• 
    

    
    

      99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看

      ?

      350 MW超臨界鍋爐水冷壁多漏點(diǎn)爆管原因分析

      2018-03-16 09:16:26馬少海笪耀東楊喜勝
      中國(guó)特種設(shè)備安全 2018年2期
      關(guān)鍵詞:補(bǔ)焊漏點(diǎn)涂覆

      馬少海 笪耀東 楊喜勝

      (中國(guó)特種設(shè)備檢測(cè)研究院 北京 100029)

      水冷壁是鍋爐機(jī)組的重要組成部件,其工作環(huán)境與其他部分相比更加惡劣,在運(yùn)行過(guò)程中極易發(fā)生缺陷,影響鍋爐機(jī)組的安全運(yùn)行,因此,水冷壁是鍋爐定期檢驗(yàn)時(shí)的重點(diǎn)之一。在電站鍋爐中,引起水冷壁故障的主要因素有過(guò)熱、腐蝕、磨損、應(yīng)力損壞和疲勞損壞等。

      1 爆管概況

      某鋁業(yè)股份有限公司熱電廠6號(hào)機(jī)組鍋爐型號(hào)為SG-1110/25.4-M4404,是上海電氣集團(tuán)鍋爐廠有限公司生產(chǎn)的350MW超臨界參數(shù)直流鍋爐,為單爐膛、四角切圓燃燒、一次中間再熱、平衡通風(fēng)、露天布置、固態(tài)排渣、全鋼構(gòu)架、全懸吊Π型結(jié)構(gòu)煤粉鍋爐,最大連續(xù)蒸發(fā)量1110t/h,過(guò)熱器出口額定蒸汽壓力25.4MPa,過(guò)熱器出口額定蒸汽溫度571℃,再熱器出口額定蒸汽壓力4.29MPa,再熱器出口額定蒸汽溫度569℃。

      2016年11月30日,6號(hào)機(jī)組運(yùn)行中水冷壁發(fā)生泄漏造成機(jī)組停機(jī)。停機(jī)后檢查發(fā)現(xiàn)前墻約21m標(biāo)高處#1角燃燒器水冷套出口彎頭處,多根水冷壁管發(fā)生泄漏。為查出水冷壁爆管事故原因,針對(duì)爆管的水冷壁進(jìn)行了失效分析[1-3]。

      圖1為水冷壁管泄漏點(diǎn)處照片。圖中對(duì)產(chǎn)生的泄漏點(diǎn)進(jìn)行從上到下依次編號(hào),共有8處漏點(diǎn)。

      圖1 水冷壁管泄漏點(diǎn)

      2 資料查閱

      截止到泄漏停爐,該鋁業(yè)股份有限公司熱電廠6號(hào)機(jī)組鍋爐累計(jì)運(yùn)行時(shí)間約27000h,圖1中,上數(shù)1~3根管子是在2016年6月停爐大修期間,因水冷壁高溫腐蝕壁厚減薄而更換的管子,其余管子為原始管。水冷壁管材質(zhì)為15CrMoG,水冷壁管焊接采用GTAW焊接方法,焊接材料為TIG-R30焊絲,鰭片材料為SA387-Gr12Cl1,鰭片與水冷壁管之間焊接采用SMAW焊接方法,焊接材料為φ3.2mm的R307手工焊電焊條,焊前預(yù)熱溫度≥150℃,預(yù)熱方式為火焰預(yù)熱。

      3 試驗(yàn)檢測(cè)與分析

      為分析泄漏原因,取水冷壁泄漏區(qū)共6根水冷壁管作為分析用樣管,進(jìn)行下列試驗(yàn)。

      3.1 宏觀檢查與首漏點(diǎn)判斷

      圖2為各泄漏點(diǎn)外觀形貌圖,從圖2可以看出,①和⑧號(hào)漏點(diǎn)尺寸較大,均呈桃核形外翻形貌,②至⑦號(hào)漏點(diǎn)尺寸較小。結(jié)合圖1和圖4,③號(hào)漏點(diǎn)左側(cè)存在一處長(zhǎng)40mm×寬15mm的補(bǔ)焊區(qū),補(bǔ)焊區(qū)正對(duì)⑦號(hào)漏點(diǎn)位置。③~⑥號(hào)漏點(diǎn)均位于水冷壁管表面,⑦號(hào)漏點(diǎn)位于水冷壁管與鰭片焊接接頭區(qū)域。該分析用樣管外表面無(wú)明顯腐蝕痕跡。

      結(jié)合圖1及圖2各漏點(diǎn)位置以及形貌可以看出,①和⑧號(hào)漏點(diǎn)為吹損減薄,非首漏點(diǎn);②號(hào)為①號(hào)漏點(diǎn)泄漏吹損造成的泄漏;④、⑤號(hào)為⑦號(hào)漏點(diǎn)泄漏吹損造成的泄漏;⑥號(hào)為⑤號(hào)漏點(diǎn)泄漏吹損造成的泄漏。結(jié)合圖1和圖2(c),⑦號(hào)漏點(diǎn)右上位置,正對(duì)③號(hào)漏點(diǎn)左側(cè)的補(bǔ)焊區(qū)[圖2(c)中圓圈位置],該區(qū)域位于新更換管子上,且補(bǔ)焊區(qū)外觀形貌較差,若在補(bǔ)焊區(qū)存在泄漏,會(huì)吹損⑦號(hào)位置造成減薄泄漏。因此,對(duì)③漏點(diǎn)右側(cè)補(bǔ)焊區(qū)進(jìn)行表面滲透(PT)探傷檢測(cè),結(jié)果如圖3所示。從圖3可以看出,該區(qū)域并未出現(xiàn)因焊接造成的泄漏情況。綜合以上宏觀檢查與分析,可以判斷位于鰭片與水冷壁管焊接位置的⑦號(hào)漏點(diǎn)為本次水冷壁泄漏的第一漏點(diǎn)。

      圖2 各泄漏點(diǎn)外觀形貌圖

      圖3 補(bǔ)焊區(qū)滲透探傷

      圖4 水冷壁鰭片焊接宏觀形貌

      ⑦號(hào)漏點(diǎn)位于鰭片與水冷壁管焊接位置,圖4為水冷壁管鰭片焊接宏觀形貌。

      3.2 金相檢測(cè)及分析

      對(duì)⑦號(hào)漏點(diǎn)解剖進(jìn)行金相檢測(cè),結(jié)果見(jiàn)圖5及圖6。

      從圖5可以看出,水冷壁管組織為鐵素體+珠光體+少量貝氏體組織,符合GB 5310—2008對(duì)15CrMoG材料的組織規(guī)定,母材球化評(píng)級(jí)為II級(jí)。

      從圖6可以看出,⑦號(hào)漏點(diǎn)附近金相組織為鐵素體+珠光體+魏氏組織。

      圖5 水冷壁管金相組織

      圖6 ⑦號(hào)漏點(diǎn)附近金相組織

      3.3 掃描電鏡及能譜分析

      對(duì)首泄漏點(diǎn)周圍進(jìn)行掃描電鏡及能譜分析,見(jiàn)圖7及圖8。

      從圖7可以看出,泄漏點(diǎn)附近存在一定的表面涂覆層。從圖8可以看出,表面涂覆層除含有較多的O、Fe、Cr等元素外,還含有一定的S元素。

      4 原因分析

      通過(guò)漏點(diǎn)位置以及形貌分析,確定位于上數(shù)第4根水冷壁管上的⑦號(hào)漏點(diǎn)為首漏點(diǎn)。結(jié)合圖4鰭片形貌,可以看出新?lián)Q管的鰭片焊接雖無(wú)明顯焊接缺陷,但鰭片焊接成形不良。

      圖7 漏點(diǎn)附近表面掃描電鏡

      圖8 表面涂覆層能譜分析

      從圖5可以看出,⑦號(hào)漏點(diǎn)管子金相組織為鐵素體+珠光體+少量貝氏體組織,是15CrMoG材料正常的金相組織;從圖6可以看出,⑦號(hào)漏點(diǎn)附近金相組織中存在較為明顯的魏氏組織[4]。魏氏組織是材料經(jīng)過(guò)高溫處理,在一定的冷卻速度下形成的一種典型過(guò)熱組織。DL 869—2012《火力發(fā)電廠焊接技術(shù)規(guī)程》中規(guī)定,耐熱鋼焊接接頭不應(yīng)出現(xiàn)過(guò)熱組織。過(guò)熱組織的出現(xiàn),會(huì)降低焊接接頭的整體力學(xué)性能,尤其是對(duì)沖擊韌性影響較大,同時(shí),該組織區(qū)域也會(huì)成為應(yīng)力集中點(diǎn)。

      從圖7可以看出,泄漏點(diǎn)附近存在一定的表面涂覆層,且涂覆層存在向金屬基體內(nèi)部侵蝕的現(xiàn)象。對(duì)表面涂覆層進(jìn)行能譜分析,結(jié)果見(jiàn)圖8。從圖8可以看出,表面涂覆層除含有較多的O、Fe、Cr等元素外,還含有一定的S元素。經(jīng)了解,該電廠水冷壁運(yùn)行過(guò)程中存在較嚴(yán)重的高溫腐蝕[5]現(xiàn)象,為了緩解高溫腐蝕,在該區(qū)域水冷壁進(jìn)行過(guò)表面噴涂防護(hù)處理,但在運(yùn)行過(guò)程中,仍不能避免表面S元素的聚集,但分析用樣管外表面無(wú)明顯腐蝕痕跡。

      綜合以上分析,本次水冷壁泄漏主要原因?yàn)楹附釉驅(qū)е滤浔诠芘c鰭片焊接處存在過(guò)熱組織。過(guò)熱組織的出現(xiàn),會(huì)降低焊接接頭的整體力學(xué)性能,尤其是對(duì)沖擊韌性影響較大,同時(shí),該組織區(qū)域也會(huì)成為應(yīng)力集中點(diǎn),并在運(yùn)行過(guò)程中于該處產(chǎn)生微裂紋。隨著運(yùn)行時(shí)間的延長(zhǎng),該薄弱處發(fā)生泄漏。

      5 結(jié)論及建議

      通過(guò)上述試驗(yàn)及分析,得出如下結(jié)論:

      本次水冷壁泄漏主要原因?yàn)楹附釉驅(qū)е滤浔诠芘c鰭片焊接處存在過(guò)熱組織。不符合DL 869—2012中7.4的規(guī)定,即耐熱鋼焊接接頭不應(yīng)出現(xiàn)過(guò)熱組織。

      根據(jù)水冷壁管泄漏的失效原因,提出如下建議:

      1)對(duì)同一批次更換的水冷壁鰭片焊縫進(jìn)行表面無(wú)損檢測(cè)以及金相抽查,若發(fā)現(xiàn)缺陷或過(guò)熱組織,應(yīng)進(jìn)行更換。

      2)對(duì)發(fā)現(xiàn)缺陷或過(guò)熱組織的水冷壁管進(jìn)行更換時(shí),應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行焊接工藝。

      3)通過(guò)改進(jìn)煤種、調(diào)整風(fēng)量匹配、調(diào)整燃燒或噴涂等方式緩解水冷壁高溫腐蝕。

      [1] 錢林峰,于建明,錢公.超臨界鍋爐水冷壁缺陷統(tǒng)計(jì)及檢驗(yàn)優(yōu)化建議[J].電力安全技術(shù),2013,15(07):30-31.

      [2] 于振狄.HB-1792/26.15鍋爐水冷壁爆管原因分析[J].電站系統(tǒng)工程,2008,24(03):37-38.

      [3] Bulloch J H, Callagy A G, Scully S. A failure analysis and remnant life assessment of boiler evaporator tubes in two 250MW boilers[J]. Engineering Failure Analysis, 2009, 16(03): 775-793.

      [4] 寧玫,李志群,孫梅紅,等.魏氏組織形成機(jī)理及對(duì)鋼管性能影響的分析研究[J].天津冶金,2008(05):118-124+151.

      [5] 錢公,車暢,錢林峰,等.超臨界鍋爐水冷壁高溫腐蝕分析[J].中國(guó)特種設(shè)備安全,2015,31(S1):59-64.

      猜你喜歡
      補(bǔ)焊漏點(diǎn)涂覆
      低溫球形顆粒表面噴霧冷凍涂覆液膜的生長(zhǎng)規(guī)律
      海底管線漏點(diǎn)修復(fù)技術(shù)探討
      高含硫氣井完井管柱多漏點(diǎn)泄漏規(guī)律與控制
      淺析鋁合金CMT補(bǔ)焊工藝研究
      電子制作(2018年18期)2018-11-14 01:48:22
      一種查殼體的低漏率漏點(diǎn)檢測(cè)方法
      分形粗糙表面涂覆目標(biāo)太赫茲散射特性
      我們班的“朱漏點(diǎn)”
      微通道下費(fèi)托合成催化劑層涂覆厚度的數(shù)值研究
      鋁合金冷金屬過(guò)渡焊接及補(bǔ)焊組織特征
      焊接(2015年11期)2015-07-18 11:12:46
      瓦克研發(fā)出供電子產(chǎn)品使用的易涂覆型導(dǎo)熱膠粘劑
      電子世界(2015年24期)2015-01-16 03:19:36
      青冈县| 都安| 于田县| 青神县| 灵石县| 织金县| 仙游县| 德钦县| 济源市| 神池县| 太康县| 托克逊县| 津市市| 措美县| 海阳市| 苍溪县| 伊宁县| 达日县| 澄迈县| 玛沁县| 苍南县| 纳雍县| 虎林市| 合山市| 长阳| 子洲县| 冀州市| 舒城县| 陇南市| 曲周县| 大埔县| 肥城市| 双江| 丹阳市| 隆尧县| 北宁市| 大厂| 东平县| 太原市| 朝阳市| 郧西县|