試驗(yàn)前的收油工藝采用沉降罐收油槽收油工藝,流程見(jiàn)圖1。有收油泵2臺(tái),型號(hào)為DY6-25×3、流量為6m3/h、揚(yáng)程為75m,運(yùn)一備一。
圖1 試驗(yàn)前沉降罐收油槽收油工藝
自動(dòng)收油工藝主要是利用PLC系統(tǒng)或二次儀表,對(duì)沉降罐內(nèi)液位和界面進(jìn)行測(cè)定,并與設(shè)定的值進(jìn)行比較,根據(jù)差值通過(guò)PLC系統(tǒng)程序調(diào)節(jié)或二次表的報(bào)警動(dòng)作對(duì)電動(dòng)閥或變頻器發(fā)出相應(yīng)的指令,使其動(dòng)作,從而使液位和界面穩(wěn)定在一定范圍內(nèi),自控原理見(jiàn)圖2。
表1 不同收油工藝介紹及優(yōu)缺點(diǎn)對(duì)比
圖2 液位自控原理
利用一次沉降罐已建的液位計(jì),接入新建的儀表控制箱,用于罐內(nèi)液位高度的測(cè)定,一次沉降罐的出水管安裝電動(dòng)閥1個(gè),與罐液位高度進(jìn)行聯(lián)鎖,根據(jù)設(shè)定液位值與罐內(nèi)測(cè)定的液面高度進(jìn)行對(duì)比,通過(guò)PID調(diào)節(jié),控制沉降罐出口電動(dòng)閥的動(dòng)作,確保沉降罐內(nèi)液位平穩(wěn)控制在收油高度,保證收油時(shí)不至于收水過(guò)多[1-2]。
在一次沉降罐內(nèi)加裝液位界面?zhèn)鞲衅?套,用于罐內(nèi)油水界面高度的測(cè)定,通過(guò)與一次沉降罐液位的對(duì)比,確定油層厚度,收油泵安裝變頻器1臺(tái),液位界面?zhèn)鞲衅鞫物@示后進(jìn)入新建變頻柜,與收油泵變頻形成閉環(huán)控制。在PLC系統(tǒng)(或智能數(shù)字調(diào)節(jié)儀)設(shè)定油水界面的高度范圍(界面?zhèn)鞲衅骱鸵何挥?jì)兩者之間的差值就是油層厚度),并通過(guò)數(shù)字量輸出點(diǎn)控制收油泵啟、停,油水界面低于設(shè)定下限值時(shí)自動(dòng)啟動(dòng)收油泵,油水界面高于設(shè)定上限值時(shí)關(guān)閉收油泵,這樣油厚始終保持在PLC系統(tǒng)或二次調(diào)節(jié)儀表設(shè)定的較小的范圍內(nèi)[3-5],達(dá)到自動(dòng)收油的目的,工藝流程見(jiàn)圖3。
現(xiàn)場(chǎng)工藝改造完成后,根據(jù)一次沉降罐的收油槽高度12.4 m,首次設(shè)定上、下限報(bào)警液位并試驗(yàn)運(yùn)行(表2)。
圖3 自動(dòng)收油試驗(yàn)工藝流程
首次運(yùn)行時(shí),沉降罐油厚數(shù)據(jù)經(jīng)測(cè)為70.6 cm,收油泵工頻運(yùn)行,通過(guò)泵房看窗觀察,發(fā)現(xiàn)收油泵看窗所收均為污油,收油泵運(yùn)行8.25 h后,觀察收油泵看窗所收污油顏色變淡,上罐頂檢測(cè)罐頂油厚不到10 cm。通過(guò)持續(xù)觀察、檢測(cè)罐頂油厚,當(dāng)液位顯示為12.4 m時(shí)收油槽口未露出液面,經(jīng)過(guò)多次調(diào)整、試驗(yàn),最終確定二次儀表的高低液位報(bào)警值(表2)。
表2 二次儀表報(bào)警液位設(shè)定值 單位:m
為確保原油脫水系統(tǒng)平穩(wěn)運(yùn)行、水質(zhì)有效提升,對(duì)收油泵運(yùn)行周期及排量等參數(shù)進(jìn)行了優(yōu)化,摸索總結(jié)沉降罐自動(dòng)收油工藝科學(xué)的運(yùn)行管理方式。根據(jù)對(duì)沉降罐油層厚度的跟蹤分析發(fā)現(xiàn),沉降罐每天油厚增加5.42 cm(圖4)。
圖4 沉降罐罐頂油厚隨時(shí)間變化曲線
1)常規(guī)收油槽收油工藝費(fèi)用主要包括罐內(nèi)清淤、調(diào)節(jié)堰成本及安裝,費(fèi)用為10.9萬(wàn)元,自動(dòng)收油工藝主要包括變頻器、一次表、二次儀表箱和電動(dòng)閥等,費(fèi)用為8.7萬(wàn)元,節(jié)省了2.2萬(wàn)元。
2)經(jīng)過(guò)運(yùn)行發(fā)現(xiàn)沉降罐自動(dòng)收油工藝能實(shí)現(xiàn)罐頂污油的有效回收,有利于降低污水的含油量,同時(shí)自動(dòng)收油工藝不需要工人上下罐人工操作,減少了工人的勞動(dòng)強(qiáng)度,解決了調(diào)節(jié)堰容易生銹,使用年限短的問(wèn)題。
3)采取沉降罐出口電動(dòng)閥與液位計(jì)聯(lián)鎖控制,使沉降罐液位保持在收油與溢流之間的高度范圍內(nèi)的沉降罐自動(dòng)收油工藝,可實(shí)現(xiàn)根據(jù)油層厚度自動(dòng)啟、停收油泵,達(dá)到自動(dòng)收油的目的,改變了傳統(tǒng)收油工藝依靠人工上罐頂操作調(diào)節(jié)堰、來(lái)液不穩(wěn)定時(shí)液位和油水界面不易控制等問(wèn)題,具有很好的推廣前景。
4)沉降罐自動(dòng)收油工藝依賴于一次儀表的測(cè)量準(zhǔn)確度,靜壓式液位計(jì)較磁性浮子液位計(jì)測(cè)量穩(wěn)定性更好,但是存在一定誤差,為方便在沉降罐內(nèi)安裝油水界面儀,建議浮球式油水界面儀的高度宜在2.5 m以內(nèi)。
5)建議結(jié)合沉降罐清淤、罐體維修改造,增設(shè)沉降罐出口電動(dòng)調(diào)節(jié)閥及油水界面儀;結(jié)合節(jié)能改造,增設(shè)收油泵變頻控制。
經(jīng)過(guò)一年多的運(yùn)行發(fā)現(xiàn),根據(jù)來(lái)液含油量的不同,收油泵5天左右自動(dòng)啟泵一次,泵工頻運(yùn)行時(shí)間為2—3 h,污油厚度適中保持在0.3 m以下。取樣檢測(cè)對(duì)比收油前后污水水質(zhì),含油量由58 mg/L降低至44.6 mg/L;懸浮物由126 mg/L降低至42.7 mg/L。
為了進(jìn)一步優(yōu)化收油泵的運(yùn)行,減少收油泵自動(dòng)啟動(dòng)次數(shù),開展按照沉降罐罐頂油層厚度不超過(guò)0.8 m運(yùn)行試驗(yàn),經(jīng)過(guò)9—11月試驗(yàn),收油泵15天左右自動(dòng)啟泵一次,泵工頻運(yùn)行時(shí)間為8 h,取樣檢測(cè)對(duì)比收油前后污水水質(zhì),含油量由92 mg/L降低至53.2 mg/L;懸浮物由54 mg/L降低至35.6 mg/L。
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