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      淺談瓦斯抽放鉆孔在地質(zhì)構造段施工工藝改進

      2018-03-30 11:58:18程瑞王立峰魚朋
      山東工業(yè)技術 2018年7期
      關鍵詞:技術改進

      程瑞 王立峰 魚朋

      摘 要:我礦屬煤與瓦斯突出礦井,瓦斯災害嚴重,目前治理瓦斯災害的最有效手段就是瓦斯抽放,通過鉆孔施工、封孔、管路連接抽放,將煤層中賦存的瓦斯由瓦斯抽放泵抽出,降低或減少煤層的瓦斯壓力及瓦斯含量,為后期回采期間杜絕瓦斯事故發(fā)生。本論文主要介紹了下峪口煤礦21310進順本煤層地質(zhì)構造段施工鉆孔過程中遇到的技術問題及改進方法。

      關鍵詞:鉆孔施工;瓦斯抽放;技術改進

      DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2018.07.073

      1 地質(zhì)概況

      21310工作面位于二水平2-1采區(qū)上山翼中部,21210采空區(qū)下方,+300北翼回風大巷到泗州廟村莊保護煤柱之間。工作面為傾斜條帶布置,21310運順側靠近已回采的21308工作面(原21308進順),21310進順位于21212運順下方附近,四周除南部的21306、21308工作面開采以外,其它區(qū)域3#煤層均未開采。

      該工作面范圍內(nèi)地面高程755—945m,3#煤底板高程340-372m,蓋山厚度388-594m,蓋山厚度向深部逐漸增大。3#煤層頂板距上部2#煤層底板間距為18—23m之間。3#煤距下部5#煤2.5—4.5m左右,3#煤厚4.5-6.5m,一般厚度為5.5m,煤層中部局部含有一層0.1—0.2m的泥巖夾矸。

      2 通風、瓦斯及鉆孔設計

      (1)通風。21310采煤工作面通風系統(tǒng)為“U”型通風,即21310進風順槽進風,21310回風順槽回風;21310采面配風量定為1000m3/min。

      (2)瓦斯情況。21310工作面所采3#煤層為煤與瓦斯突出煤層,掘進施工中瓦斯涌出量:進風順槽最大4.32m?/min,最小1.6m?/min,回風順槽最大4.53m?/min,最小1.56m?/min。

      預計21310工作面回采時總瓦斯涌出量為:17m3/min,風排量為4.9m3/min,抽放量為12.1m3/min。

      (3)鉆孔設計。本煤層鉆孔在進順巷道正幫施工,施工兩排鉆孔,鉆孔呈三花布置。第一排本煤層鉆孔距巷道地板1m開孔,進順距停采線3.75m處開始施工,孔間距5m,鉆孔俯角1°,偏角0°,設計鉆孔深度120m,施工鉆孔87個;第二排本煤層鉆孔距巷道底板1.5m處開孔,進順距停采線6.25m處開始施工,孔間距5m鉆孔俯角0°,偏角0°,長度120m施工鉆孔87個。

      3 原施工鉆孔工藝

      在21310進順3號煤施工掘進期間,工作面后方采用ZDY4300LF型履帶鉆機,φ94mm鉆頭配合φ73mm淺螺旋鉆桿進行本煤層鉆孔施工,鉆孔施工采用風力排粉,并安裝孔口除塵裝置。

      缺點:在鉆機正常施工過程中當鉆孔施工到80米左右時,由于ZDY4300LF型履帶鉆機配合使用的φ73mm淺螺旋鉆桿,經(jīng)常發(fā)生排粉不暢、夾鉆等現(xiàn)象,在地質(zhì)構造段出現(xiàn)煤層變軟鉆孔成型不好塌孔排粉量突然增大,瓦斯涌出量增大等現(xiàn)象時使鉆孔無法施工到設計孔深。

      4 改進后施工鉆孔工藝

      后經(jīng)多次實驗將原φ73mm淺螺旋鉆桿改為三棱螺旋鉆桿在地質(zhì)構造段進行反復試驗施工。根據(jù)施工現(xiàn)場觀察,在施工過程中由于制造工藝不同,三棱螺旋槽鉆桿排粉優(yōu)于淺螺旋鉆桿,特別在松散煤層或破碎帶地質(zhì)構造段施工時,三個棱邊可以將沉積在鉆孔底部的鉆渣攪起并排出鉆孔以外,避免了鉆渣在鉆孔底部出現(xiàn)堵塞,使鉆機鉆壓穩(wěn)定排粉順暢。在施工過程中出現(xiàn)噴孔夾鉆現(xiàn)象時經(jīng)過短時間反復排粉壓力釋放,三棱螺旋鉆桿最深可達到130米以上。從而得出三棱螺旋鉆桿在煤層較為松散或破碎帶地質(zhì)構造段施工時排粉情況優(yōu)越于淺螺旋鉆桿。

      5 各個方面的經(jīng)濟對比

      原鉆孔施工采用ZDY4300LF型履帶鉆機,φ94mm鉆頭配合φ73mm淺螺旋鉆桿采用風力排粉施工鉆孔時,經(jīng)常出現(xiàn)排粉不暢、夾鉆等情況,造成在21310進順鉆孔施工過程中,因鉆孔排粉不暢、夾鉆等現(xiàn)象,導致鉆桿掉入孔內(nèi)并無法取出,按照損失鉆桿最多的單孔計算30根/孔,按每根鉆桿966元計算,共造成經(jīng)濟損失28980余元。

      由于夾鉆造成鉆孔報廢,按鉆孔每米40元計算,共造成經(jīng)濟損失3200余元。經(jīng)改進后采用三棱螺旋鉆桿在地質(zhì)構造帶進行鉆孔施工過程中,截止目前為止還未出現(xiàn)過夾鉆掉鉆等現(xiàn)象。

      6 結論

      在地質(zhì)構構造段使用三棱螺旋鉆桿施工鉆孔時,排粉順暢、鉆壓穩(wěn)定避免鉆渣在鉆孔底部出現(xiàn)堵塞,將孔深從 80米左右提升到130m以上,并大大減少了夾鉆等現(xiàn)象挽回了不必要的經(jīng)濟損失,從而節(jié)約了資金的成本投入也提高鉆孔的施工效率及成孔率。

      作者簡介:程瑞(1980-),男,山東魚臺人,本科,助理工程師,中共黨員,技術員。

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