楊忠彥, 賈 志, 安振營(yíng), 黃賢龍
(天津地?zé)峥辈殚_(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)院,天津 300250)
天津地區(qū)近幾年隨著深部熱儲(chǔ)層開(kāi)發(fā)力度的加大,地?zé)峋@探的深度越來(lái)越深,鉆井施工中經(jīng)常要穿過(guò)不止一個(gè)漏失層,鉆進(jìn)難度越來(lái)越大,特別是取水目的層的鉆進(jìn)技術(shù)對(duì)成井的影響非常突出。在鉆穿古生界奧陶系灰?guī)r和薊縣系霧迷山組白云巖等地層時(shí),經(jīng)常遇到嚴(yán)重漏失地層,通常的方法是采用清水頂漏鉆進(jìn)或堵漏鉆進(jìn)[1]。其中,清水頂漏鉆進(jìn),在一些比較破碎的地層,因巖屑難以上返,容易造成巖屑堆積,難以建立有效的循環(huán),容易造成埋鉆,卡鉆事故;而使用堵漏鉆進(jìn),耗時(shí)耗力,且由于一些漏失層是主要取水目的層,會(huì)堵塞含水裂隙,對(duì)其造成損傷。采用氣舉反循環(huán)鉆進(jìn)技術(shù)施工這類地層[2-7],則不會(huì)出現(xiàn)以上問(wèn)題,無(wú)疑是最合適的方法。
目前氣舉(空氣)反循環(huán)技術(shù)都是采用的雙壁鉆桿來(lái)形成雙通道[8-12],在清渣、石油鉆井、連續(xù)取樣、地?zé)峋┕ぶ卸既〉昧溯^好的效果[13-20],但在天津地區(qū)的使用中,由于地層的特殊性,造價(jià)較高,鉆進(jìn)效率不理想。
基于以上原因,本次工作在前人研究的基礎(chǔ)上,針對(duì)雙壁鉆桿反循環(huán)方案一系列的缺點(diǎn)進(jìn)行改進(jìn),以降低其造價(jià),提高鉆進(jìn)效率。研制了一種懸掛式獨(dú)立內(nèi)管氣舉反循環(huán)系統(tǒng)功能模塊,加裝在正循環(huán)鉆具結(jié)構(gòu)上,與正循環(huán)鉆具相結(jié)合,使其具有反循環(huán)功能。同時(shí)模塊化的設(shè)計(jì),使得在鉆井施工過(guò)程中正反循環(huán)鉆具結(jié)構(gòu)的相互轉(zhuǎn)換變得非常方便。
常用反循環(huán)系統(tǒng)的雙壁鉆桿是將內(nèi)管與外管加工為一體,而懸掛式獨(dú)立內(nèi)管氣舉反循環(huán)功能模塊相對(duì)于雙壁鉆桿而言,具有獨(dú)立的內(nèi)管,并通過(guò)獨(dú)立內(nèi)管與正循環(huán)鉆具結(jié)構(gòu)相配合,形成具有反循環(huán)功能的雙通道結(jié)構(gòu)。
反循環(huán)功能模塊包括:進(jìn)氣管線、返出液管線、內(nèi)管旋轉(zhuǎn)懸掛總成、內(nèi)管、混合器等。系統(tǒng)組合見(jiàn)圖1。模塊的內(nèi)管與正循環(huán)鉆具同心安裝,形成反循環(huán)所必須的雙通道;內(nèi)管頂端通過(guò)內(nèi)管旋轉(zhuǎn)懸掛總成安裝在正循環(huán)水龍頭上,同時(shí)通過(guò)軸承可以自由旋轉(zhuǎn)。
1—彎頭法蘭;2—軸承組;3—外殼體;4—水龍頭由壬;5—進(jìn)氣管;6—水龍頭法蘭;7—返液彎管;8—內(nèi)管;9—混合器;10—正循環(huán)鉆井水龍頭;11—鉆桿(外管);12—鉆頭
圖1加裝反循環(huán)模塊的系統(tǒng)組合圖
空壓機(jī)產(chǎn)生的壓縮空氣通過(guò)進(jìn)氣管線經(jīng)反循環(huán)模塊的懸掛總成進(jìn)入內(nèi)管與方鉆桿、鉆桿之間的環(huán)空,推動(dòng)鉆井液下行至內(nèi)管下方的氣水混合器與鉆井液充分混合形成氣液兩相狀態(tài),在壓差作用下,沿內(nèi)管上行,此時(shí)鉆頭鉆進(jìn)產(chǎn)生的巖屑沿鉆桿上行至混合器處與其形成氣液固三相狀態(tài)沿內(nèi)管并從返出液管線排出,經(jīng)過(guò)分離后鉆井液從井口返回鉆桿與鉆孔的環(huán)空。具體工藝原理見(jiàn)圖2。
圖2 工藝原理圖
氣舉反循環(huán)功能模塊主要部件包括內(nèi)管旋轉(zhuǎn)懸掛總成、內(nèi)管、混合器。
在正循環(huán)水龍頭上部加裝內(nèi)管懸掛總成,其具有進(jìn)氣和返液雙通道,需要與氣源和返液管線相連接,同時(shí)連接內(nèi)管,起到懸掛旋轉(zhuǎn)內(nèi)管作用。
總成需要與水龍頭配合安裝,水龍頭法蘭與由壬配合原正循環(huán)水龍頭尺寸,由兩個(gè)深溝球軸承和一個(gè)推力球軸承組成軸承組,起到懸掛及旋轉(zhuǎn)內(nèi)管作用,總成設(shè)計(jì)有連接進(jìn)氣管線和返液管線的接口。設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)示意圖如圖3。
1—彎頭法蘭;2—軸承組;3—外殼體;4—水龍頭由壬;5—空心軸;6—進(jìn)氣管;7—水龍頭法蘭;8—返液彎管
圖3內(nèi)管旋轉(zhuǎn)懸掛總成結(jié)構(gòu)示意圖
(1)旋轉(zhuǎn)懸掛作用。內(nèi)管在?127 mm鉆桿內(nèi)可以自由提下及旋轉(zhuǎn),總成即起到懸掛整個(gè)內(nèi)管質(zhì)量的作用,又通過(guò)軸承使內(nèi)管相對(duì)?127 mm鉆桿可以做自由旋轉(zhuǎn)動(dòng)作。
(2)雙通道密封作用??偝删唧w進(jìn)氣和返出液雙通道功能。同時(shí)通過(guò)各種密封技術(shù)對(duì)雙通道起到密封作用。
內(nèi)管是形成雙通道的重要部件。內(nèi)管內(nèi)空間是反循環(huán)系統(tǒng)的返出液(流體)通道,內(nèi)管與鉆桿之間形成的環(huán)空是壓縮空氣通道,由于在原有鉆具結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)上加裝內(nèi)管,因此其幾何尺寸受到限制,原則上保證系統(tǒng)正常工作的前提下,內(nèi)管內(nèi)徑盡量加大,這樣有利于巖屑的返出,該系統(tǒng)內(nèi)管直徑為60.3 mm。
以油管為主體材料,為了便于在?127 mm鉆桿內(nèi)提下,接箍上下兩端均倒角,單根長(zhǎng)度需要與鉆桿相匹配,以便于提下鉆等輔助工序的順利進(jìn)行。單根之間使用左旋螺紋連接。內(nèi)管示意圖如圖4。
圖4 內(nèi)管結(jié)構(gòu)示意圖
混合器連接在內(nèi)管下面,作用是使氣液充分混合,壓縮空氣沿環(huán)空通道下行至混合器與沿鉆具內(nèi)上行的流體充分混合形成氣液兩相或氣液固三相狀態(tài),在系統(tǒng)壓差的作用下,返出地面。氣液混合是否充分關(guān)系著系統(tǒng)返液效果的好壞,直接影響鉆進(jìn)效率。
厚壁鋼管加工而成,直徑80 mm,頂端左旋螺紋與內(nèi)管相連,管壁均勻鉆孔,并向上傾斜45°,以有利于返屑?;旌掀鹘Y(jié)構(gòu)如圖5。
圖5 混合器結(jié)構(gòu)示意圖
天津地區(qū)東13區(qū)塊設(shè)計(jì)了一采一灌2口地?zé)峋?,設(shè)計(jì)目的層為霧迷山二段熱儲(chǔ)層,先施工的地?zé)峋阢@進(jìn)霧迷山三四地層時(shí)由于地層漏失嚴(yán)重,破碎帶發(fā)育,地層極不穩(wěn)定,所采用的正循環(huán)工藝。地?zé)峋捎阢@遇霧迷山組三四段破碎帶,鉆井液大量漏失,導(dǎo)致巖屑無(wú)法上返,井內(nèi)沉屑過(guò)多,正循環(huán)無(wú)法繼續(xù)施工而完鉆成井。無(wú)法鉆穿三四段地層,由此,決定在施工本井時(shí)采用反循環(huán)工藝。
反循環(huán)鉆進(jìn)井段為薊縣系霧迷山組三、四段,以淺黃色、灰色白云巖為主,三段底部為紫紅色、磚紅色白云質(zhì)泥巖和泥質(zhì)白云巖,下部夾含礫石英砂巖薄層。在鉆進(jìn)過(guò)程中,鉆遇四段共計(jì)約72 m破碎帶。試驗(yàn)地?zé)峋斫Y(jié)構(gòu)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)見(jiàn)表1。
表1 井身結(jié)構(gòu)及套管程序
系統(tǒng)安裝圖見(jiàn)圖6,具體安裝調(diào)試流程如下。
圖6系統(tǒng)安裝圖
(1)首先將方鉆桿內(nèi)管與總成連接,同時(shí)拆下水龍頭上部鵝頸管,再將方鉆桿內(nèi)管沿水龍頭沖管、方鉆桿穿入,將總成坐在水龍頭上,并用由壬連接牢固。
(2)將進(jìn)氣管線連接在總成的進(jìn)氣接頭上,進(jìn)氣管線另一端連接空壓機(jī)。將水龍帶連接在返液由壬上,另一端連接立管,出口放置在振動(dòng)篩上。
(3)連接反循環(huán)鉆頭下鉆至井底后,在鉆桿內(nèi)下入混合器、內(nèi)管,然后連接方鉆桿。由此組成了反循環(huán)鉆具結(jié)構(gòu)。
(4)在內(nèi)管下方安裝安全防掉接頭,防止內(nèi)管因操作失誤掉入鉆桿內(nèi)。
(5)安裝完設(shè)備后,開(kāi)啟空壓機(jī)進(jìn)行調(diào)試,氣壓正常、返水正常,則調(diào)試成功。
3.4.1 鉆進(jìn)情況
反循環(huán)鉆進(jìn)過(guò)程中通過(guò)改變內(nèi)管下入深度、井口回流量的大小、內(nèi)管直徑、壓縮空氣的氣量、鉆頭的結(jié)構(gòu)等影響因素,探索最優(yōu)的系統(tǒng)結(jié)構(gòu)參數(shù)和鉆進(jìn)參數(shù),以達(dá)到保證施工安全的同時(shí)提高鉆進(jìn)效率的目的。
實(shí)鉆過(guò)程中的4種工況的參數(shù)及鉆進(jìn)過(guò)程中4種工況鉆進(jìn)效果對(duì)比匯總見(jiàn)表2。
表2 工況參數(shù)及鉆進(jìn)效果對(duì)比
注:機(jī)械鉆速=進(jìn)尺/純鉆時(shí)間;綜合鉆速=進(jìn)尺/(純鉆時(shí)間+沖孔時(shí)間)。
各工況的鉆進(jìn)特點(diǎn)如下:工況一鉆進(jìn)時(shí)地層漏失量較少,地層較穩(wěn)定,輕泥漿鉆進(jìn),自然回流;工況二地層漏失量加大,加深內(nèi)管,井口補(bǔ)水,提高沉沒(méi)比;工況三改變鉆具結(jié)構(gòu),減小下部單壁鉆具內(nèi)徑,提高鉆具內(nèi)返速;工況四井深加深,增加氣量同時(shí)加深內(nèi)管,增大沉沒(méi)比。
3.4.2 提高鉆井效率影響因素分析
上述幾個(gè)鉆進(jìn)階段,逐漸改變相關(guān)參數(shù),目的是安全有效地鉆進(jìn)復(fù)雜地層的同時(shí)進(jìn)一步提高鉆進(jìn)效率。實(shí)鉆過(guò)程中主要通過(guò)改變以下幾個(gè)參數(shù)來(lái)實(shí)現(xiàn)。
3.4.2.1 提高沉沒(méi)比
提高沉沒(méi)比也就是提高反循環(huán)系統(tǒng)壓差,增加驅(qū)動(dòng)力。在常規(guī)氣舉反循環(huán)鉆進(jìn)工藝中由于使用雙壁鉆桿,沉沒(méi)比是隨著鉆進(jìn)過(guò)程而變化的。本系統(tǒng)由于懸掛內(nèi)管長(zhǎng)度固定,配好鉆具后鉆進(jìn)過(guò)程只增加鉆桿,不會(huì)增加內(nèi)管,所以沉沒(méi)比在水位不發(fā)生變化的情況下基本保持不變。
實(shí)鉆過(guò)程中提高沉沒(méi)比有2種方法,一是通過(guò)加深內(nèi)管來(lái)提高沉沒(méi)比,二是漏失嚴(yán)重時(shí)通過(guò)井口注水保持液面來(lái)提高沉沒(méi)比。
工況二鉆進(jìn)階段,地層復(fù)雜,裂隙破碎帶發(fā)育,漏失嚴(yán)重,在工況一的參數(shù)下很難維持反循環(huán)鉆進(jìn),因此將內(nèi)管由原來(lái)的320.42 m加深至462.7 m,同時(shí)從井口注水使得沉沒(méi)比由0.51提高至0.57,反循環(huán)鉆進(jìn)正常。
工況四將內(nèi)管加深至651 m,鉆進(jìn)效率有很大的提升。
3.4.2.2 改變鉆具結(jié)構(gòu)
工況三鉆進(jìn)階段,內(nèi)管下部的單壁鉆桿將原來(lái)的?127 mm鉆桿由?89 mm鉆桿代替,減小鉆井液通過(guò)鉆具的過(guò)流面積,增加鉆井液上返流速,增強(qiáng)巖屑攜帶能力,沖孔時(shí)間比工況二明顯減少,操作中適當(dāng)提高機(jī)械鉆速,綜合鉆速提高了近40%,大大提高了鉆井效率。
3.4.2.3 增加空氣壓縮機(jī)風(fēng)量
工況四同時(shí)采用增加風(fēng)量和提高沉沒(méi)比,通過(guò)圖7中工況三、四對(duì)比可以發(fā)現(xiàn)其純鉆與沖孔時(shí)間比得到較大提高,說(shuō)明沖孔時(shí)間明顯減少,鉆進(jìn)效率明顯提高。
圖7 不同工況下鉆與沖孔時(shí)間比值曲線
3.4.2.4 總結(jié)
通過(guò)實(shí)鉆試驗(yàn)四種工況對(duì)比分析,說(shuō)明了以采用提高沉沒(méi)比、增加風(fēng)量、增加鉆井液上返流速等方法,可以提高鉆井液上返速度即攜帶巖屑能力,減少了沖孔時(shí)間,平均綜合鉆速明顯加快,大大增強(qiáng)了鉆進(jìn)效率,如圖8所示。
圖8 不同工況下平均綜合鉆速圖
加裝獨(dú)立內(nèi)管反循環(huán)功能模塊的氣舉反循環(huán)鉆進(jìn)工藝成功應(yīng)用在試驗(yàn)地?zé)峋@井施工中,效果明顯。雙壁鉆桿反循環(huán)系統(tǒng)裝置配套主要有雙壁鉆桿、專用水龍頭、專用方鉆桿,上述部件按500 m雙壁鉆桿計(jì)算大約造價(jià)總價(jià)為40萬(wàn)。獨(dú)立內(nèi)管系統(tǒng)配套總價(jià)約為7.8萬(wàn)元。雙壁鉆桿系統(tǒng)是獨(dú)立內(nèi)管系統(tǒng)裝置造價(jià)的5倍。
本井三開(kāi)采用反循環(huán)工藝其主要目的就是找到有效鉆穿霧迷山三四段地層的有效辦法,整個(gè)鉆進(jìn)過(guò)程比較復(fù)雜,地層嚴(yán)重漏失,破碎帶異常發(fā)育,極不穩(wěn)定,這給鉆進(jìn)造成了很大的困難,鄰井使用正循環(huán)工藝鉆進(jìn)相同地層,最終未能達(dá)到預(yù)期目的。
本井采用反循環(huán)工藝后,發(fā)揮反循環(huán)功能模塊的優(yōu)勢(shì),在不同工況的鉆進(jìn)中,其氣密性好、鉆進(jìn)參數(shù)穩(wěn)定以及可以獲得很高的沉沒(méi)比等特點(diǎn),使得施工順利鉆進(jìn)穿過(guò)四條破碎帶,成功鉆穿三四段三開(kāi)完井。本次實(shí)鉆試驗(yàn)鉆進(jìn)井段1852~2693.99 m,完成進(jìn)尺841.99 m,地層為霧迷山三四段,嚴(yán)重漏失、破碎、不穩(wěn)定。其中鉆遇四條破碎帶,累計(jì)總厚度約72 m。
本次研究設(shè)計(jì)懸掛式獨(dú)立內(nèi)管氣舉反循環(huán)功能模塊,方便安裝維護(hù),正循環(huán)和反循環(huán)工藝轉(zhuǎn)換方便快捷。制作與維護(hù)使用成本與傳統(tǒng)雙壁反循環(huán)系統(tǒng)成本相比有很大幅度的降低,從經(jīng)濟(jì)角度來(lái)說(shuō),推廣應(yīng)用有著非常明顯的優(yōu)勢(shì)。
通過(guò)實(shí)鉆試驗(yàn)驗(yàn)證了影響該工藝鉆進(jìn)效率的主要因素,測(cè)試了一些相關(guān)參數(shù),為以后推廣應(yīng)用提供了重要借鑒。
該系統(tǒng)在使用過(guò)程中的氣密性好、鉆進(jìn)參數(shù)可控、獲得更高的沉沒(méi)比等特點(diǎn),更適合天津地區(qū)漏失嚴(yán)重的復(fù)雜霧迷山組地層的地質(zhì)條件。通過(guò)實(shí)鉆試驗(yàn)獲得一系列鉆進(jìn)參數(shù)和提高鉆進(jìn)效率的方法,對(duì)天津地區(qū)地?zé)峋畾馀e反循環(huán)工藝的使用有巨大的指導(dǎo)借鑒作用,并對(duì)天津地區(qū)地?zé)豳Y源開(kāi)發(fā)和利用規(guī)劃有重要意義。
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