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      低豐度油田縫網(wǎng)壓裂技術的應用

      2018-03-23 04:53:41
      石油知識 2018年3期
      關鍵詞:縫網(wǎng)液量單井

      梁 麗

      (中國石油吉林油田分公司勘探部 吉林松原 138000)

      1 前言

      常規(guī)壓裂是以線彈性斷裂力學為理論基礎,假定在壓裂過程中人工裂縫起裂為張開型,且沿井筒射孔層段形成雙翼對稱縫。通常以一條主裂縫實現(xiàn)對儲層滲流能力的改善,主裂縫在垂向上仍然是基質(zhì)向裂縫的“長距離”滲流,因此垂向主裂縫的滲流能力未得到有效改善。

      隨著現(xiàn)代壓裂技術的發(fā)展,縫網(wǎng)壓裂理念由此產(chǎn)生:以水力壓裂技術手段實施對油氣儲集巖層的三維立體改造,形成人工裂縫網(wǎng)絡,實現(xiàn)儲層內(nèi)裂縫波及體積的最大化,從而極大地提高單井控制儲量,達到提高單井產(chǎn)能的目的。

      通過技術論證,對注水受效差、構造邊緣的低產(chǎn)油井應用大規(guī)??p網(wǎng)技術進行壓裂改造,可實現(xiàn)最大限度增加人工裂縫與油藏的接觸面積來提高單井產(chǎn)能。

      隨著該技術進一步試驗和完善,最終實現(xiàn)小構造不注水開發(fā)、稀井網(wǎng)開發(fā)等模式。在減少注水和布井費用的同時,保障區(qū)塊的有效開發(fā)。

      2 主要技術研討

      2.1 工藝原理

      利用儲層兩個水平主應力差值與裂縫延伸凈壓力的關系,一旦實現(xiàn)裂縫延伸凈壓力大于兩個水平主應力的差值,就會產(chǎn)生分支縫,分支縫沿著天然裂縫繼續(xù)延伸,最終可形成以主裂縫為主干的縱橫交錯的“網(wǎng)狀縫”系統(tǒng)。

      2.2 實施手段

      采用不同液性(滑溜水+胍膠體系)、大液量、高施工排量、泵注粉陶段塞等手段進行壓裂施工,這些都有助于提高動態(tài)裂縫內(nèi)的凈壓力,增加在主裂縫剖面上形成分支縫的幾率。

      現(xiàn)場實施結合裂縫監(jiān)測手段,指導泵注程序及時有效的調(diào)整。壓裂后獲得網(wǎng)縫的各項參數(shù),總結并完善施工設計??p網(wǎng)壓裂在工藝上體現(xiàn)了“兩大、兩小”的特征。

      兩大:①大排量,施工排量通常達到8~10m3/min 以上; ②大液量,單層用液量2000~3000m3。

      兩?。孩傩×街蝿蝿┮话悴捎?0/100目或40/70目粉陶,尾追20/40目陶粒支撐主裂縫;②小砂比,在滑溜水階段平均砂液比為3%~5% ,最高砂液比不超過10%。

      縫網(wǎng)壓裂采用壓裂液以滑溜水為主,不僅大大降低施工摩阻,滿足了大排量施工的要求,而且極大增加了壓裂的改造范圍。

      2.3 適用條件

      (1)天然裂縫發(fā)育,具備利用人工裂縫溝通更大天然裂縫網(wǎng)絡的條件。

      (2)油氣儲集層脆性系數(shù)較高。使得巖石在壓裂過程中產(chǎn)生剪切破壞,不是形成單一裂縫,而是有利于形成復雜的網(wǎng)狀縫,從而大幅度提高了裂縫體積。

      (3)最大和最小水平主應力相近,只有在相近的情況下,低粘度的壓裂液才有可能打開與最大主應力方向呈現(xiàn)直或有一定角度的天然裂縫,在橫向上實現(xiàn)足夠的延伸,從而實現(xiàn)網(wǎng)狀裂縫的目的。

      3 現(xiàn)場試驗情況

      試驗M區(qū)塊儲量豐度低(50×104t/Km2),油藏物性差(孔隙度8.6%,滲透率0.25mD,泥質(zhì)含量為21.3%),開發(fā)效果不理想(平均單井日產(chǎn)油小于1噸)。對該區(qū)塊采用縫網(wǎng)壓裂技術進行現(xiàn)場試驗,可進一步挖潛提高單井產(chǎn)能,論證今后稀井網(wǎng)開發(fā)的可行性。

      3.1 試驗井A

      該井儲層砂巖縱向上發(fā)育,砂巖厚度大,為壓裂改造提供較好的基礎。2006年9月投產(chǎn),初產(chǎn)2.1/3.9。措施前為撈油生產(chǎn),平均日產(chǎn)0.4/0.4(圖1)。

      泵注總液液量1910方、最大施工排量7.8方/分、最高施工壓力59Mpa、停泵壓力17.3兆帕、共計加入加陶粒7.4方。該井壓后返排647方(返排率33.8%), 由撈油井恢復了正常的開抽生產(chǎn)。初期日產(chǎn)油4.2噸(日增油3.8噸),最高日產(chǎn)油達到7噸。目前已穩(wěn)定產(chǎn)量2.7噸,累計增產(chǎn)達到630噸。

      3.2 試驗井B

      該井位于M塊南部儲層較好,初產(chǎn)1.3/6.0噸,目前間抽產(chǎn)量為0.4/0.4噸。17、16號潛力層未動用,本次作為補壓井來進行縫網(wǎng)現(xiàn)場試驗。泵注總液量1720方、最大施工排量8方/分、最高施工壓力63Mpa、停泵壓力18兆帕,共計加入加陶粒25方。

      為了掌握B井裂縫空間展布的各項參數(shù),明確縫網(wǎng)改造儲層的波及體積;并有效控制裂縫的破裂范圍及方向,避免與壓裂井西側(cè)的斷層(間距300米左右)溝通,在施工中采用了井下微地震監(jiān)測手段。

      在施工過程中,泵注Ⅱ型液階段通過裂縫監(jiān)測裂縫西翼向斷層方向發(fā)展,距離已經(jīng)達到50米左右時放棄泵注。換成Ⅰ型液260方時,監(jiān)測裂縫西翼已接近斷層,現(xiàn)場決定停止泵注滑溜水,進行胍膠加砂。

      由于微地震事件監(jiān)測與實際裂縫的擴展延伸存在一定的滯后性和解釋上的誤差,導致該井在施工過程中與西側(cè)斷層溝通,這影響了壓后的放噴返排,尤其是投產(chǎn)后人工裂縫對井筒的能量供給。該井壓后返排758方(返排率38.4%), 產(chǎn)量由0.4/0.4噸上升至1.9/3.6噸,累計增油86.6噸。隨著斷層附近的能量釋放至儲層的閉合,油井的生產(chǎn)能力有待進一步的回升。

      3.3 試驗井Y39-P3

      為了水平井開發(fā)獲得更大的產(chǎn)能,增加低產(chǎn)低豐度區(qū)塊的可動用儲量,選擇進行水平井(Y39-P3)縫網(wǎng)壓裂現(xiàn)場試驗,論證該技術的可行性。

      通過層段優(yōu)化和相關的液性對比,對第一、三、五級采用了縫網(wǎng)壓裂工藝(滑溜水+胍膠體系),其余的層段采用胍膠正常施工。

      滑溜水階段裂縫參數(shù):半長:256.753米、層高:116.658米、縫寬:179.68米。膠液階段裂縫參數(shù):半長:276.181米、層高:89.017米、縫寬:83.517米、方位角:N121.26E。

      滑溜水階段裂縫參數(shù):半長:250.116米、層高:140.332米、縫寬:128.114米。膠液階段裂縫參數(shù):半長:213.561米、層高:98.279米、縫寬:59.839米、方位角:N89.936E。

      由此可知,泵注滑溜水階段在地層中形成了較典型的網(wǎng)縫壓裂微地震信號,可認為實現(xiàn)了一定的體積壓裂的改造效果,在井筒遠端可能存在網(wǎng)狀裂縫的跨級溝通。該井壓后初產(chǎn)原油42.3噸,目前穩(wěn)定產(chǎn)量噸方高于同區(qū)塊、同層位的其它水平井,進一步驗證縫網(wǎng)壓裂改造工藝的成效。

      4 結論

      通過現(xiàn)場3口井的實施,取得以下幾方面的認識:

      (1)滑溜水溝通天然裂縫能力較強,對脆性儲層易產(chǎn)生剪切縫。對致密砂巖儲層易產(chǎn)生多簇分支縫、主裂縫不明顯;

      (2)伴隨網(wǎng)狀支縫的形成,施工曲線出現(xiàn)特征:施工壓力峰值會出現(xiàn)多次起伏波動,嘗試加入粉陶段塞壓力響應比較明顯;

      (3)提高施工排量,是增加縫內(nèi)凈壓力的有效手段,但必須注入大液量后才能對縫網(wǎng)形成有效;

      (4)要實現(xiàn)縫網(wǎng)的更加充分,大液量、大排量是一方面,有效的暫堵也是另外一條可行的途經(jīng);

      (5)提高縫網(wǎng)壓裂技術的認識必須結合裂縫監(jiān)測手段,實時掌握人工縫網(wǎng)的形狀、走向、波及體積等參數(shù)。及時調(diào)整施工參數(shù),達到最佳壓裂改造規(guī)模。

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