張 國 平
(中國水利水電第七工程局有限公司 第一分局,四川 彭山 620860)
楊房溝水電站是雅礱江中游河段一庫七級開發(fā)中的第六級,是國內(nèi)首個百萬千瓦級采用EPC總承包管理模式的水利水電工程。工程為一等,規(guī)模為大(1)型。楊房溝水電站兩岸邊坡較陡,尤其是局部岸坡坡度在60°~70°以上,兩岸地形基本對稱,呈“V”形谷,壩址出露地層主要為燕山期花崗閃長巖。
拱壩壩基及拱肩槽邊坡分布高程為2 101.85~1 947 m,其中拱肩槽部位僅進行開挖,不需要支護,共分為16段不同設(shè)計坡度,拱肩槽頂部寬度約為12 m,底部寬度約為35 m。
拱壩壩基根據(jù)生產(chǎn)性試驗取得的爆破參數(shù)、按10 m/層下挖,采用先瘦身,后保護層預(yù)裂爆破方案。緩沖孔和主爆孔主要采用JK590履帶式液壓潛孔鉆機,預(yù)裂孔主要采用QJZ-100B型潛孔鉆機。預(yù)裂孔孔距一般為70 cm,孔徑為70 mm,藥卷采用直徑為25 mm、32 mm的乳化炸藥間隔裝藥,裝藥密度為240~260 g/m,單耗為0.25~0.35 kg/m3。
左、右岸壩肩槽開挖分別完成了3次。從開挖揭示的地質(zhì)狀況看,建基面主要以Ⅲ類圍巖為主,較為完整,穩(wěn)定性較好,預(yù)裂爆破質(zhì)量狀況為:①輪廓面上殘留炮孔半圓痕跡存在不均勻,孔底間距部分超標;②相鄰兩炮孔間部分巖面的不平整度不滿足質(zhì)量標準要求,除局部地質(zhì)缺陷外,坡面平均超挖值為12 cm,存在成本損失偏大的情況;③少量殘留為炮孔壁存在明顯的爆破裂隙(寬度>0.5 mm);④以Ⅲ1類巖體為主,半孔率為83.5%;⑤單元質(zhì)量評定優(yōu)良率為78.5%。施工質(zhì)量無法滿足工程創(chuàng)優(yōu)的要求。
工程技術(shù)人員通過查閱資料和現(xiàn)場踏勘,辨識出影響壩肩槽預(yù)裂爆破質(zhì)量的主要原因為鉆孔工藝控制不標準、鉆孔校驗頻率不足、樣架局部不穩(wěn)定等。
壩肩槽仍采用“先瘦身、壩基預(yù)留保護區(qū)開挖”的施工方法,將預(yù)留保護區(qū)厚度由原來的15 m調(diào)整為10 m(1排緩沖孔、2~3排主爆孔);瘦身爆破規(guī)模單次由原來的7排爆破孔調(diào)整為5排進行控制,臨近保護區(qū)內(nèi)側(cè)的緩沖孔其造孔、裝藥按照近似于光面爆破控制。
在鉆爆工藝參數(shù)上,緩沖孔與主爆孔間距由原來的2.5 m調(diào)整為小于2 m;預(yù)裂孔的堵塞長度由原來的1.5 m調(diào)整為0.8~1.2 m;Ⅲ類巖體預(yù)裂孔孔底間距由原來的70 cm調(diào)整為60 cm;爆破網(wǎng)絡(luò)延時雷管段位由原來的MS15段調(diào)整為不超過MS12段;爆破設(shè)計依據(jù)火工材料的檢測結(jié)果及不同地質(zhì)條件,及時根據(jù)爆破振動回歸公式計算出K值、α值,有針對性地進行優(yōu)化。
成立了以項目負責(zé)人為組長、分管領(lǐng)導(dǎo)為副組長、各職能管理人員為成員的壩肩槽開挖質(zhì)量提升小組,制定了《壩肩槽施工工藝標準》,層層落實責(zé)任分工,加強現(xiàn)場施工工藝標準控制。
(1)操作平臺的找平與清理。
操作平臺2 m范圍用機械找平,人工清除表面積水、虛渣和松動巖石,露出巖面。將平臺超欠控制在20 cm范圍內(nèi),清理后經(jīng)檢查合格后交測量放線。
(2)測量放線。
測量人員測放的控制點線主要包含壩肩槽開口線高程、預(yù)裂孔位置、角度、深度等指標。每一茬炮預(yù)裂孔逐孔放點并用鋼釘固定。
(3)樣架搭設(shè)。
樣架采用φ48.3×5 mm優(yōu)質(zhì)鋼架管并由人工搭設(shè),角度尺或羅盤控制搭設(shè)角度。樣架搭設(shè)完成后,測量人員在樣架上放出每個預(yù)裂孔孔位、孔深、孔距、傾角等并掛牌標識。樣架及測量點線驗收合格后投入使用,安排專人加固、維護。
(4)鉆爆工藝控制。
壩肩槽采用“先瘦身、再預(yù)留保護區(qū)開挖”的施工方法。瘦身區(qū)爆破孔開挖布置5排孔,按常規(guī)爆破開挖方式完成,筆者不作描述。
預(yù)留保護區(qū)布置1排緩沖孔、2~3排主爆孔,厚度為10 m。其中,緩沖孔布置在主爆孔內(nèi)側(cè)2 m范圍內(nèi),主要采用QZJ-100B型潛孔鉆造孔,間距2 m,孔深及角度、線形走向均與預(yù)裂孔一致。
預(yù)裂孔鉆孔作業(yè)實行定人、定機、定崗“三定”制度,采用QZJ-100B型潛孔鉆造孔,孔距一般為60 cm,孔徑為70 mm,造孔深1 m范圍內(nèi)分20 cm、50 cm、100 cm三次校核鉆桿,造孔深1 m以后按照2~3根鉆桿進行校核,主要校核鉆孔方向、角度、鉆速。造孔完成后,逐孔驗收、裝藥,藥卷采用φ25、φ32乳化炸藥,竹片間隔規(guī)范綁扎,堵塞長度為1 m,裝藥密度為235~270 g/m,單耗0.24~0.32 kg/m3。
預(yù)留保護區(qū)爆破網(wǎng)絡(luò)延時雷管段位不超過MS12段,預(yù)裂孔孔內(nèi)采用導(dǎo)爆索導(dǎo)爆,孔外采用非電毫秒微差雷管分段延遲爆破。
(5)爆破質(zhì)量的檢查與評估。
爆破完成后實施安全監(jiān)測及質(zhì)量評估,總結(jié)爆破開挖質(zhì)量,分析存在的問題,研究改進措施,持續(xù)改進。
壩肩槽開挖質(zhì)量明顯提升,爆破質(zhì)量優(yōu)良:輪廓面上殘留的炮孔半圓痕跡均勻;相鄰兩炮孔間巖面的不平整度滿足質(zhì)量標準要求,坡面平均超挖值為3.5 cm,無欠挖;殘留炮孔壁均無明顯的爆破裂隙(寬度>0.5 mm),無裂隙張開、錯動及層面抬動現(xiàn)象;以Ⅲ1類巖體為主,半孔率為95%;單元質(zhì)量評定優(yōu)良率為95%以上。
壩肩槽超挖量由原來平均的12 cm減少至平均超挖 3.5 cm,降低了施工成本。
在楊房溝水電站EPC總承包模式下,質(zhì)量管理是業(yè)主管理的重點和核心,標準高、要求嚴,通過優(yōu)化調(diào)整措施,嚴格過程控制,提高了壩基開挖的實體質(zhì)量,獲得了業(yè)主及國家質(zhì)量監(jiān)督總站等單位的高度評價,為后續(xù)壩基開挖總結(jié)了經(jīng)驗,奠定了基礎(chǔ),對同類工程壩肩槽預(yù)裂爆破開挖施工具有借鑒意義。