王永勝,侯元新,燕照順,陳 普,朱愛美
泰鋼冷軋部950 mm六輥可逆冷軋機工藝潤滑系統(tǒng)主要的作用是在軋制過程中對軋輥表面和鋼帶進行潤滑和冷卻。工藝潤滑系統(tǒng)主要包括凈液輸送系統(tǒng)和污液凈化系統(tǒng),以及乳化液壓力、流量、方向控制裝置、軋輥冷卻裝置等。其中軋輥冷卻裝置由電磁氣控閥、噴射梁及操作控制箱等組成。噴射梁上噴嘴的開、關(guān)由PLC控制電磁氣控閥實現(xiàn)。在軋機牌坊前、后側(cè)各裝有6根噴射梁,形成上下各4排噴嘴,通過對噴嘴流量的調(diào)節(jié),達到控制板形和提高板面清潔度的目的。
950 mm六輥可逆冷軋機工藝潤滑系統(tǒng)存在以下3方面問題:1)由于乳化液系統(tǒng)壓力低,乳化液流量達不到生產(chǎn)工藝要求。2)平床過濾機經(jīng)過多年的運行,設備精度下降,無法對乳化液中的雜質(zhì)進行有效過濾,造成鋼卷在軋制過程中產(chǎn)生黑斑、黃斑和板形質(zhì)量等缺陷,影響產(chǎn)品質(zhì)量的提高。3)乳化液加熱時采用48組電加熱器進行加熱,每組電加熱器的耗電量每小時為8 kW·h,耗電量較高,提溫效率低。
1)乳化液泵及管道改造。安裝6臺大流量的乳化液泵,提高了乳化液凈油泵的流量,并對乳化液主管道進行了改造。由改造前的DN200 mm管道改造為DN250 mm管道,提高了乳化液的流量。
2)平床過濾機改造。乳化液平床過濾機改造為霍夫曼平床過濾機,流量由4 500 L/min提升至6 500 L/min,實現(xiàn)了自動走紙和乳化液雜質(zhì)的有效過濾,提高了乳化液的清潔度。
3)乳化液加熱系統(tǒng)改造。乳化液加熱方式由電加熱改為蒸汽加熱。通過重新鋪設蒸汽管道,在乳化液箱內(nèi)安裝Φ40 mm的蒸汽環(huán)管,提高了乳化液溫度的穩(wěn)定性和加熱效率,降低了電能消耗。
4)乳化液噴射梁改造。對乳化液的噴射梁進行改造,增加乳化液噴嘴的開口度,乳化液噴射梁主管由DN50 mm管道改造為DN80 mm的管道,工作輥噴射梁改造為五段進液,提高了乳化液的壓力。
5)乳化液機械攪拌改造。在乳化液凈油箱內(nèi)增設機械攪拌器,增加了乳化液的乳化效果,提高了潤滑和冷卻效果,從而提高了板面質(zhì)量。
1)軋制變形量優(yōu)化。六輥可逆冷軋機工藝潤滑系統(tǒng)改造后,由于提高了工藝潤滑及冷卻效果,軋制壓力明顯降低,對軋制變形量進行了優(yōu)化,提高了第1道次的壓下量,由原來的30%調(diào)整到35%~45%。
2)軋制壓力優(yōu)化。為提高產(chǎn)品的板形質(zhì)量和保證主機電流在規(guī)定的范圍內(nèi),將軋機的軋制壓力控制為350~650 t。
3)彎輥力優(yōu)化。為提高板形和板面質(zhì)量,工作輥彎輥力由改造前的150~220 kN優(yōu)化到60~150 kN,彎輥力的降低提高了產(chǎn)品板形質(zhì)量。
乳化液的流量由3 600 L/min提高到了改造后的6 000 L/min。改造前乳化液加熱采用電加熱器進行加熱,改造后采用蒸汽環(huán)管加熱,每小時消耗蒸汽0.5 t,與電加熱相比每小時可節(jié)約電費294元,每月節(jié)電費用10.58萬元。
通過對950 mm六輥可逆冷軋機工藝潤滑系統(tǒng)進行改造,解決了乳化液壓力、流量偏低,平床乳化液過濾效果差,乳化液加熱電能消耗高的問題。提高了乳化液工藝潤滑系統(tǒng)的壓力和流量,同時提高了乳化液的清潔度,冷軋產(chǎn)品的黑斑、黃斑、浪形等缺陷大幅減少,改造成效顯著。