蘭州石化公司催化二聯(lián)合車間在搞好裝置安穩(wěn)優(yōu)運(yùn)行的同時(shí),念好“安全、節(jié)能、環(huán)?!绷纸?jīng),在挖潛增效、管理措施、用水思路等方面開展攻關(guān)活動(dòng),從細(xì)節(jié)上優(yōu)化生產(chǎn),助推裝置節(jié)能降耗。2018年1—5月,300×104t/a重催裝置累計(jì)加工原料147.85×104t,裝置綜合能耗(標(biāo)油)達(dá)到34.68 kg/t。
300×104t/a重催裝置是煉油廠能耗大戶,而四機(jī)組又是該裝置節(jié)能降耗的關(guān)鍵設(shè)備之一。為保證裝置四機(jī)組達(dá)到最佳運(yùn)行狀態(tài),車間對(duì)“只巡不檢”現(xiàn)象采取“零容忍”,強(qiáng)化設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng),加強(qiáng)機(jī)組的在線監(jiān)測(cè)、離線監(jiān)測(cè)分析等日常管理,規(guī)范機(jī)組日巡檢、周聯(lián)檢、月例會(huì)運(yùn)行機(jī)制,切實(shí)落實(shí)標(biāo)準(zhǔn)化“五位一體”的聯(lián)檢制度,1—5月四機(jī)組累計(jì)發(fā)電4200×104kWh。
CO余熱鍋爐也是300萬催化裝置重要的節(jié)能設(shè)備,主要利用催化裝置生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的高溫再生煙氣,產(chǎn)出6.4 MPa、420℃左右的次高壓蒸汽,既滿足裝置自用,又平衡煉油系統(tǒng)管網(wǎng)蒸汽。為保證余熱鍋爐的功能最大化,車間制定余熱鍋爐吹灰器的管理規(guī)定,每天8:30—16:00班由崗位操作人員投用激波吹灰器對(duì)過熱器、蒸發(fā)器、省煤器進(jìn)行全面吹灰;每天16:00—24:00班投用長(zhǎng)伸縮式吹灰器、耙式吹灰器對(duì)水保護(hù)段受熱面和脫硝反應(yīng)器床層進(jìn)行吹灰。新型吹灰器的應(yīng)用使得煙氣熱能得到高效回收利用,提高鍋爐產(chǎn)汽量,排煙溫度穩(wěn)定控制在160~170℃之間,1—5月裝置外輸蒸汽量平均達(dá)到284.37 t/h,遠(yuǎn)高于去年同期,達(dá)到了環(huán)保節(jié)能并舉的效果。
把節(jié)水降耗提到降低裝置運(yùn)行成本、提高裝置核心競(jìng)爭(zhēng)力的高度,裝置空冷器較多,為了降低軟化水用量,車間定期對(duì)空冷管束進(jìn)行沖洗,維持空冷良好的運(yùn)行工況。在滿足系統(tǒng)冷卻負(fù)荷的前提下,盡可能少用或停用部分空冷噴水,根據(jù)氣溫變化優(yōu)化空冷風(fēng)機(jī)運(yùn)行。同時(shí)減少物料偏流,改善物料在空冷管束內(nèi)的流動(dòng)工況,提高在用空冷器的冷卻效率,還將降低空冷用水量與空冷噴水率一并納入班組競(jìng)賽,有效合理利用資源。
煙氣脫硫裝置吸收塔新鮮水耗量較高,目的是為了補(bǔ)充吸收塔內(nèi)循環(huán)漿液的熱蒸發(fā)損失,維持吸收塔正常液位,是車間的水耗“大戶”。而車間現(xiàn)有2套酸性水汽提裝置生產(chǎn)的凈化水,僅有50%左右輸送給常減壓裝置回收使用,多出來的凈化水都白白流失掉。車間將部分凈化水代替新鮮水使用,極大地降低了新鮮水的消耗。車間還積極嘗試將凈化水作為催化分餾塔頂部換熱器的水洗水,讓凈化水“吃干榨盡”,實(shí)現(xiàn)凈化水回收、新鮮水耗量降低的目標(biāo)。