邊孝琦 任春梅 劉永斌 馬緒軍
中石油作為國(guó)內(nèi)最大油氣生產(chǎn)商和供應(yīng)商,同時(shí)也是高耗能企業(yè),能源消耗量約占全國(guó)能源消費(fèi)總量的3%。為實(shí)現(xiàn)國(guó)家節(jié)能減排的約束性目標(biāo),2017年計(jì)劃實(shí)現(xiàn)節(jié)能量72×104t(標(biāo)煤),任務(wù)十分艱巨。
與國(guó)內(nèi)其它油田相比,大慶油田地處高寒地帶,環(huán)境溫度低,極端最低氣溫-36.2℃,冰凍時(shí)間長(zhǎng),平均積雪天數(shù)192天,并且原油物性差,原油具有“三高”特點(diǎn),即含蠟量高(20%~35%)、凝固點(diǎn)高(30~40℃)、黏度高(21~59 mPa·s)。由于上述不利條件的存在,導(dǎo)致集輸系統(tǒng)能耗高,建設(shè)投資和運(yùn)行成本高等問(wèn)題,客觀上制約了油田的低成本、高效益開發(fā)建設(shè)。
大慶油田能量消耗主要集中在集輸系統(tǒng),因此,油田地面科研人員,多年來(lái)堅(jiān)持不懈地創(chuàng)新新技術(shù)、探索新模式,努力為實(shí)現(xiàn)油田高效開發(fā)提供技術(shù)支持。
油田地面工程技術(shù)發(fā)展的總體目標(biāo)在不同時(shí)期有不同的側(cè)重。目前,油氣集輸主體工藝的總體要求是以“三全、兩配套、一化”為目標(biāo)。“三全”即油、氣、水系統(tǒng)全密閉,油、氣、水產(chǎn)物全處理,油、氣、水質(zhì)量全合格;“兩配套”即配套高效低耗工藝、高效節(jié)能設(shè)備;“一化”即生產(chǎn)管理自動(dòng)化。其中,以高效低耗工藝、高效節(jié)能設(shè)備配套的高效工藝系統(tǒng)是近期科技工作的重點(diǎn)[1]。
近些年,通過(guò)低耗節(jié)能集輸技術(shù)攻關(guān),率先在我國(guó)石油系統(tǒng)試驗(yàn)研究成功可大面積推廣應(yīng)用的高寒地區(qū)高凝原油采出液低溫集輸處理工藝技術(shù),形成了低溫集油、低溫脫水、單管環(huán)狀摻水等低能耗運(yùn)行模式,突破了現(xiàn)行技術(shù)界限,使其能耗和效率指標(biāo)都達(dá)到了高效集輸與處理系統(tǒng)要求的指標(biāo),取得了顯著的經(jīng)濟(jì)效益。
低溫集油是油田進(jìn)入高含水開發(fā)后期降低能耗的重要手段之一,可以實(shí)現(xiàn)節(jié)氣、節(jié)電的雙重效果。
“十二五”期間,大慶油田承擔(dān)了中石油股份公司低碳重大科技專項(xiàng)首席課題“高含水油田節(jié)能節(jié)水關(guān)鍵技術(shù)研究”,認(rèn)真分析高含水原油集輸特性,以管輸特性研究為手段,大力開展低溫集油科技攻關(guān)。針對(duì)油田高含水期特點(diǎn),積極實(shí)踐與探索,通過(guò)室內(nèi)模擬計(jì)算與現(xiàn)場(chǎng)透明管試驗(yàn)確定了不加熱集輸和處理的技術(shù)界限和實(shí)現(xiàn)方式。根據(jù)油井的產(chǎn)液量、含水率和井口回壓來(lái)確定采用低溫集油的類型,形成了停摻水集油、摻常溫水集油、降溫?fù)剿腿N工藝類型。并研制出了定量摻水閥與油井定量摻水新工藝,形成了保障摻常溫水不加熱集油系統(tǒng)長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行的關(guān)鍵技術(shù)[1]。
“十二五”期間,大慶油田的單井摻水量較“十一五”初期平均降低40%~50%。截止到2016年底,大慶油田實(shí)施各類不加熱集輸油井4.94萬(wàn)口,季節(jié)性停運(yùn)加熱爐757臺(tái),停運(yùn)摻水泵366臺(tái),可節(jié)約能耗40%以上,其中2016年集輸噸液耗氣1.33 m3,噸液耗電1.37 kWh,分別比上一年降低0.01 m3,0.02 kWh。
進(jìn)入高含水開發(fā)后期,大慶長(zhǎng)垣油田一段游離水脫除溫度38~40℃。通過(guò)室內(nèi)藥劑篩選和現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn),研發(fā)了低溫破乳劑,在來(lái)液含水90%左右、聚合物含量在100~260 mg/L情況下,使游離水脫除溫度降低到30~32℃。上述條件下所有游離水脫除器運(yùn)行正常,處理后各項(xiàng)指標(biāo)滿足生產(chǎn)需要。研發(fā)的低溫破乳劑在采出液低溫狀態(tài)下具有良好的破乳性能,具有取代常規(guī)破乳劑、廣泛應(yīng)用的前景。
通過(guò)對(duì)大慶油田低溫游離水脫除技術(shù)研究,突破了現(xiàn)行的采出液集輸處理技術(shù)界限,形成了采出液集輸處理的低能耗運(yùn)行模式,集輸噸油耗氣降低了40%。
為了簡(jiǎn)化地面工藝技術(shù),降低建設(shè)投資和運(yùn)行成本,地面原油集輸工藝一直在不斷的探索與創(chuàng)新,經(jīng)過(guò)多年來(lái)的摸索,外圍油田集油工藝已由90年代初期的雙管摻水集油工藝逐步發(fā)展成為今天單管環(huán)狀減量摻水工藝,與雙管摻水流程相比,集油工藝由三級(jí)布站改為二級(jí)半布站,雙管改為單管多井串接,計(jì)量站改為集油閥組間,固定熱洗改為活動(dòng)熱洗,集油、摻水管道及站內(nèi)設(shè)施大幅度減少,耗電、耗氣量明顯下降。截止到2016年底,大慶油田共有19 692口油井采用該工藝,取得了降低投資和節(jié)約能耗30%以上的效果。
結(jié)合科技創(chuàng)新和技術(shù)突破,大慶油田在規(guī)劃設(shè)計(jì)中深入貫徹“少煙工程”的理念,積極推廣應(yīng)用優(yōu)化的工藝參數(shù)和簡(jiǎn)化的建設(shè)模式,達(dá)到降本增效的目的。
1)全面推廣不加熱集油不具備條件。大慶油田環(huán)境溫度低,并且原油具有“三高”特點(diǎn),需要采取摻水伴熱等方式確保正常集輸;同時(shí)老區(qū)通過(guò)三次采油,有含水下降歷經(jīng)轉(zhuǎn)向點(diǎn)的情況,外圍油井含水一般由低到高,也有途經(jīng)轉(zhuǎn)向點(diǎn)的過(guò)程,上述條件決定了必須通過(guò)摻水等方式來(lái)緩解轉(zhuǎn)向點(diǎn)集輸困難的問(wèn)題,所以目前全面推廣不加熱集油尚不具備條件。
2)全面推廣單管集油不具備條件。長(zhǎng)垣老區(qū)產(chǎn)液量高的高凝油井,熱洗周期短,需要建設(shè)固定熱洗流程,同時(shí)為了滿足單井計(jì)量精度的需要,老區(qū)仍需采用雙管摻水熱洗流程,所以目前大慶油田全面推廣單管集油尚不具備條件。
鑒于上述原因,如何摻好水,即能起到節(jié)能作用,又能保證生產(chǎn)是大慶油田首要解決的問(wèn)題,實(shí)踐證明降低集輸溫度,降低摻水量是目前大慶油田節(jié)能降耗的最佳方式。
1)工藝及參數(shù)優(yōu)化。為了降低集輸能耗,合理利用資源,油田設(shè)計(jì)人員總結(jié)已有科研成果,經(jīng)認(rèn)真分析和反復(fù)研討,突破傳統(tǒng)技術(shù)瓶頸,總結(jié)出一套適合高寒地區(qū)的低溫集輸處理工藝參數(shù)。
優(yōu)化后油井采出液進(jìn)站溫度相對(duì)優(yōu)化前降低了3~5℃,降低到目前的凝固點(diǎn)進(jìn)站;平均單井摻水量老區(qū)降低30%左右,外圍降低40%左右。通過(guò)低溫破乳劑的使用,將大慶長(zhǎng)垣油田一段游離水脫除溫度降低到30~32℃,降低8℃左右。
通過(guò)集輸工藝優(yōu)化,將外圍低產(chǎn)井的集油工藝由雙管摻水簡(jiǎn)化為單管環(huán)狀摻水,優(yōu)化后摻水量降低30%以上。
2)優(yōu)化效果。優(yōu)化后的工藝參數(shù)使得集輸能耗下降,地面建設(shè)投資降低,經(jīng)濟(jì)效益和節(jié)能效果顯著。另外新的技術(shù)參數(shù)推廣應(yīng)用后,不僅新井應(yīng)用新的技術(shù)參數(shù)進(jìn)行設(shè)計(jì),同時(shí)已建油井也按新技術(shù)參數(shù)運(yùn)行,即增大了已建站場(chǎng)設(shè)施的利用潛力,又減少了新增建設(shè)規(guī)模。
對(duì)于2017年新建的水驅(qū)油井,按照新的工藝參數(shù),在產(chǎn)能中采用PIPEPHASE軟件進(jìn)行模擬計(jì)算,通過(guò)不斷調(diào)整計(jì)算模型中單井摻水量、集輸管徑等16項(xiàng)輸入?yún)?shù)(單井產(chǎn)油量、產(chǎn)液量、含水率、油氣比,擬選管道外徑、內(nèi)徑,管道長(zhǎng)度、K值,原油密度、凝固點(diǎn)、黏度,天然氣密度,井口出油溫度,平均地溫,擬定單井摻水量、摻水溫度),經(jīng)多次反復(fù)試算,在滿足單井回壓低于1MPa,產(chǎn)液進(jìn)轉(zhuǎn)油站溫度達(dá)到凝固點(diǎn)的條件下,最終確定上述新井摻水量相對(duì)參數(shù)調(diào)整之前降低30%~40%,2017年可減少摻水量440×104m3,可少建1.5 MW摻水爐16臺(tái)、40 m3/h摻水泵15臺(tái)、?4×16的三合一2臺(tái),減少泵房面積240m2、占地面積2400 m2,該項(xiàng)可節(jié)約建設(shè)投資2450萬(wàn)元。
對(duì)于2017年采用單管環(huán)狀摻水集油工藝的外圍新井,集油管道數(shù)量與雙管摻水工藝相比節(jié)省40%以上,同時(shí)站內(nèi)新建規(guī)??s減30%以上,整體建設(shè)投資降低30%以上,2017年采用單管環(huán)狀摻水工藝的新井預(yù)計(jì)可節(jié)約投資3100萬(wàn)元;可減少摻水量250×104m3。
摻水量降低后還使外圍單管環(huán)狀摻水工藝油井的集輸半徑增大20%以上,集輸管徑縮減一級(jí)以上(如DN65可降為DN50),通過(guò)縮減集輸管徑,預(yù)計(jì)2017年可節(jié)約建設(shè)投資2800萬(wàn)元。
對(duì)于2017年大慶長(zhǎng)垣老區(qū)的新井,相對(duì)參數(shù)調(diào)整之前,2017年可減少一段脫水加熱負(fù)荷6MW,少建1.5 MW摻水爐4臺(tái)、可節(jié)約建設(shè)投資480萬(wàn)元;預(yù)計(jì)可減少年運(yùn)行費(fèi)用690萬(wàn)元。
即通過(guò)集輸參數(shù)優(yōu)化和工藝簡(jiǎn)化,預(yù)計(jì)2017年可節(jié)約建設(shè)投資共計(jì)8830萬(wàn)元;可減少集輸耗氣3300×104m3,減少集輸耗電680×104kWh,可減少年運(yùn)行費(fèi)用4360萬(wàn)元。
1)優(yōu)化方式。站場(chǎng)設(shè)置供熱系統(tǒng)需滿足工藝伴熱和廠房采暖兩種需要,采暖負(fù)荷僅占總供熱負(fù)荷的20%~35%。在高寒的生產(chǎn)環(huán)境下,既要滿足生產(chǎn)管理,又要節(jié)能降耗,設(shè)計(jì)人員采取了多項(xiàng)有效措施:
一是站場(chǎng)內(nèi)閥組間、大罐閥室不采暖;二是遠(yuǎn)離集中熱源的計(jì)量站采用井口摻熱水作為熱源;三是采暖熱水進(jìn)戶設(shè)可調(diào)節(jié)閥門,用于室內(nèi)溫度調(diào)節(jié);四是用室內(nèi)工藝管道及機(jī)泵散熱補(bǔ)償部分采暖用熱。
同時(shí),為了使節(jié)能降耗的思想貫徹到每一個(gè)設(shè)計(jì)人員,2016年編制了《油田站場(chǎng)建筑物采暖通風(fēng)及室內(nèi)工藝管道保溫要求技術(shù)規(guī)定》(ZJ-S000-0001),該規(guī)定在依據(jù)規(guī)范的基礎(chǔ)上降低了工業(yè)廠房的采暖溫度,取消了廠房?jī)?nèi)部分管線的保溫設(shè)計(jì),統(tǒng)一了廠房通風(fēng)要求,并要求在采暖設(shè)計(jì)中充分考慮管道及附屬設(shè)施、機(jī)泵等散熱,減少采暖設(shè)施。
優(yōu)化采暖建設(shè)方式后可節(jié)約能耗20%以上,既能滿足生產(chǎn)管理操作需求,又能實(shí)現(xiàn)節(jié)能降耗的目標(biāo)。
2)優(yōu)化效果。在2017年新建及擴(kuò)建工藝廠房均按照《油田站場(chǎng)建筑物采暖通風(fēng)及室內(nèi)工藝管道保溫要求技術(shù)規(guī)定》要求執(zhí)行,并充分考慮了室內(nèi)管閥件散熱量,減少了室內(nèi)暖氣片的數(shù)量。
設(shè)計(jì)人員通過(guò)對(duì)室內(nèi)管線散熱、設(shè)備散熱、廠房墻體、門窗等附屬設(shè)備的散熱進(jìn)行精心核算并現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證,努力用好每一份熱量。僅以2017年已設(shè)計(jì)完成的2座轉(zhuǎn)油放水站為例,設(shè)計(jì)中充分考慮管線、閥體散熱和機(jī)泵等設(shè)備散熱,經(jīng)過(guò)核算,取消工藝廠房采暖設(shè)施,降低采暖爐熱負(fù)荷0.7 MW,節(jié)省建設(shè)投資41萬(wàn)元,每年節(jié)約燃料氣19.5×104m3,節(jié)約成本23萬(wàn)元(表1)。
表1 2017年設(shè)計(jì)完成的2座油氣站場(chǎng)采暖系統(tǒng)優(yōu)化效果分析
1)大慶油田環(huán)境溫度低,并且原油具有“三高”特點(diǎn),同時(shí)老區(qū)及外圍油井在生產(chǎn)過(guò)程中均有歷經(jīng)轉(zhuǎn)向點(diǎn)的情況,上述條件決定了必須通過(guò)摻水伴熱等方式來(lái)確保正常集輸,所以目前全面推廣不加熱集油尚不具備條件。
2)對(duì)于長(zhǎng)垣老區(qū)的高液高凝油井,為了滿足固定熱洗及單井計(jì)量精度的需要,老區(qū)多數(shù)油井仍需采用雙管摻水熱洗流程,所以目前大慶油田全面推廣單管集油尚不具備條件。
3)對(duì)于在運(yùn)老井,通過(guò)探索最優(yōu)摻水溫度及摻水量,針對(duì)不同情況分別采取停摻水集油、摻常溫水集油、降溫?fù)剿偷鹊蜏丶斈J?,平均單井摻水量較“十一五”初期平均降低40%~50%,可節(jié)約能耗40%以上。
4)對(duì)于產(chǎn)能新井,采用新的設(shè)計(jì)參數(shù)進(jìn)行設(shè)計(jì),摻水進(jìn)站溫度相對(duì)原參數(shù)降低3~5℃,摻水量降低30%~40%,可節(jié)約能耗30%以上。
5)對(duì)于長(zhǎng)垣老區(qū)采出液的一段脫水,通過(guò)使用低溫破乳劑,降低脫水溫度8℃左右,噸油耗氣可降低40%[2]。
6)對(duì)于外圍低產(chǎn)井,采用單管環(huán)狀摻水集輸工藝,與雙管摻水相比,建設(shè)投資和摻水量均降低30%以上,可節(jié)約能耗30%以上。
7)采暖系統(tǒng)進(jìn)一步完善設(shè)計(jì)細(xì)節(jié),通過(guò)降低工業(yè)廠房采暖溫度,用工藝管道散熱代替采暖設(shè)施,取消部分管線保溫設(shè)計(jì)等多項(xiàng)措施,可節(jié)約能耗20%以上。
8)大慶油田通過(guò)對(duì)低溫集輸處理技術(shù)的深入研究和采暖系統(tǒng)的進(jìn)一步優(yōu)化,形成了采出液集輸處理的低能耗運(yùn)行模式和先進(jìn)的采暖建設(shè)方式,并在規(guī)劃設(shè)計(jì)中大力推廣應(yīng)用,節(jié)省建設(shè)成本的同時(shí)大幅度降低了生產(chǎn)運(yùn)行能耗,達(dá)到降本增效的目的。
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