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      高位鉆孔瓦斯抽采技術在太岳煤礦的研究與應用

      2018-03-25 08:11:42郝明輝
      中國煤炭工業(yè) 2018年10期
      關鍵詞:封孔高位裂隙

      文 / 郝明輝 楊 杰

      山東能源棗礦集團太岳煤礦位于山西省長治市,礦井所開采的2號煤層為中厚煤層,其上下鄰近層間距較小,工作面回采期間瓦斯治理難度較大。為此,提出了高位鉆孔瓦斯抽采技術,通過現場測定及理論分析,確定了礦井采空區(qū)冒落帶的高度,并據此對高位鉆孔合理布孔參數進行了優(yōu)化,實現了近距離鄰近層及采空區(qū)瓦斯高效抽采,確保了礦井安全、高效開采。

      一、礦井概況

      太岳煤礦批準開采井田內1號、2號煤層,井田面積37.414km2,礦井設計生產能力1.5Mt/a,核定生產能力為2.10Mt/a。礦井采用立井-斜井開拓方式開拓。工作面采用綜合機械化一次采全高的采煤方法。太岳煤礦為高瓦斯礦井,采用中央并列式通風方式,通風方法為機械抽出式。

      井田范圍內1號煤層厚0~1.23m,平均0.57m,煤質為焦煤或瘦煤,賦存不穩(wěn)定,不具備開采條件。目前僅開采二疊系下統(tǒng)山西組下部2號煤層,2號煤層位于1號煤層下部,距1號煤層8.34~22.92m,平均16.88m。2號煤層厚度1.71~3.00m,平均厚度為2.2m,煤層傾角2°~13°,為全區(qū)穩(wěn)定可采煤層,其煤質為焦煤或瘦煤;該煤層結構較簡單,僅局部夾1~3層泥巖或炭質泥巖夾矸,夾矸厚度0.04~0.24m,平均0.13m。

      目前采深條件下,2號煤層瓦斯含量為4.5m3/t~7.8m3/t。由于1號煤層與2號煤層成煤地質史一致,因此可以推測1號煤層具有較為一致的瓦斯賦存規(guī)律。由于層間距非常近,在2號煤層開采過程中,受卸壓效應的影響,1號煤層卸壓瓦斯將大量涌入2號煤層采掘空間,使得工作面回風流瓦斯?jié)舛绕?、上隅角瓦斯超限等問題頻發(fā),為2號煤層安全、高效開采帶來極大的挑戰(zhàn),因此,必須對1號煤層瓦斯進行有效治理。

      二、高位鉆孔瓦斯抽采技術研究

      基于太岳煤礦1、2號煤層層間距較近的實際情況,結合礦井瓦斯治理水平,決定采用高位鉆孔瓦斯抽采技術對1號煤層進行高效瓦斯抽采。但高位鉆孔終孔位置距2號煤層的垂高、內錯工作面的距離等參數對瓦斯抽采效果極為重要,需進行細致的研究,從而實現抽采效果最優(yōu)。

      1. 冒落帶高度的確定

      在工作面退采過后,采空區(qū)范圍內會形成高度不等的“三帶”,即冒落帶、裂隙帶、彎曲下沉帶。其中,冒落帶為煤層上方巖體垮落形成的松散巖體帶,直接與工作面空間溝通,透氣性極好;裂隙帶位于冒落帶上方,由于冒落帶巖體碎脹特性使裂隙帶巖體得到有效的支撐未能冒落,但形成了大量相互溝通的裂隙,是層間瓦斯流動的主要通道;彎曲下沉帶是由于關鍵層的控制、裂隙帶的支撐等發(fā)生卸壓但未斷裂的巖層帶,裂隙不發(fā)育。

      高位鉆孔要實現鄰近層瓦斯高效抽采,其鉆孔終孔位置必須位于冒落帶以上、彎曲下沉帶范圍內。若高位鉆孔位于冒落帶之內,鉆孔將與冒落帶裂隙直接連通,在抽采負壓作用下大量空氣進入鉆孔,無法實現鄰近層瓦斯高效抽采。因此,必須結合太岳煤礦的實際情況對其冒落帶高度進行確定。在對太岳煤礦2號煤層冒落帶高度進行確定時,采用現場測定與經驗分析相結合的方法進行。

      (1)現場測定。根據太岳煤礦工作面布置情況,采用“返液計量法”對冒落帶高度進行了現場測定。

      具體測定方法為:在工作面回風巷向切眼斜后方施工不同傾角的鉆孔,鉆孔施工為濕式鉆進。若鉆孔穿過冒落帶或終孔點位于冒落帶內,則鉆孔內大量鉆液將直接流入冒落帶內,造成鉆孔返漿很少或不返漿;若鉆孔位于裂隙帶內,則鉆孔返漿有所減少,但減少量并不大;若鉆孔返漿未減少,則說明鉆液終孔位置沒有大量裂隙,則可判斷該位置為彎曲下沉帶。這種方法稱之為“返液計量法”冒落帶現場測定方法。

      采用這種方法,對太岳煤礦2號煤層采后的冒落帶進行了現場測定,確立了其冒落帶高度約為7.5~12.4m左右。

      (2)經驗分析。借鑒國內外對“三帶”高度的相關研究成果可知,一般情況下,冒落帶為采高的3~6倍不等。根據太岳煤礦頂板的巖性及巖性組合特性,結合我國在相關領域的研究成果,根據經驗可以確定太岳煤礦冒落帶高度約為6.6~13.2m左右。

      從以上研究成果可以看出,太岳煤礦2號煤層冒落帶的現場測定和經驗分析數據總體非常接近。因此,確定冒落帶的高度為12.4m。

      2. 高位鉆孔布孔參數研究

      為了高效抽采鄰近層及采空區(qū)瓦斯,高位鉆孔終孔位置需位于裂隙帶的中上部,并內錯工作面一定距離,實現對鄰近層涌出瓦斯的有效攔截和采空區(qū)瓦斯的高效抽采。為此,需要對高位鉆孔垂向高度、內錯距離等合理布置參數進行研究。

      (1)合理垂向高度的確定。通過確定裂隙帶高度范圍,確定了高位鉆孔垂向合理高度。根據經驗公式,煤層頂板不同巖性及巖性組合條件下,裂隙帶高度為:

      其中:H裂——裂隙帶高度,m;

      N——系數,堅硬巖層n=30,中硬巖層n=20,較軟巖層n=10;

      M——開采層采高。

      結合太岳煤礦1、2號煤層間的巖性組合較軟的特性,可以根據經驗公式估算裂隙帶的高度約為17.5~25m左右,因此,確定高位鉆孔終孔位置的合理垂高為17.5~25m左右。

      (2)合理內錯距離的確定。由于CH4的密度比空氣小,采空區(qū)及鄰近層涌出的瓦斯在瓦斯上浮效應及抽采負壓的綜合作用下,會涌向采空區(qū)上部、回風巷及工作面上隅角。為有效攔截鄰近層瓦斯及采空區(qū)瓦斯,防止大量瓦斯涌向回風巷和工作面上隅角,需將高位鉆孔內錯回風巷一定距離,實現對鄰近層及采空區(qū)涌出瓦斯的高效抽采。

      太岳煤礦2號煤層工作面長度一般為200m左右,根據采空區(qū)巖石冒落特性及工作面長度,借鑒我國高位鉆孔瓦斯抽采的相關理論研究成果,結合冒落帶高度現場測定數據,確定將高位鉆孔內錯距離控制在距回風巷50m范圍內,可實現高位鉆孔的高效瓦斯抽采。

      3. 高位鉆孔合理封孔技術研究

      受地質構造及卸壓作用影響,煤層頂板巖層會發(fā)生不同程度的破壞,造成大量裂隙的生成和發(fā)育,導致封孔難度增大,從而造成鉆孔漏氣,使得瓦斯抽采效果大打折扣。因此,必須針對太岳煤礦的巖層條件提出有針對性的封孔技術。

      按照煤巖體蠕變效應,要想達到理想的封孔效果,封孔位置應避開巷道松動圈范圍,進入原巖應力區(qū)。因此,在現場實施過程中,封孔深度由原來的孔口開始封孔、封孔深度8m改為自孔口向里6m開始封孔、封孔深度6m,從而使始封深度進入原巖應力區(qū),封孔效果得到大幅提高。為了避免聚氨酯封孔抗壓效果差易漏氣、水泥砂漿封孔存在封孔“水縫”的弊端,封孔工藝由原來聚氨酯封孔改為“兩堵一注”封孔,縮短了封孔長度,在一定程度上降低了封孔費用,并大幅提高了封孔效果,有效提高了抽采效果。

      三、高鉆孔瓦斯抽采技術應用及效果

      1. 現場應用

      根據以上理論研究成果,在太岳煤礦2204工作面進行了高位鉆孔瓦斯抽采技術現場應用。鉆場開設在2204工作面回風順槽,高位鉆場每隔30~40m布置一個鉆場,每個鉆場布置10~12個鉆孔,每個鉆場分高低位布置2小組,小組間距15~20m,下一組鉆場在前一組鉆場1號鉆孔后30~40m位置施工。高位鉆孔設計如圖1所示,鉆孔參數如表1所示。

      圖1 2204回風巷高位鉆孔布置圖

      表1 2204回風巷高位鉆孔施工參數

      2. 效果考察

      對比鄰近層高位鉆孔抽采期間及停抽期間(鉆孔停抽在制定現場安全技術措施后執(zhí)行)工作面、回風隅角、回風流等地點瓦斯?jié)舛?,停抽?0分鐘觀測,數據變化明顯,充分證明鄰近層抽放達到了預期效果。2204工作面抽采前后瓦斯?jié)舛茸兓闆r如表2所示。

      表2 2204工作面實施高位鉆孔抽采前后瓦斯?jié)舛葘Ρ缺?/p>

      從表2可以看出,通過實施高位鉆孔瓦斯抽采技術,對瓦斯抽采效率大幅提高,有效解決了工作面回風巷及上隅角瓦斯?jié)舛绕?、甚至超限的問題,達到了對鄰近層及采空區(qū)瓦斯高效抽采的目的,確保了工作面的安全高效開采。

      四、結論

      通過在太岳煤礦實施高位鉆孔瓦斯抽采技術研究,取得以下結論:

      1.采用現場實測與理論分析相結合的方法,確定了冒落帶的高度為12.4m左右,并由此確定了高位鉆孔的合理終孔位置等布孔參數,即高位鉆孔合理垂向高度為17.5~25m左右,合理內錯距離為50m左右,從而減少了鉆孔施工的盲目性,提高了鉆孔利用率。

      2.確立的適用于太岳煤礦的封孔工藝為“兩堵一注”,重新確定了封孔深度和封孔長度,有效減少了封孔長度,降低了封孔費用,提升了封孔水平和瓦斯抽采效果。

      3.將研究確定的高位鉆孔合理布孔參數應用于現場,在太岳煤礦2204工作面對瓦斯抽采效果進行了考察。通過考察發(fā)現,高位鉆孔的應用,有效解決了工作面回風巷及上隅角瓦斯?jié)舛绕摺⑸踔脸薜膯栴},達到了對鄰近層及采空區(qū)瓦斯高效抽采的目的,確保了工作面的安全高效開采。

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