徐景凱 李洪彥 林治寶
(1.龍口礦業(yè)集團(tuán)盤道煤業(yè)公司,山西 原平 034108;2.龍礦集團(tuán)高級技校,山東 龍口 265700)
龍口礦業(yè)集團(tuán)盤道煤業(yè)公司為兼并重組礦井。由于礦井主要通風(fēng)機(jī)功率較大,耗電量較高,為了達(dá)到節(jié)能降耗的目的,提高主要通風(fēng)機(jī)的運(yùn)轉(zhuǎn)效率、保證經(jīng)濟(jì)高效地運(yùn)轉(zhuǎn)成為提高礦井經(jīng)濟(jì)效益的重要措施。
(1)縮小風(fēng)葉徑向間隙,改變風(fēng)葉常規(guī)安裝角度。
在完成整體技改項(xiàng)目前,礦井使用70B2—21NO.24型主要通風(fēng)機(jī),運(yùn)轉(zhuǎn)效率僅為50%,有效效率40%。針對風(fēng)機(jī)具體狀況,研究確定把徑向間隙由5~12mm調(diào)到了2~6mm,同時(shí)一改傳統(tǒng)的兩級風(fēng)葉同安裝角度為第二級風(fēng)葉的安裝角比第一級的安裝角小2°,改造后主要通風(fēng)機(jī)兩級風(fēng)葉所受壓力分配均衡,風(fēng)機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)穩(wěn)定,降低了風(fēng)機(jī)噪音,提高了風(fēng)機(jī)性能。
(2)保證主要通風(fēng)機(jī)功率與電動機(jī)功率的高效匹配。
原主要通風(fēng)機(jī)配套拖動電機(jī)功率為360kW,主要通風(fēng)機(jī)長期在低效區(qū)運(yùn)轉(zhuǎn),針對此種狀況,采用液力耦合器傳動來保證風(fēng)機(jī)的負(fù)荷均衡分配,同時(shí)把電機(jī)功率降為300kW,結(jié)果運(yùn)轉(zhuǎn)效率提高了11.4%。
(3)合理設(shè)置擴(kuò)散器,降低能量消耗。
通過對擴(kuò)散器的結(jié)構(gòu)尺寸量度分析,發(fā)現(xiàn)回壁角、對角尺寸及表面水平度都存在一定的誤差,這種誤差對出風(fēng)口風(fēng)流及外界大氣對出風(fēng)口風(fēng)流干擾都有一定的影響。主要原因?yàn)椋簲U(kuò)散器出口角度不合理造成渦流及回流;擴(kuò)散器出口斷面比例不當(dāng)造成能量消耗大;擴(kuò)散器內(nèi)壁平整度不夠,增加了摩擦阻力。因此對擴(kuò)散器出口角度、斷面比例進(jìn)行分析、重新加工改造從而降低電耗2%。
(4)改造主要通風(fēng)機(jī)風(fēng)峒以降低阻力。
主要通風(fēng)機(jī)風(fēng)峒阻力取決于風(fēng)峒轉(zhuǎn)角太大和過小的風(fēng)峒斷面,這都會造成通風(fēng)阻力增加,這種通風(fēng)阻力稱為無效阻力。無效的阻力消耗大大降低了主要通風(fēng)機(jī)的有效效率。測試中發(fā)現(xiàn),風(fēng)峒(包括轉(zhuǎn)彎處)阻力占了礦井總阻力的29.7%,占了總功率的41%,致使主要通風(fēng)機(jī)的有效效率僅為30%。為此減小風(fēng)峒轉(zhuǎn)角,擴(kuò)大風(fēng)峒斷面,這也提高了主要通風(fēng)機(jī)有效效率。
(5)改善主要通風(fēng)機(jī)風(fēng)峒S形轉(zhuǎn)角,減少風(fēng)流的射流和偏流現(xiàn)象。風(fēng)峒內(nèi)不適當(dāng)?shù)腟形轉(zhuǎn)角及過大的風(fēng)峒角不僅增加了無效阻力,也直接影響著主要通風(fēng)機(jī)的性能,它使得進(jìn)入主要通風(fēng)機(jī)的風(fēng)流產(chǎn)生射流與偏流現(xiàn)象,影響了風(fēng)機(jī)的穩(wěn)定運(yùn)轉(zhuǎn),造成風(fēng)機(jī)失速,過強(qiáng)的射流、偏流使風(fēng)流流經(jīng)機(jī)體后依然不能保證穩(wěn)定流態(tài),不穩(wěn)定的流態(tài)又加大了對擴(kuò)散器的沖擊損失,進(jìn)一步降低了擴(kuò)散器的效率及主要通風(fēng)機(jī)的有效效率。為此對風(fēng)峒改造過程中,去掉了風(fēng)峒S形轉(zhuǎn)角,提高了主要通風(fēng)機(jī)有效效率。
(6)選擇適當(dāng)?shù)闹饕L(fēng)機(jī)調(diào)節(jié)裝置。
為保證合理的供風(fēng),克服風(fēng)機(jī)在生產(chǎn)能力上存在過?,F(xiàn)象,采用前導(dǎo)器調(diào)節(jié)措施,滿足了安全生產(chǎn)的需要。
2)標(biāo)準(zhǔn)溶液濃度的不確定度。根據(jù)經(jīng)驗(yàn),由于稀釋引起的不確定度很小,可忽略不計(jì),故砷元素形態(tài)標(biāo)準(zhǔn)溶液配制的不確定度即為砷元素形態(tài)標(biāo)準(zhǔn)溶液的不確定度。
盤道礦原來使用的是老式的70B2型軸流式通風(fēng)機(jī),該風(fēng)機(jī)最高效率為70%,但實(shí)際效率僅為50%,并且耗電大,十分不經(jīng)濟(jì)。
進(jìn)行多方論證,對礦井通風(fēng)系統(tǒng)和設(shè)備進(jìn)行了改造,將原來廢棄的主提升井改造成了主提風(fēng)井,安裝了兩臺FBCDZ煤礦地面用防爆抽出式對旋軸流主要通風(fēng)機(jī)(一用一備)。通風(fēng)機(jī)配YBF450S3-8防爆電動機(jī)4臺(每機(jī)二臺),電動機(jī)功率250kW。安裝高壓變頻裝置及相關(guān)電控設(shè)備,變頻器可在兩套通風(fēng)機(jī)中隨時(shí)切換。
當(dāng)?shù)V井通風(fēng)系統(tǒng)有較大的改變時(shí),如產(chǎn)量增加或減少明顯時(shí)可調(diào)節(jié)主要通風(fēng)機(jī)的葉片角度。
(1)FBCDZ主要通風(fēng)機(jī)結(jié)構(gòu)特點(diǎn)及附屬裝置。
FBCDZ主要通風(fēng)機(jī)由集流器、一級風(fēng)機(jī)、二級風(fēng)機(jī)、擴(kuò)散器、消音器、擴(kuò)散塔組成。隔爆型三相異步電動機(jī)安裝在主機(jī)座的隔流腔內(nèi),與流道內(nèi)的爆炸性危險(xiǎn)氣體完全隔離,由主機(jī)座上的通風(fēng)孔形成新鮮空氣對電動機(jī)進(jìn)行冷卻。葉輪轂比選用0.6~0.7,葉片為可調(diào)式中空機(jī)翼扭曲型。葉輪外徑與機(jī)殼之間設(shè)有防磨擦火花銅環(huán)以提高風(fēng)機(jī)運(yùn)行的安全性。附屬裝置包括制動裝置、在線監(jiān)測控制系統(tǒng)(控制計(jì)算機(jī)、信號檢測傳感器、信號采集與轉(zhuǎn)換裝置、通訊裝置、PLC操作臺控制面板、顯示器、打印機(jī)和有源音箱等)、電控裝置等。
(2)通風(fēng)機(jī)風(fēng)量、功率自動調(diào)節(jié)原理。
通風(fēng)機(jī)風(fēng)量與電動機(jī)轉(zhuǎn)速成正比,轉(zhuǎn)距或風(fēng)壓與轉(zhuǎn)速平方成正比,軸功率與轉(zhuǎn)速立方成正比,因此使用壓力傳感器采集通風(fēng)機(jī)管道的出氣風(fēng)壓信號,根據(jù)風(fēng)機(jī)的比例定律求出風(fēng)量達(dá)到設(shè)定值時(shí)風(fēng)機(jī)需要達(dá)到的轉(zhuǎn)速,再根據(jù)變頻器模擬輸入電壓與風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速的線性關(guān)系,求出變頻器模擬輸入電壓與風(fēng)機(jī)出氣風(fēng)壓的理論擬合關(guān)系,根據(jù)此擬合關(guān)系,就可以由傳感器采集的風(fēng)壓信號求出相應(yīng)的變頻器模擬輸入電壓,從而改變風(fēng)機(jī)輸入電源電壓的頻率,調(diào)整風(fēng)機(jī)的轉(zhuǎn)速,控制風(fēng)機(jī)的風(fēng)量。采用轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)風(fēng)量,可將風(fēng)機(jī)的安裝角固定在高效區(qū),而通過改變風(fēng)機(jī)的轉(zhuǎn)速達(dá)到控制風(fēng)量的目的,風(fēng)機(jī)將在很大的范圍內(nèi)維持高效運(yùn)行,從而達(dá)到節(jié)能的目的,但是由于這時(shí)的調(diào)速范圍小,節(jié)能效果也就差。所以也可以將風(fēng)機(jī)的安裝角調(diào)到最大,這樣雖然會降低一些運(yùn)行效率,但是卻大大增加了調(diào)速范圍,而風(fēng)機(jī)軸功率的下降是與轉(zhuǎn)速的三次方成正比的,所以功率的降低遠(yuǎn)大于效率的下降,采用這種運(yùn)行方式能取得更大的節(jié)能效果。
變頻調(diào)速裝置能根據(jù)井下實(shí)際用風(fēng)需求量,風(fēng)速等參數(shù)及時(shí)調(diào)整電動機(jī)轉(zhuǎn)速,保證主通風(fēng)機(jī)在最佳工況點(diǎn)附近運(yùn)行,避免了電能浪費(fèi)。不再使用人工調(diào)節(jié),完全實(shí)現(xiàn)了閉環(huán)調(diào)節(jié)自動控制,無須頻繁地調(diào)節(jié)風(fēng)機(jī)葉片角度,減少了風(fēng)機(jī)葉片磨損和維修工作量,延長了風(fēng)機(jī)的大修周期,節(jié)省了檢修時(shí)間和費(fèi)用。變頻器自身的保護(hù)功能齊全,有欠電壓保護(hù)、過電壓保護(hù)、過電流保護(hù)、短路保護(hù)、風(fēng)機(jī)軸承過熱保護(hù)等,使風(fēng)機(jī)安全運(yùn)行的可靠性得到大大提高。實(shí)現(xiàn)了電動機(jī)無級調(diào)速、軟啟動、減小了啟動電流、提高了功率因數(shù)從而達(dá)到了節(jié)能目的。
在線監(jiān)測控制系統(tǒng)能對主要通風(fēng)機(jī)的運(yùn)行狀態(tài)進(jìn)行連續(xù)在線監(jiān)控,集中控制,抗干擾能力強(qiáng),運(yùn)行可靠性高,自動化控制程度高,實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)化管理,操作維護(hù)簡單,能對通風(fēng)系統(tǒng)的風(fēng)壓、流量、通風(fēng)機(jī)性能參數(shù)、配套電機(jī)工作參數(shù)及狀態(tài)在線實(shí)時(shí)監(jiān)測和控制,能夠滿足性能測試和自動管理的要求。
組織相關(guān)工種操作和維修人員定期參加三級培訓(xùn),要求對所管轄的設(shè)備要達(dá)到三懂四會,經(jīng)考試合格,持證上崗。平日里要加強(qiáng)對設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)和巡視檢查力度,并制定主要通風(fēng)機(jī)事故的應(yīng)急預(yù)案。積極開展崗位練兵,定期開展模擬演習(xí)和操作技能競賽,修改完善操作規(guī)程并制定獎懲條例。
簡化礦井通風(fēng)系統(tǒng),加強(qiáng)通風(fēng)設(shè)施管理,盡可能減少系統(tǒng)內(nèi)部和外部漏風(fēng),提高礦井有效風(fēng)量率。及時(shí)封閉采空區(qū)、廢棄的舊巷和長久不用的巷道。在日常通風(fēng)管理工作中,要經(jīng)常修復(fù)變形或破壞的通風(fēng)巷道,減少巷道堵塞物,使巷道清潔、完整、暢通,保持巷道足夠斷面,保證巷道斷面積一致并且表面光滑,減少巷道的拐彎,縮短巷道通風(fēng)路線。
盤道煤業(yè)公司通過近十年的實(shí)踐驗(yàn)證,以上措施對減小主要通風(fēng)機(jī)能量消耗、保證礦井安全生產(chǎn)是行之有效的。系統(tǒng)改造后比改造前年可減小電費(fèi)支出800多萬元,顯著地提高了礦井的經(jīng)濟(jì)效益,達(dá)到了一礦帶一礦,反哺東部礦井的目的,為龍礦集團(tuán)脫離困境,重新騰飛打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。