■ 張小軍,任玉芳,王英,張百鶴
140kN游梁式抽油機(jī)平衡臂為箱型結(jié)構(gòu)梁(見圖1),焊接制作占據(jù)了整個抽油機(jī)工作量的三分之一。為了提高焊接質(zhì)量及生產(chǎn)效率,箱型梁的外側(cè)焊縫選用了效率更高,焊接質(zhì)量更有保障的埋弧焊進(jìn)行焊接(見圖2)。埋弧焊雖然是一種熔深較大、效率較高的焊接方法,但在實(shí)際焊接過程中,還是出現(xiàn)了常見的焊接缺陷,如焊縫成形不良、咬邊、氣孔、裂紋及夾渣等,有缺陷焊縫外觀與正常焊縫外觀對比如圖3、圖4所示。
(1)裂紋 現(xiàn)場焊接產(chǎn)生裂紋的主要原因:①焊絲和焊劑匹配不當(dāng)。我廠抽油機(jī)箱型梁材質(zhì)采用Q345B,按照原材料的物理特性,應(yīng)采用焊劑F5014,焊絲H08MnA,而在實(shí)際生產(chǎn)過程中采用了上一工程焊接剩余焊劑F6031,因此出現(xiàn)了與焊絲嚴(yán)重不匹配的問題。②焊后冷卻方法不當(dāng),熔池金屬急劇冷卻,熱影響區(qū)硬化,產(chǎn)生了裂紋。③焊道形狀不當(dāng),焊道高度比焊道寬度大好多,梨形焊道的收縮產(chǎn)生了裂紋。箱型梁的L形角接頭,根據(jù)立板厚度及操作條件采用半V形坡口,但在制作坡口的過程中高度和寬度不成比例,因高度比寬度大而造成比例失常。
圖1 現(xiàn)場整裝140kN抽油機(jī)
圖2 埋弧焊接設(shè)備
(2)氣孔 焊接時產(chǎn)生的主要是內(nèi)部氣孔,原因包括:①接頭表面有油污。箱型梁焊接時要進(jìn)行刨邊,而生產(chǎn)現(xiàn)場使用的刨邊機(jī)年久失修,有漏油現(xiàn)象;焊接時鋼板表面油污沒有清理干凈。②焊劑受潮。焊劑有受潮現(xiàn)象,在烘箱內(nèi)烘干時間過短,沒有徹底烘干。③焊接時電弧電壓過高。在焊接工藝評定時,對電弧電壓評定缺乏合理性。
(3)夾渣 埋弧焊機(jī)頭角度出現(xiàn)問題,焊絲對中位置不準(zhǔn)確,從而使多層焊焊道形成不好,表面不平整,有較小角度的夾角。
(4)咬邊 埋弧焊出現(xiàn)咬邊的現(xiàn)象在生產(chǎn)實(shí)際中不常見,但出現(xiàn)這種現(xiàn)象,經(jīng)過分析,主要原因是:①焊接速度過快。②操作人員對焊接工藝紀(jì)律沒有嚴(yán)格執(zhí)行,對焊接設(shè)備各項(xiàng)性能沒有掌握,操作不當(dāng)。
(5)焊瘤 焊瘤主要是焊接速度過慢造成的。
(6)余高過大 焊接電流過大,電弧電壓過低是出現(xiàn)余高過大的主要原因。另外,箱型梁在焊接時沒有放置到水平位置,有傾斜現(xiàn)象。
(7)表面有壓坑 表面壓坑,直接影響焊縫外觀質(zhì)量。經(jīng)過分析有以下原因:①坡口處有油污。②焊劑受潮沒有足夠烘干,仍有水分。
(8)焊縫不直,有扭曲現(xiàn)象 出現(xiàn)焊縫不直現(xiàn)象主要原因是:①焊絲導(dǎo)電嘴孔磨損嚴(yán)重,焊絲在送絲過程中有晃動及左右搖擺現(xiàn)象。②焊接臂伸長過大,在焊接區(qū)域有拖拉現(xiàn)象。
針對以上焊縫金屬內(nèi)部缺陷和表面缺陷產(chǎn)生的原因進(jìn)行分析,并結(jié)合我廠抽油機(jī)箱型梁生產(chǎn)實(shí)際情況及制定措施的可行性及經(jīng)濟(jì)性,采取了如下防止措施。
(1)防止裂紋措施 ①對于箱型梁Q345B材質(zhì)采用焊劑F5014與焊絲H08MnA。②根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際情況,盡量避開冬季低溫氣候條件下焊接,避免急冷裂紋的出現(xiàn)。③對操作條件允許的采取半V形坡口應(yīng)在正常比例范圍內(nèi),焊道寬度和深度比例不可失常。④降低焊接電流,增大電弧電壓。
(2)防止氣孔措施 ①加強(qiáng)焊前清理,對刨邊后鋼板上殘留的油污徹底清除干凈。②焊劑烘干時間由原來的1h延長到1.5h,直到徹底烘干為止,用干濕度計(jì)進(jìn)行檢測。
圖3 有缺陷焊縫外觀
圖4 正常焊縫外觀
埋弧焊焊接參數(shù)
(3)防止夾渣措施 ①設(shè)計(jì)制作箱型梁專用焊接平臺,將工件放置到水平位置。②對多層焊加強(qiáng)層間焊渣的清理工作。③同時調(diào)整焊絲對中位置,修訂后的焊接參數(shù)如附表所示。
(4)防止咬邊措施 ①修訂焊接參數(shù)。②加強(qiáng)操作人員培訓(xùn),加大焊接工藝紀(jì)律的執(zhí)行力度。
(5)防止焊瘤措施 加快焊接速度,降低焊接電流,提高電弧電壓。
(6)防止余高過大措施 增加焊接間隙,將被焊件置于水平位置,使其焊縫平滑過渡。
(7)防止表面壓坑措施 ①加強(qiáng)坡口面的清理,使其油污徹底清除干凈。②焊接前將焊劑進(jìn)行150~300℃烘干1.5h,使焊劑水分完全消失。
(8)防止焊縫不直現(xiàn)象的措施 ①更換新的導(dǎo)電嘴,避免焊絲晃動及搖擺現(xiàn)象的發(fā)生。②減小的焊絲干伸長度,使焊接臂伸長到相應(yīng)的焊接高度。
通過對焊接缺陷產(chǎn)生原因進(jìn)行分析,并有針對性的采取了一系列的防止措施,使焊接缺陷得到了有效控制,減少了因產(chǎn)生焊接缺陷而造成的焊縫返修及補(bǔ)焊的工作量。提高了焊縫質(zhì)量和焊接生產(chǎn)率,為后續(xù)埋弧焊焊接質(zhì)量問題的解決積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)。同時也提高了我廠抽油機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量,為新產(chǎn)品的開發(fā)制作奠定了基礎(chǔ)。