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      超臨界鍋爐P91鋼集箱局部硬度和金相組織異常原因分析

      2018-03-14 03:40:43馬加朋蓋紅德戴家輝蘇建盛
      山東電力技術(shù) 2018年2期
      關(guān)鍵詞:熱處理爐集箱金相

      馬加朋,蓋紅德 ,戴家輝 ,蘇建盛 ,賈 文

      (1.山東省特種設(shè)備檢驗(yàn)研究院有限公司,山東 濟(jì)南 250101;2.濱州市沾化區(qū)匯宏新材料有限公司,山東 濱州 256600)

      0 引言

      SA-335P91/P92鋼是在9Cr-1Mo鋼的基礎(chǔ)上,通過加入V、Nb等合金元素而研究開發(fā)的,其不僅具有較高的抗氧化性能和抗高溫蒸汽腐蝕性能,而且具有良好的沖擊韌性和持久塑性及熱強(qiáng)性能,廣泛用于制造超(超)臨界機(jī)組高溫高壓蒸汽集箱和管道,如果制造或安裝過程工藝參數(shù)控制不當(dāng),就會出現(xiàn)各種質(zhì)量問題。結(jié)合具體實(shí)例,介紹SA-335P91鋼高溫再熱器出口集箱問題的發(fā)現(xiàn)與處理過程。

      某電廠一期工程為4×350 MW超臨界發(fā)電機(jī)組,其鍋爐為DG-1130/25.4-Ⅱ2型超臨界變壓運(yùn)行螺旋管圈直流爐,該鍋爐為單爐膛、一次再熱、前后墻對沖燃燒方式、平衡通風(fēng)、露天布置、固態(tài)排渣、全鋼懸吊結(jié)構(gòu)Π型鍋爐。鍋爐的最大連續(xù)蒸發(fā)量最終與汽輪機(jī)的VWO工況相匹配,鍋爐主要參數(shù)如下。

      最大連續(xù)蒸發(fā)量:1 130 t/h;

      過熱蒸汽出口壓力:25.4 MPa;

      過熱蒸汽出口溫度:571℃;

      再熱蒸汽流量:926.49 t/h;

      再熱蒸汽進(jìn)口壓力:4.33 MPa;

      再熱蒸汽出口壓力:4.13 MPa;

      再熱蒸汽進(jìn)口溫度:315℃;

      再熱蒸汽出口溫度:569℃。

      1 缺陷情況

      該鍋爐高溫再熱器出口集箱規(guī)格為Φ610 mm×30 mm,材料為SA-335 P91。依據(jù)相關(guān)規(guī)程,在安裝現(xiàn)場對高溫再熱器出口集箱設(shè)備復(fù)驗(yàn)時(shí),對該集箱進(jìn)行了成分分析和硬度檢驗(yàn),發(fā)現(xiàn)部分箱體區(qū)域硬度異常。具體檢驗(yàn)部位見圖1,集箱化學(xué)成分及硬度分別見表1和表2。

      圖1 檢驗(yàn)部位

      表1 集箱化學(xué)成分質(zhì)量分?jǐn)?shù) %

      表2 檢驗(yàn)部位硬度 HB

      由表1可知,該集箱各元素含量均符合ASMESA-335標(biāo)準(zhǔn)要求。根據(jù)DL/T 438—2016《火力發(fā)電廠金屬技術(shù)監(jiān)督規(guī)程》的要求,對于ASMESA—335 P91 鋼集箱,集箱的母材硬度應(yīng)控制在 180~250HB[1]。從表2中可以看出,該集箱在距焊縫150 mm處硬度低至139 HB,不符合標(biāo)準(zhǔn)要求。之后,加大對該集箱的硬度檢驗(yàn)比例,每隔50 mm進(jìn)行多次硬度檢驗(yàn)后,發(fā)現(xiàn)集箱硬度異常區(qū)域約為50 mm×50 mm,其他區(qū)域硬度正常。

      圖2 集箱箱體金相照片

      硬度在一定程度上表征了材料的綜合理化性能情況,不同的硬度狀態(tài),其微觀組織也相應(yīng)不同[2];進(jìn)一步確定硬度異常的原因,該集箱箱體不同部位進(jìn)行了金相檢驗(yàn),結(jié)果見圖2。從圖2(a)中可以看出,硬度異常區(qū)域的微觀組織為大塊狀鐵素體+回火馬氏體+淬火馬氏體,不符合 DL/T 1161—2012《超(超)臨界機(jī)組金屬材料及結(jié)構(gòu)部件檢驗(yàn)技術(shù)導(dǎo)則》3.1.2條中P91鋼微觀組織應(yīng)為高溫回火狀態(tài)板條馬氏體組織的要求[3];另外放大100倍的金相圖片中,金相組織中的鐵素體質(zhì)量分?jǐn)?shù)高達(dá)35%,而DL/T 438—2016《火力發(fā)電廠金屬技術(shù)監(jiān)督規(guī)程》7.3.2條中規(guī)定δ-鐵素體質(zhì)量分?jǐn)?shù)不超過5%。硬度異常位置以外區(qū)域微觀組織為回火馬氏體,未見異常,見圖2(b)。由上述結(jié)果可知,該高溫再熱器出口集箱硬度異常區(qū)域,微觀組織異常,鐵素體含量超標(biāo),其他區(qū)域微觀組織正常。

      2 原因分析

      從檢驗(yàn)結(jié)果可以看出,該集箱硬度和微觀組織異常區(qū)域位于集箱箱體上,面積較小,考慮到在安裝現(xiàn)場未對該集箱進(jìn)行任何加工,可判斷該集箱存在制造質(zhì)量問題。

      圖3 熱處理爐結(jié)構(gòu)

      為進(jìn)一步分析該集箱制造過程中硬度及金相組織異常的原因,查閱了該集箱制造廠的原料入廠復(fù)驗(yàn)資料,該集箱原材料硬度符合要求,之后對集箱焊接及熱處理工藝、焊接記錄和熱處理曲線進(jìn)行了核查,未發(fā)現(xiàn)異常??紤]到集箱大部分區(qū)域硬度和金相組織合格,僅小部分區(qū)域出現(xiàn)異常,實(shí)地察看了集箱制造廠的熱處理過程,發(fā)現(xiàn)熱處理爐存在一些問題。該熱處理為臺車式燃?xì)鉅t,其整體布局如圖3所示。熱處理爐內(nèi)部尺寸為 4 m×3 m×20 m(寬×高×長),內(nèi)部空間較??;采用火焰加熱,左右側(cè)墻及下部各有3個(gè)火焰噴口,后墻下部有2個(gè)火焰噴口,火焰噴口數(shù)量較少,且噴口溫度較高;熱電偶布置在左右墻和后墻的上部,其中左右墻各2個(gè),后墻1個(gè),距離火焰噴口過遠(yuǎn),難以監(jiān)控爐子中下部溫度。

      通過分析認(rèn)為造成SA-335 P91鋼集箱局部區(qū)域硬度和金相組織異常的原因如下。在管接頭焊接完畢后,在熱處理爐中對高溫再熱器集箱進(jìn)行整體焊后熱處理過程中,因該熱處理爐采用火焰加熱方式,爐內(nèi)受熱不均勻,熱電偶數(shù)量過少,且分布不均,不能有效監(jiān)控爐內(nèi)各處溫度,加上集箱放置位置離火焰噴口太近,造成熱處理過程中該集箱靠近火焰噴口但是遠(yuǎn)離熱電偶的局部區(qū)域溫度超標(biāo),超過了SA-335 P19鋼的相變溫度(Ac1),致使部分回火馬氏體發(fā)生相變轉(zhuǎn)變?yōu)閵W氏體組織,在隨后的冷卻過程中,因集箱壁厚和尺寸較大,熱處理爐保溫性較好,在相變溫度附近停留時(shí)間過長,形成鐵素體和奧氏體組織,隨著繼續(xù)降溫進(jìn)入馬氏體形成區(qū)域,部分未轉(zhuǎn)變完全的奧氏體進(jìn)行馬氏體轉(zhuǎn)變,最終導(dǎo)致該區(qū)域金相組織由回火馬氏體、鐵素體和淬火馬氏體組成,該區(qū)域的硬度將大大降低。集箱其他未靠近火焰噴口的部位則經(jīng)過了正常的焊后熱處理過程,組織仍為回火馬氏體[4-5],硬度和微觀組織正常。

      3 處理措施

      通過分析,焊后整體熱處理操作不當(dāng)導(dǎo)致該集箱局部區(qū)域硬度和微觀組織異常,而正常的金相組織是獲得能滿足高效穩(wěn)定安全運(yùn)行的P91鋼材料的重要控制因素之一,組織中出現(xiàn)的大量塊狀鐵素體會導(dǎo)致性能的急劇降低[2],所以必須對該集箱進(jìn)行處理。針對這種情況,根據(jù)DL/T 438—2016《火力發(fā)電廠金屬技術(shù)監(jiān)督規(guī)程》和DL/T 819—2010《火力發(fā)電廠焊接熱處理技術(shù)規(guī)程》的相關(guān)規(guī)定,對該集箱采取了處理措施。

      對熱處理爐和熱處理過程進(jìn)行改進(jìn)。在熱處理爐內(nèi)中下部增加熱電偶,實(shí)現(xiàn)對熱處理爐內(nèi)各部分溫度的監(jiān)控;熱處理控制儀表經(jīng)過相關(guān)部門檢定合格,控制有效加熱區(qū)爐溫均勻性不大于10℃;熱處理過程中集箱下部放置墊鐵,使集箱在爐內(nèi)中央位置,盡可能遠(yuǎn)離火焰噴口,管座朝上;用金屬隔板隔離加熱火焰,防止火焰直吹到工件上造成過燒。對該集箱重新進(jìn)行正火+回火熱處理,正火溫度為1 040~1 070℃,回火溫度為750~770℃,具體的正火+回火熱處理工藝見圖4。

      圖4 正火+回火熱處理工藝

      采取上述改進(jìn)措施,對高溫再熱器出口集箱進(jìn)行正火+回火熱處理后,對集箱上母材和焊縫進(jìn)行100%硬度檢驗(yàn),每個(gè)部位不少于3點(diǎn),重點(diǎn)確認(rèn)原來硬度異常區(qū)域是否符合硬度要求。對原來微觀組織異常區(qū)域重新做金相,經(jīng)過檢驗(yàn),所抽檢各點(diǎn)硬度和微觀組織均符合 DL/T 1161—2012《超(超)臨界機(jī)組金屬材料及結(jié)構(gòu)部件檢驗(yàn)技術(shù)到則》和DL/T 438—2016《火力發(fā)電廠金屬技術(shù)監(jiān)督規(guī)程》及其他規(guī)程、工藝文件要求。

      針對P91鋼集箱局部硬度和金相組織異常,從焊后熱處理和硬度檢驗(yàn)方面對于集箱制造過程中提出了預(yù)防措施。

      P91鋼集箱優(yōu)良的性能是通過精確的化學(xué)成分控制和嚴(yán)格的熱處理過程來實(shí)現(xiàn)的,所以應(yīng)該加強(qiáng)對集箱制造過程中焊后熱處理的質(zhì)量管理,制造過程最好使用電熱處理爐,如使用燃?xì)鉄崽幚頎t,則應(yīng)該防止火焰接觸工件,重點(diǎn)確保部件受熱均勻,內(nèi)外壁溫差小,嚴(yán)控?zé)崽幚頊囟群蜔崽幚頃r(shí)間,杜絕局部溫度過高現(xiàn)象。

      硬度間接反映了材料的微觀組織和機(jī)械性能,并在一定程度上表征了材料的綜合理化性能情況,是評估材料安全性的關(guān)鍵因素之一,硬度檢驗(yàn)簡單易行,所以在安裝前,應(yīng)對SA-335P91材質(zhì)集箱進(jìn)行100%硬度抽檢,如發(fā)現(xiàn)硬度異常,則進(jìn)一步進(jìn)行金相檢驗(yàn)來判定材料的可用性。

      DL/T 438—2016《火力發(fā)電廠金屬技術(shù)監(jiān)督規(guī)程》對于9%~12%Cr材料集箱安裝前的硬度檢驗(yàn),僅要求按筒節(jié)段數(shù)和制造焊縫的20%進(jìn)行硬度檢驗(yàn),檢驗(yàn)比例太低,且對于母材的硬度檢驗(yàn)位置未提出詳細(xì)要求,易導(dǎo)致問題集箱漏檢[6]。根據(jù)本次高溫再熱器出口集箱硬度和金相異常情況,建議在實(shí)際檢驗(yàn)中應(yīng)提高對9%~12%Cr材料集箱的硬度檢驗(yàn)比例至100%,并且硬度檢驗(yàn)位置不能僅局限于焊縫兩側(cè),而應(yīng)該對高合金集箱或管道的母材沿一定的距離進(jìn)行多次檢驗(yàn),以發(fā)現(xiàn)局部硬度異常區(qū)域,避免因部分區(qū)域組織異常影響機(jī)組的安全運(yùn)行。

      4 結(jié)語

      對高溫再熱器出口集箱進(jìn)行安裝前檢驗(yàn),檢驗(yàn)后發(fā)現(xiàn)集箱局部區(qū)域硬度低于標(biāo)準(zhǔn)要求的下限,微觀組織異常,出現(xiàn)了塊狀鐵素體和淬火馬氏體。經(jīng)過分析,該異常是由于焊后整體熱處理過程中集箱局部區(qū)域超溫所導(dǎo)致。針對該集箱問題,對熱處理爐進(jìn)行了改造,對熱處理過程進(jìn)行了改正,并提出了正火+回火的熱處理方案,對處理后的檢驗(yàn)提出了要求。

      [1]中國電力企業(yè)聯(lián)合會.火力發(fā)電廠金屬技術(shù)監(jiān)督規(guī)程:DL/T 438—2016[S].北京:中國電力出版社,2016.

      [2]高立新,李煒麗,侯小龍,等.P91鋼高溫蒸汽管道低硬度對其理化性能的影響[J].華北電力技術(shù),2015(7):37-43,66.

      [3]中國電力企業(yè)聯(lián)合會.超(超)臨界機(jī)組金屬材料及結(jié)構(gòu)部件檢驗(yàn)技術(shù)導(dǎo)則:DL/T1161—2016[S].北京:中國電力出版社,2012.

      [4]蔡文河,趙衛(wèi)東,王智春,等.P91鋼管蒸汽管道軟化機(jī)理與熱處理工藝控制[J].熱力發(fā)電,2013,42(1):23-25.

      [5]王寶臣,田旭海,梁軍,等.P91鋼管硬度低的原因分析及對性能的影響[J].神華科技,2012,10(3):48-52.

      [6]趙欣剛,趙立,金南輝.超超臨界機(jī)組P91/P92鋼安裝過程質(zhì)量控制[J].電焊機(jī),2012,42(10):87-91.

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